(潞安環能股份公司常村煤礦,山西 長治 046200)
長期以來,在控制巷道變形中,巷道底鼓一直是煤礦開采等地下工程中難以解決的問題之一[1]。常村礦2206運輸平巷底板軟,圍巖應力高,易發生底鼓,本文提出整體控制原則控制底鼓,即加強頂板及兩幫支護,針對底板改善圍巖物理力學性質,提高承載性,使巷道頂底板及兩幫形成一個相互聯系的整體。
常村礦2206工作面埋藏深度為428.2~479.5 m之間,工作面煤層傾角0°~7°,為近水平煤層。該工作面走向長度為576m,傾斜長度為300m,采用走向長壁后退式、低位放頂煤、全部垮落的綜合機械化采煤方法。采用端部割三角煤的斜切進刀方式,采煤工序為割煤、裝運煤、移架、推前輸送機、放頂煤和推后輸送機。
所采3#煤平均厚度為5.95m,直接頂為泥巖,厚度為0.65~2.36 m;基本頂為細砂巖,厚度為7.32~10.41 m;直接底為砂質泥巖,厚度為1.26~2.25 m;基本底為粉砂巖,厚度為1.69~2.86 m。
2206運輸平巷為矩形斷面,巷道寬5.0m,高3.3m,斷面16.5 m2,原支護形式為錨網索聯合支護,頂部錨桿規格Φ18 mm×L2100 mm,幫部錨桿規格Φ16 mm×L1600 mm,間排距均為0.9 m×0.9 m;頂板布置2根Φ17.8 mm×L6500 mm錨索。巷道沿煤層底板掘進,開挖兩三天后,底鼓量達100~120 mm,一周后,底鼓量高達534 mm,并且反復拉底,仍無法徹底解決底鼓問題,影響安全和生產。
由于相鄰區段間留設25 m寬煤柱,2206運輸平巷不受2205工作面采動影響,且煤層為近水平煤層,故2206運輸平巷底板兩側所受荷載相同,巷道兩幫是對稱分布的見圖1,以沿煤層傾向下幫為例進行分析,底板巖體在均布載荷q的作用下,BEF區的為主動應力區,BFG區為被動應力區,在BEF區主動應力作用下,BFG區產生向上的應力。當應力超過底板巖層極限強度后,底板BG遭到破壞,向上擠壓形成底鼓。

圖1 巷道底板載荷
劉延生等[2]在研究深部圍巖破壞過程的基礎上,建立了基于朗肯土壓力理論的力學模型,推導了底板破壞深度公式,本文將利用該公式計算底板破壞深度。

式中:a為巷道寬度,m;b巷道高度,m;φ為內摩擦角,°。
根據現場實測:a=5.0m,b=3.3m,φ=29°,代入式(1)可得,y1=1.55 m。
吳建星等[3]依據朗肯土壓力理論,對巷道底板受力進行了力學分析,底鼓變形破壞形式可分為角域鼓起、中部局部鼓起、準全斷面鼓起及全斷面鼓起4種形式。由于2206運輸平巷底板兩側受力基本一致,故將巷道底鼓分為角域鼓起、中部局部鼓起及全斷面鼓起3種形式,并對計算公式進行了改進,具體如下:
判定角域鼓起的公式為[3]:

判定中部局部鼓起的公式為[3]:

判定全斷面鼓起的公式為[3]:

將數據y1=1.55m,φ=29°,a=5.0m,代入式(2)~(4)可知,滿足式(3),即5.26>5m,且2.63<5m,2206運輸平巷底板發生中部局部鼓起的擠壓流動底鼓。
鐘祖良,李勝等[4-5]針對綜放工作面巷道底鼓變形嚴重問題,分析了巷道底鼓變形規律,建立底板力學模型見圖2,推導出底鼓計算公式,由圖2可知巷道底板中部發生破壞,可利用該公式計算底鼓量。

圖2 底板力學模型[4-5]
由圖2幾何關系可知,底鼓量為[4-5]:

其中:

式中:λ為側壓系數;k為應力集中系數;γ為底板體積力,kN/m3;H為埋深,m;m為采高,m;E為煤體彈性模量,GPa;x0為極限平衡區寬度,m;KS為剛度系數,GPa/m;ξ為采放比。
根據現場實測:a=5m,λ=1.3,k=1.55,γ=25 kN/m3,H=450m,m=3.3m,E=7.9 GPa,x0=4.7m,KS=0.11 GPa/m,ξ=1.22。將數據代入式(5)可得,底鼓量為525 mm,與現場實測值的534 mm接近。
2206運輸平巷底鼓治理應摒棄 “底鼓制底”的傳統思路,將巷道頂板、底板及兩幫圍巖控制看作一個整體,因此巷道底鼓治理,應對巷道頂板及兩幫進行加強支護,對巷道底板圍巖改善力學特性,實現巷道頂底板及兩幫整體支護。
(1)模型及方案
模型以2206運輸平巷為研究對象,巷道長5.0m,高3.3 m。模型長寬高分別為40m、40m、40m,在模型上表面施加10.25MPa垂直應力,模擬上覆巖層重量,限制模型底部及四周位移和速度,采用摩爾—庫倫強度準則。數值模型見圖3,巷道沿煤層底板布置,位于模型中部,巖石力學參數見表1。

圖3 三維數值模型

表1 煤巖層物理力學參數
對底鼓治理采取3種方案進行模擬:原支護方案、原支護加強方案+底腳錨桿和原支護加強方案+底腳錨桿+注漿加固,其中“原支護加強方案”是指對巷道頂板及兩幫支護加強。
(2)模擬結果
對3種支護方案進行模擬,提取巷道圍巖最大變形量見表2,巷道兩幫內移量幾乎一致,取沿煤層傾向下幫分析。

表2 不同支護方案巷道圍巖模擬最大變形量
方案一為原支護方案,底鼓量為531 mm與理論計算值525 mm接近,頂板下沉量為132 mm,下幫最大內移量為183 mm;方案二為原支護加強方案+底腳錨桿,底鼓量為203 mm,較原支護減少了61.77%,頂板下沉量為97 mm,較原支護減少了26.52%,下幫內移量為126 mm,較原支護減少了31.48%;方案三為原支護加強方案+底腳錨桿+注漿加固,底鼓量為127 mm,較原支護減少65.58%,頂板下沉量為71 mm,較原支護減少46.21%,下幫內移量為86 mm,較原支護減少53.01%。
通過模擬結果來看,方案三控制巷道圍巖變形效果更明顯,尤其可有效抑制底鼓變形。
通過數值模擬確定方案三為底板控制方案,具體巷道支護參數見圖4。頂板采用Φ22 mm×L2400 mm螺紋鋼錨桿,間排距為0.9 m×0.9m,每排布置6根錨桿;采用Φ20 mm×L7500 mm加強錨索,間排距為1.8 m×1.8m,每排布置3根錨桿;幫部采用Φ18 mm×L2200 mm的螺紋鋼錨桿,間排距為0.9 m×0.9m;底角錨桿選用Φ43 mm×L2200 mm的焊接無縫鋼管,與巷道中心線對稱分布,間排距為3.0 m×0.9 m;在巷道底板中部灌注水泥漿加固,孔深2m,每排布置2個鉆孔,鉆孔直徑為43 mm,與巷道中心線對稱分布,排距為0.9m,注漿壓力為2~3MPa,單孔注漿時間不少于20 min。

圖4 2206運輸平巷支護斷面
為檢驗設計方案的支護效果,對2206運輸平巷采用十字布點法安設表面位移觀測斷面,采用CBLII型激光測距儀進行觀測。巷道設立了3個表面位移觀測測站,配備專門人員進行為期80 d監測。其中2#測站位移—時間曲線,見圖5。

圖5 2#測站位移—時間曲線
由圖5可知:巷道在25 d內圍巖變形曲線急劇上升,占最終變形量的90%左右;之后25~40 d圍巖變形量逐漸減小并趨于穩定;40 d之后圍巖基本處于穩定狀態,不再發生新的變形。巷道底鼓量最大值為120 mm,頂板下沉量最大值為75 mm,兩幫內移量最大值為94 mm。整體而言,巷道的底鼓控制效果明顯,同時頂板下沉和兩幫收斂也得到很好的控制,采用“原支護加強方案+底腳錨桿+注漿加固”整體支護效果良好。
1)通過理論計算,得出底板破壞深度為1.55m,巷道底板為中部局部鼓起的擠壓流動底鼓,底鼓量為525 mm。
2)提出采用巷道整體控制原則控制底板變形,通過數值模擬,確定了“原支護加強方案+底腳錨桿+注漿加固”支護方案。
3)現場實測表明,巷道底鼓量最大值為120 mm,頂板下沉量為75 mm,兩幫內移量為94 mm,整體而言,巷道底鼓控制效果明顯,整體支護效果良好。