陸志剛?馬騰
摘要:某型無人機外場試飛滑跑過程中,機體發生明顯向右側滑故障,在糾偏權限范圍內,飛行員進行了手動糾偏,若不及時糾正滑跑軌跡,極易發生無人機沖出跑道事故。針對這一故障現象,經地面對液壓系統、起落系統排故,結合對飛參數據的分析,建立故障樹,對各項事件進行原因分析,最終故障定位,提出了解決方案并驗證其有效性。
關鍵詞:側滑;液壓系統;剎車片;剎車壓力
1 故障描述
無人機在地面控制站監視下可以自主完成起飛、爬升、巡航與進場著陸飛行全過程,飛行操縱員可以不對無人機執行任何操作,工廠大修的某型無人機在外場進行自主飛行滑跑時,機體發生明顯向右側滑的現象,滑跑路線已偏離預設定軌跡,飛行員隨即進行了手動糾偏,在糾偏范圍內,向左糾偏2°,無人機重回預設定軌跡,繼續滑跑直至起飛爬升。若當時側滑發生時,未進行自主操縱轉人工操縱,那么無人機極易右偏滑出跑道,從而導致地面事故的發生。
2 原理分析
無人機液壓系統主要由回油油濾、電動泵組、油箱、組合閥塊、剎車作動器、前/主起落架收放作動筒等部件組成。在液壓系統正常的情況下,采用液壓系統可以進行起飛、著陸和剎車。當自主操控狀態下,機體出現側滑現象,可以轉人工操縱,對前輪進行糾偏控制,前輪糾偏權限:地速小于或等于90 km/h,三個機輪都可靠接地的情況下,糾偏限制為±5°;從三個機輪都可靠接地至地速大于90km/h的時間內,糾偏限制為±3°;從單個機輪可靠接地至三個機輪可靠接地的時間內,糾偏限制為±1°。
無人機剎車采用簡單的機械式剎車,無防滑功能,為防止剎車盤抱死,采用2.5MPa低壓體制:在啟動電機前保持變壓電磁閥處于不通電的油路常通狀態。
液壓剎車原理,即液壓系統輸入的壓力油經過組合閥塊中的2個剎車電磁閥進入左右剎車作動筒。兩個剎車電磁閥分別由飛控系統控制,可實現差動剎車或同時剎車;當電磁閥斷電時,剎車腔通過電磁閥與回油管路連通,剎車作動筒不工作;當電磁閥通電時,剎車腔通過電磁閥與液壓供壓管路連通,剎車作動筒工作,進行剎車。
3 故障分析
由于該無人機在自主滑跑時出現右偏側滑的現象,而人工操縱介入手動糾偏可以消除側滑故障,說明無人機液壓系統、剎車系統、起落裝置系統均有可能出現故障。對比分析飛參數據后,將故障現象“機體側滑故障”設置為頂事件建立故障樹,對各種可能的結果事件和底事件進行分析。
3.1 裝配工藝問題分析
1)該型無人機使用300×125-90無內胎輪胎,機輪主要由軸承擋油環、軸承內環,輪胎、氣門芯組成,組裝后再置于起落架上。機輪安裝時,工藝要求將其置于墊有橡膠板或其它軟質材料的平臺上進行操作,否則安裝過程中可能出現硬力損傷,同時自鎖力矩擰出最小力矩要高于0.2N.m,若安裝不符合規定要求,則可能引發機體側滑故障。
2)剎車缸體用連接剎車缸體和主支柱下段的兩顆螺釘連接固定,剎車盤卡在兩個剎車片之間,剎車缸體的安裝孔對準支柱下段的安裝孔由螺栓連接固定,且組件、各輪軸活動部位需涂ZN6-4潤滑脂來潤滑。若安裝過程中連接固定達不到工藝標準、活動部位缺少潤滑脂,則可能影響剎車片正常工作,最終引發機體側滑故障。
3.2 剎車壓力故障分析
1)規定輪胎充氣壓力為0.65±0.05MPa,若充氣壓力低于或高于規定值,則造成胎壓不足或過量,兩側胎壓不一致,可能導致機體滑跑時發生側滑。
2)剎車片本身存在一定的摩擦力。主機輪的剎車片和摩擦力都需要進行定期檢查,保證剎車力矩穩定。如果剎車片摩擦力過大,可能導致機體發生跑偏引發側滑。
3)如果工作時組合閥塊出口壓力不一樣,左右剎車壓力不一樣。如果左右剎車壓力壓差過大的情況下,就會造成左、右剎車壓力過大,具體表現就是機體發生側滑現象。
4 故障排查與定位
4.1 故障排查
針對以上故障樹及原因分析,開展了如下工作。
1)取下輪胎和密封圈外觀檢查,檢查發現分解下來的零、組件均無漆層脫落、損傷、嚴重變形等現象。觀察輪轂的外型面、接合表面和密封圈安裝表面均無碰傷、劃傷。
2)檢查支柱及機輪輪胎與相鄰結構間的間隙,已滿足要求不小于5mm,局部不小于2mm;再仔細檢查剎車片,發現剎車片無毛刺、掉快、龜裂,剎車片上的鋼骨架也沒有出現裂紋,剎車片安裝無異常。
3)用千斤頂將飛機頂起至輪胎離地,前、主支柱處于放下狀態時,檢查左、右輪胎壓力,顯示輪胎壓力正常。
4)檢查剎車盤和剎車片無明顯的毛刺和形變現象,配合無異常情況;其次,進行剎車測試,剎車力矩在規定范圍內;最后,進行PMA液壓剎車檢查:給液壓系統上電,在左下顯的“飛行前檢查”界面中“液壓泵及剎車系統”菜單下按“液壓泵啟動”指令,檢查發現剎車壓力均在范圍內,無異常。
4.2 故障定位
綜上分析,剎車出現問題導致剎車壓力過大,初步判定組合閥塊故障造成機體發生側滑。
組合閥塊內含有剎車電磁閥,變壓電磁閥轉為常開狀態,向剎車電磁閥供額定工作電壓28VDC,左、右管嘴分別接左、右剎車,向進油管嘴供額定工作壓力10 MPa±2MPa,電磁鐵通電,左右剎車壓力應為3MPa±0.5MPa。協同動作時間檢查(在電磁閥入廠復驗時進行),從剎車電磁閥接通或斷開到對應管嘴的壓力開始上升或下降的時間,常溫時≯0.1s,低溫-55℃時≯0.2s。
經檢查發現剎車電磁閥的協同動作時間均符合標準,但是左、右剎車壓力壓差很大,左剎車壓力值靠近下限,右剎車壓力值靠近上限,造成了左右剎車壓力差值較大,最終引發了機體側滑。
5 措施與結論
根據上述研究,制定以下預防措施:
1)因工廠無此產品專用壓力調節設備,加強與制造廠溝通合作,派專業人員赴制造廠參與外委產品的驗收試驗,保證產品左、右壓力均衡。
2)無人機地面總裝調試后需進行C鏈路測試,通過地面控制站反饋正常鏈接靜態下的左、右剎車壓力值作為參考,若壓差過大,則機件返廠重新進行壓力調節。
3)加強車間對外委產品修理的接收檢查,開展技術攻關,逐漸形成自修能力。
按照以上控制措施控制,后續無人及經外場開車和試飛未出現機體側滑故障,使用狀態反饋良好。
作者簡介:陸志剛,高級工程師,從事多型無人機修理研究工作。