駱桂林,嵇寬斌,喬禮惠,劉艷雄,徐志成
(1.江蘇國力鍛壓機(jī)床有限公司,江蘇 揚州 225009;2.武漢理工大學(xué) 汽車工程學(xué)院,湖北 武漢 430070)
油壓機(jī)是一種重要的成形加工機(jī)床,它以抗磨液壓油作為工作介質(zhì)傳遞能量來實現(xiàn)各種加工工藝,廣泛應(yīng)用于汽車、家電、航空航天、造船、核電等金屬及非金屬制造領(lǐng)域,在整個機(jī)床行業(yè)中所占份額逐年提升。與機(jī)械壓力機(jī)相比,油壓機(jī)具有如下優(yōu)點:①滑塊行程在一定范圍內(nèi)任意可調(diào);②在任意行程位置均可產(chǎn)生額定的最大壓力;③滑塊下限位可方便地根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整控制;④滑塊可在下限位長時間保壓。然而,油壓機(jī)同時也存在工作行程速度較慢,每分鐘工作循環(huán)次數(shù)不易提高等缺點。特別是在自動化生產(chǎn)線上,很多客戶在選擇機(jī)床設(shè)備時為提高生產(chǎn)效率情愿增加投資成本采購機(jī)械壓力機(jī)或多工位壓力機(jī)也不愿意采購油壓機(jī)。
針對上述油壓機(jī)生產(chǎn)線存在的問題,本公司近年來通過與武漢理工大學(xué)產(chǎn)學(xué)研合作,對電液伺服系統(tǒng)進(jìn)行了深入研究,開發(fā)了高效穩(wěn)定的伺服油壓機(jī)生產(chǎn)線技術(shù),并成功應(yīng)用于湖北某專業(yè)生產(chǎn)壓縮機(jī)罩殼的企業(yè)。該公司以前自動化生產(chǎn)線是采用四臺四柱式油壓機(jī)配合橫桿式機(jī)械臂實現(xiàn)自動化生產(chǎn),效率為5~6spm。近年來面對市場的競爭,該客戶尋求提高生產(chǎn)效率,擬把生產(chǎn)效率提升到8spm以上。根據(jù)此信息,有兩種方案可選:方案一采用多工位機(jī)械壓力機(jī)進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)效率可達(dá)到10~12spm,但機(jī)床、自動化成本在500萬人民幣左右;方案二采用四臺伺服泵控整體框架油壓機(jī)組成高效生產(chǎn)線,液壓系統(tǒng)采用經(jīng)武漢理工大學(xué)分析、研究、優(yōu)化后的插裝閥系統(tǒng),經(jīng)模擬仿真測算生產(chǎn)效率可達(dá)到10spm,這也是開關(guān)量插裝閥系統(tǒng)油壓機(jī)高效生產(chǎn)的極限挑戰(zhàn)。當(dāng)時預(yù)算機(jī)床、自動化成本在300萬人民幣左右,客戶經(jīng)綜合考慮后選用了公司提出的方案二。
本論文重點介紹了伺服控制系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)以及關(guān)鍵液壓元件的設(shè)計,對于高效、節(jié)能油壓機(jī)生產(chǎn)線的設(shè)計具有實際指導(dǎo)意義。
此條生產(chǎn)線由4臺伺服泵控框架式油壓機(jī)、橫桿式自動化線、圓盤式自動上料機(jī)構(gòu)以及模具組成。第一臺是200t油壓機(jī)進(jìn)行初拉伸工藝,拉伸深度125mm,后面緊跟一臺160t油壓機(jī)作為臺階拉伸及擴(kuò)口工藝,第三臺為250t油壓機(jī)進(jìn)行旋切加工,最后一臺160t油壓機(jī)進(jìn)行側(cè)沖、整形工藝,通過圓盤式自動上料機(jī)構(gòu)與橫桿式自動化線配合實現(xiàn)壓縮機(jī)罩殼的自動化生產(chǎn),整條生產(chǎn)線的布局如圖1所示,總噸位為 770t。
此條生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率高,自動化線選用的是橫桿式機(jī)械臂,因此四臺油壓機(jī)的運行速度、沖壓效率要基本同步,這就要求各臺油壓機(jī)的工作速度可調(diào)。伺服泵控技術(shù)具有高響應(yīng)、無極調(diào)速等特點,當(dāng)系統(tǒng)需要的流量發(fā)生變化時,伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速可跟隨流量指令的大小而實時快速改變,從而使得油泵的輸出流量發(fā)生變化,進(jìn)而實現(xiàn)整條生產(chǎn)線同步控制,不會出現(xiàn)等待現(xiàn)象。為滿足上述要求,通常做法是通過加大電機(jī)功率驅(qū)動更大排量的泵作為動力源,但這在提高效率的同時會導(dǎo)致用電量的劇增。
于是,我們通過理論計算與伺服電機(jī)兩倍過載能力檢測,最終確定了伺服電機(jī)扭矩以及驅(qū)動的齒輪泵排量。在機(jī)床調(diào)試過程中,通過ESVIEW軟件實時讀取并分析伺服驅(qū)動器上傳的數(shù)據(jù),采樣圖形如圖2所示。通過對電流、轉(zhuǎn)矩、壓力檢測曲線不斷比對分析,找到了最佳的速度環(huán)、壓力環(huán)參數(shù)設(shè)置。同時充分運用兩倍過載率特點,確保伺服泵在運行中不過載的同時又降低電機(jī)功率,做到了最優(yōu)的節(jié)能配置。
本文中高效機(jī)床是在普通機(jī)床的基礎(chǔ)上進(jìn)行性能提升。液壓系統(tǒng)也是采用開關(guān)量插裝閥系統(tǒng),通過控制電磁閥的開關(guān)動作實現(xiàn)油壓機(jī)滑塊的上下動作。本項目首先根據(jù)沖壓頻次針對250t的油壓機(jī)設(shè)計了滑塊行程和滑塊速度運行曲線,如圖3所示。
原有液壓系統(tǒng)快下與工進(jìn)轉(zhuǎn)換電磁閥采用的是三位四通電磁閥,通過仿真模擬后發(fā)現(xiàn)存在轉(zhuǎn)換中間位停頓沖擊現(xiàn)象,因此換用3個二位四通電磁閥。在上腔卸壓時增加了單獨卸壓閥塊,先通過卸壓閥進(jìn)行卸壓,待上腔壓力低于一定數(shù)值后打開充液閥,減小了卸壓沖擊。對新設(shè)計的液壓系統(tǒng)采用專業(yè)的液壓系統(tǒng)仿真軟件進(jìn)行了仿真分析。仿真得到的滑塊位移-速度變化曲線,主缸無桿腔-有桿腔壓力及負(fù)載力變化曲線,電機(jī)轉(zhuǎn)速及雙泵輸出流量與壓力曲線分別如圖4、圖5、圖6所示。
從仿真結(jié)果看出滑塊快速下降階段總時間為0.55s,滑塊速度呈逐漸上升趨勢,在0.2s左右到達(dá)穩(wěn)定,滑塊速度最快可達(dá)近700mm/s。在0.4s左右,滑塊進(jìn)入減速階段,此時速度約為600mm/s。滑塊下降階段,電機(jī)轉(zhuǎn)速維持在2000r/min,雙泵的輸出流量為350l/min,輸出壓力較小為2~3bar。主缸無桿腔壓力較小,而有桿腔背壓較大為15bar。總體可以看出快下階段滑塊速度比預(yù)設(shè)計要快,整個過程較平穩(wěn)。
由快下階段轉(zhuǎn)入工進(jìn)階段時,滑塊速度在0mm/s附近波動,導(dǎo)致滑塊上下抖動。但由于電機(jī)的轉(zhuǎn)速高達(dá)3000r/min,無桿腔壓力上升較快,因此其卡頓現(xiàn)象要比原有系統(tǒng)要小。外輸入負(fù)載力呈上升趨勢,達(dá)到設(shè)定的最大700kN,此時無桿腔壓力為70bar左右。此階段雙泵輸出流量約為510l/min,壓力也隨著時間逐漸增大,工進(jìn)階段總行程是95mm,平均速度為87mm/s,總時長在1.2s,比預(yù)期要快近0.5s。
進(jìn)入泄壓階段,卸荷閥打開,無桿腔壓力急劇下降,由70bar降到5bar,雙泵出口的壓力也急劇下降,仿真結(jié)果顯示在0.3s內(nèi)泄壓可以完成。
滑塊返程階段速度波動較大,造成滑塊返程階段速度波動較大的主要原因是,由于滑塊上升階段整個系統(tǒng)阻尼較小,且無桿腔出油無背壓,同時由于齒輪泵在輸出油壓時,本身就存在壓力及流量脈動,多種因素耦合下,造成滑塊返程階段壓力波動加大。通過系統(tǒng)調(diào)試改變改變溢流插裝閥先導(dǎo)閥彈簧預(yù)緊力,使不同壓力溢流插裝閥的共振頻率錯開,從而降低系統(tǒng)壓力波動,可以較好的解決此速度波動較大問題。返程總行程為400mm,用時約為1s,平均速度為400mm/s。
從上述分析可以看出,整個液壓系統(tǒng)響應(yīng)快,沖擊小,能夠較好的滿足沖壓頻次和系統(tǒng)性能要求。
整條生產(chǎn)線要滿足8spm的生產(chǎn)效率,也就意味著一個件需控制在7.5s內(nèi),其中自動化線占用2s,那么機(jī)床動作時間必須小于5.5s。然而機(jī)床動作包含快下、工進(jìn)、泄壓、回程、底缸頂出等動作,所以根據(jù)現(xiàn)場實際加工工藝制定了底缸頂出動作時間與機(jī)械臂動作時間重合的方案。也就是滑塊回程到上減速區(qū)后提供信號給自動化線,當(dāng)自動化線開始運行時底缸同時執(zhí)行頂出動作。在此過程中需控制好四臺油壓機(jī)滑塊回程到頂?shù)耐健?/p>
本項目剛開始調(diào)試時是以四臺油壓機(jī)滑塊都停止于上限位時,才發(fā)信號給自動化線。而實際情況是旋切工序的時間要比其它三序的時間長一點,每次都是其最后回程到上限位,而此工序位機(jī)床無底缸動作。針對這種情況,本項目便在第三序旋切工步增加了回程起動點位置。這樣待其它工序機(jī)床滑塊回程到上限位后,旋切工序只需要回程到達(dá)回程起動點后,便發(fā)信號給自動化線,這樣調(diào)整電氣控制后整條生產(chǎn)線每生產(chǎn)一件罩殼可節(jié)約0.2s左右時間。
從圖1所示的生產(chǎn)線布局圖可以看出,該生產(chǎn)線是按前后進(jìn)出料擺放。橫桿式機(jī)械臂位于機(jī)床的右側(cè),機(jī)床左側(cè)開有側(cè)窗口用于模具的更換,上橫梁頂部油箱按L形進(jìn)行布置。為提升自動化線的運行效率,機(jī)床之間的位置非常緊湊,這就要求在機(jī)械設(shè)計時需考慮后期的維護(hù),特別是油缸密封圈老化后的更換。
整條生產(chǎn)線機(jī)床滑塊行程是710mm,開口高度只有1000mm。按此尺寸油缸一旦裝進(jìn)上橫梁后,活塞桿便無法完全落到工作臺上,活塞頭也就無法從缸筒中露出來,因此也就無法更換活塞頭上的密封圈。針對此情況,本項目在設(shè)計時采用整體缸筒設(shè)計方案。在新方案中,油缸缸體采用厚壁無縫鋼管經(jīng)埋弧焊機(jī)堆焊進(jìn)行制作,而油缸缸底則采用單獨螺塞結(jié)構(gòu)并增加防松裝置,這樣在后期維護(hù)時,只需將缸底的螺塞部分取下,就能將活塞桿從機(jī)床頂部抽出更換活塞頭密封圈,油缸結(jié)構(gòu)如圖7所示。
通過設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試等工作后,本項目專門進(jìn)行了單機(jī)各步序動作時間的檢測,并與當(dāng)初設(shè)計時間進(jìn)行對比。如表1所示為生產(chǎn)線中最大噸位250t油壓機(jī)的檢測數(shù)據(jù)。經(jīng)對比可以發(fā)現(xiàn)其中卸壓因采用普通充液閥打開控制方式,原先設(shè)計時間為0.3s,實際運行中為減小充液閥打開的沖擊,卸壓時間已加長到1.5s,同時根據(jù)實際模具回程力的要求將油缸活塞桿直徑進(jìn)行了加大提高滑塊回程速度,在此階段節(jié)約了0.3s,實際運行時還存在轉(zhuǎn)換延時及響應(yīng)等問題,所以總體效率未能達(dá)到理論設(shè)計要求。目前機(jī)床配自動化線已在客戶現(xiàn)場正常運行,通過日生產(chǎn)數(shù)量除以機(jī)床運行時間計算,整條生產(chǎn)線目前的生產(chǎn)效率為8.2spm,完全滿足當(dāng)初的設(shè)計方案和技術(shù)協(xié)議要求。

表1 250t油壓機(jī)的檢測數(shù)據(jù)
(1)在公司成熟的伺服泵控技術(shù)基礎(chǔ)上,通過應(yīng)用ESVIEW軟件對伺服參數(shù)進(jìn)行采集與分析,優(yōu)化相關(guān)參數(shù),充分利用伺服電機(jī)兩倍過載能力,做到了既滿足機(jī)床高效運行所需的流量要求,同時又有效控制了電機(jī)功率。
(2)通過液壓系統(tǒng)性能優(yōu)化設(shè)計,將開關(guān)量型的插裝閥系統(tǒng)性能發(fā)揮到極致,在保證高效運行的同時做到速度轉(zhuǎn)換的平穩(wěn)無液壓沖擊。
(3)通過結(jié)合實際加工工藝情況對整條生產(chǎn)線的電氣控制進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)了8.2件/min的生產(chǎn)效率要求。
(4)為了便于機(jī)床后期維護(hù)特別是油缸活塞頭密封圈的更換,重新設(shè)計了主油缸,有效減少了后期維護(hù)工作量。
(5)目前整條生產(chǎn)線已在客戶處正常使用,本公司也將對使用中的問題進(jìn)一步進(jìn)行總結(jié)和更改,相信在不久的將來,類似的自動化線將得到越來越多的運用。