秦 劍
(江蘇環球偉業服飾有限公司,江蘇 徐州 221000)
一臺單點機械壓力機,在試車過程中出現齒輪噪聲問題,依靠經驗重磨齒輪后,未排除故障。后通過理論推導計算,找出校精度側頂力是影響噪聲的主要因素,采取減小校精度側頂力的措施后,該問題順利得到解決。
一臺300t單點沖床,傳動系統如圖1所示,滑塊行程0.3m、沖次20spm,在試車過程中齒輪噪聲問題突出,主要表現為滑塊下行時噪聲較大、滑塊上行時噪聲較小。將曲軸反轉,即將驅動電機旋向接反、曲軸逆時針轉向,滑塊下行時噪聲顯著減小、上行時噪聲也明顯減小,檢測曲軸反轉比正轉噪聲小4~7dB。檢查嚙合的大齒輪和齒輪軸齒面,均為磨削成品。
為便于分析,將上述齒輪噪聲問題歸為兩種,一種是滑塊一個行程內噪聲的差異,即滑塊下行噪聲高于上行;另一種是曲軸正反轉向導致的噪聲差異,即順時針轉向(正轉)高于曲軸逆時針轉向(反轉)。
對于上述噪聲問題,首先根據經驗法,采取與同類沖床噪聲進行比較的方法進行判斷。通過類比,滑塊下行噪聲比上行高1~2dB,是普遍現象;曲軸正轉噪聲比反轉高1~3dB屬正常范圍。據此,制定解決方案如下。
2.1.1 滑塊上行下行噪聲差異
經檢測,滑塊下行噪聲比上行高3dB,較合理區間值略高。滑塊上下行噪聲的差異,主要由工作機構間隙產生。
如圖1所示,曲柄滑塊機構共有三對摩擦副:曲軸軸頸與曲軸瓦、曲柄頸與連桿大頭軸瓦、連桿小頭(球頭)與滑塊球座。這三對摩擦副,設計總間隙約為0.7~0.8mm。平衡缸拉力在平衡掉滑塊重量的同時,雖然消除部分總間隙,但至少要保留0.3mm以上的間隙,以保證正常潤滑,避免摩擦副發熱問題。滑塊下行時,由于平衡缸拉力不斷增大(容積減小、氣壓增大),各摩擦副由自由移動過渡到接觸移動,產生沖擊噪聲;當滑塊上行時,平衡缸拉力不斷減小(容積增大、氣壓減小),各摩擦副由接觸移動過渡到自由移動,沖擊噪聲顯著減小。
調整平衡缸拉力,即調整平衡缸初始氣壓值,可抑制部分沖擊噪聲。因滑塊上下行噪聲差異不是主要矛盾,本例沒有采取減小工作機構間隙的措施。
2.1.2 曲軸正反轉噪聲差異
依據檢測結果,曲軸正轉噪聲比反轉高4~7dB,超出合理區間值。產生異常噪聲的原因,按以往經驗判斷,是大齒輪或齒輪軸的齒面磨削質量問題引起。由于齒面磨削采用的仿形磨削工藝,即在磨齒機上,將用金剛刀修整過的齒形砂輪,磨出左右齒面,如圖2所示。因此,推斷砂輪的一個齒形漸開線修整時誤差較大,導致齒面接觸較差,產生噪聲問題。為驗證分析結論,在齒輪軸齒面上涂上紅油,和大齒輪進行配研,結果顯示:曲軸正轉時,驅動滑塊運行的齒輪一側齒面接觸斑點,明顯少于曲軸反轉時另一側齒面的接觸斑點,說明反轉齒面接觸情況優于正轉,證明分析結論成立。
為此,在磨齒機上重新修整砂輪,對修整過的砂輪進行檢測,符合5級齒輪精度要求后,重磨齒輪軸和大齒輪。但是,修磨后的齒輪副重新裝配試車后,噪聲問題卻依舊。
對此,決定從理論上分析,查找問題的根源。
依據齒輪噪聲理論,除了齒輪材質自身因素外,噪聲主要由力的方向和大小變化引起。在已排除齒輪加工、齒形漸開線的因素,即力的方向變化產生噪聲的可能性后,接下來,對力的大小變化引起噪聲的可能性,進行分析驗證。
齒輪傳遞扭矩,主要依靠齒面法向力,齒輪軸傳給大齒輪的齒面法向力(合力)分解情況,如圖3所示,可知
從齒輪法向力分解情況可知,曲軸正反轉向的差異,對徑向分力Fjr的大小和方向都沒有影響,因此可得出結論,圓周力Fjt是影響齒輪噪聲的決定性因素。如求出曲軸正反轉向時圓周力Fjt的不同,即可通過圓周力Fjt的計算公式,找出影響齒輪噪聲的主要因素。
大齒輪,為曲柄滑塊機構的運動轉換輸入端;滑塊,為旋轉運動轉換成往復直線運動的輸出終端。按照力的傳導原理,可從運動終端的輸出力,推導出曲軸(大齒輪)的輸入扭矩力。按此思路,曲軸和滑塊的中間連接為連桿,做出連桿的推力分解圖,如圖4所示,即可清晰反映出輸入力和輸出力兩者之間的關系。
在空載和一定沖次條件下,從大齒輪輸入力計算,忽略曲軸和連桿的慣性力、運動副的摩擦力,連桿推力在曲軸的切向分力Ft乘以曲軸偏心距R,為曲軸的轉矩;而曲軸的轉矩又等于大齒輪的輸入扭矩,大齒輪的輸入扭矩為分度圓半徑Rj和圓周力Fjt的乘積,即
而 Ft=F×cosγ,
2.3.1 連桿推力分解計算
從輸出滑塊力計算,連桿推力在滑塊上的作用力,可分解為水平方向的分力F1、豎直方向的分力F2,即
同理,曲軸反轉時
2.3.2 滑塊受力分析計算
為求出連桿推力,做出滑塊受力分析圖進行求解,如圖5所示。
圖5中,滑塊在水平方向受到的力,為平衡力;滑塊在豎直方向受到的力,為非平衡力。當曲軸正轉和反轉時,滑塊的受力狀態發生變化,圖5所示為滑塊下行受力圖(0°≤行程角 θ<180°),圖 6 所示為滑塊上行受力圖(180°≤行程角 θ<360°),具體計算結果如下。
其中,m為滑塊質量,a為滑塊豎直方向加速度
由滑塊受力情況可知,因滑塊右側導軌多了機床精度間隙調整機構,即頂絲裝置。正常狀態下,滑塊重心和幾何中心很難重疊,加之連桿斜向推力和平衡缸拉力的存在,實際上滑塊在機身導軌內多是傾斜的,如圖7所示,滑塊受到的校精度側向頂力,一般都大于零。
2.3.3 曲柄滑塊機構運動計算
為求出滑塊豎直方向的運動加速度,依據《機械設計手冊》對心曲柄滑塊機構近似式,參見圖1和圖4,可知
2.3.4 平衡缸拉力和導軌摩擦力計算;
要求出大齒輪的圓周力 Fjt,需先根據式(7)、(9)求出 F2,然后根據式(4)、(5)求出 F,最后由式(2)解出Fjt。
以曲軸正轉為例,對式(7)進行求解
式中,平衡缸拉力Fb和導軌摩擦力Ff大小,由以下方法給出。
(1)平衡缸拉力Fb
圖7中,兩平衡缸大小相等,通過并聯接頭和沖床氣包連通,氣包容積約為兩個平衡缸最大容積之和的7倍左右,故:
當H取最大值時Hm,即得單平衡缸最大容積Vbm
平衡缸氣壓Pb的求解說明:由于平衡缸活塞拉桿隨滑塊上下運動,活塞行程H等于滑塊位移S。滑塊上行時,氣包將氣體壓進平衡缸;滑塊下行時,平衡缸又將氣體壓進氣包,因平衡缸的容積不斷變化,平衡缸氣壓也在隨之改變,但平衡缸氣壓和氣包氣壓數值相等。由氣體狀態方程式可知,
其中,P為氣體壓強,V為氣體體積,R為氣體狀態常數,T為氣體溫度。如將式(15)用于平衡缸氣壓的計算,將兩個平衡缸氣包容積和氣包容積之和,當成一個氣體體積,結合式(13)、(14)和式(15),則式(16)變形為
式(17)中,忽略氣體溫度T的變化,滑塊處于行程內的的任意位置、即位移S(H)在(0,0.3)區間內取任意值時,RT數值不變,得
式(18)中,當滑塊處于上死點位置、即位移S上=0.3m時,平衡缸拉力Fb可分解為兩個分力,一個分力平衡掉滑塊重量,另一個分力平衡掉模具上模重量。平衡掉滑塊重量的分力等于滑塊重量G,該分力的平衡缸氣壓設計值為0.3MPa,即活塞面積Ab與0.3MPa的乘積等于G;另一個平衡掉模具上模重量,該分力的平衡缸氣壓設定值區間為0~0.15MPa,即活塞面積Ab與設定值的乘積等于模具上模重量。空載試車時,雖然不帶模具,但平衡缸初始氣壓值(滑塊處于上死點)一般調整為0.33MPa左右,則式(18)變形為
將式(19)代入式(15)中,得
(2)導軌摩擦力Ff
由式(8)Ff=μ(F1+Fp)可知,要求出導軌摩擦力,需先求出校精度側頂力Fp。
校精度側頂力Fp,主要是由頂絲預緊力決定,見圖7。實際上,在進行右導軌調整機構設計時,一個頂絲周圍還至少設計兩個拉絲,將右導軌拉向機身,以方便調整導軌位置,因此校精度側頂力Fp不便用公式求出,只有依據經驗值給定。導軌摩擦系數μ,一般取值 0.1,把式(3)代入式(8)
將式(21),代入式(7),得
曲軸反轉時,逆向連桿推力Fa的豎向分力F2′的求解,由式(9)知
其中,平衡缸拉力Fb和曲軸正轉時相同,Ff′可由(10)式 Ff′=μF1′進行計算,將式(6)代入式(10),得
將式(23),代入式(9),得
2.3.5 大齒輪圓周力計算
曲軸正轉時,將式(4)代入式(2),得大齒輪圓周力Fjt為
曲軸反轉時,將式(5)代入式(2),得大齒輪圓周力 Fjt′為
由三角形計算公式,結合圖1和圖4,得
為方便計算,聯立式 (1)、(11)、(12)、(20)、(22)、(24)、(25)、(26)、(27),做成《大齒輪圓周力計算表》EXCEL表格,如表1所示。

表1 大齒輪圓周力計算表
表格中,計算時壓力角α取值在[-π,π],故
另外,校精度側頂力Fp暫估值為20000N。
2.3.6 大齒輪圓周力曲線圖
為對比滑塊一個行程內,曲軸正反轉向時圓周力Fjt的不同,依據《大齒輪圓周力計算表》,作出大齒輪圓周力曲線圖,如圖8所示。
曲軸正反轉對比:由式(22)和(24)可知,反轉時,滑塊水平方向受力比曲軸正轉少了一個校精度側頂力Fp,豎直方向受力也少了一個Fp產生的摩擦力μFp。該摩擦力μFp對大齒輪圓周力的影響,見圖9所示。當Fp為零時,正反轉大齒輪圓周力相同;隨著Fp值增大,Fjt和Fjt′的曲線差異越來越大。
因此,校精度側頂力Fp的大小,是影響曲軸正反轉齒輪噪聲差異的主要因素。
由于校精度側頂力Fp的大小影響齒輪噪聲,如果曲軸反轉時噪聲低于標準要求4~6dB,則可通過減小Fp數值的措施,實現降噪的目標。本例中,采取重新修銑機身和滑塊導軌、改進機床精度校正方法等,將曲軸正轉時的齒輪噪聲控制在了標準要求之內。
而另一臺單點沖床齒輪噪聲問題,因曲軸反轉時噪聲已接近標準要求的上限、正轉時噪聲遠超標準,該例已不適用通過減小Fp數值的措施,實現降噪目標。依據齒輪噪聲理論,該例在排除齒輪力的方向、大小因素后,剩下的因素只有齒輪的材質和硬度。查:大齒輪材料為ZG35SiMn,熱處理正火硬度HB260;齒輪軸材料為 40Cr,熱處理調質硬度HB220-250,齒面淬火硬度HRC38~42。大齒輪和齒輪軸材料已使用多年,材料因素可以排除。該例制定的解決對策為,降低齒輪軸齒面硬度,即取消淬火工序,將原來的熱處理調質硬度由HB220-250改為HB260-280。該方案應用后,齒輪噪聲降到標準分貝值以下。
另外,依據紅油配研接觸斑點得出錯誤結論的原因,通過查閱資料和進行試驗顯示,用紅油配研檢驗齒面接觸斑點時,有個弊端,當齒輪受力變化速率慢時,齒面接觸斑點多;當齒輪受力突變、即變化速率快時,齒面接觸斑點少,影響正確判斷。
“從實踐到理論,從理論到實踐”,在齒輪噪聲原因查找的過程中得到了詮釋。有些壓力機故障問題,當憑經驗不能排除時,不妨做個理論模型,進行公式推導,有時會起到事倍功半的效果。