韓國松 楊海燕 姜一天 李麗霞
(1.河北工程大學,河北 邯鄲 056038; 2.中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司,北京 100024)
某水電站壩頂高程1 334.0 m,壩高168.0 m,最大剖面壩底寬153.2 m,壩軸線全長516.0 m,共計分為24個壩段,其中4個溢流壩段、18個擋水壩段和2個含底孔壩段,正常蓄水位1 330.0 m[1]。大壩建設總計混凝土使用量313萬m3,混凝土使用量見表1。

表1 大壩建設使用混凝土統(tǒng)計表
由于不可抗拒因素,大壩混凝土澆筑較原計劃向后延期3個月,使大壩混凝土施工工期壓縮至22個月,要求大壩碾壓混凝土必須進行快速施工,需將混凝土澆筑層厚度由原來的3 m提高到4.5 m或6 m,甚至更厚,同時縮短澆筑間歇期在7 d之內(nèi),此外,大壩建設位于山區(qū),氣候復雜,澆筑期晝夜溫差最大可達20 ℃,產(chǎn)生的溫度荷載加大,增加混凝土產(chǎn)生裂縫的可能。為了縮短施工層時間間隔,提高層面膠結質量,加快碾壓混凝土施工速度、提高建設強度很有必要。
為使大壩工程建設,加快碾壓混凝土施工效率,達到連續(xù)、高強、快速施工的目的[2-6],本工程主要以下面4個主要問題進行研究和實施:
1)優(yōu)化改進施工場地和機械的布置;
2)采用新的混凝土摻料配比;
3)探究并改進混凝土溫控防裂技術;
4)大型翻身模板、鋼筋直螺紋套筒鏈接、RCC碾壓質量GPS監(jiān)控系統(tǒng)等技術的使用等。
官地水電站樞紐工程所在的地區(qū)地形屬于高山峽谷地區(qū),河谷呈典型對稱的“V”型形狀,河流兩岸峽谷坡度較陡峻,左右岸坡度均在35°~50°之間,為確保在工期內(nèi)完成大壩澆筑任務,混凝土施工必須采用厚層短間歇施工方法,采用自卸式汽車直接入倉方式對大部分混凝土進行澆筑,需對施工場地內(nèi)道路路線重新規(guī)劃,在原投標時設計入倉道路的基礎上新增加4條道路,形成左右岸與上下游的環(huán)線道路。
在大壩施工場地設混凝土拌和系統(tǒng)兩個,由2座HL-2S600L型強制式攪拌樓構成的底線拌和系統(tǒng)。該拌和系統(tǒng)用于生產(chǎn)常溫混凝土,生產(chǎn)能力為600 m3/h。由1座4×3 m3型拌和樓和1座2×6 m3型拌和樓構成高線拌和系統(tǒng),用于生產(chǎn)常溫混凝土與預冷混凝土,每小時可生產(chǎn)常溫混凝土與預冷混凝土:480 m3/h,370 m3/h,整個系統(tǒng)總生產(chǎn)能力為30萬m3/d,滿足大壩建設施工要求。
大壩施工混凝土均由自卸車(20 t)及攪拌車(6 m3)經(jīng)場內(nèi)已規(guī)劃路線運輸?shù)浇ㄔO施工作業(yè)面進行澆筑碾壓。混凝土及設備的垂直運輸由2臺20 t輻射式纜機進行施工。壩后布置2臺MQ900B60T型門機、K80-115型塔機和C7050型塔機軌道等用于常態(tài)混凝土施工。
對筑壩材料和配合比參數(shù)進行大量的試驗并進行論證和優(yōu)化,大壩施工采用的新型碾壓混凝土摻合料及各材料配合比例詳見表2。通過摻用不同的材料優(yōu)化配比,明顯降低混凝土凝結過程中的水化熱,降低了溫升。

表2 碾壓混凝土摻合材料及各材料配合比例
在高溫季節(jié)混凝土施工,主要通過骨料風冷、加制冷水和加冰拌等措施來降低預冷混凝土的出機溫度。在運輸過程中,對吊罐、自卸車等運輸容器側壁增設保溫隔熱材料,施工過程中統(tǒng)一調(diào)度,縮短出機到澆筑時間,把混凝土從出機到搗實過程中溫度回升控制在5 ℃以下。當澆筑倉內(nèi)氣溫大于25 ℃時,需對倉號周圍采取噴水及噴霧措施,來降低澆筑周圍局部環(huán)境溫度。混凝土收藏溫度嚴格控制在17 ℃以下。在上一層混凝土澆筑之前在已完成施工表面鋪蓋2 cm棉被,在拆模前用3.5 cm聚乙烯苯板貼在表面鋼板外部。在拆模后覆蓋一層2.0 cm厚大壩保溫被20 d以上。
在施工結束后,混凝土終凝后開始通水冷卻,使用14 ℃制冷水在自由區(qū)一期冷卻(3月~10月份),在前30天1.0 m3/h,30 d后通水0.5 m3/h,共計通水60 d,混凝土內(nèi)部溫度降至21.0 ℃~23 ℃。在中期根據(jù)溫度測量結果,綜合考慮環(huán)境、水管布置、通水量等因素選擇合適的通水量、溫度和時長。在水庫蓄水前對溫度還未達到設計要求局部區(qū)域進行后期冷卻。
根據(jù)普查溫度繪制的溫度場圖分析各壩段混凝土內(nèi)部溫度均達到設計標準。
在大壩上下游采用由右至左及由左至右雙向壩面平鋪施工,為盡可能縮小施工碾壓面積,對碾壓混凝土進行及時覆蓋,采用斜層碾壓施工技術,碾壓坡度在1∶10~1∶15范圍內(nèi),最大程度上的減少高溫時節(jié)混凝土覆蓋時間間隔。
在模板安裝工程中,根據(jù)施工大壩的自身結構特點及施工需要,在建設過程中壩體上下游直立面和側面采用連續(xù)翻升鋼模板,規(guī)格為3 m×3 m;壩體內(nèi)部廊道處與牛腿部位均使用預制混凝土模板,在4個中墩位置均使用自升式滑升模板。通過對不同部位使用相對應的模板,不僅極大的提高了施工效率,加快了支模、拆模速度,保證了施工進度安全有效推進。
施工對接時,用直螺紋套筒(直螺紋套管)將兩個螺絲頭連接起來。這樣針對大壩廊道,空洞等含大量鋼筋處鋼筋進行連接,優(yōu)先采用此技術進行機械連接。在不能使用機械處采用傳統(tǒng)手工焊接。與傳統(tǒng)的焊接方式相比,通過兩種連接結合的方式,具有接頭處強度高,速度快,適應性強等特點,大大的加快了施工技術,縮短工期。
為提高碾壓混凝土的施工速度,針對大壩工程切縫量大,對切縫施工工藝進行改進。本工程采用手持式振動切縫機,先碾后切,填縫材料用雙層彩條布作為切縫填充材料,切縫結束后再次使用振動碾碾壓1遍~2遍。
本工程采用的實時監(jiān)控系統(tǒng),主要由GPS監(jiān)控系統(tǒng)、混凝土溫度檢測系統(tǒng)、倉面環(huán)境信息與核子密度儀檢測信息實時監(jiān)控系統(tǒng)、壩體施工現(xiàn)場信息PDA采集與大壩進度施工總布置可視化系統(tǒng)組成。傳統(tǒng)的測量方法是先人工碾壓層厚并記錄碾壓遍數(shù),后進行組織抽樣測試壓實度。該系統(tǒng)能在碾壓填筑施工中滿足全方位數(shù)字化監(jiān)控,明顯提高了監(jiān)控效率,還能對其動態(tài)進行分析評價。
對大壩進行鉆芯取樣,其中取樣的鉆孔直徑為219 mm,取得的芯樣直徑為200 mm,進孔深183.55 mm,取得混凝土樣長183 mm,取樣的鉆孔直徑為171 mm,取得的芯樣直徑為150 mm,取孔深度為381 mm,混凝土芯樣直徑為378 mm。總計取樣孔深565 mm,其中單根長10 mm以上的芯樣個數(shù)為12根。通過檢查芯樣觀察表面光滑,結構密實,說明混凝土施工后膠結良好。
混凝土芯樣耐久性和力學性能試驗表明,設計的RCC符合要求,其試驗結果如表3所示。

表3 RCC芯樣力學性能及耐久性指標試驗結果表
大壩壓水測量共設4孔,編號分別為YS1,YS2,YS3以及YS4,通過對36段混凝土進行測量發(fā)現(xiàn),呂榮值最小為0.004 7 Lu,最大高達0.335 42 Lu,其中小于0.01 Lu的混凝土有13段,0.01 Lu~0.1 Lu的混凝土有18段,0.11 Lu~0.35 Lu的混凝土有5段,可見大壩抗?jié)B透性較好,整體均符合規(guī)范要求。
通過施工場地的合理布局,采用自卸汽車運輸直接入倉、斜層碾壓和溫控防裂等技術進行短間歇厚升層快速施工,不僅兼顧混凝土壩的安全性與經(jīng)濟性二者統(tǒng)一,還提高了混凝土壩建設施工速率和運行的成本,其成功經(jīng)驗可為類似大壩建設施工提供參考。