李華兵(中國石油四川石化有限責(zé)任公司生產(chǎn)四部,四川 成都 611930)
四川石化生產(chǎn)四部乙烯裂解裝置8臺裂解爐,采用7開1備運行模式,高溫裂解氣一次冷卻采用鍋爐給水,二次冷卻采用急冷油冷卻方式,油急冷器設(shè)計溫度為675℃,設(shè)計壓力0.35MPa,1-7號爐裂解氣在此處被冷卻至211℃,8號爐被冷卻至283℃,然后進入下游裝置。
裂解爐在升降溫過程中,油急冷器處溫度變化較大,開工以來,在升溫后投油過程中,油急冷器上下法蘭面經(jīng)常發(fā)生泄漏,高溫裂解氣泄漏易著火,給裝置安全、長周期運行造成隱患。且在裂解爐燒焦后投油過程中,油急冷器處急冷水改為急冷油冷卻,也存在泄漏可能。因此,怎么解決油急冷器法蘭面易泄漏問題成為革新的關(guān)鍵點。
導(dǎo)致法蘭泄漏的原因有很多,密封墊的原因要占一部分,連接面是否光潔要占一部分,但最主要的原因還是螺栓預(yù)緊力的影響,因為其最難控制。在使用傳統(tǒng)緊固方式進行緊固時,諸如呆扳手、敲擊扳手等工具,由于力臂的存在,作用力會對螺栓形成側(cè)向偏載(如圖1所示),使螺栓螺母之間的摩擦力增大且無法預(yù)知,損失的扭矩也無法確定,加之螺紋嚙合部分及螺栓螺母與被連接件之間的表面摩擦?xí)龃笈ぞ氐膿p失,從而無法做到精確的螺栓載荷。當(dāng)溫度、壓力發(fā)生變化時,一圈螺栓的預(yù)緊力將發(fā)生不一致的變化,當(dāng)螺栓預(yù)緊力不能滿足墊片密封所需要的最小預(yù)緊力時即會產(chǎn)生泄漏。

圖1 扳手類工具存在側(cè)向偏載
通常在密封面及密封墊完好的前提下,影響密封連接可靠性的因素是螺栓預(yù)緊力的大小以及均勻性,而預(yù)緊力的大小又與裝置的內(nèi)壓、溫度以及密封墊的密封比壓要求有關(guān)。通過深入的研究和比較,采用自反作用力墊圈(Z-WASHER墊圈)用于急冷器法蘭連接,可以有效消除泄漏。
本次采用的Z-WASHER墊圈(如圖2所示),結(jié)構(gòu)形式如一個普通的平墊,安裝在螺母下面,其邊緣帶齒,上表面光滑,下表面有滾花。安裝時通過專用的雙層驅(qū)動套筒,雙層驅(qū)動套筒的外層下方與自反作用力墊圈的外齒相嚙合,使墊圈在轉(zhuǎn)動過程中不發(fā)生轉(zhuǎn)動。內(nèi)套筒轉(zhuǎn)動螺母時產(chǎn)生的反作用力通過外套筒傳到墊圈的齒上被自動平衡,由于螺栓在緊固時沒有偏載和彎矩,因此螺栓被軸向拉伸(如圖3所示)。

圖2 Z-WASHER墊圈圖

圖3 Z-WASHER使用原理
(1)改變傳統(tǒng)的扭力緊固方式的反作用力點,通過專用的雙層驅(qū)動套筒外層與自反作用力墊圈的結(jié)合,使緊固過程中反作用力轉(zhuǎn)移至墊圈上,擰緊力與反作用力沿螺栓中心相互抵消,因此緊固過程中沒有偏載,不再需要額外的反作用力支點和防跟轉(zhuǎn)扳手。
(2)由于沒有偏載,緊固時需要克服的摩擦力通過人為的潤滑可以得到均勻的值,可以預(yù)測和掌握。
(3)由于消除緊固過程中螺母與設(shè)備表面的摩擦,因此可以很好的保護設(shè)備表面。
2.4.1 油急冷器上法蘭
油急冷器上法蘭如圖4所示,油急冷器上法蘭螺栓螺母參數(shù)如表1所示。

圖4 油急冷器上法蘭現(xiàn)場圖

表1 油急冷器上法蘭螺栓螺母參數(shù)表
根據(jù)計算結(jié)果,采用二硫化鉬潤滑,到螺栓屈服強度的75%,所需扭矩為1819NM。
2.4.2 油急冷器中法蘭
油急冷器中法蘭如圖5所示,油急冷器中法蘭螺栓螺母參數(shù)如表2所示。

圖5 油急冷器中法蘭現(xiàn)場圖

表2 油急冷器中法蘭螺栓螺母參數(shù)表
根據(jù)計算結(jié)果,采用二硫化鉬潤滑,到螺栓屈服強度的75%,所需扭矩為2330NM。
2.4.3 油急冷器下法蘭
油急冷器下法蘭如圖6所示,油急冷器下法蘭螺栓螺母參數(shù)如表3所示。

圖6 油急冷器下法蘭現(xiàn)場圖

表3 油急冷器下法蘭螺栓螺母參數(shù)表
根據(jù)計算結(jié)果,采用二硫化鉬潤滑,到螺栓屈服強度的75%,所需扭矩為2330NM。
在請示領(lǐng)導(dǎo)同意后,采購了合適規(guī)格Z-WASHER墊圈。利用停爐檢修機會及2018年大檢修,對幾臺泄漏較頻繁的油急冷器法蘭面進行了安裝。根據(jù)計算的扭矩,采用專用液壓扭矩拉伸機、雙層驅(qū)動套筒及自反作用力墊圈組成的無反作用力臂預(yù)緊力控制系統(tǒng)進行油急冷器法蘭螺栓緊固,達(dá)到了力矩均勻且法蘭平行閉合的要求。安裝過程中,有滾花的一面要求對著法蘭面,以減少螺母在溫度變化時的松動。
安裝了Z-WASHER墊圈的油急冷器法蘭,在歷次升降溫及投油過程中,基本上未出現(xiàn)泄漏。避免了因高溫裂解氣泄漏而導(dǎo)致的著火風(fēng)險,減少了油急冷器泄漏而導(dǎo)致的非計劃停爐次數(shù),保證了裝置的安全和長周期運行,經(jīng)濟效益顯著提高。
裂解人員開拓思路,大膽采用Z-WASHER墊圈,避免了因油急冷器頻繁泄漏而產(chǎn)生的安全風(fēng)險,同時,也減少了因泄漏導(dǎo)致的非計劃停爐檢修次數(shù),延長了裂解爐運行周期,為乙烯裝置創(chuàng)造了明顯的經(jīng)濟效益。