王宗凡,徐樹英,李智偉,李家飛,徐 凱,張永明
(海南大學海南省精細化工工程中心,海口 570228)
隨著鋁礬土礦儲量日趨減少,國內外積極探索用其它含鋁礦物原料如高嶺石、煤矸石、粉煤灰等代替鋁礬土提取Al2O3[1-3]。我國的鋁礬土資源稟賦較差,進口依存度長期維持在45%左右[4-5],但我國具有豐富的高嶺土資源,其中海南文昌高嶺土屬于風化淋濾型軟質礦,其組成穩定且儲量較大,是酸法工藝[6-8]提取Al2O3化學品的潛在選料。而高純超細Al2O3是制造功能陶瓷、激光玻璃、藍寶石及其他高檔光電材料的基礎原料,雖然我國是超細Al2O3制造大國,但純度達到4N5(99.995%)的寶石級高純超細Al2O3仍然以進口日本住友、德國德古薩等的產品為主[9-10]。HCl氣體鹽析法[3,11]是鋁鹽除雜制備高純Al2O3的有效方法,但由于Ti4+和Al3+在強酸體系的水解性相似,在高濃度HCl體系內可發生微量[-Ti-O-Al-]共晶現象[12-13],這降低了鹽析法除鈦的效能。
為彌補HCl氣體鹽析法在除鈦效能方面的不足,提高鹽析法所制備Al2O3的純度,本實驗以高嶺土酸浸鋁鹽(AlCl3)為研究對象,采用絮凝法除去鈦雜質,再經鹽析、超細化等處理后制備高純超細α-Al2O3,該方法成本低,對環境友好,應用潛力大,可制備適用于藍寶石襯基的高純Al2O3材料。采用均勻設計試驗法優化絮凝法除去鈦雜質的工藝條件,通過建立數模及工藝優化模型,篩選出提高酸浸鋁鹽除鈦率的優化方案。
高嶺土原料(HN 2015),產自海南文昌某高嶺土公司;20%鹽酸,實驗室中試驗回收的鹽酸共沸液,實測共沸點112 ℃,HCl濃度20%;聚丙烯酰胺(PAM),產自麥克林生化科技有限公司,非離子型,500萬分子量;高純分散劑(GUMA),通過實驗室精制GUM生物膠制取,其灼燒量小于1 850ppm,灼殘中10%鹽酸不溶物小于500ppm;其它試劑均用分析純,購自廣州化學試劑廠。
物相分析采用丹東奧龍公司Y2000多晶X射線衍射儀;常量鈦含量分析采用721型分光光度計,波長450 nm;微量鈦分析采用安捷倫ICP-OES 730電感耦合等離子光譜儀;粒子形貌分析采用Hitachi公司SU8020 FE-SEM電鏡;晶相高嶺石含量測定采用X射線外標法(石化企標Q/SH018.0164-92)。
高嶺土礦提取鋁:高嶺土原礦經過水洗、磁選(磁選時將一塊強磁鐵置于漿液分散桶底部,再加入三次水洗漿液,緩慢懸攪15 min后傾濾得到精漿)、過濾、干燥、粉碎至20目以下,經650 ℃煅燒,得到原料高嶺土粉料。將20%鹽酸加熱到70 ℃時停止加熱,攪拌下緩慢加入計量高嶺土,觀察到因反應放熱而升溫時,停止加料,反應平穩后,將剩余高嶺土緩慢加入反應器,在低于沸點溫度(約110 ℃)下恒溫浸取一定時間。反應結束后過濾分離即得浸取液;濾餅用20%鹽酸洗滌2次,洗滌母液與浸取液合并后即得AlCl3提取液。該提取液為黃色微稠狀,通入HCl鹽析即得到AlCl3·6H2O結晶體。
鋁鹽除鈦:將上述AlCl3·6H2O結晶配置為380 g/L左右溶液,再加熱到90 ℃左右并維持一定的時間以促進雜質鈦離子水解,在水解液中加入PAM絮凝劑,緩緩攪拌均勻后靜置冷卻,再用中速定量濾紙濾去絮凝物,得到除鈦的鋁鹽溶液。
氧化鋁制備:除鈦的鋁鹽溶液經HCl氣體鹽析后,用高純硫酸銨重結晶,得到銨明礬晶體,該晶體與計量尿素沉淀劑、計量GUMA分散劑混合溶解后,于90 ℃反應一定時間,即得納米級Al(OH)3沉淀粒子,該粒子經干燥焙燒即得高純超細Al2O3產品。
原料高嶺土礦外觀為砂土混合物,礦質松軟。為了解原料特性,向原礦內加入2%泡花堿分散劑后進行分散水洗及沉淀分離處理,在水洗處理時發現,水洗除砂極易使砂質物沉降,土質物則形成懸浮液,一次水洗沉降即可除去高達42%的砂質物,水洗實驗結果如表1所示。

表1 水洗法處理高嶺土原礦實驗結果Table 1 Experimental results of treating raw ore of kaolin by washing /wt%
從表1看出,增加水洗次數可使Fe2O3與TiO2雜質略微降低,高嶺石含量提高,但效果不明顯,而磁選效果則對除去鐵鈦雜質明顯,這是由于微量鈦鐵礦一般均鑲嵌于高嶺土顆粒之間,水化分散后被磁選除去。根據表1實驗結果,并考慮原料成本,本文采用一次水洗濾餅作為后續提取Al2O3的原料。將表1中的一次水洗產物按1.3節實驗流程提取礦物Al2O3,并經一次鹽析制取AlCl3·6H2O結晶,其主要雜質組成為(以800 ℃×2 h灼基計)169ppm Na2O、381ppm K2O、0.29%Fe2O3、0.42%TiO2,此AlCl3·6H2O結晶用于鋁鹽除鈦工藝研究。
2.2.1 絮凝劑選擇
含鈦的AlCl3溶液加熱時,Ti4+可發生水解[14]形成水解渾濁液,該渾濁液在絮凝劑作用下可使Ti4+水解產物發生沉淀,達到除鈦目的。首先將所得的AlCl3·6H2O配置為380 g/L的溶液,絮凝劑加入量均為5 mg/L,絮凝效果可用上層清液的濁度表示。選擇對Ti4+水解產物具有較強絮凝作用的三種絮凝劑[15],以考察在AlCl3溶液條件下的絮凝效果,實驗結果如表2所示。

表2 不同絮凝劑與上層清液濁度的關系Table 2 Relations between different flocculants and turbidity of supernatant /NTU
從表2看出,相對于聚合硫酸鋁(PAS)和聚合氯化鋁(PAC),聚丙烯酰胺(PAM)對AlCl3溶液中Ti4+水解產物的絮凝效果最好,上層清液濁度最小,因此初步選定PAM作為除鈦絮凝劑。
2.2.2 絮凝工藝條件對除鈦效果的影響
為了提高含鈦鋁鹽溶液的除鈦效率,分別考察了溫度、時間、絮凝劑添加入量、pH值等因素的影響,實驗結果如圖1所示。圖1(a)表明,反應體系溫度越高,清液鈦含量越低,除鈦效果越好,但超過80 ℃后,除鈦率變化不明顯;圖1(b)表明,加熱時間超過50 min后除鈦效果變化趨緩,超過110 min后水解達到平衡;圖1(c)表明,絮凝劑加入量與除鈦效果之間存在極值,在7 mg/L以下時,隨著絮凝劑加入量的增加,除鈦效果變好,但超過7 mg/L時反而變差;圖1(d)表明,pH值高于-1.3時,pH值升高有利于除鈦,而當低于-1.6以后,隨體系酸度增加,除鈦效果極具變差。
2.2.3 工藝優化及結果分析
由于上述水解-絮凝反應體系中,溫度、時間、絮凝劑加入量、pH值等反應條件之間可能存在交互作用,圖1單因素考察得到的工藝條件不一定是最佳工藝條件,所以需要進行優化實驗。為此,采用均勻設計法,以上述四個反應條件為因素,以清液剩余Ti4+含量為目標值,設計了4因素5水平的U10(55)實驗方案[16-17],以優化工藝,實驗結果如表3所示。

圖1 除鈦工藝條件與除鈦效果的關系Fig.1 Relations between titanium removal process conditions and titanium removal effect
采用“均勻設計WUST專業版3.0”軟件,對表3數據進行回歸分析,經過7次二次多項式逐步回歸,得到回歸方程:

表3 除鈦工藝均勻設計實驗結果Table 3 Experimental results of titanium removal process uniform design

其方差分析結果如表4所示。

表4 方差分析結果Table 4 Analysis of variance
該數模的Y復相關系數R=0.999 95,相關性好;剩余標準差S=0.309 05,偏差??;F統計=1 574.6,查F分布表得出,當置信限a=0.02時,其F臨界值F(7,1)=1 481.8,F統計>F臨界,表明該數模通過了F顯著性檢驗,說明在理論上,該數??尚臶16-17]。
該數模的對應函數為Y=f(X1,X2,X3,X4),其最小值點對應的值為最優實驗條件。用WUST軟件求取的點值為:加熱時間X1=120 min,加熱溫度X2=90 ℃,pH值X3=-0.824,絮凝劑加入量X4=9.312 mg/L,除鈦率預測值為99.992%。
為了進一步驗證該數模的可靠性,分別對4個工藝條件進行了實驗驗證,結果如圖2所示。由圖2可知,前三個工藝條件變化的預測值與實驗值高度吻合,PAM加入量因素的吻合度略差,但變化趨勢完全一致,綜合來看,上述數模在理論和實驗驗證兩方面都是可靠的,因此,根據該數模得到的優化工藝條件也是可靠的,且該數模對該特性的反應體系具有普適性。

圖2 數模預測與實驗驗證吻合度考察Fig.2 Investigation of the coincidence between digital analog prediction and experimental verification
基于該可靠度,對采用數模得到的優化工藝條件,進行2次優化工藝驗證,結果如表5所示。結果表明,數模預測值與實驗值非常接近,其相對誤差僅為1.1%,優化工藝可使除鈦率達到98.895%,優化結果較理想。

表5 優化方案驗證實驗結果Table 5 Test results of optimization scheme validation
將絮凝除鈦AlCl3溶液進行三次鹽析后得到高純AlCl3·6H2O前驅體大樣,以自制的高純GUMA生物膠為分散劑,先制備出γ-Al2O3粉體,再加入0.05%α-Al2O3晶種后充分混合,在1 200 ℃焙燒,即得到球形α-Al2O3產品,實驗結果如圖3、圖4和表6所示。

表6 高純Al2O3雜質含量分析結果Table 6 Analysis results of impurity content in high purity Al2O3 /ppm
由圖3可知,對照XRD標準46-1212#卡片,2θ=25.58°,35.15°,37.78°,43.36°,57.50°處出現的衍射峰為α-Al2O3特征峰。焙燒溫度達到1 000 ℃時,雖然主體物相為α-Al2O3,但仍然有微弱的κ-Al2O3衍射峰,而在1 200 ℃焙燒2 h后Al2O3的κ相完全消失,全部轉化為α相,該α-Al2O3為較均勻的球形粒子,平均粒徑約900 nm(見圖4)。

圖3 焙燒溫度對Al2O3相變影響XRD譜Fig.3 XRD patterns of the effect of calcination temperature on Al2O3 phasetransition

圖4 α-Al2O3產品的SEM照片Fig.4 SEM image of α-Al2O3 product
表6結果表明,所制α-Al2O3的Ti含量為0.34ppm,總雜質含量小于40ppm,為39ppm,Al2O3純度達到99.996%,金屬Ti雜質及總量雜質均優于藍寶石AO-B級Al2O3純度要求[18]。
(1)海南文昌高嶺土礦外觀松軟,伴有大量石英砂,類似風化淋濾型高嶺土礦;原礦易于水選除砂,水選產物晶相為高嶺石,但含有大量酸溶性金屬雜質及金屬鈦雜質。
(2)通過均勻實驗設計和軟件分析得到優化工藝方案,加熱時間為120 min,加熱溫度為90 ℃,pH值為-0.824,PAM投入量為9.312 mg/L,優化后AlCl3溶液中鈦離子雜質去除率達到了98.895%。
(3)采用優化條件制備出低鈦高純球形α-Al2O3,其中的Ti元素含量低至0.34ppm,雜質總量低至39ppm,金屬Ti雜質及總量雜質均優于藍寶石AO-B級Al2O3質量要求。