潘永華
摘 要:路基施工質量對于道路整體施工質量和建成后的使用性能、使用壽命等都有直接的影響。而路基質量在很大程度上要取決于路基填料。泥質粉砂巖是一種常見的路基填料類型,而其具有一定的特殊性質,可能會影響路基的穩定性?;诖?,將泥質粉砂巖作為路基填料,應當做好質量控制。選擇符合條件的路段先行試驗施工,根據得出相關數據結果,進行工藝改良及驗證,確保施工質量符合標準,然后全線推廣應用。通過改良泥質粉砂巖的性質,優化施工工藝,能夠滿足施工要求,確保施工質量。
關鍵詞:泥質粉砂巖;路基填料;質量控制;工藝分析
泥質粉砂巖是在浙江中部及湖北等地區有著廣泛的分布,其中的主要成分包括粉砂質、泥質等。這種土質的特點是土內摩擦力較低、土體抗剪強度較小,受到錘擊容易碎裂,泡水后容易崩解,脫水后容易開裂。在路基填料的選擇上,這種材質的應用比較有限。但是在沒有其它更好填料選擇的情況下,對泥質粉砂巖加以改良,并采取合適的施工工藝,仍能夠確保其作為路基填料的質量滿足要求。對此,可在實際工程案例當中得到證明。
1 泥質粉砂巖作為路基填料的工程概況
以某市城市道路施工為工程案例,道路全場13.42km,是城市科技城建設及融合發展的重要公共基礎設施[1]。項目總投資19.40億元,建安工程費用14.12億元。對當地開展地質勘察報告,結果顯示道路以泥質粉砂巖為主要成分,泥質粉砂巖開挖59萬m3,路基填方52萬m3。按照過去的施工經驗分析,泥質粉砂巖具有一定的特點,包括干濕循環對強度影響較大、水穩定性較低等,因此直接作為路基填料是不合適的。但是如果完全舍棄,將會造成大大增加施工成本,同時也會造成資源浪費的現象。基于此,結合當地實際情況和工程項目特點,采取相應的技術手段改良泥質粉砂巖,將其作為路基填料,并對施工工藝加以優化,從而滿足工程要求,確保工程進度和工程質量,節省成本和資源。
2 泥質粉砂巖作為路基填料的質量影響因素
將泥質粉砂巖作為路基填料,應明確質量的影響因素,對其質量控制要點加以了解。在保證施工工期的基礎上,根據現場實際情況,選取具有代表性地質條件的斷面型式路段,開展路基開發填筑的試驗施工。目的是對不同機具壓實不同填料的施工組織、機械配套、碾壓次數、松鋪厚度、含水量情況等進行了解,對相關技術數據加以掌握[2]。并以此為基礎,開始工藝改進及驗證,保證施工質量滿足要求,然后在全線推廣應用。通過對比相關條件,選擇某一路段泥質粉砂巖路基作為試驗施工路段。此段路基為高填方區,與試驗要求相符合。分析施工當中的質量隱患,總結泥質粉砂巖填筑質量影響因素。具體結果為:含水量偏高、施工方法不當、操作不規范不成熟、施工機具不合理、回填粒徑較大、虛鋪厚度偏厚等。其中含水量偏高、施工方法不當是最主要的影響因素。
3 泥質粉砂巖作為路基填料的質量控制工藝
3.1 控制含水率
將泥質粉砂巖作為路基填料,要控制好含水率。分別采集了不同路段的填料樣本,對壓實度、含水率之間的關系進行測定。結果顯示,路基含水率沒有達到最優結果的時候,壓實度合格率相對較低?;诖?,將含水率偏高的路基填料及時在現場翻曬,使其含水率降低[3]。同時對轉向路基含水率測試規程進行編制,有專業技術人員,負責監測含水率條件。在嚴格控制泥質粉砂巖填料的含水率后,現場路基達到了100%的壓實度,效果較為理想。
3.2 控制填料參數
對于泥質粉砂巖路基填料的各種參數,如粒徑、厚度等,要做好控制。通過分析試驗施工路段的技術數據,能夠看出如果泥質粉砂巖開挖之后,沒有充分完成崩解破碎,導致填料最大粒徑在25cm以上,攤鋪的時候松鋪厚度超過40cm,就無法保證路基的壓實度合格[4]。因此,需要嚴格把控泥質粉砂巖的破碎后粒徑,確保其充分崩解破碎,最大粒徑不能超過15cm,將填料當中的超徑巖徹底清除,從而確保路基能夠均勻壓實。碾壓過程中要插桿掛線,每個斷面的松鋪厚度,不要超過40cm,這樣能夠有效保證路基的施工質量。具體采取的措施是攤鋪后先采用羊角碾壓路機進行第一遍碾壓,進行超徑巖的再次破碎分解,直至滿足填料的粒徑要求,在采用鋼筒壓路機按實驗確定的壓實遍數進行碾壓施工。
3.3 控制強夯措施
基于泥質粉砂巖自身特點,在完成填筑之后,其自然沉降期往往需要1年之久。而在施工當中為了保證施工質量和施工工期,完成泥質粉砂巖路基填料的填筑之后,需要采取有效的強夯措施,加快沉降和壓實速度。通過采取強夯施工,可以是泥質粉砂巖孔隙率下降,緩解路基沉降的情況發生。但是在強夯施工布置夯點的時候,需要嚴格按照規范要求進行,采取梅花形點夯的措施,每次夯實完成后,也要將夯坑調平,從而避免后續發生再沉降,對施工進度及施工質量造成的影響[5]。強夯施工需要在施工現場做好監測,嚴格保證按照施工方案操作。在夯錘直徑和質量選擇、落錘高度設定、強夯機型號、夯點布置等環節中,都要做好控制,以保證質量。實際施工開展以試驗施工路段得出的相關參數為基礎,強夯所有行車道路基,對所有路基填方均整體強夯1遍。參數設定為,夯錘直徑在2.2-2.5m,夯錘重量為15-18t,夯擊能為3000kN·m,滿夯均為1000kN·m,強夯能級點夯3000kN·m,強夯能擊3000kN·m。采取二遍點夯、一遍滿夯的方法,保證3000kN·m的夯擊能,布置5m×5m的正方形插電。使用1/4錘印相切滿夯。點夯夯擊次數8擊,滿夯夯擊次數2擊。強夯之后,填方區-1.0m位置,達到了0.94的壓實系數。完成所有強夯施工后,檢查路基再沉降情況,結果發現基本沒有再沉降情況發生,符合施工質量標準。
4 泥質粉砂巖作為路基填料的改良施工效果
采取有效的措施改良泥質粉砂巖,包括對填料含水率的控制,粒徑及松鋪厚度的控制,以及強夯施工措施的應用,控制強夯質量[6]。處理后重新統計路基施工情況信息,結果顯示明顯提升了施工效率。在改進施工工藝之后,提高了路基壓實度,將路基沉降控制在5mm以下,與設計標準要求相符合。相比于傳統施工工藝,減少了50%以上的路基沉降量。比較路基施工前后的情況,通過分析機械設備投入、勞動力投入、施工周期等條件,52萬m3泥質粉砂巖填方處理后,相比于不改良而外購其它土方的方法,節省了312萬元的施工成本,工期也縮短了至少2個月。
5 結語
在道路施工過程中,時常會遇到泥質粉砂巖作為路基填料的情況。為了保證施工進度,節省施工成本,可以結合現場試驗施工的方法,以試驗施工結果參數為依據,對泥質粉砂巖進行一定程度的改良,使其能夠滿足作為路基填料的質量。同時結合改進施工工藝,能夠有效提高施工效率,保證施工質量,降低施工成本,取得更為理想的經濟效益。
參考文獻:
[1]吳穎峰.泡沫混凝土技術在公路路基填筑中的應用研究[J].浙江交通職業技術學院學報,2018,12(1):173-173.
[2]王瑞春,鄧尤術.黃石粉作為一種路基填料的試驗及應用研究[J].中國市政工程,2019,14(3):127-130.
[3]葛飛.淺談中亞輪胎試驗場輕質路堤施工工藝及質量控制[J].建筑工程技術與設計,2017,39(28):152-153.
[4]李丁可.膨脹土石灰改良路基填筑工藝與質量控制試驗研究[J].路基工程,2018,14(3):106-108.