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給水泵機械密封密封水溫度高原因分析及處理

2020-10-27 01:33:01許乾先
中國電氣工程學(xué)報 2020年5期
關(guān)鍵詞:機械

【摘 ?要】給水泵運行中經(jīng)常出現(xiàn)機械密封的密封密封水溫度高的現(xiàn)象,通過對其原因進行分析、并提出了處理方法,徹底消除了機械密封密封水溫度高故障,提高了給水泵運行的安全性。

【關(guān)鍵詞】給水泵 ?機械密封 ?密封水溫度高原因分析及處理

某電廠二期2×330MW機組,每臺機組配備2臺50%額定蒸發(fā)量的汽動給水泵和1臺30%額定蒸發(fā)量的電動給水泵,型號:HPTmk200-320-6S。機械密封結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。主要是由靜環(huán)和動環(huán)垂直于軸的光滑而平直的表面相互貼合,并做相對轉(zhuǎn)動而構(gòu)成的密封裝置,它是靠彈性構(gòu)件(如彈簧11)和密封介質(zhì)的壓力在旋轉(zhuǎn)的動環(huán)和靜環(huán)的接觸端面上產(chǎn)生適當(dāng)?shù)膲壕o力,使這兩個端面緊密貼合。端面間維持一層極薄的液體膜而達到密封的目的,這層液體膜具有流體動壓力與靜壓力,起著潤滑與密封的作用。密封水腔的外部是迷宮式冷卻水套,通過冷卻水流動對密封水起到冷卻作用。

1. 運行中出現(xiàn)的故障

6臺給水泵2010年10月投運,初期一直運行正常,自2015年5月份以來幾臺泵先后都出現(xiàn)機械密封密封水溫度高現(xiàn)象,甚至因密封水溫度高導(dǎo)致給水泵跳閘,嚴重影響了機組安全運行。給水泵機械密封的密封內(nèi)部循環(huán)水一般都是采自泵體自身輸送的給水,正常工作溫度是55°C左右,報警溫度:70°C,停泵溫度:80°C。密封水溫度過高將會導(dǎo)致機械密封的密封圈快速老化及動靜環(huán)汽化爆裂的危險,嚴重影響給水泵的安全運行。

2. 機械密封溫度高原因分析及處理方法

經(jīng)過理論上的分析,給水泵機械密封水溫度高主要有以下幾個原因:

1)機械密封水的冷卻水量不足。

2)機械密封水的冷卻水溫度偏高。

3)機械密封水濾網(wǎng)堵塞。

4)機械密封靜動環(huán)磨損嚴重,端面不能形成保護膜。

5)機械密封彈性構(gòu)件彈力減弱,動、靜環(huán)的接觸面壓緊力不足,泄露量大導(dǎo)致密封水不斷的補充,機械密封水溫度隨著升高。

6)冷卻水套銹蝕穿孔或者密封膠條損壞,導(dǎo)致高壓給水進入冷卻水系統(tǒng)。

7)冷卻水套堵塞,導(dǎo)致冷卻水不通暢。

針對以上原因,逐一進行排查和處理。

1)機械密封水冷卻水一般都是來自電廠的工業(yè)水,懷疑該工業(yè)水管道堵塞,造成冷卻水量不足。檢查就地冷卻水壓力正常(0.6MPa),解開冷卻水出口管道法蘭,開啟冷卻水進口門,冷卻水排水流量正常,該原因可以排除。

2)機械密封水的冷卻水溫度偏高,將導(dǎo)致機械密封水冷卻不足,測量機械密封水冷卻水進出口溫度,幾臺給水泵冷卻水進出口溫度基本差不多,冷卻水溫差一般在15°C以上,說明該泵機械密封水冷卻水溫度不存在偏高現(xiàn)象。

3)機械密封水濾網(wǎng)堵塞,密封水流動不暢,不能及時帶走機械密封產(chǎn)生的熱量將使密封水溫度快速升高。檢查機械密封水濾網(wǎng)并不太臟,清理后回裝,切換投運后密封水溫度并沒有明顯的變化。

4)如果機械密封靜動環(huán)磨損嚴重,端面不能形成保護膜起到潤滑的作用,靜動環(huán)摩擦產(chǎn)生的熱量將使機械密封水溫度升高,經(jīng)過解體檢查發(fā)現(xiàn)靜動環(huán)磨損并不嚴重,為了保險起見更換了新的動、靜環(huán),回裝投用機械密封水溫度依然偏高。

5)機械密封漏水不外乎兩種原因:第一、動、靜環(huán)或者密封件損壞,前面已檢查確認機械密封動、靜環(huán)及密封件沒有損壞;第二、機械密封彈性構(gòu)件彈力減弱,動、靜環(huán)的接觸面壓緊力不足,甚至動、靜環(huán)的接觸面出現(xiàn)間隙,隨著機械密封漏水量變大,熱水不斷的補充機械密封水,導(dǎo)致機械密封水溫度不斷升高。就地檢查機械密封漏水量,發(fā)現(xiàn)密封水溫度高的機械密封漏水量比正常的偏大點,但也沒有超過廠家規(guī)定的15L/h的漏水量。針對單側(cè)機械密封漏水量大的現(xiàn)象,嘗試調(diào)整推力瓦前后墊片,微量調(diào)整轉(zhuǎn)子的軸向位置,從而改變機械密封動、靜環(huán)的接觸面壓的緊力,具體方法就是那一側(cè)機械密封水漏水量大,就通過加減墊片讓轉(zhuǎn)子往那一側(cè)移動。通過實踐效果很明顯,調(diào)整后機械密封漏水量恢復(fù)到正常狀態(tài),機械密封水溫度也基本降到正常范圍,當(dāng)然是這是一種非正常的處理手段,轉(zhuǎn)子移動量不能超過±2mm,否則在啟停泵時就會發(fā)生葉輪與口環(huán)碰磨現(xiàn)象。

6)如果是冷卻水套銹蝕穿孔或者密封膠條損壞,高壓給水將進入冷卻水系統(tǒng),也會影響機械密封水的冷卻效果,嘗試關(guān)閉機械密封水冷卻水進出水門,松開冷卻水出口水活接并沒有熱水流出,說明冷卻水套并沒有熱水滲漏現(xiàn)象。

7)機械密封冷卻水套是否堵塞,在不解體冷卻水套的情況下難以判斷。嘗試采用高壓水槍對冷卻水套進行沖洗,分別從冷卻水套進出口法蘭進行沖洗,沖洗后的水呈微黃色并無明顯的顆粒狀污垢,因此高壓水槍沖洗效果也不明顯。恢復(fù)運行后機械密封水溫度仍然高于報警值,2013年5月30日4機B汽泵在負荷250MW時,機械密封水溫度達到85°C左右。廠里為了不影響機組負荷,冒著風(fēng)險將停泵值改為90°C。

3. 密封水臨時冷卻措施

在嘗試各種方法都不起作用的情況下,根據(jù)冷卻器的熱交換原理,只能采用增加冷卻面積和冷卻水的流速來達到降溫的目的。并于2013年6月3日對4機B汽泵機械密封密封水管進行改進。首先、在機械密封密封水進出口水管外表處增加冷卻水套管,來對密封水管進行冷卻;其次、在冷卻水回水處增加支管來增加冷卻水流速。改進后恢復(fù)該泵運行,機械密封水溫度在相同的工況下只有66°C,溫度基本控制在正常范圍內(nèi),但這是一種治標(biāo)的臨時措施而已。

4. 徹底解決機械密封密封水溫度高方案

2015年5月#4機組檢修期間,4機B汽泵芯包返廠檢修,此次檢修解體發(fā)現(xiàn)吸入段及出口端蓋內(nèi)冷卻水套結(jié)垢嚴重,而且由于長期處于高溫狀態(tài)下,結(jié)垢層已經(jīng)硬化并牢牢地附著在冷卻水套上,冷卻水槽間隙被大量泥沙嚴重擠壓住,造成冷卻水流量不足,不能及時帶走機械密封運行中產(chǎn)生的熱量,這就是該泵正常運行時機械密封水溫度高的主要原因。

由于廠家為了增強冷卻效果將冷卻水套設(shè)計成迷宮式結(jié)構(gòu),正常運行時冷卻水只能在狹小的間隙中迂回流動,冷卻水水質(zhì)差便會造成沉淀結(jié)垢,隨著垢越積越多,冷卻效果也就越來越差。根據(jù)這一情況,該廠技術(shù)人員在分析冷卻水套的結(jié)構(gòu)和冷卻水水質(zhì)狀況后,設(shè)計出一套機械密封冷卻水套沖洗裝置。如圖2所示,首先制作一個臨時的沖洗裝置。根據(jù)水垢的性質(zhì)配置了專用藥水(6%鹽酸+1.5%緩蝕劑+0.5%氟化物)對機械密封冷卻水裝置進行沖洗,啟動沖洗泵10分鐘后停止,浸泡30分鐘再啟泵沖洗,此時可以看到透明膠管里面有黑色的污垢沖出,待水質(zhì)變清后即可停止。其次是加強冷卻水的過濾精度及水質(zhì)監(jiān)測,將機械密封冷卻水進口管道改成不銹鋼管,并在進口管道上加裝一個Y型三通濾網(wǎng),定期進行排污,防止管路堵塞影響冷卻效果。

經(jīng)過對其它給水泵機械密封冷卻水裝置進行改造和沖洗處理,結(jié)果都達到理想效果,最高負荷330MW時,機械密封水溫度也只有60°C左右,運行半年來密封水溫度基本保持在45-50°C之間,說明機械密封冷卻水套堵塞導(dǎo)致密封水溫度高問題已得到解決。

5. 結(jié)論

造成機械密封水溫度高有各種因素,通過分析排除,最終找出具體原因并加以解決。今后可視冷卻水套結(jié)垢情況,定期對冷卻水套進行沖洗,以確保冷卻水管路的暢通。還可以利用電廠現(xiàn)有資源,將冷卻水更換成電廠的除鹽水,并做成閉式循環(huán),這樣會大大減少冷卻水套結(jié)垢,提高冷卻效果,確保給水泵安全運行。

參考文獻:

[1]北京電力設(shè)備總廠. HPTmk200-320-6S型鍋爐給水泵使用說明書,2007.6.

作者簡介:

[1]作者:許乾先(1973~),男,熱動工程師,1995年畢業(yè)于鄭州電力專科學(xué)校,主要從事汽輪機檢修技術(shù)管理及集中供熱工程建設(shè)工作。

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