張意 劉蕾(.中海石油(中國)有限公司秦皇島3-6作業(yè)公司,天津 300459;.中國石油渤海鉆探工程公司鉆井技術(shù)服務(wù)分公司,天津 30080)
岸電項目是在渤海某CEP平臺附近陸地建造220kV開關(guān)站,通過海底電纜將高壓交流電送至海上電力動力平臺,然后再給海上油田群的各個平臺進(jìn)行供電,從而保證海上的油氣開采。岸電實施后,渤海某CEP平臺主機會被拆除,主機供油設(shè)備也將閑置。將閑置設(shè)備接入渤海某CEP平臺生產(chǎn)水處理系統(tǒng),用于流程波動緩沖,增加操作應(yīng)急時間,從而提高流程穩(wěn)定性。
渤海某CEP平臺作為中心平臺,處理來自四個小平臺和自身的井流物,經(jīng)過生產(chǎn)分離器進(jìn)行油氣水初級分離,分離出的含水原油(含水低于50%)和部分分離出的天然氣通過海底管道進(jìn)入FPSO進(jìn)一步處理,另一部分天然氣進(jìn)入燃?xì)庀到y(tǒng);生產(chǎn)分離器分離出的含油污水進(jìn)入本平臺的生產(chǎn)水處理系統(tǒng),經(jīng)過處理后符合注水標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)水注入本平臺的注水井和小平臺的注水井及污水回注井。
隨著油田的持續(xù)開采,各平臺對針對油井采用大泵提液等措施,渤海某CEP平臺的生產(chǎn)水處理系統(tǒng)逐漸增加負(fù)荷,接近系統(tǒng)設(shè)備最大處理量,流程緩沖空間受限,應(yīng)對官網(wǎng)波動能力差,給現(xiàn)場操作人員應(yīng)急時間越來越少。同時,部分設(shè)備的設(shè)計缺陷也逐漸在實際應(yīng)用中顯露。
(1)生產(chǎn)水處理系統(tǒng)處理量逐漸增加,生產(chǎn)水緩沖罐和注水緩沖罐緩沖能力逐漸受限,一旦下游平臺或本平臺發(fā)生注水系統(tǒng)部分關(guān)停,操作空間逐漸變小,應(yīng)急時間也變短。
(2)加氣浮選器出口至生產(chǎn)水緩沖罐處僅有一個手閥,閥門笨重,開關(guān)困難,在發(fā)生生產(chǎn)關(guān)斷時,仍會有部分生產(chǎn)水進(jìn)入生產(chǎn)水緩沖罐內(nèi),這也造成應(yīng)急時間的縮短。
(3)核桃殼過濾器并聯(lián)運行,當(dāng)核桃殼濾器故障或是現(xiàn)場控制盤故障進(jìn)行檢修時時,流程處理能力受限,這時需要限液等措施,帶來產(chǎn)量損失,這也是生產(chǎn)水系統(tǒng)處理流程的一個薄弱點。
(4)生產(chǎn)水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥為生產(chǎn)水處理流程的關(guān)鍵節(jié)點,無備用且無旁路,一旦發(fā)生故障進(jìn)行檢修,需要整體關(guān)停生產(chǎn)水處理系統(tǒng)。
(5)生產(chǎn)部門需要定期對污水罐進(jìn)行排污(多為生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的懸浮物和部分濾失核桃殼濾料)至污油罐,并返回陸地進(jìn)行處理。排污過程耗費人力物力,申報流程復(fù)雜繁瑣,污油罐占用現(xiàn)場空間大,懸浮物處理費用高。
流程改造示意圖如圖1所示。
(1)在閑置場地,安裝污泥脫水裝置和烘干壓縮裝置。污泥脫水裝置主要是對于污水罐排出物進(jìn)行處理,經(jīng)過脫水裝置脫出的水可排入開排系統(tǒng),脫水后的絮凝物需要烘干壓縮裝置進(jìn)一步處理。烘干壓縮裝置主要是對脫水后的絮凝物進(jìn)行烘干排除剩余水分后,再對其進(jìn)行壓縮成塊后返回陸地。
(2)生產(chǎn)水緩沖罐入口增加通過氣動控制的隔離閥門,關(guān)斷后可以應(yīng)急迅速關(guān)閉,防止氣浮清水室的水繼續(xù)向下游進(jìn)液,增加流程的緩沖應(yīng)急能力。
(3)生產(chǎn)水緩沖罐液位調(diào)節(jié)閥LV并聯(lián)一備用閥門,防止LV發(fā)生問題后需要停產(chǎn)進(jìn)行檢修,同時增加一旁路流程至注水緩沖罐入口,為核桃殼濾器增加一備用旁路,防止核桃殼濾器發(fā)生故障或者現(xiàn)場控制盤發(fā)生故障等需要進(jìn)行限液,消除生產(chǎn)水處理流程中的薄弱點。

圖1 流程改造示意圖
(4)注水緩沖罐溢流管線連接至燃油沉降罐和原油日用罐,當(dāng)流程關(guān)斷時,可以起到應(yīng)急泄放的作用,增大流程緩沖空間,增加應(yīng)急處理時間,提高生產(chǎn)水處理流程和注水流程的穩(wěn)定性。
目前,生產(chǎn)水處理系統(tǒng)接近滿負(fù)荷運行,處理的水量約為2000m3/h,生產(chǎn)水緩沖罐罐體的容積為317.46m3,正常的操作液位是1600至2200mm,而該罐的液位高高是3100mm,頂部剩余空間為77.22m3(取值操作液位區(qū)間最高值),流程應(yīng)對注水波動能力相對較差(見表1)。
改造設(shè)計為利用閑置設(shè)備燃油沉降罐和原油日用罐,作為注水緩沖罐的應(yīng)急泄放罐,提升應(yīng)對注水管網(wǎng)波動能力。燃油沉降罐的體積為256m3,作為應(yīng)急緩沖罐接入后,緩沖空間增加256m3,因此,應(yīng)急緩沖時間也有顯著提高(見表2)。
目前,生產(chǎn)水處理系統(tǒng)中加氣浮選器的出口水中含油約為25~45ppm,懸浮物含量30~40mg/L。而最終注入地層的注水水質(zhì)要求為水中含油20ppm,懸浮物含量15mg/L。
12個核桃殼濾器并聯(lián)使用,一旦聯(lián)控盤故障或多個核桃殼濾器故障,會有限液的可能,造成產(chǎn)量損失。因此,改造增加核桃殼濾器的旁通流程至注水緩沖罐入口。從目前生產(chǎn)流程化驗情況來看,加氣浮選器出口水與核桃殼出口水按照一定比例混合,是可以滿足注水要求的。
水質(zhì)分析核算如表3所示。

表1 應(yīng)急工況反應(yīng)時間表

表2 改造后應(yīng)急工況反應(yīng)時間表

表3 水質(zhì)分析核算表
目前,渤海某CEP平臺需要對污水罐定期開展排污作業(yè),對流程無法處理的懸浮物需要返回陸地進(jìn)一步處理。周期一般為一個月,排污量為20m3左右,處理費用約為40萬元,再加上運輸費用等,總費用約為50萬元,一年的總費用為600萬元。改造后引入污泥脫水處理裝置和烘干壓縮處理裝置,裝置費用約為50萬元,維護(hù)保養(yǎng)約為100萬元,再加上運輸壓縮廢料約為50萬元,總費用約為200萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于之前的費用。
(1)利用X平臺的閑置設(shè)備來彌補生產(chǎn)水處理流程的短板,改造相對簡單而且容易實現(xiàn)。
(2)改造通過科學(xué)計算,具有精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐,既增加了流程穩(wěn)定性,又能夠大大節(jié)省后期的生產(chǎn)成本。
(3)針對流程應(yīng)急情況,能夠減少限液停產(chǎn)等措施,在一定程度上減少了產(chǎn)量損失,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。