儲文平
(中鐵建電氣化局集團軌道交通器材有限公司,江蘇 常州 213179)
壓鑄成型是鋁青銅產品成型的重要方法,具有充型快速、尺寸穩定等優點。本文以高鐵接觸網線夾套環為研究對象,通過對其鑄造成型過程的模擬分析,從而針對性地進行工藝優化,所得產品性能在使用過程中得以驗證。
線夾套環為對稱結構的復雜零件,左端為實心圓柱,最大直徑為φ18mm,右端為不規則柱體,外徑為φ40mm,內徑為φ28mm,中部為L型凸型平臺,厚度為5mm。零件最大壁厚為20mm,最小壁厚為5mm,三維造型如圖1所示。

圖1 線夾套環三維圖
CAC702鋁青銅具有良好的鑄造性能,充型和流動性較強,適合鑄造形狀復雜的鑄件,主要化學成分如表1所示。

表1 CAC702鑄造鋁青銅主要化學成分
線夾套環要求產品表面光潔,不應有凹凸、裂紋、縮松等缺陷。
采用一模一腔的壓鑄模具生產。壓鑄機鎖模力按下式計算:


式中,Fs為所需壓鑄機鎖模力(N);K為系數,一般取1~1.3,壁薄復雜件取大值;Ff為壓鑄時的反壓力(N);Ffa為有橫抽芯時作用于滑塊禊緊面上的法向反壓力(N);p為壓鑄機壓射比壓;∑A為鑄件、澆注系統、余料、溢流槽在分型面上投影面積的總和;Fy為壓鑄機壓射力(N);D2y為壓室直徑(mm);∑A1為活動型芯成型端投影總面積;A為楔形塊的楔緊角。
結合實際,選取鎖模力為4000kN的臥式壓鑄機,壓室直徑為80mm,偏心距離為100mm。
本鑄件壁厚差距較大,冷卻凝固不確定性因素較多,因此將澆口選在靠近中部的位置,結合鑄件大小,根據經驗公式,初步設定澆口截面積為84.2mm2,澆注方式設定了兩種方案,如圖2所示。通過模流分析對兩種方案進行比較,擇優選取。

圖2 澆注系統設計
根據材料屬性,初步設置壓射比壓為32MPa,增壓比壓為45MPa,最快壓射速度為1.3m/s,最慢壓射速度為0.1m/s,澆注溫度1050~1100℃,并保持模具溫度280~320℃,填充時間0.2s,保壓時間5.5s。
設置鑄件網格尺寸為2mm,模具最大網格尺寸為6mm,如圖3所示。
兩方案的充型過程如圖4和圖5所示,方案1剛開始填充時流體比較紊亂,隨著填充的進行,流體逐漸趨于穩定,方案2在開始階段流體比較平穩,但在填充快結束時,尚有一部分未能填充完成。在時間t=0.08s時,方案1基本完成填充并開始保壓冷卻,而方案2尚未完成填充。

圖3 離散化網格劃分

圖4 方案1填充過程

圖5 方案2填充過程
從金屬液流動圖可以看出,方案1在0.02s之后具有更加穩定的狀態,鑄件產生裂紋與縮孔的概率較小,而方案2在填充后期金屬液流動較困難,存在縮孔縮松的風險。從冷卻曲線可以看出,方案1冷卻過程比較均勻且連續,方案2冷卻時鑄件和模具不同位置的冷卻速度相差較大,存在變形開裂與應力集中傾向??傮w比較,方案2更加科學合理。
分析兩種方案,由圖6可以看出,方案1最大縮孔縮松為4.005%,而方案2的最大縮孔縮松為5.269%,而方案2存在兩處潛在的縮孔縮松區域,綜合比較,方案1更具有合理性。

圖6 縮孔縮松分析
在選擇方案1之后,進一步對工藝參數進行優化設計,故將填充時間改為0.1s,將保壓時間改為3.5s,壓射比壓調整為45MPa,增壓比壓調整為70MPa,澆注溫度與模具溫度保持不變,參數設置完成后,再次進行模流分析,結果如圖7所示。與優化前相比,優化后的鑄件填充時間更快,液流更加穩定,鑄件冷卻曲線更加平穩。

圖7 優化后的鑄件模擬結果
方案優化后,以方案中參數為基本參照,生產了批量的線夾套環,成品如圖8所示。該產品現已用于高鐵接觸網智能化在線監測項目,在使用過程中,充分驗證了鑄造工藝及產品強度的可靠性。

圖8 線夾套環鑄件成品
鋁青銅CAC702材質的線夾套環通過ProCAST技術模流分析并優化工藝參數,鑄件在澆注溫度1050~1100℃,模具溫度280~320℃環境中,設置填充時間為0.1s,保壓時間為3.5s,壓射比壓為45MPa,增壓比壓為70MPa的參數時,具有優良的工藝性能與使用性能,滿足高鐵接觸網的使用要求。
