孟慶松
(山西焦煤集團有限責任公司,山西 太原 030024)
某煤礦集團化工有限公司屬于以合成氨為基礎的化工原料生產企業。2010年以來,先后兩次以清潔生產方法源頭控制水污染物排放量。隨著國家和地方各級人民政府實施“水污染防治行動計劃”,建立“河長制”,強化環境管理和污染減排,須在清潔生產的基礎上,同步實施末端治理。為此,該公司新建1套改良SBR工藝末端廢水處理設施,實現主要水污染物穩定達標排放。
改良SBR生化工藝技術,為傳統改良SBR生化工藝創新工藝技術,是近年來推廣應用的預批式除磷脫氮污水處理實用技術[1-3]。該污水處理技術集反應池、沉淀池為一體,間歇進水,間歇反應,停氣時,污水沉淀撇除上清液,并排出剩余污泥,成為一個周期,周而復始。反應過程分7個階段:
a) 進水階段:廢水進入改良型SBR池階段,通常為1個運行周期開始。
b) 反應階段:分曝氣、攪拌時段,依次循環往復數次。
c) 曝氣階段:由曝氣系統向反應池供氧,從而使得微生物在有氧狀態下氧化分解有機污染物,污水中NH3-N轉化為NO3-N。
d) 攪拌階段:該階段停止曝氣,繼續攪拌使泥水充分混合,微生物耗費水中溶解氧(DO)后,反應池開始反硝化反應。
e) 沉淀階段:停止攪拌,反應池中泥水靜止分離。
f) 潷水階段:沉淀結束后,潷水器工作,逐步排出上清液,反應池逐漸過渡到厭氧狀態,繼續反硝化。
g) 閑置階段:潷水器上升到原始位置階段,通常為1個運行周期結束。
a) 該公司末端廢水處理設施,設計進水主要污染物濃度指標:懸浮物ρ(SS)≤150 mg/L;化學需氧量(CODcr)≤350 mg/L;生化需氧量(BOD3)≤200 mg/L;總氮ρ(TN)≤350 mg/L;氨氮ρ(NH3-N)≤300 mg/L。
b) 該公司末端廢水處理設施,設計出水主要污染物濃度指標:懸浮物ρ(SS)≤70 mg/L;化學需氧量(CODcr)≤60 mg/L;生化需氧量(BOD3)≤20 mg/L;總氮ρ(TN)≤20 mg/L;氨氮ρ(NH3-N)≤15 mg/L,夏季ρ(NH3-N)≤8 mg/L;ρ(石油類)≤3 mg/L。
該公司末端廢水處理設施,關鍵環節是SBR生化處理工藝技術。
SBR處理工藝過程:采用多段A/O脫氮的序批式活性污泥技術,利用微生物分解有機物,凈化有機廢水;采用多級串聯硝化-反硝化生化處理技術(適時補充碳源),去除氨氮和總氮,可以確保處理后廢水達標排放[4-5]。
廢水處理設施設有3座SBR反應池,進行間歇多循環反應;日操作3個循環,每個循環8 h。改良SBR處理工藝技術,通過在單個池內多次重復進行曝氣、攪拌、沉淀、排放操作,創造好氧、缺氧、厭氧環境,利用微生物完成分解有機物CODCr、BOD3,脫除NH3-N、TN,包括氨氮、硝酸鹽亞硝酸鹽、有機氮等。
2.2.1 曝氣階段(好氧)
1) 有機物分解[反應式(1)]

(1)
2) 硝化反應
a) 亞硝化菌Ⅰ[反應式(2)]
(2)
b) 亞硝化菌Ⅱ[反應式(3)]
(3)
c) Ⅰ/Ⅱ合并[反應式(4)]

(4)
2.2.2 攪拌階段(厭氧)
1) 反硝化脫氮:末端廢水處理設施需補甲醇作為碳源。
a) 反硝化菌Ⅰ[反應式(5)]
(5)
b) 反硝化菌Ⅱ[反應式(6)]
(6)
c) Ⅰ/Ⅱ合并[反應式(7)]
(7)
2) 因C/N低,需補充碳源,補加甲醇質量濃度按式(1)計算。
Cm(mg/L)=2.47NO+1.53Nj+0.87DO
(1)

2015年5月,公司末端廢水處理設施由東華工程科技股份有限公司設計并建設,工程總投資2 707.49萬元,其中,固定資產投資2 683.79萬元。2016年11月,末端廢水處理設施建成進水、單體試車和聯動試車,同年12月投入菌種,培菌馴化。末端廢水處理總成本796.75萬元/a,其中,直接消耗666.58萬元/a,2017年5月6日,末端廢水處理后尾水調整到新排放口,減免排污費233.37萬元/a。
截至2017年4月,該公司末端廢水處理設施運行良好,根據鏡檢結果,菌膠團密實,出現少量鐘蟲,活性污泥大量生長,系統活性污泥MLSS達到25%左右。2017年4月底,因前段時間生產設備排水不穩定,導致SBR反應池大量浮泥和泡沫漂浮,通過鏡檢發現,大量鐘蟲死亡,菌膠團松散。為此,調整末端廢水處理指標和SBR反應池內相關污染物濃度,進水NH3-N控制在70 mg/L~100 mg/L;調整后,末端廢水處理效果好轉,到目前為止,廢水處理設施運行正常。
該公司末端廢水處理設施原材料設計見表1所示。

表1 末端廢水處理原材料檢定結果
溶解性總固體(TDS)超過3 000 mg/L時抑制微生物生長,超過5 000 mg/L時生化活動基本停滯。故須嚴格控制硫化物、氰化物、TDS濃度,即,硫化物質量濃度低于2 mg/L,氰化物質量濃度低于2 mg/L,TDS質量濃度低于2 000 mg/L。
到2017年6月,該公司末端廢水處理設施進水量120 m3/h,主要污染物濃度ρ(SS)為150 mg/L、ρ(NH3-N)為150 mg/L、CODCr為200 mg/L,處理后尾水ρ(SS)為70 mg/L、ρ(NH3-N)不超過5 mg/L,CODCr為不超過60 mg/L,達到設計要求。
1) 因該公司生產區水污染源復雜,水量、NH3-N、TDS變化大,須在合成緩沖池緩沖后再入末端廢水綜合水池,但不得以新鮮水稀釋。
2) 當生產設備排水不穩定時,SBR反應池將出現浮泥等問題。加之,污泥量少,抗沖擊能力不強,須改為低曝氣、高甲醇投加方法,增加污泥量,減少內源分解,待污泥量合格后,恢復到正常操作。
3) 當中間池至出水池過濾器出現反洗現象過濾器堵塞時,須在中間水池水泵出口配備1根管道至綜合水池和出水池,以方便清理過濾器,不影響系統運行。
4) 當SBR反應池面出現浮泥和泡沫時,水黏度大,污泥量沉降時間長。此時,菌種有中毒跡象,需要及時減少進水量,調整SBR反應池中污染物濃度,逐漸減少浮泥和泡沫,直至設施運行好轉。
2016年12月以來,該公司末端廢水處理設施運行效果良好,末端廢水處理后尾水達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準,末端廢水處理設施運行成本2.6元/m3,環境經濟效益較好。