任海波
(山西焦煤霍州煤電干河礦,山西 霍州 031400)
研究表明,全國遺煤可采儲量達400 億噸[1],這些遺煤資源主要有遺留煤柱、邊角煤、整層棄煤等[2-4]。相對于深部開采而言,這些儲量可觀的淺層遺留煤炭資源若能安全復采,則極大緩解我國煤炭資源儲量和消費量之間的矛盾。 如何實現淺層遺煤資源的安全復采,日益成為廣大科研人員和煤礦科技工作者關注的焦點問題。 井下通風系統相當于“礦井之肺”,在原有巷道基礎上實現遺留煤炭資源的安全復采,無疑會促使井下原有通風系統更趨復雜,而確保井下通風系統穩定運行,是實現遺煤安全復采的必要條件之一[5]。因此,以霍寶干河礦一采區邊角煤復采通風系統為研究對象,基于對該礦現有通風系統的分析,提出了邊角煤復采時通風系統的優化方案,并對優化后的通風系統現場應用效果進行評價,以期為遺煤復采時井下通風系統優化升級提供一定的借鑒。
干河礦位于山西省洪洞縣城北23 km 處的堤村鄉,井田面積為35.56 km2。 采用立井開拓,有主井、副井和回風井3 個井筒。可采煤層分別為1#、2#、7下#、9#和11#煤層,其中2#煤層平均厚度為3.75 m,平均傾角為9°,埋深為485~540 m,為穩定大部可采煤層。 但隨著機械化采煤水平不斷提高、構造影響和其他條件影響導致2#煤回采過程中形成了大量大小不一且形狀不規則的邊角煤,而2#煤又屬資源稀缺煤種,必須精采細采,提高資源回收率。
2-126 工作面標高+146.1~+172 m,位于+80 m水平一采區的右翼,北側為F14斷層,西側為2-112工作面采空區,南側為2-118C 工作面采空區,東側為F23斷層。2-126 工作面采用走向長壁后退式采煤法,綜合機械化一次采全高采煤工藝。
干河礦通風方式為中央并列式,通風方法為機械抽出式通風,其中主立井、副立井為進風井,回風立井為回風井。 在回風井地面安設了2 臺FBCDZ-10-№35 型對旋軸流通風機, 其中1 臺工作1 臺備用。 2-126 工作面通風系統采用“兩進一回”,2-126工作面原設計通風線路為:
進風路線: 右翼軌道巷→2-126 運輸聯巷→2-1262 巷→2-126 綜采工作面。
回風路線:2-126 綜采工作面→2-126 切巷→右翼皮帶巷和右翼軌道巷→2-126 皮帶聯巷→一采區回風巷,見圖1。

圖1 2-126 工作面原計劃通風線路
由于2-126 工作面邊角煤形狀不規則, 給邊角煤復采時工作面巷道布置帶來了諸多困難,導致通風系統不易形成,通風阻力增大,通風系統調整需施工大量的通風設施,且造成對現有巷道的通風系統進行完善時通風線路易出現串聯、角聯巷道等問題。
考慮到2-126 工作面回采期間會形成大量形狀不規則、尺寸大小不同的邊角煤,而利用原通風系統對2-126 工作面邊角煤復采時存在諸多問題,為了充分利用現有通風系統, 減少巷道施工量,分別從三個階段對2-126 工作面原通風系統進行優化設計,優化改造后的2-126 回采工作面通風線路見圖2。

圖2 2-126 工作面優化后的通風線路
階段一:2-126 系統巷道掘進期間。在2-126 軌道聯巷施工期間采用局部通風方式進行通風。 在2-126 軌道聯巷與右翼軌道巷貫通后, 需在2-126軌道聯巷內施工一道調節風墻A, 見圖2。 確保2-126 軌道聯巷內配風達到200 m3/min。 在2-126軌道聯巷施工一組風門4, 確保鄰近工作面風量滿足生產需求。 此外,通過對2-126 工作面地質報告分析發現,在2-126 工作面回采過程中遇到兩個需避開的無煤陷落柱,因此需在2-126 工作面施工兩個繞巷(一繞巷和二繞巷)進行后期回采工作。 在一繞巷和二繞巷施工完成后,需分別施工密閉1 和密閉2,見圖2。 待2-126 工作面推進剩余50 m 貫通前組織排放瓦斯,由2-126 工作面與一繞巷和二繞巷實現安全貫通以達到多回收煤量的目的。
階段二:在右翼軌道巷和右翼皮帶巷施工密閉3、密閉4 后,將2-126 切巷與2-1262 巷貫通,并同時拆除風門4。 此時,通風系統由右翼軌道巷進風,右翼皮帶巷和2-1262 巷回風,工作面實現“一進兩回”(回風以2-1262 巷為主,以右翼皮帶巷為輔)。
階段三:在2-126 運輸聯巷和2-126 皮帶聯巷施工風門1、風門2,調整右翼通風系統。 此時通風系統進風線路為: 右翼軌道巷→126 運輸聯巷→右翼皮帶巷→1262 巷→2-126 工作面; 回風線路為:2-126 工作面→右翼軌道巷→2-126 皮帶聯巷→1121 巷→一采區回風巷。
此外, 由于該工作面為盡量減少丟煤損失,而施工了兩條繞巷。 當工作面推進至繞巷處需組織回撤前半段支架, 故需將右翼通風系統進行調整;工作面生產期間2-1121 聯巷存在一處排水點, 需采用局部通風機送風,故該工作面正常生產期間存在排水點污風串入工作面的現象, 但不存在瓦斯、有害氣體超標現象, 可滿足該工作面正常生產需要。待工作面推至距一繞巷、二繞巷剩余50 m 前,需組織對繞巷密閉啟封及排放瓦斯工作,確保工作面與繞巷安全貫通。
通過對2-126 進、 回風系統的通風設施進行調整后, 在2-126 工作面邊角煤復采期間通風系統實現了“二進一回”通風,減少了供風距離,降低通風阻力,確保了通風系統穩定。 實現了2-126 邊角煤開采通風系統的全面降阻、先西后東、有降有增、先易后難、全面兼顧的通風需求。 通過對暫時不用的聯巷等用風地點構筑風墻,對長期不用(超過半年以上)的巷道構筑永久密閉等措施,提高了風量有效利用率,減少了漏風;從而提高了邊角煤量的采出率,提高了工作面煤炭回采率,延長了礦井服務年限。
通過對2-126 工作面原通風系統進行優化設計,確保了2-126 工作面邊角煤復采期間的用風需求和通風系統的穩定可靠運行,為邊角煤復采創造了良好的作業條件,提高了邊角煤量的采出率和煤炭資源回收率,延長了礦井服務年限。