呂寶成
(華亭煤業集團有限責任公司聚丙烯項目籌建處,甘肅平涼 744100)
某公司現有12 臺旁濾過濾器,其陶瓷膜管規格為Φ150×980×30,數量294 支/臺,S=0.46 m2/支,單支膜管產水量0.7~1.0 m3/h,膜管重量17.8±0.5 kg/支。
過濾器內部的多孔板成井字形或梅花形并列安裝多支陶瓷膜管,每根過濾單元由3 支陶瓷膜管豎直串聯而成。被過濾的循環水從設備底部進入,經布水器分流來水再經多孔板均勻配水后,被處理的循環水從陶瓷膜管內進入,經膜壁過濾截污,被過濾的水從膜管外壁流出,膜管外壁流出水為合格水。循環水中細小的懸浮物、雜質及部分有機物被膜管攔截,留在膜的內孔,隨著過濾時間的延長,過濾阻力也同時增大。當進水壓力及出水壓力差達到0.05 MPa 或過濾器運行時間達到設定值時,反沖洗機構中電機轉動,各相應閥門啟動,按程序關閉運行,反洗水從膜管外向膜管內反洗進行清洗,截留于膜管內的懸浮物從反洗排水口流出。
此設備缺點是陶瓷膜管加工周期長、制作成本高、易碎,且安裝技術要求嚴格,檢修難度大。年需要膜管3528 支,全部膜管更換費用約300 萬元。
年初進行調試運行時發現12 臺旁濾過濾器出水濁度均不達標,經技術人員檢查后,確認為安裝不合格。隨后公司安排施工單位對陶瓷膜管重新安裝,并由廠家技術指導,于7 月初安裝好第1 臺過濾器。7 月中旬由質檢中心按不同時間段分2 次從出水口采樣化驗,測出的出水濁度達到3 NTU 以下,最好時達到2.70 NTU,出水量為200 t/h。至8 月初又陸續安裝11 臺過濾器。
經過近1 個月的試運行,過濾器的出水濁度和出水量均能達到設計標準。但維護設備正常運行投入的人力多,維護費用相當大,且需要專人看護運行參數的變化,如需經常調節進水壓力,保持在0.30 MPa 左右。經與設計院、設備廠家的技術人員反復研究探討,根據現場參數及技術要求提出適應性改造方案,建議將該過濾器的濾芯料由陶瓷膜管濾芯改為多介質濾料,將整體設備改造為中速機電一體化多介質旁濾過濾器。多介質過濾器的特點是運行穩定,濾料受壓抗壓能力強,運行時可無人看護,容錯率大,不會造成破壞和損失,只需由程控設備自動控制即可,同時完全能滿足循環水水質要求,更能切實有效地降低運行及維護費用。
將現有陶瓷膜管過濾器改造為中速機電一體化多介質過濾器。改造后單臺過濾器產水量達到200 m3/h,進水濁度在20 NTU的情況下,出水濁度可滿足5 NTU 的出水要求,可保證長期高效的運行。控制系統利用現有程控系統進行改造,改造后為全自動控制方式。
預制Φ88×δ25 孔板,孔板周邊打磨坡口,數量依據每臺過濾器內件中的孔數確定,并保持余量及精度,現場拼焊采用單面焊形式;預制拆除中心導流管后留下孔洞的孔板,孔板規格為δ25,數量1 個/臺;預制進水配水、出水配水接板,進水配水接板規格為Φ800×δ8,數量1 個/臺,出水配水接板規格為Φ600×δ8,數量1 個/臺。
拆除內部所有陶瓷膜管、連接件,鏟除、磨除下部多孔板固定接管等,拆除中心導流管,拆除上部孔板。堵焊Φ88 的孔板,焊接上平面與孔板持平,焊接中心導流管預制好的孔板,焊接上平面與孔板持平。在打磨平整的花板上打Φ34 的孔,每臺打孔數量為330 個。焊接進出水擋水板、濾板支撐件等。罐體清理及內部防腐,外部也做防腐處理。安裝水帽,數量330 個/臺。
外部管道改造按常規中速過濾器設計,現有外部管道需作修改,變動較大。從上封頭引出的主管道有2 個接口,1 個是進水管、1 個是反沖排水管,從上封頭引出的排氣管可完全利用不作變動,接管規格為DN200,中間排水接管和內部擋板取消。從下錐底引出的主管道有4 個接口,分別是出水管、反沖進水管、正洗排水管和反洗進氣管,接管規格除反洗進氣管規格為DN125 外,其他均為DN200。外部進水主管道也作相應調整改動,新增反洗進氣主管,規格為DN150,并配套增加1 臺12 m3空氣儲罐及附件,壓力為0.15 MPa??刂葡到y相應調整改動,程序變動較大。
濾料總裝填高度為2200 mm,其中無煙煤裝填高度為1400 mm,石英砂裝填高度為800 mm。單臺從上往下布局:無煙煤濾料,粒度0.8~1.8 mm,裝填高度1400 mm;石英砂濾料,粒度0.5~1.0 mm,裝填高度400 mm;卵石墊層,粒度1.0~2.0 mm,裝填高度200 mm;卵石墊層,粒度2.0~4.0 mm,裝填高度100 mm;卵石墊層,粒度4.0~8.0 mm,裝填高度100 mm。
將12 臺Φ3000×7200 陶瓷膜管過濾器改造為中速機電一體化過濾器,型號為ZSL-3.0,改造后單臺設備技術參數見表1。
設備進出水、反洗等全部采用PLC 自動控制,滿足集中操作。1 臺過濾器在反洗過程中,5 只主控閥(電動閥)和2 臺反洗動力裝置(反洗泵)的動作程序和時間說明如下:反洗開始,關閉進、出水閥,同時打開排水閥,5 min 后啟動反洗泵,0.5 min 后打開反洗進水閥,3 min 后打開反洗進氣閥,8.5 min 后關閉進氣閥,3 min 后停止反洗泵,1 min 后關閉排水閥及反洗進水閥,同時打開進水閥。1 min 打開進水閥,反洗完畢,投入運行。2 臺或多臺過濾器均按平均時間控制依次逐個反洗,總反洗周期設定為24 h(可調)。

表1 中速機電一體化過濾器技術參數
(1)上布水區。容器內部設置的配水裝置,配水裝置布置位置高于濾層最大反洗膨脹高度,以防止濾料跑砂,同時保證反洗污物排出。
(2)中心過濾室。選用無煙煤及石英砂濾料填充。
(3)下出水區。濾料下部的集水裝置為多孔板濾帽式,排水濾頭采用氣水反沖洗加強型。避免結構復雜并考慮易安裝,保證過濾器內無防腐死區。
(4)反清洗區。反洗時采用水沖洗及氣沖洗,氣水混合沖洗使濾料相互搓動,讓濾料上的污物脫離,再用水反洗,再生徹底。
(5)過濾器本體。采用上下封頭,內壓式容器結構。底部采用多孔板上組裝排水濾頭的集水裝置。
濾料是確保水質處理效果的關鍵,為此必須嚴格采用規定的濾料,保證濾料技術性能及規格,不能隨意降低濾料標準。在開始裝填濾料前,必須對過濾器內部進行清掃,并沖洗干凈。為確保各層濾料高度要求,防止濾料裝填混亂,在裝填濾料之前,需在過濾器內壁圓周上按各層濾料裝填高度用油漆劃線。之后按濾料的粒度級配要求分層裝填。裝填濾料時,操作人員需進入過濾器內部工作,以便各層濾料按規定的要求均等地裝填,當每層濾料達到劃線位置時,必須把濾料耙平,使每層濾料按規定的厚度均等地鋪遍在過濾器內,并嚴格檢查核對所填的每層濾料是否符合各項要求。
(1)濾料裝填的順序。必須嚴格地按從下到上的層次逐層裝填濾料,嚴禁亂層及混料鋪設。
(2)濾料的補充及更換。濾料連續使用后,需將其截流物定期反洗干凈,使濾料恢復良好的過濾作用。濾料長期工作,會有破損,如操作不當會有“跑料”發生,為此需定期檢查濾料狀況,如有虧料情況,需及時補充。如濾料運行時間過長,出水水質長期不清或濾料層發生亂層,則需更換或重新配濾料。
經現場測試單臺設備的產水量不低于200 m3/h。在進水SS(懸浮于水中的固體物質的含量)不大于100 mg/L 的前提下,出水濁度達到3 NTU,最好可達到2.70 NTU。系統運行反沖洗耗水率≤1%。達到改造設計要求。
ZSL 型機電一體化多介質中速過濾器具有過濾速度高、處理水量大、占地面積小等優點,在循環供水系統中使用,可改善水質、提高水的循環利用率,實現了濾料除懸浮物、除油、再生利用的功能,使用周期達10 年以上。本項目每年節約維修費用在300 萬元左右。