劉俊廷(大慶油田有限責任公司第三采油廠)
薩北開發區地質構造復雜,地層水相礦化度高,原油含蠟量高,油水井蠟堵、結垢嚴重,修井作業比較頻繁,常規修井工藝存在施工周期長、成本高、能耗高、人工操作強度大、安全環保風險大等缺點,連續管作業技術將是解決這些問題的有效手段[1]。連續管是一種可反復彎曲、實現多次塑性變形的新型石油管材[2]。由于施工作業的多樣性、快捷性和可靠性,連續管及其作業裝備被稱作“萬能作業機”,在國外特別是美國、加拿大等國家,連續油管已成為油田作業中必不可少的石油裝備[3-4]。
連續管作業機因具有作業占地空間小、施工成本低、施工速度快、機動性強和可應對多種復雜作業井況等優勢,得到廣泛認可和不斷推廣應用[5]。薩北油田優選并應用了一種快速安裝、拆卸的一體化連續管作業機,組建廠內連續油管作業隊伍,成立了國內油田第一個連續管快速小修示范區,開展連續管作業技術現場試驗,形成一套適合薩北開發區的連續管作業工藝,有效地解決了常規維護性作業耗時長、成本高的問題,達到了降本增效、降低勞動強度及安全環保等目的[6]。
連續管是一根無螺紋連接,能夠纏繞在滾筒上,在油井內連續起下的鋼管,具有良好的撓性、剛性、靈活性,可在不壓井、不拆井口、不動管柱的情況下,實施井筒內解堵除垢作業,清除管柱內部砂、蠟、垢等堵塞物,既有利于保護油氣層,且施工過程簡單快捷,安全可靠,能極大地提高作業效率,降低作業成本,在現場應用中具有較大的優勢。
薩北油田使用的LG 180/38—2500 連續管作業機采用兩車裝結構(圖1),主車由底盤車、控制室、滾筒、連續管、動力軟管滾筒、控制軟管滾筒、液壓傳動與控制系統、注入頭、導向器、防噴盒等組成;輔車主要由底盤車、防噴器、隨車起重機、注液泵以及欄桿等附件組成。注入頭布置在主車尾部,運輸時連續管安裝在注入頭上不拔出,液壓控制管線和防噴盒不拆卸,作業時將注入頭、連續管和液壓控制管線整體吊裝至井口,達到作業快速安裝和拆卸的目的,整機運移性好。
連續管作業機技術參數如下:注入頭最大提升力180 kN;注入頭最大注入力90 kN;注入頭最大起升速度60 m/min;注入頭最低起下速度0.5 m/min;連續管規格外徑38 mm,長度2 500 m。配套連續管CT80、38.1 mm、壁厚3.2 mm、2 500 m;四閘板防噴器:通徑78 mm、工作壓力10 000 psi;防噴盒(側開門式)通徑78 mm、工作壓力10 000 psi。

圖1 LG 180/38—2500 連續管作業機車裝結構
連續管獨特的工藝可以快速、準確作用于蠟堵、垢堵、砂堵等關鍵部位,沖洗粉碎堵塞物,在不動管柱的情況下,實現問題井“精準外科手術”,確保快速修井投產。針對生產需求,共探索開展了3 項工藝應用。
由于薩北開發區原油含蠟量大且凝固點較高,潛油電泵等無桿泵采油井易出現蠟堵顯現,造成油套環形空間蠟長期堆積,導致刮蠟遇阻或堵井,常規需要進行大修打撈管柱作業。連續管快速小修作業利用小尺寸連續管攜帶旋轉高壓水力噴射工具,通過油管內高溫液體的持續循環,結合套管反擠注的方式,重新在連續管及套管內外建立了有效的溫度場(圖2) 及循環通道,打散、融化死油死蠟、實現不動管柱解堵,快速恢復油井生產。
同時結合工藝需求及解堵物類型,完成了施工參數優化。地面泵壓13~18 MPa,排量180~200 L/min,射流速度159~178 m/s[7],采出井清蠟解堵卡作業施工旋轉噴嘴參數見表1。
注水井、注聚井由于結垢、聚合物上返等原因,造成井筒污染,導致注入困難、測試儀器下井遇阻及無法正常投撈堵塞器,是造成注入井問題作業的主要原因,通常需要進行問題井重配作業。連續管快速小修作業選擇旋流噴洗破巖工具,內置造旋流道,射流為風暴式錐狀高頻旋轉流體,能量集中于管壁,利于沖蝕剝離管壁污垢,攜帶返出井口[8]。

圖2 連續管加熱模型及溫度-時間圖版

表1 采出井清蠟解堵卡作業施工旋轉噴嘴參數
通過理論計算和現場試驗,優化了施工參數:優化排量 280~300 L/min,泵壓 20~30 MPa,射流速度177~199 m/s,噴嘴可采用直連方式,以旋流為主[9],注入井除垢作業施工旋流噴嘴參數見表2。

表2 注入井除垢作業施工旋流噴嘴參數
在補孔、壓裂、堵水等油層改造措施施工中,對套管內壁要求嚴格,常規作業經常實施多次刮蠟工序,影響施工效率。針對結蠟較嚴重的措施井,采用連續管+扶正器+大直徑水動力刮蠟器+噴洗工具的組合式管柱,實施通、刮、沖一體化工藝,一趟管柱即可完成洗井、通井、刮削全部工序,實現了通洗井一體化作業,可有效提高施工效率,降低施工成本[10-11]。
薩北油田快速修井示范區經一年的建設,共完成油水井施工311 井次,施工成功率92%,達到了較好的試驗效果,2019 年截至目前連續油管現場應用效果見表3。

表3 2019 年截至目前連續油管現場應用效果
1)在效率提升方面:連續管小修單井平均施工時間4.6 h,較常規小修作業縮短2.4 天。
2) 在降低生產成本方面:通過不動管柱施工,達到解堵除垢的效果,累計節約重配作業、檢泵作業、大修施工費及井下工具材料費近2 200萬元。
3)在增油效益方面:施工時間縮短后提前投產少影響油572 t,少影響注水3×104m3,創造效益640 萬元。
4)在井控安全環保方面:實現全過程帶壓密閉施工,實現了井口不出液、地面無污染,杜絕了環境污染,同時也降低了環保的投入。
1)技術現場適應性強。一體化連續管作業具有高度集成化優勢,可適應不同井類和井況的作業需求,與傳統作業設備相比,設備體積小,機動靈活。
2)施工效率高。單井平均施工時間4.6 h,年可施工300 井次以上,是常規小修作業隊施工效率的3 倍。
3)良好的安全性。連續管作業為不壓井帶壓作業,全程不拆井口、不動管柱密閉作業,其自動化設備可對井口實施遠程操作,滾筒和注入頭均安裝攝像頭,提高了施工過程和井控操作的安全性。