李小龍 王亞鵬 王永強
摘要:輸配電線路中采用三聯、門型桿,而此類桿型導線容易發生從防震錘處磨損、斷股、發生事故,極大地影響了供電質量和原油生產。傳統檢修多采用“出導線作業”“安裝平臺作業”,此方法缺點容易發生高處墜落風險、作業需要時間長、負重大、攜帶不方便等弊端。使用“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器”重量輕、攜帶方便、容易操作,作業人員可在桿塔上直接操作,快速的通過操作棒、連桿傳動裝置和棘輪套筒緊固(松開)、調整防震錘安裝位置和檢查防震錘安裝處的導線有無磨損斷股,有效的降低高處墜落風險的幾率,及時發現導線斷股隱患,檢修效率高,縮短停電檢修時間,提高供電質量,有較大的實用性,在廣大作業人員中得到好評。
關鍵詞:防震錘、作業、緊固、檢查
引言
長慶油田水電廠是油田生產保障單位,擔負著保油供電的重要使命,156個生產站點、101座變電所、710條19032.52公里供電線路分布在陜、甘、寧、蒙4省區16個縣域。點多、線長、面廣,高度分散,工作領域溝壑縱橫、地形復雜、常年大風天氣較多。在履行保油供電進程中,水電廠運行維護的供電線路桿型多采用三聯、門型桿,此類桿型有他自身特有的缺點:檔距較大,導線容易從防震錘處磨損、斷股、甚至發生斷線事故,影響供電質量。在保油供電的重要使命任務前既要保證供電質量,又要保證安全的大形勢下刻不容緩,就要采取新技術、新設備、新方法來提高我們的生產力。使用“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器”避免傳統檢修的“出導線作業”“安裝平臺作業”容易發生高處墜落風險、作業需要時間長、負重大、攜帶不方便等弊端,還可以使外線工在桿塔上快速的通過操作棒、連桿傳動裝置和棘輪套筒緊固(松開)、調整防震錘安裝位置和檢查防震錘安裝處的導線有無磨損斷股,及時發現導線斷股隱患,縮短停電檢修時間,提高供電質量,有較大的實用性。
1.選題背景
1.1線路的運行環境及易發生的故障原因
在長慶油田生產原油主產區的陜、甘、寧、蒙4省區地形復雜、溝壑縱橫、常年大風天氣較多。為保障油田生產需要水電廠運行維護的輸配電線路共計19000余公里/700余條,線路桿型多數采用門型、三聯桿,此類桿型缺點是因為檔距較大,導線容易從防震錘處磨損、斷股,甚至發生斷線事故,極大地影響了供電質量和原油生產。
1.2此類故障引起的事故
2002年11月20日大雪天氣陜北胡尖山地區某35kV線路三聯桿從防震錘處陸續斷線3處,XX變電所中斷供電長達7天,數十條10kV配電線路停電,影響胡尖山地區原油生產1800余噸。
2012年2月20日XXX變電所XX10kV線路04#~05#三聯桿從防震錘處斷線,整條線路負荷全部停運,影響原油生產約600多噸;
2013年11月20日延安地區某35kV線路從防震錘處斷線,掉落在農電0.22kV線路上,導致一家四口2人觸電身亡,1人傷殘截肢,低壓電器燒毀20余臺;線路停運11小時,直接造成經濟損失百萬余元;
2016年7月13日采油X廠產建工程承包商工人在對新建10kV線路三聯桿出導線安裝防震錘時從高空墜落身亡。
1.3傳統的故障防范措施
為了避免因防震錘引起的停電和事故,水電廠每年春檢檢修時防震錘檢查被列為檢修重點。一般線路防震錘安裝距離約為0.6米、1.2米、1.8米,在緊固、檢查第二、第三個防震錘時因安裝距離較遠,檢修較為困難,外線檢修人員在桿塔上無法直接到達工作位置,只有通過出導線作業
1.4傳統的檢修作業優缺點
出導線作業負重少、檢修時間短,但不易掌握平衡,容易發生高處墜落風險;
安裝平臺作業需要較長的時間,加上門型、三聯桿大多數分布山區、溝邊,交通不便、車輛無法到達,而且作業平臺負重大、不方便攜帶,使檢修時間增加,極大地影響供電可靠性,也造成了人力、物力的損耗。
2.結構原理
為了減少停電事故、縮短檢修時間、減輕作業人員負重,為原油上產提供電力能源,也為了自己和同事能安全作業,不再發生血淋淋的人身傷亡事故,本人結合十余年的配電線路工作經驗自主研發制作了“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器”。
2.1該工具的構成
該工具構思精巧、制作簡單,利用平行四邊形的力矩傳遞原理,通過操作棒、棘輪套筒和連接鎖扣的組合裝配構成。
2.2該工具的使用方法
在桿體上通過操作棒、連桿傳動裝置的搖擺運動帶動棘輪套筒,對防
2.3該工具的調整功能
通過操作棒上面的鉤爪,來調整防震錘的位置距離,檢查防震錘原來的安裝位置導線有無磨損、斷股。
2.4 該工具的優點
該檢查器的操作棒采用絕緣玻璃纖維制作,重量輕,還能避免大檔距產生的靜電對人體的傷害;棘輪套筒是可拆卸的,可根據防震錘型號大小進行更換;
3.推廣應用
傳統的安裝、檢查作業方法為出導線作業和安裝作業平臺,與之相比,“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器”優點:
3.1 有效的降低高處墜落風險
在出導線作業時,作業人員需要騎坐在導線上進行操作,不易掌握平衡或可能會使受傷的導線斷落,大大增加了操作人員高處墜落風險。在近兩年的檢修作業中我們使用“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器”就無需出導線作業,作業人員站在桿塔本體上就可以從容操作,杜絕了高處墜落風險,作業人員的人身安全和設備安全都得到了保障。
3.2、減少作業人員數量
傳統作業中使用作業平臺需4人以上(一人監護,兩人桿上操作,一人地面配合),而使用“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器”只需2人就可以作業(一人監護,一人操作)。
3.3、減少作業人員負重
傳統作業中,僅作業平臺重量就達50多公斤,“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器” 重量僅約為2公斤,在實際操作使用中作業人員普遍反映該工具方便攜帶、拆裝簡單,有較大的實用性。作業人員“減負”了,工作效率和積極性自然就上去了,換來的是高效的檢修效果和優質的供電可靠性。
使用“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器”就可以使外線工在桿塔上快速的通過操作棒、連桿傳動裝置和棘輪套筒緊固(松開)、調整防震錘安裝位置和檢查防震錘安裝處的導線有無磨損斷股,有效的降低高處墜落風險的幾率,及時發現導線斷股隱患,縮短停電檢修時間,提高供電質量,有較大的實用性。
4.經濟效益
4.1.有效減少停電時間
春檢中,傳統的操作方式安裝作業平臺檢查一基三聯桿防震錘需要約1個半小時左右,使用“輸配電線路防震錘安裝、拆除、檢查器” 檢查一基三聯桿防震錘只需要約40分鐘左右就可完成,可節約停電時間一半以上,節約停電時間,換算成原油增產,產生的經濟效益不可估量。
4.2. 降低了高處墜落風險
將操作人員的高處墜落風險降到最低,避免一次出導線作業時造成操作人員高處墜落傷亡事故,僅此一點創造的價值就不可估量。
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