李再平
(深圳鈺湖電力有限公司,廣東深圳 518111)
PG9171E 燃?xì)廨啓C(jī)(簡(jiǎn)稱“9E 燃機(jī)”)為美國(guó)GE 公司生產(chǎn),額定功率120 MW。國(guó)內(nèi)現(xiàn)服役機(jī)組近60 臺(tái),生產(chǎn)日期為2003 至2004 年,機(jī)組運(yùn)行15 年以后,燃機(jī)透平熱通道部件已達(dá)到使用壽命需進(jìn)行更新?lián)Q代。為提高機(jī)組出力及效率,深圳某電廠引進(jìn)GE公司新型熱通道AGP 備件,在國(guó)內(nèi)第一家進(jìn)行9E 燃機(jī)透平熱通道部件AGP 升級(jí)改造:透平一級(jí)動(dòng)葉、二級(jí)動(dòng)葉、三級(jí)動(dòng)葉更換為全三維AGP 動(dòng)葉,達(dá)到最佳沖角,氣動(dòng)損失更小;將原來(lái)透平一級(jí)噴嘴、二級(jí)噴嘴更換為改進(jìn)冷卻效果的AGP 噴嘴,三級(jí)噴嘴更換為全三維AGP 噴嘴;將原來(lái)一級(jí)復(fù)環(huán)、二級(jí)復(fù)環(huán)、三級(jí)復(fù)環(huán)更換為帶第3 代可磨涂層的AGP 復(fù)環(huán),減小動(dòng)葉與復(fù)環(huán)間隙,減小漏氣損失。新型熱通道部件AGP 升級(jí)改造,取得了良好的效果。
壓氣機(jī)排氣缸氣封安裝在壓氣機(jī)第17 級(jí)動(dòng)葉后,原始?xì)夥饨Y(jié)構(gòu)為蜂窩式氣封,作用為防止壓氣機(jī)排氣泄漏到壓氣機(jī)排氣內(nèi)缸;2 號(hào)軸承前后氣封為蜂窩式氣封,作用為防止壓氣機(jī)排氣進(jìn)入軸承內(nèi)部。2013 年以來(lái),因蜂窩式氣封材質(zhì)磨損,密封間隙增大,造成以下問(wèn)題:①2 號(hào)軸承排氣管排氣溫度高至300 ℃(廠家規(guī)定溫度不高于260 ℃);②壓氣機(jī)高溫排氣進(jìn)入滑油箱,導(dǎo)致滑油溫度升高至70 ℃以上(廠家規(guī)定溫度不高于70 ℃)、負(fù)壓下降至-200 Pa(廠家規(guī)定為-1500 Pa)、2 號(hào)軸承油檔漏油等問(wèn)題。
為解決蜂窩式氣封磨損帶來(lái)的問(wèn)題,2013 年3 月機(jī)組檢修時(shí)進(jìn)行氣封改造:將壓氣機(jī)排氣缸氣封及2 號(hào)軸承前后氣封更換銅鋁合金Gen3+刷式氣封,減小氣封間隙,提高密封效果(圖1)。
改造效果:①2 號(hào)軸承排氣管排氣溫度230 ℃;②滑油箱油溫64 ℃,負(fù)壓-900 Pa。

圖1 改造前、后的蜂窩式氣封和刷式氣封
2017 年3 月,1 號(hào)燃機(jī)A 級(jí)檢修并進(jìn)行熱通道部件改造。燃機(jī)一級(jí)動(dòng)葉、一級(jí)噴嘴、一級(jí)復(fù)環(huán)進(jìn)行AGP 升級(jí)改造,二級(jí)動(dòng)葉、二級(jí)噴嘴、二級(jí)復(fù)環(huán)進(jìn)行AGP 升級(jí)改造,三級(jí)動(dòng)葉、三級(jí)噴嘴三級(jí)復(fù)環(huán)進(jìn)行AGP 升級(jí)改造(表1)。改造前、后的噴嘴如圖2 所示,改造前、后的動(dòng)葉如圖3 所示,改造前、后的復(fù)環(huán)如圖4 所示。

表1 改造內(nèi)容

圖2 改造前、后的噴嘴

圖3 改造前、后的動(dòng)葉

圖4 改造前、后的復(fù)環(huán)
改造前1 號(hào)燃機(jī)100%ECR 工況下,兩個(gè)試驗(yàn)工況實(shí)驗(yàn)實(shí)測(cè)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)功率為111 605.7 kW 和110 667.2 kW,平均功率為111 136.5 kW。實(shí)驗(yàn)熱耗率分別為11 211.7 kJ(/kW·h)和11 241.4 kJ(/kW·h)。
改造后1 號(hào)燃機(jī)100%ECR 工況下,兩個(gè)試驗(yàn)工況實(shí)驗(yàn)實(shí)測(cè)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)功率為113 043.3 kW 和112 554.8 kW,平均功率為112 799.0 kW。實(shí)驗(yàn)熱耗率分別為11 074.3 kJ(/kW·h)和11 094.9 kJ(/kW·h)。
考慮老化修正,改造前1 號(hào)燃機(jī)100%ECR 工況下兩個(gè)試驗(yàn)工況修正后的功率分別為124 866.5 kW 和124 796.5 kW,平均功率為124 831.5 kW;修正后的熱耗率分別為10 819.8 kJ/(kW·h)和10 827.4 kJ/(kW·h),平均熱耗率為10 823.6 kJ/(kW·h)。
改造后1 號(hào)燃機(jī)100%ECR 工況下兩個(gè)試驗(yàn)工況修正后的功率分別為132 364.7 kW 和132 361.7 kW,平均功率為132 363.2 kW;修正后的熱耗率分別為10 602.7 kJ/(kW·h)和10 610.5 kJ/(kW·h),平均熱耗率為10 606.6 kJ/(kW·h);改造后熱耗比改造前低217.0 kJ/(kW·h)。
在相同工況下,改造后第一套機(jī)組1 號(hào)燃機(jī)出力114.98 MW,汽機(jī)出力61.9 MW;未改造第二套機(jī)組2號(hào)燃機(jī)出力108.40 MW,汽機(jī)出力61.71 MW。聯(lián)合循環(huán)出力提高2.5%,熱耗下降1.5%。DCS 顯示第一套機(jī)組(AGP 改造)與第二套機(jī)組(未進(jìn)行改造)出力顯示如圖5 所示。
改造后透平檢修間隔由24 000 h 延長(zhǎng)到32 000 h,大修檢修間隔由48 000 h 延長(zhǎng)到64 000 h,熱通道部件壽命由72 000 h 延長(zhǎng)到96 000 h。整體部件壽命延長(zhǎng)了30%以及中修檢修間隔延長(zhǎng)30%,預(yù)估度電分?jǐn)偟脑O(shè)備成本節(jié)省20%~30%,而且顯著提高機(jī)組運(yùn)行的靈活性。間接延長(zhǎng)機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(一個(gè)大修周期延長(zhǎng)了16 000 h),顯著提升了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到同類型機(jī)組先進(jìn)水平,提高機(jī)組在電網(wǎng)和熱網(wǎng)中的可靠性。
作為國(guó)內(nèi)第一臺(tái)AGP 改造的9E 燃機(jī),在深圳地區(qū)近三年臺(tái)風(fēng)暴雨極端天氣情況下,兄弟電廠機(jī)組全部跳停,而本公司1 號(hào)燃機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,保證電網(wǎng)供電。

圖5 DCS 顯示第一套機(jī)組與第二套機(jī)組出力顯示
9E 型燃機(jī)在國(guó)內(nèi)已運(yùn)行15 年,燃機(jī)熱通道部件和壓氣機(jī)氣封已到升級(jí)換代時(shí)期,可將熱通道部件(噴嘴、動(dòng)葉、復(fù)環(huán))進(jìn)行AGP 升級(jí)改造。改造后主要達(dá)到3 個(gè)效果:①燃機(jī)出力提高6 MW,聯(lián)合循環(huán)出力提高2.5%,熱耗下降1.5%;②AGP 熱通道部件壽命延長(zhǎng),部件壽命由72 000 h延長(zhǎng)到96 000 h;③機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性增強(qiáng)。9E 燃機(jī)壓氣機(jī)氣封更換為刷式氣封后,耐磨效果好、減少漏氣損失、密封效果更好。