顧 明,尚欣然,盧溪源,朱華夏,貟 懿,魏軍紅,王鵬程,鄭 浩
(中國石油長慶油田分公司第九采油廠,寧夏銀川 750006)
X193C7 油藏平均孔隙度8.1 %,滲透率0.11 mD,氣油比104.1 m3/t,原油黏度1.01 mPa·s,地層飽和壓力9.6 MPa,與超低滲透油藏及同類致密油藏相比,屬于低孔低滲、高氣油比油藏[1]。該油藏2017 年規模開發至今,定向井開井240 口,單井日產液1.52 m3,日產油0.77 t,綜合含水40.4 %。水平井開井15 口,單井日產液28 m3,日產油8.4 t,綜合含水64.7 %。該油藏井筒普遍存在結蠟現象,開發至今,核實井筒結蠟油井152口,占比60 %,因蠟卡檢泵上修82 井次(63 口),結蠟周期120 d~300 d,結蠟厚度1 mm~20 mm 不等,結蠟井段集中在井口以下0~500 m。
結蠟過程可以簡單概括為下述過程:
(1)析蠟階段:原油溫度下降,低于析蠟點時,蠟開始結晶析出。
(2)聚晶階段:溫度壓力繼續降低,輕質組分開始析出。此時,析出的蠟晶不斷聚集,聚集到一定程度形成蠟晶體。
(3)沉積階段:蠟晶體在油管內壁粗糙處粘附,并不斷沉積。
在原油從井底流向井口的過程中,原油溫度逐漸降低,隨著油溫的降低,原油黏度逐漸增加。在油溫降至析蠟點之前,隨溫度的降低,黏度值變化不大,當油溫降到析蠟點以后,原油中的高碳數蠟首先結晶、析出,造成原油黏度加速增大。隨著油溫的進一步降低,越來越多的蠟分子結晶、聚結、長大、析出,原油黏度變化加劇,黏度急劇上升,因此可以將黏溫曲線用于確定原油的析蠟點溫度。溫度降低至某一值時,黏度急劇上升,蠟大量析出,這一溫度稱為該原油的析蠟點,X193油藏原油析蠟點在48 ℃左右。
(1)蠟質組分中硬蠟比例高。具體為C35以上硬蠟含量超過20 %,而C18以上烷烴含量超過了99 %,C18對應烷烴凝點在26 ℃左右,表明X193 油藏油井易結蠟(見表1)。
(2)原油含氣量高。X193 油藏的原始氣油比高達104.1 m3/t。輕質組分的逸出,體積膨脹需吸收熱量使得體系溫度下降,導致原油中的蠟結晶析出,結蠟加劇。

表1 X193 原油碳數分析
(3)膠質、瀝青質(天然的防蠟劑)含量低。X193 油藏蠟樣中膠質含量在1.7 %,瀝青質含量在6.1 %,而其他區塊油井膠質含量在8.3 %左右,瀝青質含量在1.4 %~4.1 %。原油中含有的膠質、瀝青質對蠟結晶有雙重影響:一方面膠質是一種表面活性劑,可以阻止蠟的結晶;另一方面瀝青是膠質進一步聚合的產物,它們不溶于原油,成了蠟的結晶中心,而且粘結牢固,增加了蠟在管壁上的沉積強度,且不易被油流沖走(見表2)。
2.4.1 結蠟與產液量、含水之間的關系 分別對X193油藏油井和2017 年至今的結蠟井按照產液量、含水進行統計,尋找油井結蠟和產液量、含水之間的聯系(見圖1、圖2)。
由圖1、圖2 可以看出,X193 油藏油井日產液量在0.8 m3~2 m3,含水分布在10 %~50 %,均不同程度出現結蠟現象。X193 油藏油井結蠟情況與產液量、含水之間沒有明顯的對應關系。
2.4.2 油井結蠟深度分布 X193 油藏現場跟蹤的蠟卡井檢泵作業起出的原井管柱情況,將檢泵周期在200 d~400 d 的油井按照結蠟深度、結蠟厚度進行統計,發現103 口油井井口下0~600 m 結蠟,22 口油井井口下0~1 000 m 結蠟,6 口油井井口下超過1 000 m以下有輕微結蠟(見圖3)。
2.4.3 油井結蠟深度與流壓、沉沒度之間的關系 理論上,沉沒度高,流壓高,井底脫氣量少,井筒溫度下降少,結蠟深度應當較淺(靠近井口);沉沒度低,流壓低,井底脫氣量大,井筒溫度下降大,結蠟深度應當較深,結蠟點應下移。
通過對比現場資料,發現結蠟深度與流壓、沉沒度對應關系依然不明顯(見圖4、圖5)。分析認為:(1)隨著開采時間延長,井底流壓3 MPa~6.5 MPa 遠小于飽和壓力9.6 MPa(折合脫氣深度982 m~1 156 m);(2)該油藏油井普遍供液不足,沉沒度低(50 m~200 m),導致原油進入泵筒前脫氣嚴重。

表2 不同結蠟嚴重層系原油膠質、瀝青質含量對比

圖1 X193 油藏油井液量、含水

圖2 X193 油藏結蠟油井液量、含水

圖3 結蠟厚度與結蠟深度散點圖
X193 油藏主要應用化學清蠟技術,目前所用清蠟劑CX-1 為油基清防蠟劑。針對X193 油藏P202-98 井蠟樣做溶蠟試驗進行清蠟劑評價,生產批號為2019012357 的清蠟劑CX-1,溶蠟速率0.017 9 g/min>0.016 0 g/min(行業標準溶蠟速率),符合清蠟劑技術指標(見表3)。X193 油藏目前共88 口油井投加清蠟劑CX-1。X193 油藏區塊投加清蠟劑前結蠟速度為15 mm/a,投加后結蠟速度為5.6 mm/a,明顯減緩,但仍高于其他區塊。

表3 P202-98 溶蠟試驗數據

圖5 結蠟深度與沉沒度散點圖
移動撬裝熱洗清蠟裝置是作業區近幾年使用的一種油井清蠟設備。在實際熱洗過程中,由于內襯油管耐受溫度不能超過90 ℃,且熱洗選井對于油井產液量要求較高,而三疊系長7 層液量較低(≤2.6 m3)。通過不同層系的熱洗效果對比可以看出,三疊系長7 層熱洗效果不佳,統計2019 年熱洗105 井次,熱洗后功圖變好的僅7 井次,占6.7 %(見表4)。

表4 2019 年WGC 不同層系熱洗效果對比
對X193 油藏入井的防蠟工具進行效果跟蹤,防蠟筒防蠟效果較好。試驗防蠟筒22 井次,有效10 井次(延長檢泵周期273 d,其中5 口井仍未起出),待評價9 井次(入井時間較短),無效3 井次。日產液量2 m3左右的油井,下入防蠟筒有效周期在350 d 左右。
(1)下封隔器憋壓:X193 油藏開展井底憋壓提流壓試驗10 口,對比發現該部分油井平均蠟卡檢泵周期520 d(延長120 d)。井底憋壓減少溶解氣在井底脫出,脫氣過程主要在油管內進行,能有效減緩井筒結蠟速率(見表5)。
(2)地面電磁防蠟裝置:X193 油藏應用井組地面電磁防蠟裝置1 臺,其中P205-96 井組蠟卡檢泵井次由6 次下降到0 次,蠟卡周期由145 d 上升到317 d,結蠟速率由14.5 mm/a 下降到4.6 mm/a,熱洗井次由11 次下降到4 次。
(3)防蠟油管:X193 油藏共計13 口井試驗防蠟油管15 km(其中5 口井全井配套,其余配套平均井口下1~80 根配套)。其中,起出管柱5 口井,結蠟速率由4.8 mm/a 下降到1.5 mm/a,檢泵周期由221 d 上升到310 d;8 口入井后未動管柱,平均入井263 d(可對比2口,平均延長檢泵周期220 d)。

表5 X193 井底憋壓井蠟卡檢泵情況統計
(1)X193C7 油藏頁巖油結蠟原因主要由高碳數蠟質成分含量多等因素引起,是該區油質物性所決定。
(2)X193 油藏現場跟蹤的蠟卡井檢泵作業起出的原井管柱情況,將檢泵周期在200 d~400 d 的油井按照結蠟深度、結蠟厚度進行統計,發現井口至600 m 結蠟嚴重,600 m~1 000 m 次之,1 000 m 以下輕微結蠟。
(3)清蠟劑CX-1,針對X193 油藏結蠟速度有明顯減緩,但仍高于其他區塊。
(4)由于熱洗選井對油井產液量要求較高且X193油藏所用的內襯油管耐受溫度不能超過90 ℃,所以X193 油藏熱洗效果不佳。
(5)“防蠟筒、地面電磁防蠟裝置、井下封隔器憋壓、防蠟油管”技術在X193 油藏目前試驗均有效。