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提高注水井測試效率方法的研究

2020-12-31 21:23:55李榮成大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
石油石化節(jié)能 2020年8期
關(guān)鍵詞:效率

李榮成(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

油田開發(fā)已進(jìn)入到特高含水期階段,注水的好壞將直接影響油田的開發(fā)效果,測試質(zhì)量是注水好壞的基礎(chǔ)。提高測試效率,關(guān)鍵要強(qiáng)化管理,理順工作流程。在具體工作中,結(jié)合測試工作實際,經(jīng)過研究論證,確定了“五個加強(qiáng),一個基礎(chǔ),一個前提,一個重點,一個關(guān)鍵,一個保障”的管理新思路。即:加強(qiáng)水質(zhì)管理,以提高水質(zhì)質(zhì)量為基礎(chǔ);提高洗井質(zhì)量,以提高洗井效果為前提;加強(qiáng)測試質(zhì)量跟蹤管理,以提高測試效率為重點;加強(qiáng)測試資料審核關(guān),以把好資料解釋驗收關(guān)為關(guān)鍵;加強(qiáng)測試流程的優(yōu)化,并緊緊應(yīng)用測試新技術(shù)、新方法,以提高測試效率。

1 提高測試效率管理方法的研究

1.1 加強(qiáng)水質(zhì)管理,提高水質(zhì)質(zhì)量

1)通過對儲罐清淤,將罐內(nèi)淤泥全部清理,在增加了有效沉降空間的同時也延長了沉降時間,提高了沉降效果,有效的降低了含油和懸浮物含量。加強(qiáng)過濾罐清洗維修,針對濾后水不合格的問題開罐檢查濾料,共完成8座濾罐換料維修。

2)加強(qiáng)反沖洗管理。各污水站完成各自反沖洗參數(shù)優(yōu)化方案,并隨著水質(zhì)變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整采取反沖洗時確保濾罐的反沖洗強(qiáng)度。

3)為了有效避免因注水干線長時間未沖洗,受回注水中雜質(zhì)堆積效應(yīng)影響,而造成注水干線二次污染,導(dǎo)致的實際注水水質(zhì)超標(biāo)的問題。

4)加強(qiáng)注水工人的技術(shù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任心教育。加大水質(zhì)監(jiān)督力度,每月進(jìn)行水質(zhì)檢測檢查,及時反饋水質(zhì)變化,進(jìn)行水質(zhì)分析[1-4]。

1.2 加強(qiáng)洗井質(zhì)量,提高洗井效果

1)完善洗井制度,提高洗井質(zhì)量。注水井洗井(吐水)工作,是注水井清除井筒、油層近井地帶污染物,減緩和恢復(fù)油層吸水能力的重要管理手段。采油礦在洗井(吐水)工作中堅持質(zhì)量為本、效率至上的管理方式。針對施工目標(biāo)井優(yōu)化管理,始終按“A、B、C”管理模式進(jìn)行計劃安排。把“不對扣井”、“平欠井”等問題井列為A 類井,優(yōu)先安排計劃施工,避免了問題延續(xù)對注水質(zhì)量的影響。每月16 日提出月度計劃,洗井早于測試10 天開始運行,保證測洗銜接有序。

2)完善洗井運行方式,提高洗井質(zhì)量。目前采油一礦注水井洗井(吐水)工作全部采用罐車收集污水方式施工,為方便管理,在6月份實行了專業(yè)化管理,6 臺罐車分為2 個洗井班組,每個班組配備一名專職操作人員,對班組“定任務(wù)、定目標(biāo)”,實行工作量考核,調(diào)動了洗井班組的工作積極性,保證洗井工作的順利進(jìn)行,提高了洗井質(zhì)量。

3)加強(qiáng)洗井跟蹤,做到真正意義上的洗井。在跟蹤過程中重點抓好洗井操作和控制洗井排量,地質(zhì)隊、采油隊、洗井班三結(jié)合,地質(zhì)隊專人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督管理,采油隊地質(zhì)技術(shù)員配合監(jiān)督,明確各節(jié)點具體要求,要求洗井人員按要求平穩(wěn)操作,按要求沖洗地面管線,洗井質(zhì)量達(dá)標(biāo)后方能投注,保證洗井質(zhì)量和效率雙達(dá)標(biāo),堅決杜絕洗井不認(rèn)真走過場等情況。

1.3 加強(qiáng)測試質(zhì)量跟蹤管理,提高測試效率

測試前每月由地質(zhì)隊測試崗管理人員與試井隊技術(shù)員對所有需測資料井逐井安排測試日期,嚴(yán)格按計劃執(zhí)行;測試過程中,為了使層段間注水壓力差異得到充分調(diào)整,嚴(yán)格按層段性質(zhì)進(jìn)行水嘴的調(diào)控,加強(qiáng)層注水一律按層段配注中上限進(jìn)行調(diào)配,限制層注水一律按層段配注中下限進(jìn)行調(diào)配,地質(zhì)隊測試崗管理人員、試井隊技術(shù)員、采油隊技術(shù)員和配水間工人監(jiān)督測試過程中的壓力變化情況,達(dá)到平穩(wěn)操作的目的;測試后,由配水間工人對測試資料進(jìn)行3 天跟蹤驗證,合格后才可以簽字接井,試井隊在卡表后及時將測試資料上報地質(zhì)隊測試崗進(jìn)行驗收。

1.4 加強(qiáng)測試流程的優(yōu)化,提高測試效率

2014年4月,在示范班高壓二班采用了“多井同步測試”方法進(jìn)行測試,在此期間除去8個公休日外,該班組還配合調(diào)剖井打撈水嘴2 個工作日,參加技術(shù)學(xué)習(xí)2個工作日。示范班采用多井同步測試的實際工作日18 天,在此期間共測試分層注水井8 口,共計23 個層段,測試流量曲線37 張,調(diào)整層段水嘴4層,測試合格層段21層,欠注層2層(水嘴均放至最大),合格率為91.3%。從示范班測試結(jié)果看,采用多井同步測試方法,測試一口井僅需2.25 個工作日,而在此期間,其它10 個未采用多井同步測試方法的高壓班組,單井平均測試周期為3 天。4—7 月,示范班平均一個月測試8 口井,共測試32 口井。而非示范班一個班平均一個月測6 口井,4 個月共測24 口井。由此可見,采用多井同步測試方法的示范班與采用傳統(tǒng)測試的非示范班對比,測試效率提高25%。同時,采用多井同步測試可以減少注水井開關(guān)井次數(shù),保證了每口井的測試均在壓力點與注水量穩(wěn)定的前提下進(jìn)行,既提高了測試成功率,又保證了測試質(zhì)量[5-7]。

1.5 積極開展技術(shù)革新,提高測試效率

1)改進(jìn)注水井驗封方式。目前六廠的注水井驗封方式為:“開關(guān)開”,采用“開關(guān)開”方式驗封,在每一個層位驗封后都要進(jìn)行關(guān)井泄壓,以便上提儀器進(jìn)行下一層位驗封,這樣每個層位驗封時都增加了一次關(guān)井泄壓操作,增加每口井的測試驗封時間,同時也增加了卡鉆事故的發(fā)生概率。建議把“開關(guān)開”驗封方式改為“關(guān)開關(guān)”,這樣既避免了以上的弊端,又能達(dá)到同樣的驗封效果,提高了驗封測試效率。

2)研制投、撈一體式測試工具。注水井分層測試管柱在一些因素的影響下,易出現(xiàn)不密封現(xiàn)象,影響分層注水效果,易造成水井作業(yè)而引起經(jīng)濟(jì)損失。為此,對部分井進(jìn)行測試前批量驗封,但由于層段吸水量的下降,部分層段已無堵塞器,無法達(dá)到驗封的目的。必須重新投放堵塞器,同時出現(xiàn)單層不密封的井層也要進(jìn)行投撈堵塞器,增加了勞動強(qiáng)度。針對以上情況,為了提高驗封效率減少測試工作量及不必要的作業(yè)費用,進(jìn)行投撈一體的專用工具的研制,使得一投一撈工作程序變成了只需要投一次的工作,減少了50%的工作量。

3)改進(jìn)測試地滑輪。在測試起下電纜過程中,由于地滑輪承受較大的拉力,轉(zhuǎn)速大。而該滑輪軸屬單片受力,受力軸受垂直角度拉力外,滑輪軸和滑輪軸承還承受側(cè)向力有偏磨現(xiàn)象發(fā)生,很容易拉彎、拉斷發(fā)生危險,儀器也有可能掉入井下,針對以上問題,建議將地滑輪的滑輪軸和滑輪軸承進(jìn)行改進(jìn),將滑輪軸和軸承加大,增加了地滑輪的使用壽命,同時可有效避免電纜拔斷儀器落井水井作業(yè)問題的發(fā)生[8-10]。

2 提高測試效率技術(shù)方法的應(yīng)用

2.1 電磁流量計的應(yīng)用效果

某作業(yè)區(qū)于2012 年8 月使用ZDLⅡ—C 型電磁流量計,測試410井次。從使用情況看,非集流電磁流量計測一口井所用時間短,一次下井可連續(xù)降壓測試,而集流式電子流量計一次下井只能測一個壓力點。使用非集流電磁流量計的班組平均每個月測試7口井,使用集流式電子流量計的班組平均每個月測試6口井,使用非集流電磁流量計的班組平均每個月可多測1口井,測試效率提高17%。

2.2 磁性雙作用投撈器的應(yīng)用效果

磁性雙作用投撈器一次下井可連撈帶投、雙撈,投撈一個層水嘴只需30 min,采用常規(guī)單爪投撈器卻需要60 min,磁性雙作用投撈器投撈一個水嘴縮短了30 min;同時用磁性雙作用投撈器和單爪投撈器,在3個層段的分層水井上打撈水嘴進(jìn)行對比,結(jié)果磁性雙作用投撈器打撈3個層段水嘴,儀器起下3 次,需要90 min,單爪投撈器打撈3 個層段水嘴,儀器起下6 次,需要180 min,測試效率提高50%。

2.3 恒流式偏心配水堵塞器的應(yīng)用效果

恒流偏心配水堵塞器有快的反應(yīng)速度這一優(yōu)點,使井在壓力突然變化時,流量會隨之產(chǎn)生較大變化,但瞬間即可恢復(fù)恒流,保證了全井水量恒定,降低了勞動強(qiáng)度;而普通水嘴的井,壓力突然變化,流量會隨之產(chǎn)生較大變化,就得重新測試,這樣無形中增加了測試工作量。對2013 年上半年、下半年因壓力、水量異常重新測試井進(jìn)行對比,2013 年上半年因壓力、水量異常復(fù)測32 井次,在11 口井應(yīng)用恒流偏心配水堵塞器后,2013 年下半年復(fù)測26井次,測試效率提高19%。

2.4 除垢器和小鉛膜的應(yīng)用效果

對于測試過程中的異常井,我們采用除垢器和小鉛模配合使用。2015 年上半年遇阻20 口井,采用除垢器,解決3口井,節(jié)約了作業(yè)井費用,避免了因遇阻影響測試進(jìn)度。以往遇到遇阻井,首先洗井,洗井無效再上高壓熱洗,一口井要耽誤幾天才能上井測試,有時耽誤幾天最后還得上報作業(yè)。采用除垢器后,測試效率提高15%。同時,在異常井上還應(yīng)用了小鉛模,及時判斷了異常井的原因,如西3-2 井,上井測試時偏Ⅰ層下不去,通過打鉛模,發(fā)現(xiàn)鉛模底部凹進(jìn)去,大約直徑22 mm,這時我們判斷井下有落物。2014 年上半年,通過打鉛模判斷井壁結(jié)垢而下除垢器通井,共少作業(yè)14井次,減少了上井驗證次數(shù),減輕了測試工作量。20 口遇阻井,在未使用小鉛模時,驗證25 次,使用小鉛模后,驗證20次,可減少5次,測試工作效率提高了20%。

3 結(jié)論

通過強(qiáng)化測試管理,應(yīng)用新技術(shù),有效提高了測試效率。2014 年,試井隊注水井分層測試率100%。在示范班除采用多井同步測試外,還全部應(yīng)用非集流電磁流量計、磁性雙作用投撈器、除垢器、小鉛模、恒流堵塞器等新工藝進(jìn)行測試,通過4 個月的測試情況來看,與非示范班相比,測試效率提高24.6%。

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