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空客A350飛機(jī)客艙人工增壓故障分析報(bào)告

2021-01-03 14:12:13邱劍鋒
科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年35期

摘要:飛機(jī)的客艙增壓系統(tǒng)給機(jī)上機(jī)組和旅客提供最基本的環(huán)境壓力,舒適溫度濕度以及氧氣密度等,是現(xiàn)代飛機(jī)不可或缺的一個(gè)重要系統(tǒng)。本文簡要分析某A350飛機(jī)增壓系統(tǒng)的故障現(xiàn)象,從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作原理出發(fā)結(jié)合實(shí)際情況,分析了導(dǎo)致增壓故障的原因,并提出相應(yīng)的建議和解決措施。

關(guān)鍵詞:客艙增壓;外流活門;線路插頭

一、故障描述

2019年09月,某航A350機(jī)型飛機(jī)執(zhí)行航班,航前一切正常,推出啟動后機(jī)組報(bào)出現(xiàn)DM:CAB PRESS MAN CTL FAULT,滑回后測試有2131F2NA CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) / WRG TO CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) PIN A23故障信息,按MEL21-31-04A完成M項(xiàng)后放行飛機(jī),航后更換SACU(105HL)測試正常,后續(xù)航班時(shí)故障再現(xiàn),后續(xù)多次執(zhí)行線路測量,檢查各線路通路、對地絕緣均正常,更換客艙增壓ICP面板215VM、更換5627VT002 ?3號邦迪塊、并再次更換SACU均無效,故障信息間斷出現(xiàn),擴(kuò)大線路檢查范圍,最終檢查發(fā)現(xiàn)前電子艙地板下1608VC167插頭沒有安裝到位,重新安裝此插頭后測試SACU正常無信息,后續(xù)航班未再出信息。

二、飛機(jī)基本信息

飛機(jī)基本信息

注冊號 B-xxxx 飛機(jī)型號 A350-900

引進(jìn)日期 20xx-xx-xx 總使用時(shí)間/循環(huán)(TSN/CSN) xx/xx

DM信息 :2131W180 CAB PRESS MAN CTL FAULT

故障信息:CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) / WRG TO CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) PIN A23

三、故障診斷及排故處置

地面多次報(bào)客艙增壓人工控制DM信息2131W180 CAB PRESS MAN CTL FAULT,測試有2131F2NA CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC (105HL)故障信息,按AFI排故程序更換CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC (105HL)后執(zhí)行半自動增壓測試正常,但后續(xù)航班故障再現(xiàn),執(zhí)行AFI A350-A-21-31-XX-88001-421A和AWD A350-A-21-31-XX-18ZZZ- 051Z-A先后多次測量SACU到前后外流活門控制組件線路的通路,對地絕緣均正常。后續(xù)在更換客艙增壓ICP面板215VM、更換5627VT002 ?3號邦迪塊、并再次更換SACU均無效的情況下擴(kuò)大線路測量范圍,測量SACU到客艙增壓ICP面板215VM線路的通路,對地絕緣均正常,測量SACU到CRDC(A02)線路的通路,對地絕緣均正常,故障依舊,懷疑線路故障,執(zhí)行線路連接狀態(tài)檢查。

排故過程如下:

(1)按AFI排故程序更換CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL)后執(zhí)行半自動增壓測試正常,但后續(xù)航班故障再現(xiàn)。

(2)執(zhí)行AFI A350-A-21-31-XX-88001-421A和AWD A350-A-21-31-XX-18ZZZ-051Z-A先后多次測量SACU到前后外流活門控制組件線路的通路,對地絕緣均正常。執(zhí)行地面增壓測試正常,試慢車多次均正常無信息。

(3)先后更換客艙增壓ICP面板215VM、更換5627VT002 ?3號邦迪塊無效,根據(jù)空客建議再次更換SACU均無效(均為更換部件后地面測試正常,增壓正常,但后續(xù)航班起飛或著陸階段故障信息再現(xiàn))。

(4)擴(kuò)大線路測量范圍,測量SACU到客艙增壓ICP面板215VM線路的通路,對地絕緣均正常,測量SACU到CRDC(A02)線路的通路,對地絕緣均正常。對調(diào)CRDC(A02)和CRDC(A04)測試正常。

(5)執(zhí)行SACU處 105HL A插頭分解插頭并退出相關(guān)插釘檢查,未見異常,繼續(xù)擴(kuò)大檢查范圍,最終檢查發(fā)現(xiàn)前電子艙地板下1608VC167方插頭沒有安裝到位,重新安裝插頭后測試SACU正常無信息,后續(xù)航班未再出信息。圖1為1608VC167方插頭未安裝到位與重新安裝到位對比圖。

四、故障分析

此故障歷經(jīng)地面多次排故,地面復(fù)位CB或復(fù)位增壓方式電門后此故障信息即可被清除,執(zhí)行多次部件更換,多次線路測量,通路及對地絕緣結(jié)果也均正常,執(zhí)行人工增壓全程、地面試慢車均正常,根本原因在于1608VC167方插頭處于虛接狀態(tài),當(dāng)飛機(jī)在地面處于水平姿態(tài)時(shí),從SACU的105HL A插頭到OCU1&2的線路通路均處于正常連接狀態(tài),當(dāng)飛機(jī)執(zhí)行航班起飛、落地時(shí),飛機(jī)處于抬頭姿態(tài)以及飛機(jī)振動的加劇均會造成1608VC167方插頭與插座連接點(diǎn)脫開,SACU探測到與OCU1&2連接脫開即會報(bào)出

DM信息 :2131W180 CAB PRESS MAN CTL FAULT

相關(guān)故障信息:CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) / WRG TO CTL UNIT-SEMIAUTOMATIC(105HL) PIN A23

五、后續(xù)措施

在今后的排故工作中,如遇到類似間斷出現(xiàn)的故障,在線路測量正常,但故障會在后續(xù)航班運(yùn)行中再現(xiàn)的情況下,應(yīng)優(yōu)先檢查線路及插頭的連接狀態(tài),尤其是這種方插頭應(yīng)列入優(yōu)先排查重點(diǎn)。在維護(hù)工作中也應(yīng)注意,要嚴(yán)格按照手冊中標(biāo)準(zhǔn)施工程序執(zhí)行此類型插頭的拆裝,確保插頭安裝到位。

作者簡介:邱劍鋒(1984.05—),男,漢族,廣東湛江,本科,助理工程師,現(xiàn)在從事空直EC225直升機(jī)維修工作。

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