趙棟



摘要:隨著環保理念的發展,社會對于綠色能源需求的提高。電力企業為踐行節能減排理念,需對自身產業和技術的發展進行分析。汽輪發電機組是電力企業應用最廣泛的生產設備,在使用中存在能耗高、經濟性不佳等情況,因此對其改造尤為關鍵。本文針對汽輪發電機組提效增容改造進行分析,確定改造原則和具體性能評估方法。
關鍵詞:汽輪發電機組;提效;增容改造;性能評估
汽輪發電機組是復雜的熱力學機械設備,運用范圍比較廣泛,主要是利用高溫、高壓水蒸氣沖轉葉輪帶動發電機發電。汽輪發電機組在實際運用中普遍存在能耗較高,效率低下的情況,這就需要對設備進行分析,了解其工作原理,提出合理的提效、增容需求,對其改造方案和性能評估進行分析。
一、汽輪發電機組提效增容改造原則
為了保證汽輪發電機組提效、增容改造的順利運行,應對機組在各工況下的長期運行進行深入分析,并提出必要的改造和改進措施。汽輪發電機組的提效、增容改造應遵循以下造原則:
1. 利用主輔機現有的設計裕度,深度挖掘設備潛力,實現能耗降低;
2. 在保證安全、可靠的前提下,適當增加鍋爐蒸發量;
3. 改造汽輪機通流,更換更高效的動葉片、靜葉片;
4. 提升機組熱效率;
5. 進行機組冷端優化,降低機組運行背壓和熱耗;
6. 機組改造涉及的所有項目應在一次大修時間內完成。
二、汽輪發電機組提效、增容改造方案
2.1汽輪機本體系統改造方案
在汽輪發電機組提效、增容改造過程中,為減少系統漏汽損失,減少汽輪機各缸隔板汽封漏汽量、提高汽輪機效率,應調整汽封與軸封間隙。同時,為了提高汽缸接觸面密封性,減少漏汽,可在進汽口中間接觸面開密封槽,以加強密封效果。機組各隔板汽封的設計間隙應修改為以規定的下限為標準,然后減小0.04mm,以減少漏汽損失。此外,對于葉片頂部汽封的蒸汽泄漏,與相鄰汽封弧接觸的表面凸出部分應磨平,兩個相鄰弧段之間的間隙應消除,并在葉片頂部上下汽封弧段之間留有浮動間距(約0.9mm),以減少葉片頂部汽封的漏汽。表1為改造調整后的運行數據與節能降耗的對比。
針對低壓缸上下缸結合面受力造成低壓缸在運行中變形,導致低壓缸進汽部分結合面漏汽的問題,低壓內缸下缸及蒸汽爆破室開8mm密封槽,槽內用10mm密封盤根部密封。螺栓緊固后可有效達到減少蒸汽泄漏的目的。
2.2循環水系統改造
根據機組提效、增容改造的要求,擬對循環水系統進行冷端優化。在不改變管道系統的前提下,改造原循環水泵葉輪和導葉體的導流部分,采用高效魚頭葉片,提高泵的運行效率和出力,增加循環水流量8%~10%(流量不超過3m/s),相應降低泵組電耗;在凝汽器冷凝面積不變的情況下,提高凝汽器冷凝速度,提高機組真空度,增加機組出力。
2.3循環水泵改造后機組增容量計算
循環水一般直接采用河水或海水作為水源,因此水溫及循環水泵流量的改變,對凝汽器真空度的影響乃至機組出力的提升作用將會十分顯著。表2為某電力企業全年不同時段,循環水泵在不同運行方式下的運行時間。
同等廠用電率的情況下,增加機組出力,等同于降低廠用電率,節電增效,基本計算如下:
ΔGi=K·ΔPi·A·H
改造實施后,在相同流量下,降低循環水泵的電耗,提高冷凝器的冷凝速度。在面積不變的情況下,裝置的真空度增加。以每種運行方式下的運行時間為權重,單位產量平均增加2.19%。由于機組整體有功功率的增加,廠用電率和供電標準煤耗均有一定程度的降低。根據測算,凝汽器真空度每提高1kPa,低壓缸每噸蒸汽可多發電1.67kw.h。
2.4發電機系統改造方案
2.4.1發電機本體系統
為保證機組提效、增容改造后發電機各部件安全穩定運行,發電機制造廠對定子鐵芯、定子線圈、端部連接線出線、進出口匯管、絕緣引水管等進行了全面檢查和處理,增容前檢查測溫元件及測溫元件出線板、出線瓷套、出線盒及中性點蓋盒、轉子氣路及外部,確保各部件絕緣良好,無缺陷。
2.4.2發電機勵磁系統
原勵磁變壓器容量能滿足增容要求,但不能滿足強勵2倍(極端電壓跌至80%時)10s的要求,勵磁變壓器低壓側電壓需增加至926V。由于現有勵磁變壓器低壓側電壓無法調整,則需將勵磁變容量更換為3×2400kVA;變比為20kV/950V;對勵磁系統板件有關勵磁電流、電壓量程進行修改;對勵磁系統相關控制參數進行修改;勵磁控制、整流、滅磁及起勵部分基本不變,集電環裝置基本不變,在機組大修時需加強檢查。
2.4.3發電機輔助系統
發電機轉子繞組和定子鐵芯采用氫氣冷卻,定子繞組內部采用水冷卻。增容后,機組轉子繞組、定子繞組和定子鐵芯的熱值增加。為了更好地帶走發電機的熱值,保證發電機安全穩定運行,機組增容時需要將發電機氫氣壓力調整到0.45MPa,氫氣壓力的增加將提高其導熱能力。同時,對發電機原有氫冷卻器進行冷卻以增加容量,其外形保持不變。此外,由于機組額定容量的增加,發電機運行期間將產生更多的熱量。因此,定子水冷卻器的容量需要同步增加。經計算,定子水冷卻器的額定換熱功率需增加至3300kW。
三、汽輪發電機組提效增容性能評估
3.1改造后的機組性能評估
發電機和汽輪機組改造后的性能數據見表3。機組滿負荷修正后熱耗率為7584kJ/kWh,比設計值7620kJ/kWh低36kJ/kWh,比改造前低192kJ/kWh;滿負荷供電煤耗比改造前降低7.3g/kWh。在額定輸出條件下,校正功率為678.470MW;在最大連續出力(TMCR)條件下,修正后的電力功率為704.824MW,因此汽輪機可達到660MW的設計額定出力。
3.2提高汽輪機的安全可靠性
通過改造,解決了目前機組存在的低壓缸剛度不夠、各級抽汽普遍超溫、高壓調節閥閥座動作時閥體上浮、高壓調節閥閥桿頻繁脫落等問題,消除了故障,提高了機組運行的可靠性。
3.提高汽輪機經濟性
由表3可以看出,汽輪機在60%負荷和80%負荷時的供電煤耗率均低于300g/kWh,熱耗值和汽缸效率也處于理想水平,汽輪機大部分時間都能滿足經濟性要求。
四、結論
汽輪發電機組是發電廠的關鍵設備,其技術水平的提高對于電力行業發展有重要價值。當前汽輪發電機組設計不斷優化,但是總體效率提升不高,消耗的能源較大。為促進可持續發展更需要重視汽輪發電機組的提效、增容技術的提升。需要著重研究汽輪發電機組提效、增容改造的原則,制定合理的改造方案,加強機組提效、增容性能評估,在保證安全的前提下全面提高汽輪發電機組運行效率、降低能耗。
參考文獻:
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