席光耀
(銅陵有色金冠銅業分公司,安徽銅陵 244000)
某銅冶煉廠制氧站35 000 m3/h 空分系統配套RIK100-4型多級離心式空壓機,配置內置式冷卻器,機殼為水平剖分式,主要功能是對空氣進行壓縮及輸送。壓縮機主要有定子(機殼、隔板、平衡盤機座)、轉子(軸、葉輪、平衡盤、聯軸器)及徑向軸承、推力軸承、軸端密封等組成,4 級壓縮,級間及軸端密封采用迷宮密封,聯軸器采用膜片聯軸器,徑向軸承采用可傾瓦軸承,推力軸承采用米歇爾型軸承。
空壓機設計參數:進氣壓力99 kPa,進氣溫度30 ℃,排氣壓力613 kPa,排氣溫度81.4 ℃,流量184 800 Nm3/h,電機功率16 150 kW。機組于2012 年8 月完成調試,投入運行至今。
35 000 m3/h 空分系統自投產以來,空壓機出口流量逐年下降,尤其到夏季生產難以維持額定產氧量,導葉全開無法達到設計流量。將機組歷年運行參數進行對比,空壓機效率降低嚴重影響工況正常建立,進而影響主生產系統的負荷率(表1)。
RIKT100 型空壓機自投產運行至今,總體上故障率較低,按照GB 19153—2003 能效標準計算,空壓機輸入比功率為4.58 kW/(m3/min),性能優越。根據試運行性能測試,排氣壓力、流量達到設計要求。
(1)內漏,即級間竄氣,使壓縮過的氣體倒回再進行第二次壓縮。它將影響各級的工況,使低壓級壓比增加,高壓級壓比下降,使機組偏離設計工況,排氣量下降。2017 年對空壓機大修理,二、三、四級級間密封進行更換并測量,裝配間隙符合設備安裝要求。

表1 機組歷年運行參數
(2)外漏,即從軸端密封處向機殼外漏氣,或放空閥、管道連接法蘭處等泄漏。吸入量雖然不變,但壓縮后的氣體漏掉一部分,自然造成排氣量減少。日常點檢對空壓機本體中分面、進出口法蘭端面、冷卻器端面、放空閥及沿線管路進行排查,未發現明顯泄漏及異常。
空壓機自潔式過濾器阻力過大,空氣濾清器堵塞或阻力增加,引起空壓機吸入壓力降低。在出口壓力不變時,使空壓機壓比增加。根據空壓機的性能曲線,當壓比增加時,排氣量會減少。入口過濾器芯定期更換,壓差維持在正常值40 Pa。空分設備管路阻塞,阻力增加或閥門故障,引起空壓機排氣壓力升高。在吸入壓力不變的條件下,壓比增加,造成排氣量減少。檢查空壓機出口壓力與空分上塔壓力,壓力損失無異常(表2)。

表2 空壓機后續管路壓損kPa
葉片磨損及積灰過多,導葉卡澀在小角度均會影響到空壓機排氣量。2017 年大修過程對空壓機導葉、轉子及氣道進行檢查清理,檢查導葉結構無異常,葉輪葉片表面無損傷,整體清洗較為干凈。
整個機組的溫度升高時,氣體便會因熱而膨脹,在體積不變的情況下,量必然縮小,進而造成排量不足。通過日常數據及歷年同期對比可以看出,環境空氣溫度升高影響空壓機氣量是客觀存在的因素,溫度越高空氣密度越小,排氣量必然下降,但歷年同期對比排氣量或排氣壓力逐年下降,非環境溫度因素影響。
轉速越快、產氣量越高,兩者之間是會形成一定比例,而此時的狀態受到電壓、頻率決定,若想提高排氣,應想辦法來提升此處兩個數值,讓整個系統的運行達到最佳。電網的頻率或電壓下降,引起電機和空壓機轉速下降,排氣量減少。空壓機電機為工頻,當前空壓機轉速一直保持在5676.17 r/min 左右(設計轉速5681 r/min)。
自動疏水閥不能自動疏水,冷凝出的水會導致下級壓縮氣體含水量增大,進而影響排氣量,同時氣流中的水同時會對端面密封的沖刷使得密封腐蝕而損傷。手動旁通疏水開的過大會造成氣體的損失。現場空壓機每級疏水配套自動及手動疏水閥,功能正常。
2.8.1 冷卻器泄漏
一、二級泄漏,因水側壓力高于氣側壓力,冷卻水進入氣側,并進一步被氣流夾帶進入葉輪及擴壓器。經一定時間后造成結垢、堵塞,使空氣流量減少;三級冷卻器泄漏,因氣側壓力高于水側,壓縮空氣將漏入冷卻水中跑掉,使排氣量減少。停機測試,在單進水路情況下空壓機手動疏水全開,無任何積水排除。
2.8.2 冷卻水影響因素
冷卻器設計流量為1200 m3/h,循環水設計壓力為0.35 MPa,目前冷卻器進水量1400 m3/h,母管壓力0.45 MPa。冷卻水溫亦是另一重要因素,冷卻水溫度高,冷卻溫差降低,造成氣體密度變低,影響排氣量。空壓機冷卻水設計要求最高溫度33 ℃,高溫天氣冷卻水進水溫度達到38~41 ℃,夏季冷卻水溫度相對偏高。
2.8.3 冷卻器換熱效果
(1)冷卻器氣側結垢。冷卻器翅片長期被空氣中所含電化學物質腐蝕氧化,翅片倒伏、脫落后堵塞空氣進風流道。表3為同等環境溫度下歷年各級壓力值比較,氣側結垢直接增大沿程損失。

表3 歷年機組各級壓力值kPa
(2)冷卻器水側水垢過多或被泥沙及有機雜質堵塞。中間冷卻器工作是氣體在通過外部翅片與管內循環水進行換熱,降低空氣溫度,當內部管束出現堵塞、結垢、氧化等情況,會造成換熱效果下降,影響氣體產量。大修期間中間冷卻器只是進行了管束的物理清洗,對內部結垢及氧化情況無法準確判斷,但一級換熱效果明顯低于要求。
(3)冷卻器捕霧器(氣水分離器)效果差。空氣通過中間冷卻器換熱后降溫,空氣中冷凝水被析出,通過冷卻器后捕霧器將水分隔離后流至疏水管路,當捕霧器不能有效地將水分隔離,冷凝水將跟隨氣體進入下一級氣道及葉輪,占據壓縮空間及消耗能量,通過旁通疏水閥排放情況來看,氣夾水現象較為嚴重。
根據以上過程分析,級間冷卻器換熱溫差及壓力損失存在異常,初步對空壓機一級冷卻器進行改進并更換,提高換熱能力及效率。具體配置參見表4,其余因素按正常維護方案執行。

表4 新型與原設計冷卻器參數對比
通過更換空壓機一級冷卻器,空壓機在2018 年夏季高溫環境下未出現氣量及壓力不足狀況,環境溫度最高41 ℃時,空壓機出口壓力610 kPa(A.),保持1%放空,產氣177 000 Nm3/h,系統產氧35 200 m3/ h,解決問題。
查閱資料得出換熱器的溫度效率η=(t2-t1)/(T1-T2)。其中,T1、T2為加熱工質進、出換熱器的溫度,t1、t2為被加熱工質進、出換熱器的溫度。通過現場測量及經驗公式計算,更換一級冷卻器前,一級冷卻器換熱效率為80.33%;更換后一級冷卻器后,一級冷卻器換熱效率達到98.72%。
更換一級冷卻器后一級排氣溫度明顯降低,前后相差將近10 ℃,換熱效率相比更換前明顯升高,將近18%,同時二、三級中間冷卻器換熱效率也有一定提升(表5)。
改進后,相同流量壓力下空壓機的運行電流有所降低,導葉開度及放空裕度均有所改善。不考慮放空因素,同樣生產負荷下空壓機電流比處理前減少了6 A(表6,若考慮放空因素降低的電流更多),每小時節電94 kW·h,每年降低電耗82×104kW·h,按目前工業用電0.65 元/(kW·h)計算,全年節約電費54 萬元,經濟效益明顯。
(1)空壓機級間參數監控對空壓機運行狀態監控尤為重要,通過測算可以掌握各級轉子及冷卻器的實際狀態及效率。

表5 改進前后機組相關參數對比

表6 改進前后機組相關參數對比
(2)大型空壓機運行效率高低對生產成本影響大,合理高效的維護保障機組高效運行可極大降低能耗。冷卻器換熱效果、級間密封對空壓機效率影響較大。
(3)內置式冷卻器要通過水路調整保障換熱溫差相對平衡。
(4)操作要做好空壓機的各級疏水,如若疏水不暢應及時更換疏水閥或加大旁通手動疏水,保障機組安全。
(5)針對類似進口設備,要綜合考慮采購成本、維護方案、生產條件等因素合理制定對策,以適應公司發展要求。
(6)后續計劃開展對舊冷卻器的清洗維護,根據相關文獻及網上資料,針對此類冷卻器一般用人工清洗(清水浸泡、沖洗)幾乎沒有效果,機械清洗對冷卻器損傷較大,化學清洗效果好但對冷卻器強度會有很大影響,國內目前清洗的成熟案例較少,清洗方案也在不斷摸索,具體方案有待延續深入學習討論。