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轉爐余熱鍋爐失效原因分析及對策

2021-01-05 07:05:46楊相喜
設備管理與維修 2020年19期
關鍵詞:煙氣

楊相喜

(攀鋼工程公司修建分公司,四川攀枝花 617000)

0 引言

隨著冶煉技術快速發展,氧氣頂吹轉爐煉鋼已成為國內外主要的煉鋼方法,余熱鍋爐作為轉爐汽化冷卻關鍵設備,主要對煉鋼產生的高溫煙氣進行冷卻、換熱、產生蒸汽,是轉爐余熱回收、節能減排的重要支撐[1]。攀鋼煉鋼廠有2 座提釩轉爐,余熱鍋爐長期處于高溫、高壓、多粉塵的環境中,高溫煙氣的流動和傳熱十分復雜,并伴有燃燒及傳質過程。熱負荷隨冶煉周期頻繁而急劇變化,在壽命周期內鍋爐管漏水的事故率高。活動煙罩上線2 年就發生漏水,固定煙道部分受阻力較大的三、四段煙道不到1 年就發生漏水。其他固定煙道平均壽命在3 年左右,經常停爐檢修,不僅檢修工作量大、成本高,而且在安全運行上存在隱患,對連續性生產造成很大影響。

1 失效原因分析

1.1 熱負荷過大

在投產初期,該余熱鍋爐運行正常,能滿足生產所需,轉爐主要技術經濟指標對比見表1。近年來,通過加大管理力度、優化生產組織,半鋼及釩渣產量都大幅度提高,其中半鋼年產量超112.5%、釩渣年產量超104.5%,熱負荷過大,鍋爐管內的水汽化嚴重,冷卻不良,出現管子燒裂漏水現象,特別是在三段、四段煙道表現明顯,如圖1 所示。

表1 轉爐主要技術經濟指標對比

1.2 循環冷卻水水質控制不嚴

在日常管理中,水系統、煤氣回收等工藝輔助設備的管理相對寬松,未引起足夠重視,循環水水質控制不嚴。由于汽包無加藥、取樣裝置,鍋爐冷卻水在循環過程中不斷蒸發、濃縮,pH 值動態變化,很難保證水堿度平衡。pH 值超標會破壞鍋爐管金屬鈍化膜,加速氧對鍋爐管的電化學腐蝕,管壁變薄,嚴重時形成深坑和穿孔泄漏。如果鍋爐冷卻水水堿度過高,鍋爐管使用一段時間后就會出現結垢。通過對失效鍋爐管研究分析,水垢主要為碳酸鹽及磷酸鹽水垢,局部厚度約1 mm,嚴重影響汽化冷卻煙道的傳熱效果,在鍋爐管最薄弱處產生裂紋,發生漏水。

圖1 煙道鍋爐管漏水

1.3 煙道結構設計不合理

國內外大部分鋼鐵企業為使轉爐余熱鍋爐更加緊湊,設計安裝時立體空間3 個方向都有布置,煙道末端結構常用圓弧式、多邊形式、直角式,有利于與凈化系統設備連接。公司提釩轉爐余熱鍋爐采用直角式,三段、四段煙道上部轉角分別為90°,形成180°的轉角。煙氣在拐角處產生較強的漩渦、易結渣,溫度高、煙氣流速高的區域鍋爐管劣化趨勢明顯,產生裂紋或爆管漏水。通過應用Fluent 軟件數值模擬不同結構形式下煙道內的煙氣流場、溫度場分布狀況,分析不同結構形式煙道的使用壽命,制定優化措施。

(1)物理模型。根據已知幾何尺寸,建立余熱鍋爐三維空間模型,模型空間區域為煙氣的流動區域,物理模型見圖2。

圖2 余熱鍋爐物理模型

(2)邊界條件。數值模擬時,網格劃分忽略膜式水冷壁對煙氣流動的影響,設入口煙氣流速為6.5 m/s、入口煙氣溫度1400 ℃、入爐爐氣量75 000 m3/h、煙道直徑2450 mm、中心線長度37 661 mm、自然循環壁面溫度140 ℃。

(3)速度場分析。高溫煙氣在余熱鍋爐內的速度場分布如圖3 所示,活動煙罩處流速相對較低,在煙道末端流速逐漸增大。同等邊界條件下,直角式煙氣流速最大為31.6 m/s,圓弧式煙氣流速最大為35.2 m/s,多邊形式煙氣流速最大為33.3 m/s。

圖3 余熱鍋爐煙氣流速分布

煙氣速度矢量圖如圖4 所示,受轉角的作用,煙氣在煙道轉角處產生較大離心力,出現分層現象,而在內側或拐角處出現回流,煙氣流速相對較低,出現較強的漩渦和低溫區,易結渣,煙氣離心力大的區域鍋爐管磨損最嚴重。

圖4 余熱鍋爐煙氣速度矢量圖

通過速度場分析可知,煙氣分布均勻性與煙道結構形式有關。在實際運行中,余熱鍋爐三段、四段鍋爐管漏水頻率高,使用壽命最短。圓弧式煙道內部沒有死角,煙氣流場分布均勻,對煙道磨損小;直角式煙道有2 個90°死角,流場分布很不均勻,煙道末端安裝基礎面兩側流速較高,沖刷最嚴重;多邊形式煙道彎管相比直角式彎管,結構平緩,流場分布比較均勻。通過對比,圓弧式、多邊形式煙道彎管受煙氣磨損較小,更有利于提高使用壽命。

(4)溫度場分析。余熱鍋爐內煙氣溫度分布如圖5 所示,隨煙道的延伸,煙氣溫度逐漸降低,到煙道末端出口溫度降至允許范圍。直角式煙道出口煙氣溫度為892 ℃,圓弧式煙道出口煙氣溫度為945 ℃,多邊形式煙道出口煙氣溫度為923 ℃。經過對比可知,圓弧式煙道的溫度場分布最均勻,出口溫度相對較高,說明換熱能力最差;直角式煙道溫度分布不均勻,煙道內壁面溫度高,出口煙氣溫度相對較低,換熱能力強;多邊形煙道結構平緩,溫度分布較均勻,低溫區范圍要大一些,出口溫度相對較低,換熱能力較強。

2 改進措施

2.1 優化余熱鍋爐末端結構形式

綜合分析煙氣在余熱鍋爐內的速度場和溫度場分布,相比直角式和圓弧式彎管,多邊形煙道更有利于延長余熱鍋爐的使用壽命。綜合設備改造成本,將三段、四段煙道由直角式改造成多邊形式結構,煙道轉角由原來90°變為轉2 個45°,改進前后結構如圖6 所示。

圖5 余熱鍋爐煙氣溫度分布

圖6 余熱鍋爐改造前后結構

2.2 循環冷卻水水質控制

為達到在鍋爐軟水中投加磷酸鹽作為阻垢劑,需對轉爐余熱鍋爐系統的汽包軟水加藥、取樣裝置進行設計和安裝施工。在鍋爐的補充軟水中增加加藥裝置,藥劑為磷酸鹽,加藥點為每個余熱鍋爐的汽包。

在加藥取樣系統投產初期,由于除垢劑作用,循環系統會出現水體渾濁、鐵離子濃度升高的現象,可以通過增加排污次數改善水質,具體控制指標見表2。

表2 鍋爐水水質控制參數

3 結論

(1)對余熱鍋爐失效的原因分析,確定了煙道結構不合理、熱負荷大、循環水水質控制不嚴等問題是造成使用壽命短的制約因素。研究表明多邊形結構更有利于提高使用壽命。

(2)汽包增設加藥、取樣裝置,有效解決了冷卻循環系統pH值和水堿度失衡的現狀,有效控制鍋爐冷水水質,減輕鍋爐管酸性腐蝕和結垢。

(3)工程實踐證明,改進后有效延長余熱鍋爐的使用壽命,大大降低了維護成本,為生產穩定運行奠定基礎,經濟效益顯著。

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