(中國石化勝利油田分公司濱南采油廠,山東 濱州 256600)
濱南采油廠稠油油藏主要包括單家寺、王莊油田,主要開發(fā)層系是館陶組、東營組、沙一段、沙三段。探明稠油地質(zhì)儲量12995.8 萬噸,動用地質(zhì)儲量10972.15 萬噸,可采儲量2576.9 萬噸,采收率23.5%。
濱南采油廠稠油特點是油藏類型多、產(chǎn)量占比大、動用地質(zhì)儲量占比大,稠油油藏動用地質(zhì)儲量10972.15 萬噸,占采油廠動用儲量的25%。稠油產(chǎn)量占比大,從產(chǎn)量看,稠油2018 年產(chǎn)油量73.09 萬噸,占采油廠年產(chǎn)量的38.3%。因此稠油油藏穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)對采油廠發(fā)展具有重要意義。
目前稠油開井634 口,73%油井吞吐超過7 周,這部分井所占儲量占稠油總儲量的87.5%,產(chǎn)量占稠油總產(chǎn)量的78.8%。從遞減看,油井周期遞減加大,由初期的4.7%增長到目前的9.7%,同時油汽比降低,穩(wěn)產(chǎn)難度日益增大[1](如圖1-1 所示)。
“十五”以前,稠油采用普通蒸汽吞吐開發(fā)技術(shù);“十五”期間,針對敏感性稠油油藏采用了強化防膨技術(shù),超稠油油藏采用強化降粘技術(shù);“十一五”期間,特超稠油配套HDCS 技術(shù),薄互層稠油配套薄層水平井單層開發(fā)技術(shù),普通稠油進行間歇蒸汽驅(qū)技術(shù)試驗;“十二五”期間,強邊底水稠油配套強邊底水稠油水平井開發(fā)技術(shù),低滲強水敏稠油配套低滲稠油壓裂防砂熱采技術(shù),低滲稠油配套水平井+分支水平井開發(fā)技術(shù)。
“十三五”以來,面對低油價、“氣代油”等不利因素,通過轉(zhuǎn)變開發(fā)理念,創(chuàng)新技術(shù),實施存量“增效創(chuàng)效”工程,保持了稠油產(chǎn)量的穩(wěn)定。主要配套了綜合提效技術(shù):氮氣泡沫、化學(xué)復(fù)合吞吐、酸化解堵、組合吞吐等,并對新技術(shù)進行了攻關(guān)探索[2](如表1-1 所示)。
2018 年,面對復(fù)雜油藏狀況,單一工藝技術(shù)實施存在局限性,因此針對不同階段突出問題,應(yīng)優(yōu)化工藝技術(shù)集成配套,通過強化高效開發(fā)技術(shù)的提升和引進,進一步控遞減、挖潛力,從而實現(xiàn)稠油開發(fā)提質(zhì)提效。
主要開展了以下工作:對氮氣泡沫進行改進升級,應(yīng)用優(yōu)化熱化學(xué)復(fù)合吞吐,組合提升酸化解堵技術(shù),并積極探索微生物吞吐技術(shù)。
氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)是利用氮氣泡沫重力分異、遇水穩(wěn)定遇油不穩(wěn)、破滅再生等特點,針對縱向非均質(zhì)性以及蒸汽超覆的影響造成儲層動用不均,調(diào)整吸汽剖面,來改善吸汽及產(chǎn)液剖面。工程風(fēng)險小、措施有效率高,是目前熱采堵調(diào)主導(dǎo)工藝技術(shù)。
近年來,在鄭364、鄭366、鄭41 等多薄層稠油區(qū)塊累計實施48 井次,增油1.2 萬噸,增效2652 萬元。
在應(yīng)用過程中,通過現(xiàn)場實施情況,總結(jié)了氮氣泡沫技術(shù)的油藏適應(yīng)條件及不同油井的適用性。

表2-1 氮氣泡沫技術(shù)的油藏適應(yīng)條件
氮氣泡沫調(diào)剖油井的適用性:
①汽竄初期:調(diào)剖延緩水竄通道的形成;
②受弱邊水影響井:吞吐期生產(chǎn)末期供液相對較差、液量較低的油井;
③層間差異大:對儲層非均質(zhì)性強的油井泡沫調(diào)剖,實現(xiàn)均勻吞吐,可防止因局部動用程度過大造成邊水快速突破。
氮氣泡沫調(diào)剖油井的局限性:
①超稠油井:原油粘度高,暫堵高滲層所需壓差大,泡沫劑封堵達不到要求。
②強邊水井:泡沫封堵強度低,對強邊水封堵能力差。
③同井多輪次調(diào)剖、汽竄嚴(yán)重井:泡沫劑封堵壓差較小,多井嚴(yán)重汽竄,形成大孔道,影響調(diào)剖效果。

圖1-1 稠油周期產(chǎn)油量變化柱狀圖

表1-1 稠油配套工藝現(xiàn)狀

圖2-1 不同泡沫體系阻力因子
因此2018 年從增加泡沫的穩(wěn)定性,提高封堵強度的角度來對氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)進行改進,其中:①分級泡沫調(diào)剖(中低強度):采用不同適溫泡沫劑,同等成本加大泡沫劑用量;②聚硅納米顆粒+高溫泡沫體系(中等強度):利用聚硅納米顆粒提高泡沫液膜的穩(wěn)定性,從而提高泡沫強度;③弱凝膠+高溫泡沫體系(高強度):利用凝膠的穩(wěn)泡作用,提高泡沫強度,進一步提高封竄效果。
2.1.1 分級泡沫調(diào)剖技術(shù)
根據(jù)吞吐溫度場具有“近高遠(yuǎn)低”的特點,開展氮氣泡沫分級調(diào)剖技術(shù)。利用高低溫堵劑組合,同等成本增加泡沫劑用量,提高調(diào)剖效果。通過氮氣泡沫分級調(diào)剖技術(shù)的實施,增強了氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)在超稠油油藏的適應(yīng)性,在單56塊應(yīng)用6 井次,增油5 井次,措施有效率提高至83.3%[3]。
2.1.2 聚硅納米顆粒+高溫泡沫體系
聚硅納米顆粒可以有效增加在泡沫液膜在液體中的穩(wěn)定性,增強泡沫的阻力因子,減緩泡沫半衰期。通過聚硅納米顆粒增強泡沫的穩(wěn)定性和有效期,有效提高了泡沫在強邊水油藏的適用性,在單10 應(yīng)用4 井次,綜合含水由96.6%下降至90.2%,日增油2.1t。
2.1.3 弱凝膠+高溫泡沫體系

圖2-2 納米顆粒穩(wěn)泡劑對泡沫半衰期的影響

圖2-3 SJSH10X124 和SJSH10X125 生產(chǎn)曲線

圖2-4 組合堵調(diào)優(yōu)選模板
弱凝膠+高溫泡沫體系主要針對同井多輪次調(diào)剖、汽竄嚴(yán)重井,利用泡沫的賈敏效應(yīng)和凝膠穩(wěn)泡作用,擴大封堵范圍,實現(xiàn)深部調(diào)堵,具有蒸汽流場調(diào)整、增加地層能量、助力地層排液等多重功效。其機理是將起泡劑溶于成膠前的凝膠溶液中,注入地層后再注入氣體,在地層中先產(chǎn)生泡沫,隨后發(fā)生膠凝,產(chǎn)生以凝膠為分散介質(zhì)的泡沫。泡沫的液膜由凝膠產(chǎn)物形成,具有泡沫和凝膠雙重特性,但含氣率較小(40%~60%),適用于封堵高產(chǎn)液量含水層和中、高滲層。
典型井:SJSH10X129 井組
單10X122 井區(qū)館下段井2015 年底至2016 年初投產(chǎn),目前單井生產(chǎn)3-5 周期,處于熱采開發(fā)初期階段。由于層間差異大,平面矛盾突出,井間互相汽竄嚴(yán)重,井?dāng)?shù)多、頻次高,降低了蒸汽熱利用率,嚴(yán)重影響油井生產(chǎn)、注汽質(zhì)量[4]。
治理對策:
(1)泡沫凝膠封堵:因汽竄嚴(yán)重,多向汽竄,優(yōu)化泡沫凝膠用量提高到150m3,封堵汽竄通道。
(2)連 注 連 采:SJSH10X129、SJSH 10X134、SJSH 10X 1303 口井連注連采,減少井間干擾。
取得效果:
(1)汽竄減少4 井次:10X129 →10X134、10X129 →10X130、10X130 → 10X129、10X134 → 10X129。
(2)3 口連注連采井油汽比同期對比提高0.03。

圖2-5 單10 平412 周期含水變化曲線

圖2-6 單56 塊新投井生產(chǎn)曲線圖
(3)調(diào)整了蒸汽流場,對波及差方向產(chǎn)生蒸汽驅(qū)作用,井組增油230t。
2.1.4 組合堵調(diào)優(yōu)選模板
根據(jù)蒸汽流場形態(tài)形成的成因以及各種強度氮氣泡沫組合堵劑的油藏適應(yīng)性,結(jié)合油藏數(shù)模計算結(jié)果,形成組合堵調(diào)優(yōu)選模板。對于級差小于4 的普通稠油采用常規(guī)氮氣泡沫調(diào)剖;對于井距大于200 米,級差4-7 之間的采用分級泡沫調(diào)剖;對于井距100 米-200 米之間,級差7-11之間的采用聚硅納米顆粒+高溫泡沫體系,對于井距小于100 米,級差大于11 的采用弱凝膠+高溫泡沫體系。
熱化學(xué)復(fù)合吞吐技術(shù)其主要機理是采用“相似相溶”原理,以芳烴類溶劑為主要組分,增加稠油連續(xù)相比例,降低稠油膠束尺寸,從而降低體系粘度。適用于特稠油、超稠油和特超稠油的近井解堵及流動啟動。
針對油層薄、粘度高造成周期短、產(chǎn)量低問題,近年來采取“蒸汽+高效助采劑”的熱化學(xué)復(fù)合吞吐模式,降低表面張力、提高洗油效率,在單2、單10 館陶、單56 等區(qū)塊應(yīng)用58 井次,增油7994 噸,增效1656 萬元。
熱化學(xué)復(fù)合吞吐技術(shù)的適用性:
①薄層、中高滲油藏:地層散熱快,導(dǎo)致周期短、產(chǎn)量低。
②低滲、超稠油油藏:注汽啟動壓力高、質(zhì)量差,儲層動用率低。
熱化學(xué)復(fù)合吞吐技術(shù)的局限性:
①強邊水超稠油油藏井:輔助藥劑難以接觸剩余油,有效期短,增油效果差。
②薄層多輪次吞吐井:近井地帶反復(fù)吞吐,剩余油較少,波及范圍小。
③汽竄嚴(yán)重井:注入藥劑沿高滲帶突進,無法有效接觸剩余油。
因此2018 年從擴大降粘劑波及范圍,增加藥劑與剩余油接觸比來對熱化學(xué)復(fù)合吞吐技術(shù)進行改進,其中:①輔助泡沫堵水:利用泡沫前置暫堵水竄通道,蒸汽伴注降粘,擴大波及范圍;②氮氣輔助:輔助氮氣,以擴大蒸汽及熱水帶的加熱體積,促進藥劑擴散;③實施方案調(diào)整:調(diào)整注汽前期伴注段塞,改為中間段塞輔助藥劑,提高與剩余油的接觸比。
2.2.1 泡沫暫堵
針對強邊水井超稠油油藏井,利用泡沫增加了汽相的表觀粘度,降低蒸汽的流度,使蒸汽及輔助藥劑轉(zhuǎn)向流入目的層,從而有效提高了蒸汽的波及系數(shù),改善輔助藥劑的驅(qū)油效率。在單2 沙三應(yīng)用5 井次,含水下降4%,階段油汽比提高0.03,階段增油1560t。
2.2.2 氮氣輔助
針對薄層多輪次吞吐井,利用前置氮氣優(yōu)先進入高滲地層,增加了高滲層的滲流阻力,使蒸汽氣和藥劑溶液轉(zhuǎn)向而流入低滲地層,擴大井底波及范圍,增加措施效果。在單10Ng 應(yīng)用6 井次,平均注汽量減少180t,油汽比提高0.04,累增油2869t。
典型井:SJSH10P412
存在問題:該井由于邊水突進高含水,周期含水由75.8%上升至目前95.7%。
治理對策:前置氮氣泡沫排水+伴注降粘劑,提高降粘效果。
采取措施后生產(chǎn)周期大幅度提高,目前已生產(chǎn)308 天,周期累油增加617t、油汽比增加0.16,綜合含水下降2.7%。

圖2-7 SJ56-14X2、SJ56-16X2 井位圖

圖2-8 SJ56-14X2、SJ56-16X2 生產(chǎn)曲線
2.2.3 施工方案調(diào)整
針對汽竄井,進行施工方案調(diào)整,調(diào)整前置伴注段塞,改為中間段塞輔助藥劑,避免前期伴注藥劑進入非目的層,提高與剩余油的接觸比,擴大藥劑波及范圍,增加措施效果。單56 塊應(yīng)用6 井次,階段油汽比提高0.03,階段增油1857t。
針對微粒運移、近井地帶存在固相及有機質(zhì)污染等問題,采用復(fù)合解堵引效。復(fù)合解堵即微乳解有機質(zhì),復(fù)合緩速酸解固相。
近年來,在鄭41、單10 館陶、單2 沙一等區(qū)域,實施酸化解堵措施53 口,措施成功率86.3%,油汽比提高0.1,累計增油1.4 萬噸,增效2700 余萬元。
酸化解堵技術(shù)的適用性:
①細(xì)粉砂巖膠結(jié)疏松,細(xì)粉砂運移堵塞濾砂管和近井地帶充填層。
②儲層泥質(zhì)含量高,水敏,粘土顆粒膨脹、運移,堵塞濾砂管。
酸化解堵技術(shù)的局限性:
①水平井:水平段長,少量酸液不能進入目的層。
②地層漏失嚴(yán)重井:酸液容易漏失,影響措施效果。
③物性較差井:物性差,單一少量酸液不能解決根本問題。
因此2018 年采用加合增效手段,提高酸化解堵效果,其中:①前置泡沫酸:通過加大泡沫劑用量,暫堵高滲通道,有效擴大酸液處理范圍;②氮氣、降粘劑輔助:在酸液處理地層的同時,輔助氮氣、降粘劑采用加合增效手段進行增能、降粘。
2.3.1 前置泡沫酸
針對地層虧空大,漏失嚴(yán)重的油井,對酸化解堵措施配套前置泡沫工藝(加大泡沫劑用量),同時實施地面預(yù)制泡沫酸,暫堵漏失層,提升措施應(yīng)用效果。在單2 沙一、鄭41 塊等應(yīng)用11 井次,平均注汽量減少180t,油汽比提高0.1,階段增油1575t。
2.3.2 氮氣、降粘劑輔助
單56 塊2017 年新投井位于區(qū)塊邊部,儲層物性相對較差,地層壓力低,原油粘度高,地層受泥漿污染,導(dǎo)致注汽壓力高干度低,注汽質(zhì)量差,井口溫度低,遞減快,周期生產(chǎn)時間短。單一酸化解堵措施不能起到較好的效果,因此輔助氮氣增能助排、降粘劑降低注汽壓力,采用綜合措施提高生產(chǎn)效果。
典型井:SJ56-14X2、SJ56-16X2
因兩井為加密井,位于邊部,物性較差。同時由于地層虧空,鉆井時泥漿漏失嚴(yán)重,導(dǎo)致地層堵塞。生產(chǎn)前兩周期時間短,周期產(chǎn)量低。
第3 周采取ANFS 措施,解除濾砂管及近井地帶堵塞,同時輔助氮氣和降粘劑增加地層能量、降低原油粘度,提高效果。措施后,兩口井液量、油量增加效果明顯;周期結(jié)束,合計增油1020t,油汽比提高0.34。

表2-2 微生物采油適用范圍

表2-3 物模實驗評價

圖2-9 SJSH14X73 微生物吞吐生產(chǎn)情況

圖2-10 SJSH14X59 生產(chǎn)曲線
微生物采油及利用微生物對原油的分解作用及代謝產(chǎn)物的降粘作用,降低原油粘度,提高流動性,同時產(chǎn)生生物表面活性劑,改變巖石潤濕性,提高洗油效率及產(chǎn)生有機酸和有機溶劑,解除巖石堵塞。具有以下特點:成本低(5-10 萬/井)、操作方便、有效期長、不傷害儲層。通過室內(nèi)研究及現(xiàn)場試驗明確其適用范圍。
根據(jù)微生物適用范圍,優(yōu)選應(yīng)用區(qū)塊。結(jié)合應(yīng)用區(qū)塊微生物菌屬,進行微生物配方體系篩選。實施過程并根據(jù)不同油井特點進行模式細(xì)化:
①油稠、低液井:采用微生物菌液+激活劑+二氧化碳進行降粘和補充能量;
②高含水井、低效熱采井:采用微生物菌液+激活劑+功能性激活劑進行堵水、降粘、調(diào)剖;
③平面差異大地層堵塞井:采用菌液+激活劑+二氧化碳+酸進行解堵、降粘、補充能量。
措施前開展了室內(nèi)評價,針對油藏較為豐富的內(nèi)源微生物菌屬及微生物群落結(jié)構(gòu)特點,進行前期分析,確定區(qū)塊的菌群激活方向(嗜烴、乳化產(chǎn)氣功能菌為主)。同時通過室內(nèi)試驗,篩選激活劑配方體系。通過篩選外源菌與內(nèi)源菌復(fù)配,最終形成內(nèi)外源微生物復(fù)合吞吐體系增強來促進微生物體系的產(chǎn)氣量及對原油的洗油及降粘效果,復(fù)合體系降粘率可以達到99%。
通過一維管式模型,模擬油藏條件,加入不同量的激活劑配方+外源菌發(fā)酵液,形成內(nèi)外源微生物復(fù)合體系,最高可提高驅(qū)替效率8.85%,采出程度達60.4%。
2015 年以來開展微生物冷采先導(dǎo)實驗17 井次,累計增油6949t。從降粘效果看,降粘率在90%以上,從菌濃看,菌量增加100 倍以上。從生產(chǎn)效果看對于注采井網(wǎng)完善、粘度高含水較低的油井,增油提效效果明顯,日增油2.8t。對于高含水、低效熱采井未見到明顯增油效果。
2.4.1 低液高粘井:SJSH14X73
SJSH14X73 井原油粘度高,油藏溫度高,滲透率低,注水不見效。因此利用微生物降低原油粘度,疏通近井地帶堵塞,并輔助CO2 增加地層能量。
措施后,該井原油粘度大幅降低,動液面上升。通過兩次微生物吞吐有效期已超過1177 天,累計增油4153t。
2.4.2 低液停產(chǎn)井:SJSH14-016
SJSH14-016井原油粘度大,驅(qū)替難度大,低產(chǎn)低液關(guān)井;注水井對應(yīng)差,在斷層邊,地層能量不足。因此利用內(nèi)外源微生物復(fù)合吞吐有效降粘,疏通近井堵塞,注入CO2 增能提液。
措施前低液關(guān)井,實施微生物吞吐后日液10.9t、日油5.9t、含水45.5%,菌濃達到4.2×108 個/mL,原油粘度由11952 mPa.s降低到1270mPa.s,降低90%,提液增油效果顯著。
2.4.3 低效熱采井:SJSH10-15X1
SJSH10-15X1 井前期采用蒸汽吞吐開發(fā),由于其位于斷層邊部,儲層發(fā)育不好導(dǎo)致目前液量較低,高含水。因此利用內(nèi)外源微生物復(fù)合吞吐有效降粘,注入CO2 增能提液。
SJ10-15X1 井實施微生物吞吐前4.8t/0.3t/93.4%,實施后4.8t/0.4t/91.8%,從該井看,沒有見到明顯效果。但是鄰井SJSH10X10 井,在SJ10-15X1 開始注微生物后油量開始增加,該區(qū)塊屬于中高孔滲,滲透率較大可能存在注竄的可能性,截止目前SJSH10X10 井增油151 噸。
2.4.4 高含水井:SJSH14X59
SJSH14X59 井含蠟高,注水井對應(yīng)好,高含水。因此對該井注功能性激活劑進行堵調(diào),內(nèi)外源微生物疏通近井堵塞。措施后液量下降,說明功能性激活劑具有一定的堵水作用;但是含水下降不明顯,分析認(rèn)為一方面堵劑強度低,未能起到良好的封堵作用,另一方面低滲層進入堵劑,原油與微生物無法有效接觸。下步建議作業(yè)卡封ES44 小層,對ES43 小層微生物解堵降粘。
2.4.5 微生物冷采取得的階段認(rèn)識
(1)通過微生物吞吐,能夠有效降低原油粘度(降低到原粘度的1/10),有效提升油井開發(fā)水平。
(2)水驅(qū)稠油:對注采井網(wǎng)完善、含水較低的油井,增油提效效果明顯。注采井網(wǎng)不完善,或者含水較高的油井,有效期較短。需要配套增能助排或者堵調(diào)工藝技術(shù)。
(3)多輪次吞吐熱采稠油,地層虧空大,能量低,波及范圍小,有效期較短。可以配套增能助排、或探索微生物驅(qū)。
(4)微生物堵水強度較低,存在局限性,需要進一步研究。
面對“氣代油”后天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定及成本縮減對熱采稠油帶來的新挑戰(zhàn),積極“轉(zhuǎn)觀念、轉(zhuǎn)方式”,立足做優(yōu)做強存量,加大成熟技術(shù)推廣力度,同時做好接替技術(shù)探索研究和技術(shù)儲備,結(jié)合雙低單元治理,進一步提高稠油開發(fā)效果。
針對制約稠油油汽比及效益提升的主要矛盾,2019 年以提高開發(fā)效益為中心,堅持低成本開發(fā)戰(zhàn)略,繼續(xù)實施分層注汽、組合注汽及氮氣輔助吞吐等成熟工藝技術(shù)的應(yīng)用,改善稠油開發(fā)效果。
今后按照“開發(fā)有潛力、技術(shù)有支撐、地面可配套、評價有效益”的原則,針對低效問題,優(yōu)選3 個具有代表性的稠油熱采單元進行專項治理。覆蓋儲量648 萬噸。工作量35 井次,采油速度由0.11%提高到0.45%,年增油3.03萬噸,增加可采儲量25 萬噸。
3.3.1 廉價堵劑堵調(diào)
目前汽竄現(xiàn)象不斷加劇,注汽熱利用效率降低,嚴(yán)重影響稠油開發(fā)效益。針對汽竄嚴(yán)重的情況,開展了汽竄封堵試驗,取得了一定效果,但是費用高,難以大規(guī)模推廣,因此需要對廉價堵劑進行技術(shù)攻關(guān)。
目前采油廠污油泥來源廣泛,可用做廉價堵劑主材。利用現(xiàn)場的污油泥進行室內(nèi)試驗,優(yōu)選復(fù)配懸浮劑、固化劑等藥劑,最終形成污油泥堵調(diào)體系,達到降低措施成本、提高措施效益的目的。
2019 年計劃在單56 塊開展試驗,實施廉價堵劑封竄,為治理汽竄做好技術(shù)儲備。
3.3.2 化學(xué)驅(qū)技術(shù)探索研究
單83 館陶老區(qū)前期采用蒸汽驅(qū)開發(fā),目前采出程度高達37.8%;含水高達95.1%,高含水停井10 口導(dǎo)致開發(fā)效益差,完全成本2536 元/噸。整體處于高含水(96%)、高采出程度(37.8%)、中低采油速度(0.29%)開發(fā)階段。可在單83 館陶老區(qū)選取4 個井組進行化學(xué)驅(qū)試驗。