高春喜
(唐山三友集團(tuán),河北 唐山 063305)
目前,隨著市場競爭日益激烈,能源價(jià)格不斷上漲,生產(chǎn)成本也日益增加。為此,通過技術(shù)改造,達(dá)到節(jié)能降耗、提高能源利用率、降低產(chǎn)品成本,已成為企業(yè)在新形式下持續(xù)發(fā)展的重要目標(biāo)。在制造純堿生產(chǎn)過程中,碳化塔是制造純堿的主要設(shè)備,它運(yùn)行的正常與否直接影響到純堿(碳酸鈉)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品產(chǎn)量。而在碳化塔內(nèi)部參與反應(yīng)的氨鹽水量、二氧化碳濃度、二氧化碳?xì)怏w流量則是工藝需要控制的重要指標(biāo)。當(dāng)氨鹽水的濃度達(dá)標(biāo),碳酸氫鈉的結(jié)晶效果取決于二氧化碳的濃度和流量。自2013年公司投產(chǎn)以來,受碳化三段氣(二氧化碳)氣體流量測量不準(zhǔn)的影響,造成碳化塔結(jié)晶效果差,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)增大了原材料的消耗,使公司制造成本增加。
汽水分離裝置是能源化工行業(yè)中常用的設(shè)備,尤其是核電站中不可缺少的設(shè)備。壓水堆核電廠利用蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生的蒸汽驅(qū)動汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),進(jìn)而將熱能轉(zhuǎn)換為電能。蒸汽濕度直接影響汽輪機(jī)葉片的使用壽命和汽輪機(jī)的效率,蒸汽濕度過高,易導(dǎo)致汽輪機(jī)葉片和通流部分發(fā)生腐蝕[1]。汽水分離器作為自然循環(huán)式蒸汽發(fā)生器的關(guān)鍵部件,其主要作用就是對蒸汽發(fā)生器中產(chǎn)生的汽水混合物進(jìn)行分離,確保出口蒸汽濕度滿足汽輪機(jī)入口要求。
目前,汽水分離器在國內(nèi)應(yīng)用較為廣泛,竇曉慧[2]研究了汽水分離器在蒸發(fā)系統(tǒng)的應(yīng)用,在隔膜法燒堿蒸發(fā)裝置中,用汽水分離器代替偏心阻汽排水器后,減少了蒸汽流失,達(dá)到了節(jié)能減排的目的。李哲、文午琪[3]等人分別從設(shè)計(jì)和運(yùn)行兩方面,分析了影響工業(yè)鍋爐濕度的因素,介紹了外置汽水分離器的結(jié)構(gòu)和外置汽水分離器在鍋爐上的應(yīng)用情況。杜利鵬、張慧[4]等人也對汽水分離技術(shù)在能源動力行業(yè)中的應(yīng)用、研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進(jìn)行了分析。實(shí)際應(yīng)用情況表明,外置汽水分離器可有效解決蒸氣帶水問題,有效節(jié)約能源,使用效果較好。為了解決碳化三段氣氣體流量測量不準(zhǔn)的問題,采取了不同的方法,經(jīng)過多次試驗(yàn),最后采用汽水分離裝置用于三段氣的儀表測量,解決了由于氣體帶水嚴(yán)重造成儀表測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的問題。
碳化塔在制堿過程中使用的三段氣包括清洗氣、中段氣、下段氣。它們所含氣體都是二氧化碳,只是氣體中所含二氧化碳濃度不同而已,下面以下段氣(三段氣的一種)氣體流量測量進(jìn)行說明。
如圖1 所示,測量下段氣流量的節(jié)流裝置——孔板流量計(jì)采用普通標(biāo)準(zhǔn)孔板。由于受廠房及工藝管道的限制,同時(shí)還要滿足儀表孔板流量計(jì)前后直管段的要求,孔板流量計(jì)只能垂直安裝在工藝管道上,儀表差壓變送器安裝在孔板流量計(jì)上方約500mm 的位置,孔板流量計(jì)的正、負(fù)取壓口經(jīng)過根部取壓球閥與差壓變送器連接。為了便于日常儀表的維護(hù)和維修,導(dǎo)壓管選用304 鋼絲編織軟管,鋼絲編織軟管的長度為1200mm。因?yàn)榘惭b距離所限,軟管與差壓變送器之間的連接處產(chǎn)生U 型弧度。正常情況下,當(dāng)氣體流量增加或減少時(shí),孔板產(chǎn)生的壓降通過正、負(fù)取壓口傳遞給差壓變送器,經(jīng)過差壓變送器的轉(zhuǎn)換便測出準(zhǔn)確的氣體流量值。由于從壓縮工序過來的下段氣中含有大量水分,所以當(dāng)0.32MPa 的下段氣流過孔板流量計(jì)時(shí),因孔板的節(jié)流作用,氣體在孔板流量計(jì)處產(chǎn)生局部收縮,流速增加,此時(shí)下段氣中所含的水份部分被滯留在孔板的正、負(fù)取壓口處形成凝結(jié)水,凝結(jié)水隨氣體流動滯留在鋼絲編織軟管的U 型彎處并產(chǎn)生靜壓,并且由于U 型彎弧度不等,所以產(chǎn)生的靜壓也不相同。當(dāng)氣體流量變化時(shí),由于金屬編織軟管中有滯留的水分,所以孔板前后產(chǎn)生的壓降沒有被完全地傳送到差壓變送器上,部分壓降被凝結(jié)水柱的靜壓所抵消,而且凝結(jié)水柱還不是固定不變的,它隨氣體含水量的大小而變化,因而它所產(chǎn)生的靜壓也是變化的。所以,儀表測量的下段氣流量值也是變化的,嚴(yán)重影響儀表測量,同時(shí)也給工藝操作帶來很大影響,對碳酸氫鈉結(jié)晶效果影響也非常大。

圖1 改造前儀表測量裝置圖Fig.1 Instrument measuring device before transformation
根據(jù)重力沉降的原理,由于氣體與液體的密度不同,液體在與氣體一起流動時(shí),液體會受到重力的作用,產(chǎn)生一個向下的速度,而氣體仍然朝著原來的方向流動,也就是說液體與氣體在重力場中有分離的傾向。汽水分離器采用重力法技術(shù),在氣體流量測量過程中,將碳化三段氣中所含的水分分離出來。汽水分離器在工藝原理和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上均有不少獨(dú)到之處,因而產(chǎn)品工作可靠,使用安全,維護(hù)保養(yǎng)簡便,加之體積小,能耗低,無噪音,使用壽命極長,無二次污染。
根據(jù)上述原理,在孔板流量計(jì)正、負(fù)取壓根部與差壓變送器之間的導(dǎo)壓管處安裝汽水分離器,達(dá)到下段氣氣體流量測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的目的。

圖2 汽水分離器圖Fig.2 Steam water separator

圖3 改造后儀表測量裝置圖Fig.3 Instrument measuring device after transformation
下段氣的工作壓力為0.32MPa,溫度28℃,凝結(jié)水中含有微量的碳酸根離子,顯弱酸性。為了防止分離器腐蝕,汽水分離器選擇耐壓1.6MPa 的不銹鋼罐體。形狀尺寸如圖2 所示。
如圖3 所示,孔板選用一體式焊接孔板,根部取壓閥選用不銹鋼焊接球閥,取壓管選用304 鋼絲編織軟管,差壓變送器選用EJA 系列差壓變送器,分離器排水管至集水管之間安裝自動排水閥。
當(dāng)來自壓縮工序壓力為0.32MPa 的下段氣流過孔板流量計(jì)時(shí),在孔板前后產(chǎn)生壓降,壓降隨氣體流速的增減而增減。下段氣中所帶的水份在孔板正、負(fù)取壓口出處產(chǎn)生凝結(jié),凝結(jié)的水份隨氣體的流動進(jìn)入汽水分離器,由于兩種介質(zhì)的密度不同,在重力的作用下,凝結(jié)水被分離并儲存到分離器中,氣體通過分離器出口進(jìn)入差壓變送器的正、負(fù)測量室。當(dāng)凝結(jié)的水位達(dá)到汽水分離器入口以下的位置時(shí),自動排水閥打開,在氣體壓力和凝結(jié)水重力的作用下,分離器中的積水被排到集水管中。當(dāng)積水排凈后,閥門自動關(guān)閉。集水管與敞口儲水槽連接,最后積水全部流到儲水槽中。這樣,汽水分離器就克服了由于軟管中凝水柱靜壓對孔板壓降的影響,差壓變送器接受的差壓值就是孔板流量計(jì)所測氣體的真實(shí)流量值。

圖4 凝結(jié)水綜合利用圖Fig.4 Comprehensive utilization of condensate
目前,本公司生產(chǎn)能力是年產(chǎn)純堿110 萬噸,共有15臺碳化塔,每臺碳化塔均有一組三段氣流量測量儀表,共計(jì)45 臺孔板氣體流量儀表,需要使用90 個汽水分離器,因此凝結(jié)水的量還是很大的。由于凝結(jié)水中含有碳酸根離子(CO32-),所以具有腐蝕性,隨意外排會造成環(huán)境污染。為了消除環(huán)境污染,達(dá)到環(huán)保要求,設(shè)計(jì)了敞口儲水槽凝結(jié)水回收裝置。
如圖4 所示,把90 個汽水分離器排出的積水匯合到一個總管,然后引到敞口儲水槽中。在儲水槽頂部安裝1 臺雷達(dá)液位計(jì),測量儲水槽中液位的高度,在出口安裝1 臺排水泵,排水泵連接濁水池。當(dāng)儲水槽的液位高于設(shè)定值時(shí),通過控制器啟動排水泵,把凝結(jié)水送到濁水泵房進(jìn)行綜合利用。當(dāng)液位低于設(shè)定值時(shí),停止排水泵。這樣就達(dá)到了凝結(jié)水的綜合利用,滿足環(huán)保的要求。
本文對汽水分離器在碳化三段氣流量測量中的應(yīng)用進(jìn)行了分析,事實(shí)表明,安裝汽水分離器后,徹底消除了凝結(jié)水對孔板流量計(jì)差壓值的影響。由于碳化三段氣流量計(jì)測量準(zhǔn)確,為工藝操作提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),大大提高了碳化塔的結(jié)晶效率,使產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量得到了提高,解決了影響三段氣氣體測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的瓶頸問題。同時(shí)利用回收裝置把凝結(jié)水進(jìn)行綜合利用,防止了分離后的凝結(jié)水外排污染環(huán)境,保證了氣體流量測量的可持續(xù)性發(fā)展。