于春寧 鄧寅生
摘要:核燃料裝卸和貯存系統(PMC系統)擔負著核電站核燃料組件裝卸和貯存的重要功能,是核電站運行的前提。裝載機作為核燃料裝卸和貯存系統中的關鍵設備,主要用于完成反應堆廠房內燃料組件的裝卸。其運行的穩定性和準確性直接關系到核電站燃料的順利裝卸。本文從分析裝載機的結構入手,通過研究影響同心度的各種因素,最終確定裝載機同心度超差的原因,從而可以解決堆芯定位偏差問題。
關鍵詞:裝載機所有者;提升;同心度問題;分析處理;研究
1問題描述
1.1主提升結構介紹
裝卸機主升降機主要由四部分組成:轉臺、固定套筒、伸縮套筒和爪。其中轉臺安裝在轎廂頂部,內部主要為主提升的驅動機構,可實現0~270°方向的旋轉。固定套筒位于小車底部,主要為伸縮套筒的上下運動提供導向。伸縮套筒位于固定套筒內,轉臺中的主提升驅動機構通過鋼絲繩控制上下移動。伸縮套筒的下部通過法蘭結構與夾持器連接,以執行燃料組件操作的功能。在反應堆堆芯中,燃料組件之間的理論間隙值為1 mm。裝載機主提升機構結構的特殊性有利于保證燃料組件裝載的精度。
1.2問題描述
在裝載燃料組件之前,需要進行一系列調試試驗,以進行設備參數設置和邏輯性能驗證。其中,巖心定位試驗是裝卸機多項試驗的關鍵部分。堆芯定位測試一般包括三個部分:堆芯坐標參數獲取、堆芯定位驗證和預檢階段的再驗證。
在國內某核電廠的預檢階段,預檢人員進行了堆芯定位驗證,發現:1)當裝載機轉臺處于直立位置時,模擬燃料組件可以正確放置在反應堆下部內構件中,且四個前進方向,前后移動6.0mm,但總成仍能正確放置;2) 裝卸機轉臺旋轉180°后,模擬燃料組件無法正確定位在下部反應堆的內部構件中。通過望遠鏡和偏移法檢查,確定模擬燃料組件無法正確定位,因為下部管座偏移90°。
上述巖心定位驗證結果與之前的測試結果完全不一致。在正常情況下,當裝載機的轉臺處于直立位置時,可以在堆芯中正確抓取模擬燃料組件。轉臺旋轉180°后,模擬燃料組件仍然可以在堆芯中正確抓取。前、后、左、右方向的偏移量應不小于6.0 mm。堆芯定位和驗證異常的原因表明,裝卸機主提升的同心度已嚴重超出。當前狀態下的裝卸機不具備進行核燃料裝載的條件。裝卸機主起升超過標準的原因必須在現場找到并解決,然后才能繼續后續的核燃料裝載。
2原因查找和分析
2.1原因搜索
1) 外觀檢查
(1)檢查裝卸機夾爪,手指前方0°方向有明顯的敲擊痕跡;(2)檢查裝卸機固定套、伸縮套,未見明顯異常;(3)檢查模擬燃料組件,外表面無明顯異常;(4)檢查夾爪在固定套筒中的運動情況,夾爪在上升過程中與固定套筒的導軌間隙配合,但直到模擬燃料組件進入固定套筒后,發現固定套筒和組件背面(270°方向)下的套筒導軌槽完全死掉,正常情況下應具有統一的間隙。
2) 參數復測
(1) 裝卸機主提升伸縮套垂直度復測,結果在合格范圍內,安裝完成后與測量結果一致;(2) 重新測量伸縮套的同心度(用千分表測量爪體),結果為1.8mm,超出合格范圍(≤ 0.75毫米)。其中伸縮套安裝后測量結果為0.45mm;③ 在裝卸機抓取狀態下,測量模擬燃料組件的垂直度,下管座相對于上管座向后(270°方向)偏移8.5mm。單獨測量模擬燃料組件的垂直度,結果在合格范圍內(測量值<1.0mm)。
3) 定位檢查
(1) 裝載和卸載機器運行至燃油輸送裝置,然后將夾持器下降至燃油箱。左右方向間隙相等,但夾鉗正面(90°方向)卡在油箱上(調試后間隙為3.0mm);(2) 裝載機到核心A7點的機會是,安裝大車坐標重置板,分別測量大車重置方向的距離,并與調試結果記錄完成后進行比較,發現小車方向結果,小車方向電流值比調試記錄結果大7.0mm,A7點表示整個裝卸機堆芯坐標系原點,這表明堆芯坐標可能整體向前移動了7.0 mm(180°)。
2.2原因分析
1) 主上升異常同心度
通過對爪擊痕跡的觀察和分析,可以確認爪指鉤與硬物發生碰撞,碰撞過程中的沖擊載荷可能會影響爪、伸縮套等主要起重部件的結構和尺寸。
伸縮套筒為圓柱形結構,前后方向焊接有導軌。在操作過程中,由幾組導向輪固定,以確保不會晃動。夾持器的主要部件也是圓柱形結構,四個指鉤是夾持燃料組件的主要軸承部件。夾持器和伸縮套筒通過4個螺栓連接。考慮到上述結構設計,當夾鉗和伸縮套筒受到撞擊載荷的沖擊時,最有可能的沖擊是夾鉗和伸縮套筒之間的連接法蘭結構。
現場復測的相關參數證實了上述推測:伸縮套筒的垂直度符合要求,其主體沒有變形;在夾具處測量伸縮套筒的同心度,發現其超出后部公差(270°方向),表明夾具主體或夾具與伸縮套筒之間的法蘭連接變形。更換另一個夾持器后,同心度偏差的方向和大小與以前基本相同,消除了夾持器本體變形的可能性。
這樣,可以確定連接夾具和伸縮套筒的法蘭由于碰撞而變形,從而導致主提升的同心度參數超出公差。由于伸縮套管的垂直度不變,因此計算了同心度變化對巖心定位的影響。
根據相似三角形原理,可以計算ω=7.9mm。該值與實測構件下承口相對于上承口的偏移量(8.5mm)基本一致,說明上述分析過程是可信的。
2) 裝卸機坐標偏差
現場參數復測時,發現裝卸機處于燃料輸送裝置的正確位置,夾持器與油箱左右側間隙相等,正面(90°方向)完全卡在地面上;裝卸機運行至A7點,安裝大小車坐標復位板,分別測量大小車方向的復位距離,并與調試后記錄的結果進行比較,發現小小車方向的結果一致,與記錄結果相比,大小車方向值增加了7.0mm。同時,對現場的PLC裝卸機的所有核心坐標參數進行了復核,結果都是正確的。
根據上述情況,可以確認裝卸機的核心坐標整體向前移動7.0mm(90°方向)。造成這種現象的可能原因包括現場人員誤動卡車編碼器的齒輪,以及機架上的異物導致卡車編碼器移動時齒輪跳動。
3) 巖心坐標驗證異常
(1) 夾具的碰撞導致模擬燃料組件下部管座在270°方向上出現7.9mm的偏差。當轉臺旋轉180°時,下部管座的偏差再次變為90°方向上的7.9mm偏差。② 裝載機坐標的整體向前移動將在模擬燃料組件的下部管座上疊加7.0mm至90°的偏移量,該偏移量不會因轉臺的旋轉而改變方向。因此,在裝卸機器時,在燃料組件集箱下方模擬轉臺,因為有兩個相對且大致相等的偏移量,因此,偏移量相互偏移,集箱基本位于上部下部反應器的導銷中,部件可以在堆芯中正確就位,并且偏移量在6毫米左右,也可以仍然正確的就位。但是,當裝載機轉臺旋轉180°時,模擬燃料組件下部管座上沿同一方向的兩個偏移量將疊加在一起,從而在90°方向上產生更大的偏移量,導致組件無法正確定位在下部堆內構件中。
3處理措施
3.1裝卸機整體坐標偏差
裝載到A7機會點的處理措施,安裝大車方向復位板的位置,然后微調裝載和卸載機的位置,確保在復位板值完成后,從位移和調試記錄中確定其在大車和小車方向,然后分別重置小車和小車編碼器的值,這樣可以從整體上糾正裝卸機坐標偏移問題。
4結論
本文在裝載前驗證堆芯坐標的過程中,詳細調查和分析了裝載機轉臺旋轉180°后模擬燃料組件無法正確安裝在堆芯中的原因。分析發現,裝卸機夾爪撞擊事故造成連接法蘭底部伸縮變形,導致裝卸機主升同心度參數出現超差,在通過模擬燃料組分的過程中,偏差被放大到閥座下方的管道上,并且裝卸機意外地協調整體偏移,導致異常堆芯坐標驗證問題。在此基礎上,提出了相應的處理方案,最終徹底解決了問題,有效地保證了核電站核燃料裝填的安全,為后續處理類似裝卸機問題提供了思路和參考。
參考文獻
[1]謝俊. AP1000核電機組裝卸料機技術特點及堆芯裝卸料技術難點探討[J]. 機電信息,2016(03):58-60.