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火電機組泵類設備振動超標原因分析及預防控制

2021-02-22 06:47:26王培磊鄭睿殷懷志
機電信息 2021年5期
關鍵詞:振動

王培磊 鄭睿 殷懷志

摘要:某海外火電機組對泵類設備實施了振動測試,共發現42臺泵存在振動超標問題,結合振動分析儀頻譜,輔助其他檢測手段,對存在振動超標問題的水泵進行了振動原因分析、處理,解決了泵類設備的振動超標問題。基于該項目實踐,對泵類產品振動原因進行了分類、研究,有針對性地提出了泵類產品的振動預防措施,為泵類設備的振動預防控制提供了指導。

關鍵詞:水泵;振動;原因分析;預防控制

0 引言

在火電機組中,泵類設備數量較多,作用較大。泵類設備振動超標是一種較為普遍的現象。振動會對泵性能產生重大影響,因此對泵的振動進行研究非常有必要。通常來說,振動水平增加意味著泵出現故障,同時意味著設備開始自我毀壞。較高的振動最終會由于循環載荷使軸承壽命降低、地基變形、密封失效等,導致泵組損壞,甚至造成較大的安全事故。為了確保泵組及其配套設施安全,必須將泵類設備振動控制在標準、規范要求的范圍內。

1 泵類設備振動原因分析及處理措施

某海外項目的一臺350 MW燃煤電站機組中配套使用了大量轉動設備,如水泵、風機、磨煤機、破碎機等。為了確保設備安全運行,該項目使用FLUKE 810振動測量儀對全廠所有轉動類設備進行了振動檢測,共計發現42臺水泵超出ISO 10816標準規定的振動A區范圍。振動原因分布如圖1所示。

1.1? ? 一倍頻振動問題

根據振動頻譜分析,發現大部分振動為一倍頻,主要為轉子部件不平衡引起的振動,如圖2所示。

一倍頻振動增大的原因有很多,為了找出具體的振動原因,采用包括主要轉子重新進行動平衡、復查聯軸器找正數據、查驗主軸圓周跳動度及端面跳動度、檢查軸承等輔助手段進一步分析。通過分析,對于一倍頻振動增大的水泵,其振動增大的主要原因如下:

1.1.1? ? 轉子部件不平衡

在對消防水泵轉子進行動平衡檢查時,發現平衡精度等級為G100,遠遠超出ISO 1940規定的合格范圍,轉子嚴重不平衡。經過對轉子重新進行動平衡,最終轉子平衡精度等級達到G2.5,完成后重新回裝,泵體振動恢復正常值。

存在類似問題的水泵共有14臺。

1.1.2? ? 設備安裝找正對輪未對中

根據設備安裝手冊及標準,安裝時,設備與電機之間的聯軸器找正偏差應控制在0.05 mm內。再生廢水泵設備在發現振動超標后,復查聯軸器找正值,發現找正值遠遠超出0.05 mm。

聯軸器對中不良將產生附加彎矩,給軸承增加附加載荷,致使軸承間的負荷重新分配,形成附加激勵,引起機泵強烈振動,嚴重時會導致軸承和聯軸器損壞、地腳螺栓斷裂或扭彎、油膜失穩、轉軸彎曲、轉子與定子間碰磨等嚴重后果。因此,要及時處理不對中故障,確保機泵正常運行[1]。

聯軸器經過重新安裝找正,并嚴格控制找正偏差在0.05 mm內,解決了水泵振動問題。

對于對輪不對中導致的振動,轉子徑向振動以一倍頻和二倍頻為主,軸向振動在一倍頻、二倍頻和三倍頻處有穩定的高峰,一般可達徑向振動的50%以上[2]。

存在此類問題的水泵共有11臺。

1.1.3? ? 主軸彎曲

啟動鍋爐給水泵,在發現振動超標后,測量了其主軸的圓周跳動值,發現主軸軸頭圓周跳動值達到了0.15 mm。根據設計圖紙及規范,軸徑40 mm的主軸圓周跳動值應小于0.05 mm,這說明此主軸發生了彎曲。經進一步查驗,發現軸頭配套的聯軸器外緣有明顯撞擊痕跡,初步判斷造成的原因是設備在安裝過程中發生了意外碰撞,軸頭位置發生彎曲。通過校軸,并重新對轉子進行動平衡,振動問題得以解決。

存在此類問題的水泵共有3臺。

1.1.4? ? 軸承損壞

漿液循環泵被發現振動超標后,在對其進行拆卸的過程中發現軸承異常。經進一步查驗,發現軸承內部磨損,更換新的軸承后振動問題得以解決。

存在此類問題的水泵共有3臺。

1.2? ? 其他振動原因分析

1.2.1? ? 葉片通過頻率較高

給水泵的前置泵共有3臺,均出現了振動高的現象,而振動頻譜顯示3臺前置泵均表現為葉片通過頻率較高,如圖3所示。

隔舌與葉輪外徑間的徑向間隙是流體泵、壓縮機和渦輪機的重要設計參數和性能參數。正確選擇該間隙通常是兼顧效率和可靠性的理想設計方案[3]。根據泵類產品設計手冊,離心泵蝸殼隔舌與葉輪外徑間的間隙應控制在葉輪半徑的4%~12%,如圖4所示。

經測量發現,這3臺前置泵的間隙小于4%。經過與原水泵供應商的水泵設計人員反復計算與確認,在充分保證泵效率及性能的前提下,現場對泵殼進行了加工,使得離心泵隔舌與葉輪外徑間的間隙增大。經過處理,前置泵的振動有所減少,另外又在泵驅動端靠近聯軸器位置增加了支架,最終解決了前置泵的振動問題。

1.2.2? ? 基礎強度不足

汽輪機潤滑油的主油泵直接安裝在油箱的頂板上,底部缺乏足夠的強度支撐,導致油泵在工作時振動較高。聯系原供應商后,在油泵底部增加了加強基礎的支撐,振動恢復到標準范圍之內。

存在此類問題的設備共有6臺,原因均為直接將泵體設置在箱體頂板上,而未充分考慮其基礎強度問題。

1.2.3? ? 泵底板不平

清水泵振動超標,在檢查時發現其泵的底座底板變形,后經過對底板進行校正,并與基礎之間實施找平、灌漿處理,最終振動問題得以解決。

存在此類問題的水泵共有2臺。

2 水泵振動的預防及控制措施

經過逐項分析,找到了該海外項目中42臺水泵振動超標的原因,并逐一對水泵進行了處理,振動問題得到解決。但這些問題的解決都花費了大量時間與費用,對于工期緊張的項目,處理這些設備問題給項目整體進展帶來很大影響。因此,預防水泵振動問題非常關鍵。

通過分析可知,引起水泵振動的原因涵蓋了水泵的設計、制造、工廠內試驗、現場安裝等多個環節。因此,應從多個環節做好水泵的振動超標預防工作。

2.1? ? 選擇優秀水泵供應商并加強設計質量控制

選擇知名水泵廠家,同時應選擇具有同型號業績的廠家,盡量選用成熟、可靠的泵型。設備采購時,注意與其他廠家進行技術差異對比,如泵體重量、泵體材質、特性曲線、產品樣本等[4]。

督促供應商在水泵設計時,完全執行水泵設計標準、規范,對于新機型、新產品,應組織評審;重視設計圖紙與規程、規范吻合度的審查,對于超出標準、規范范圍的設計參數,應組織評審。

2.2? ? 加強制造環節質量控制

加強設備制造過程的監造,與供應商在合同中簽署水泵質量檢驗計劃,水泵質量檢驗計劃應至少涵蓋以下內容:

2.2.1? ? 原材料控制

泵殼、葉輪、主軸、口環等水泵的關鍵部件,應嚴格審核其原材料證書。質保書審核時,應注意原材料與材質單的吻合度,確保材質單的真實性與可靠性。必要時要求提供隨爐試樣,對原材料理化指標實施復檢。

關鍵材料如果有熱處理要求,應對其熱處理工藝、熱處理過程及熱處理報告進行監控與審核,確保熱處理符合標準、規范要求。

委托專業監造工程師見證泵殼的水壓試驗,確保水壓試驗過程及最終結果滿足標準要求。

2.2.2? ? 無損探傷

泵殼、葉輪、主軸等部件應進行無損檢測,包括機加工之后,一般要求實施100%超聲探傷檢驗以及100%磁粉探傷或著色滲透探傷。無損探傷應委托專業監造工程師進行100%見證。

2.2.3? ? 尺寸控制

泵殼、葉輪、主軸、口環等水泵的關鍵部件,應嚴格按照圖紙進行尺寸檢驗,包括主軸圓周跳動度、端面跳動度、裝配尺寸、徑向及軸向運轉間隙、轉子軸向竄動量和間隙等。

2.2.4? ? 平衡試驗

按照標準甚至更高的要求,在采購合同中約定平衡試驗等級,要求水泵轉子必須在工廠內完成平衡試驗,并委托專業監造工程師見證葉輪靜平衡試驗以及轉子動平衡試驗。

2.2.5? ? 外購件控制

電機、軸承、機封等外購件對整體泵組的質量至關重要,應加強對電機、軸承等外購設備的質量控制。建議在合同中約定電機、軸承、機封的品牌,要求電機應在電機廠內完成整機測試,并委托專業人員對整機測試的過程進行見證。

2.2.6? ? 整機性能試驗

要求整機泵組在工廠內完成性能試驗,以驗證泵組在運轉狀態下質量滿足要求,包括效率、揚程、流量監測,汽蝕試驗,測試振動、噪聲,監測軸承溫升等。

水泵的整機性能試驗應在額定轉速下完成,尤其是對于海外60 Hz電源項目,應確保工廠試驗條件可以達到全轉速。

2.3? ? 加強現場安裝環節質量控制

水泵在現場安裝前,要求施工單位仔細閱讀安裝手冊及相關標準,并編制施工方案及安裝過程檢驗計劃。

電機及水泵安裝時應嚴格按照施工方案、步驟逐項實施,包括基礎施工、灌漿、地腳負荷分配、對輪安裝、外部管路安裝等。

對輪安裝與找正是水泵設備安裝最重要的環節。泵和電機的聯軸器所連接的兩根軸的旋轉中心應嚴格同心,聯軸器在安裝時必須精確地找正,否則將會在聯軸器上引起很大的應力,并嚴重影響軸、軸承和軸上其他零件的正常工作,甚至引起整臺機器和基礎的振動或損壞等[5]。對此,應委派專業、有經驗的作業人員完成,嚴格控制找正精度,找正精度值根據泵的種類、轉速、連接方式不同而有所不同,因此必須嚴格執行安裝手冊及相關標準,比如轉速3 000 r/min以上的水泵,一般要求找正偏差控制在0.05 mm內。

3 結語

水泵作為電站機組中的重要輔助設備,在機組運行過程中發揮著關鍵作用。振動超標是水泵的常見故障之一,嚴重影響水泵的可靠、安全運行。研究發現,引起水泵振動的原因有很多,只有找出具體原因,才能切實解決問題。為了有效避免水泵振動,最關鍵的是防患于未然,從設計、制造、安裝等環節加強質量控制,方可有效預防水泵振動問題的產生。

[參考文獻]

[1] 石奇峰.離心泵振動超標原因分析及措施[J].中國設備工程,2020(21):175-177.

[2] 尹洪江.一倍頻振動增大的原因分析[J].中國設備工程,2005(1):49-50.

[3] AL-QUTUB A,KHALIFA A,KHULIEF Y.Experimental Investigation of the Effect of Radial Gap and Impeller Blade Exit on Flow-Induced Vibration at the Blade-Passing Frequency in a Centrifugal Pump[J].International Journal of Rotating Machinery,2009.

[4] 徐正.水泵振動原因及預防[J].山西電力,2019(5):59-62.

[5] 楊宏.水泵與電機聯軸器的找正方法介紹[J].云南水力發電,2011,27(5):101-102.

收稿日期:2020-12-14

作者簡介:王培磊(1982—),男,山東博興人,碩士研究生,工程師,研究方向:電站設備及施工質量控制。

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