李康寧,王剛,陳廣茂,于健
1.內燃機可靠性國家重點實驗室, 山東 濰坊 261061;2.濰柴動力股份有限公司, 山東 濰坊 261061
挺柱(或挺桿)[1]安裝在氣缸蓋或氣缸體中的導向孔內,隨著凸輪軸的旋轉做往復運動,其作用是將凸輪的推力傳給與其相鄰的零件(推桿、搖臂或者氣門)。挺柱分為機械式、液力式兩大類。機械式挺柱根據其底面或與凸輪接觸部位的不同,分為平面挺柱、球面挺柱和滾子挺柱等。平面挺柱的中心線與凸輪中心線有一定的偏心距,球面挺柱的凸輪型面略帶錐度,兩者均使挺柱工作中被凸輪軸頂起時具有微小的轉動,使底面和導向面均勻磨損。滾子挺柱的摩擦和磨損較小,但結構復雜。實際設計時,往往根據布置空間大小、凸輪-挺柱接觸應力等選擇合適的挺柱[2-3]。
某輕型發電用柴油機運行2000 h后進行維修保養,拆解后發現2~4缸的進氣和排氣挺柱底面均出現龜裂現象。挺柱材料為20Cr,設計要求表面滲碳淬火處理,滲碳層深度0.8~1.5 mm,表面HRC硬度為56~63;與其搭配使用的凸輪材料為45號鋼,凸輪桃尖處為感應淬火處理。本文中對挺柱進行材料成分分析、金相分析、力學性能分析,并與同批次新挺柱進行對比分析,以綜合分析判斷挺柱龜裂失效原因,尋求故障解決辦法。
采用VHX-1000體視顯微鏡宏觀觀察故障挺柱底面,宏觀形貌觀察結果見圖1。由圖1可知,各挺柱底面與凸輪接觸痕跡清晰可見,挺柱底面直徑為28 mm,凸輪寬度為13 mm,從接觸痕跡判斷挺柱運行過程無異常。
在高倍視場下觀察挺柱底面,其形貌特征如圖2所示。
由圖2可知,故障挺柱底面存在2種特征:1)挺柱底面存在麻點,麻點邊緣齊整; 2)挺柱底面存在龜裂,裂紋疑似沿晶開裂,其中2~3缸進氣及排氣挺柱龜裂嚴重,龜裂區域直徑約18 mm,4缸進氣及排氣挺柱龜裂不明顯。
圖3為麻點及龜裂在ZEISS EVO 掃描電鏡(SEM)下的形貌。
從圖3可以看到鱗片狀花樣及裂紋擴展痕跡,是疲勞磨損的典型特征。此時的最大剪切應力發生在表面,故裂紋萌生于表面,在摩擦力的作用下主裂紋與表面成銳角并向材料內部擴展。隨著裂紋的不斷擴展,將與次表面的裂紋匯合,當主裂紋的斷裂面與次表面裂紋斷裂面見有水平高度差異時,在主裂紋前沿和次裂紋前沿的交界處發生斷裂,從而形成“鱗片狀”特征[4-5]。
利用有限元計算軟件對該機型進氣及排氣凸輪-挺柱接觸應力進行仿真計算[6-8],結果見圖4。由圖4可知,凸輪與挺柱接觸良好,進氣凸輪-挺柱最大接觸應力為863 MPa,排氣凸輪-挺柱最大接觸應力為792 MPa,均低于該挺柱的設計許用接觸應力950 MPa。

圖5 挺柱滲碳層深度
使用Wolpert Wilson 數顯洛氏硬度計對挺柱底面進行硬度檢測,底面平均HRC硬度為58.8,符合設計要求(HRC硬度為56~63)。使用Wolpert Wilson 數顯顯微維氏硬度計采用硬度梯度法[9]對滲碳層深度進行檢測,滲碳層深度如圖5所示。由圖5可知,滲碳層深度約0.9 mm,符合設計技術要求(0.8~1.5 mm)。
采用直讀光譜儀對故障挺柱進行成分分析,挺柱材料中除鐵外的主要成分的質量分數如表1所示。挺柱材料為20Cr,其成分應符合文獻[10]的規定。由表1可知,挺柱的成分符合國標要求。

表1 挺柱主要成分質量分數%
沿挺柱底面法線方向剖開取樣,進行金相分析,并在ZEISS-observer.A1m顯微鏡下觀察金相組織,故障挺柱拋光態、表層組織、芯部組織金相分析結果見圖6。由圖6可知,挺柱底面存在大量微裂紋(圖中黃色箭頭所示),裂紋深度小于0.2 mm,裂紋兩側未發現脫碳、氧化等現象,說明裂紋產生在滲碳工藝后。20Cr材料經滲碳淬火工藝加工后,表層組織為針狀馬氏體和塊狀碳化物,基體組織為板條馬氏體及鐵素體,為正常的滲碳淬火組織。

a)拋光態 b)表層組織 c)芯部組織 圖6 故障挺柱金相組織
對同批次新挺柱底面進行金相分析,發現挺柱底面邊緣及中心均存在原始裂紋,如圖7所示。

a)底面邊緣裂紋 b)底面中心裂紋 圖7 同批次新挺柱金相組織
因同批次新挺柱盤底面存在原始裂紋,所以對挺柱生產及加工工藝進行排查,以確定裂紋產生原因。挺柱生產加工流程如圖8所示。初步判斷裂紋可能產生于滲碳淬火或磨大頭端面2道工序。

圖8 挺柱生產及加工流程
相關研究證明滲碳件出現裂紋的原因主要有2方面:1)滲碳過程中零件過熱或過燒,或者淬火介質溫度過低,導致零部件冷卻速度過快,內應力過大進而開裂[11];2)滲碳淬火零件由于磨削工藝不當,如磨削量過大、冷卻不充分或砂輪選用不當等產生燒傷甚至裂紋,磨削裂紋一般較淺,其擴展方向大致與磨削方向垂直,分散或規則地排列,嚴重時呈網狀或輻射狀[12]。
經進一步排查分析,判斷挺柱產生原始裂紋的原因為磨削進刀量過大,導致挺柱底面及內部溫度過高,冷卻時產生熱應力而產生裂紋。運行過程中,挺柱在與凸輪軸不斷接觸碰撞,原始裂紋逐漸擴展,最終形成麻點及龜裂。
對挺柱生產工藝進行優化,合理預留磨削量,并減小磨削速度,對磨削區進行充分冷卻。挺柱底面優化前后的主要加工參數對比如表2所示。
對按新工藝加工生產的新批次挺柱底部進行檢測,未見原始裂紋。將新批次挺柱搭載在同機型整機上進行800 h耐久試驗后拆檢,挺柱盤面只存在輕微圓環狀磨損痕跡,表面無剝落,見圖9,故障解決。
1)挺柱底面原始裂紋產生的主要原因是挺柱底面磨削進給量過大,導致挺柱底面及內部溫度過高,在冷卻時產生熱應力,進而產生原始裂紋。此外,挺柱底面與凸輪軸接觸運行過程中原始裂紋進一步擴展,最終形成麻點及龜裂。
2)通過對挺柱工藝進行優化,合理預留磨削量,并減小磨削速度,對磨削區進行充分冷卻,新批次挺柱底面未產生裂紋。