侯紅輝
(奧甘內卡水處理技術(上海)有限公司,上海 200031)
錦州白沙污水處理廠始建于2006年,2008年建成投入運行,設計規模為4×104m3/d,原二級生物處理工藝為A/O工藝,原出水水質標準執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的二級標準。為改善城市居民生活環境和投資環境,促進區域經濟的發展,決定對白沙污水處理廠進行提標改造,出水標準由二級標準提高至一級A標準。
原處理流程為:污水經粗格柵、進水泵房、細格柵和曝氣沉砂池后,去除水中的漂浮物和砂粒,再進入初沉池,去除約40%~55%的SS,20%~30%的BOD以及10%的TN和NH3-N。初沉池出水至生物反應池,生物反應池由缺氧段和好氧段組成,污水經由缺氧段處理后流入好氧段。好氧段出水至二沉池進行泥水分離,最后經紫外線消毒后排海。
通過對白沙污水廠2015年1月至2016年8月的進出水水質調查,該廠進出水情況如表1所示。

表1 白沙污水處理廠進出水水質及處理達標率(2015.1.1—2016.8.20)
提標改造后,白沙污水廠出水水質應達到一級A標準,同時考慮到短時流量及負荷沖擊,為確保安全穩定運行,預留一定設計余量,因此本項目設計進水水質如表2所示。

表2 項目設計進水水質情況分析
從實際進水情況來看,進水CODcr、BOD5較高,BOD5/CODcr均值0.36,可生化性良好;進水TN較高,BOD5/TN均值3.87,碳氮比略低,需提高可生物脫氮的有機物利用效率;進水TP較高,BOD5/TP均值26.1,可生物除磷性能好,同時考慮生物脫氮的碳源競爭,以生物除磷為主,化學除磷為輔。
從實際出水情況來看,出水CODcr、BOD5基本可滿足一級A排放標準,但出水TN、TP、NH3-N、SS未穩定達標,尤其NH3-N/TN平均僅為55.9%,亟須進一步去除。TP、SS可通過化學除磷、機械過濾等物理化學方法輔助實現穩定達標,TN的去除應考慮輔助外加碳源。因此,提標改造應考慮生物濃度高,生物脫氮除磷效果好,且重點在于脫氮效果好的工藝。同時該廠位于市區,周邊為居民區,無新增土地可用,需特別考慮污水廠對周邊環境的影響。根據上述要求,本設計選擇了三種生物處理工藝進行對比,具體如表3所示。
根據以上比較,RBR工藝等效生物濃度高,占地面積小,TN處理效果好,抗沖擊負荷能力強,且景觀效果好。因此,提標改造二級生物處理工藝路線采用RBR工藝。
RBR(Root Biofilm Reactor,根系生物膜反應器)工藝系統是固定床生物膜反應器的一種,由多個反應器串聯而成,在反應器中投入自然(植物根系)及人造根系作為生物載體,根系上培養并富集出固定的生物膜,當污水流經生物膜時,污水中營養物質(BOD、TN、TP)被生物膜吸附并消耗。伴隨著營養物質和溶解氧濃度變化,固定在根系上的微生物種群從一個區域到另一個區域變化,并最終在每個區域形成了專門適合本區域的專性生態系統。

表3 污水處理工藝一覽表
同一個工藝系統中,既有固定床的生物膜系統,又有懸浮的活性污泥系統,膜系統與泥系統協同作用,系統的工藝設置靈活,可調節性強,耐沖擊負荷能力強。
固定的根系(包括自然植物根系與人造植物根系)比表面積高達12 000m2/m3,等效生物濃度12 000~18 000mg/L;高度專性的生物膜,使反應器效率極大提高,占地面積大幅減少。
微生物種類高達3 000種,構成的生物鏈條長,物種間協同作用,增強了降解的效率,產泥量相較于活性污泥法降低了30%。
RBR工藝是將活性污泥法和生物膜法進行結合的生物處理方法,工藝設計變量多難度大,因此采用動態模型模擬方法,該模型基于GPS-X(Hydromantis),對靜態(穩態)或動態(變化進水條件)下充分模擬。
通過對該污水廠一年運行狀況的模擬,發現在原反應池容積不變的情況,污泥濃度達到9 200mg/L時可實現出水達到一級A的標準。RBR填充比在70%時,等效污泥濃度可到達15 000~18 000mg/L,因此,可以適當降低反應池填充比,以達到更好的水力流態,結合水力模擬軟件(CFD)模擬結果,本項目懸浮污泥濃度設為2 500mg/L,載體填充率設為40%,且載體布置形式采用“棋盤式”布置。
保持原有構筑物尺寸不變,在反應池內放入固定根系(包括自然植物根系與人造根系),具體設計參數如下:
將原生物池改造成兩座RBR反應池,每座分為6格池子,每格池子容積分別為:1 272m3,1 432m3,1 456m3,2 210m3,2 210m3,2 210m3,每格池子植物面積分別為:40.2m2,46m2,46m2,94m2,94m2,94m2,好氧區每格池子人造生物填料面積均為31 142m2,設計懸浮污泥濃度為2 500~3 000mg/L,好氧區人造根系折算后污泥濃度為10 000mg/L。好氧區每格池子曝氣量分別為2 000~3 776m3/h,1 632~2 092m3/h,816~1 576N m3/h。單座反應池面積為36m×36m,有效水沉7.5m,總體積21 568m3,總停留時間12.9h,其中厭缺氧區體積8 320m3,停留時間5h,好氧區體積13 248m3,停留時間7.9h,SRT>30d,污泥產率0.79kgMLSS/去除kgBOD5,混合液回流比200%,污泥回流比50%~150%。
詳細設計采用Revit三維建模全流程設計,對池體結構的改造,新老設備的更換,材料的準備,各個工種的交叉施工提供了良好的指導。
因風量、噪聲及能耗要求,原有離心風機已無法滿足設計要求,因此拆除原有風機,新增空氣懸浮離心風機。為控制附著在人造根系上的生物膜厚度在合理范圍,保證空氣沖刷強度防止根系堵塞,高溶氧轉移效率及安裝施工方便,采用整體框架的薄膜管式曝氣器。風機出口總管上設壓力計,好氧區每格池子曝氣總管上設置電動調節型刀閘閥、空氣流量計,并設置溶氧探頭,好氧區最后一格池子設置氨氮/硝酸鹽氮復合探頭,厭氧區設置ORP探頭,缺氧區設置硝酸鹽探頭。
曝氣系統相關設備及儀表。
空氣懸浮離心風機:114m3/min,8.5m風壓,兩用一備,變頻控制。
電動調節型刀閘閥:DN300 兩套,DN200兩套,DN100兩套。
空氣流量計六套,壓力傳感器一套。
溶氧探頭六套,氨氮探頭兩套,硝酸鹽探頭兩套,ORP探頭兩套。
曝氣系統控制方式:閥門最大開度模式、固定風量模式、溶氧模式、氨氮模式、沖刷模式。
厭氧區攪拌器:2臺雙曲面立軸攪拌器,混合功率1.4W/m3,電機功率3kW。
缺氧區攪拌器:4臺雙曲面立軸攪拌器,混合功率1.4W/m3,電機功率3kW。內回流泵:4臺穿墻式軸流泵,流量1 667m3/h,揚程0.7m。外回流泵:流量834m3/h,揚程3.0m,兩用一備,變頻控制。剩余污泥泵:流量100m3/h,揚程3.0m,一用一備,變頻控制。其中外回流管路、剩余污泥管路上均設有電磁流量計。
RBR生物池的植物是景觀的重要組成部分,通過在生物池表面布設植物,改變了人對傳統污水廠氣味、噪聲、景觀的印象,使污水廠看起來像一個植物園,與周邊環境融合。植物根系是微生物棲息生長的完美載體,具有比人造填料更高數量級的比表面積,同時不易堵塞;植物根系轉輸的氧氣、有機酶類如化學反應的催化劑一般,孕育出更多種類的微生物,并保證微生物的高活性。本項目通過對當地氣候、水質、人文要求的分析,優選出適合本地的60多種植物。
該污水處理廠經升級改造后,目前已運行近一年,效果穩定,日常檢測結果顯示,出水CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN 和TP 平均值分別為21.5mg/L、4.8mg/L、7.5mg/L、0.55mg/L、12.8mg/L和0.4mg/L,各項水質指標均達到GB 18918—2002的一級A標準。采用精確曝氣控制系統、高效攪拌器,總回流比聯動控制系統,噸水運行耗電量僅為0.3kWh/m3,低于同類水廠。同時隨著植物生長,RBR生物池已成為一個植物園,景觀效果良好。