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700 MW水輪發電機中性點CT故障原因分析及其改進方法

2021-03-15 04:20:44鐘健青
水電與新能源 2021年2期
關鍵詞:發電機

何 強,楊 烽,鐘健青,饒 蕾

(中國長江電力股份有限公司三峽水力發電廠,湖北 宜昌 443133)

某電站地下廠房裝有2臺由東方電機廠生產制造單機容量為700 MW的水輪發電機,發電機編號為27F、28F。發電機定子繞組為三相雙層波形繞組,定子繞組設計為每相5支路并聯。發電機定子繞組中性點由二分支中性點和三分支中性點并聯而成,設計有電流互感器,簡稱中性點二分支CT和中性點三分支CT[1],分支銅排穿過中性點CT后經接地變壓器的高電阻接地方式接地。

1 概 述

1.1 故障現象

該電站27F帶負荷運行時,發電機差動保護報警,報警信息如下:①裂相差動TA斷線;②不完全差動1TA斷線;③不完全差動1差流報警。

1.2 故障檢查分析

27F發電機停機后,對27F發電機中性點CT進行現場檢查和試驗,三分支B相CT的2S1-2S2繞組變比和勵磁特性不滿足規程要求,具體檢查和試驗情況如下:

1)保護裝置采樣精度正常,電纜絕緣正常;

2)三分支B相CT的2S1-2S2繞組變比誤差為30%,超出標準規定,其勵磁特性也不滿足標準規定。三分支B相CT的1S1-1S2繞組因測量過程中繞組阻值變化較大,輸出不穩定,故變比和勵磁特性試驗項目不能完成。

3)同時對二分支B相CT的兩個二次繞組也進行了變比及勵磁特性試驗,數據均滿足規程要求。

綜合分析,初步判斷該發電機中性點三分支B相CT的2S1-2S2繞組存在匝間短路故障。

2 CT解體檢查

2.1 CT結構

CT主要由鐵心、環氧樹脂材料、屏蔽繞組和工作繞組組成,屏蔽繞組在二次繞組內側,如圖1所示。

在機組正常運行時,每一相的CT都受到其他鄰近相的電流產生的磁場的影響,故每個CT的鐵心上都正交布置兩對屏蔽繞組,用來屏蔽各相電流的磁場影響[2]。

圖1 CT結構示意圖

2.2 CT解體前試驗

2.2.1 直阻測量試驗

對CT的兩個繞組進行直阻測量,兩個繞組直阻測量無異常,測量數據如表1所示。

表1 CT直阻測量數據表

2.2.2 準確度試驗

對CT兩個繞組進行準確度試驗,試驗數據如表2所示。

表2 繞組準確度試驗數據表

繞組1S1-1S2試驗數據合格,繞組2S1-2S2試驗時超出儀器測量范圍,無法測出數據,試驗數據不合格。

2.2.3 匝間過電壓試驗

對CT兩個繞組進行匝間過電壓試驗,試驗數據如表3所示。

表3 繞組匝間過電壓試驗數據表

繞組1S1-1S2試驗數據合格,繞組2S1-2S2試驗數據不合格。

2.2.4 勵磁特性試驗

1)1S1-1S2繞組勵磁特性試驗。1S1-1S2繞組勵磁特性試驗數據如表4所示,勵磁特性曲線如圖2所示,試驗合格。

表4 1S1-1S2繞組勵磁特性試驗數據表

圖2 1S1-1S2繞組勵磁特性曲線圖

2)2S1-2S2繞組勵磁特性試驗。2S1-2S2繞組在施加勵磁電流0.1 A時電壓值為2 000 V左右,試驗數據不合格。

通過試驗判斷2S1-2S2繞組匝間短路。

2.3 CT解體

2.3.1 CT 2S1-2S2繞組解體

1)最外層絕緣材料良好,匝間絕緣材料和漆包線外觀均良好,如圖3所示。

圖3 2S1-2S2繞組解體圖

2)里層絕緣材料老化現象明顯,越往里層,老化現象越嚴重,如圖4所示。

圖4 不同程度的老化圖

3)鐵心外部絕緣材料出現碳化,漆包線出現漆皮掉落現象,如圖5所示。

圖5 鐵心碳化圖

2.3.2 CT 1S1-1S2繞組解體

為了對比,對試驗合格的1S1-1S2繞組作解體。

1)外面幾層絕緣材料和二次繞組外觀良好,如圖6所示。

2)越靠近鐵心層間絕緣老化越嚴重,鐵心外絕緣材料碳化,如圖7所示。

圖6 1S1-1S2繞組外觀良好圖

圖7 1S1-1S2絕緣老化及鐵心碳化圖

經解剖兩個繞組,發現現象相似:外觀良好,外面幾層繞組絕緣完好,越靠近鐵心,絕緣材料老化越嚴重,只是2S1-2S2繞組的屏蔽繞組漆包線部分漆皮老化嚴重,有脫落現象,而1S1-1S2繞組無漆包線漆皮脫落現象。

3 CT故障原因

造成CT匝間短路的原因主要包括[3-4]:

1)相間CT間距過??;

2)外部運行環境過高;

3)CT通風散熱能力不足;

4)CT本身制造工藝問題。

該發電機中性點CT匝間短路原因主要為相間距不滿足要求。CT設計的邊界條件為一次導體相間距≥1 300 mm,一次返回導體與CT距離≥500 mm,從該發電機中性點CT現場安裝位置來看,不滿足一次導體相間距≥1 300 mm要求。

若CT現場安裝距離小于設計邊界值,則鄰相產生的雜散磁場強度會超過CT屏蔽繞組的承受能力,尤其是B相CT,A、C兩相產生的磁場在B相疊加,可用1.732倍來粗略分析[5],加上B相本身的感應,使B相CT產生磁飽和,形成較強的磁滯損耗[6],導致屏蔽繞組超負荷工作,屏蔽繞組溫升升高。若屏蔽繞組長期處于高溫狀態下工作,會逐漸導致CT匝間絕緣損壞,造成匝間短路,縮短CT使用壽命。

4 改進方法

為滿足當前的CT工況要求為前提,保持原有CT安裝方式不變,采用增強型CT,通過增加屏蔽繞組的導線截面,降低電流密度,提高CT本身屏蔽能力,將屏蔽繞組繞制方式由內側調整至二次繞組外側,增強了繞組散熱能力,降低屏蔽繞組的溫升,從而降低CT的溫升,以確保機組的安全運行。增強型CT結構如圖8所示。

圖8 增強型CT結構圖

將該機組發電機中性點CT全部更換為增強型CT,定期對該機組中性點CT進行溫度監測,監測趨勢圖如圖9所示,中性點CT運行情況良好。

5 結 語

發電機中性點CT在設計時對安裝條件有了明確要求,然而發電機中性點CT在安裝時未按邊界條件執行,使CT的運行性能受到影響,造成CT發生匝間短路故障。在保持原有CT安裝方式不變的前提下,本文介紹了一種增強型CT,將屏蔽繞組繞制方式由內側調整至二次繞組外側,不僅降低了CT的溫升,也便于人員對CT進行溫度監測,確保機組安全穩定運行。

圖9 中性點CT溫度監測趨勢圖

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