姜東紅 祝建波
首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 山西 長(zhǎng)治 046031
首鋼長(zhǎng)鋼熔劑廠現(xiàn)有一座日產(chǎn)500噸套筒窯,主要是通過使用燃燒焦?fàn)t煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣煅燒,為燒結(jié)提供活性石灰。主要受上料系統(tǒng)的影響,滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),上料能力無(wú)法滿足后序工藝提產(chǎn)的需求;因沒有中間儲(chǔ)存?zhèn)},生產(chǎn)組織難度較大等主要因素,一直無(wú)法實(shí)現(xiàn)高產(chǎn),日均產(chǎn)量不到450噸。2020年5月份以來,開始組織套筒窯的提產(chǎn)專項(xiàng)攻關(guān)。通過前置采購(gòu)程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)原燃料的管控,推行與強(qiáng)化TPM管控實(shí)現(xiàn)設(shè)備零非計(jì)劃停機(jī),優(yōu)化上料程序?qū)崿F(xiàn)上料能力的提升,細(xì)化過程管控實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)組織靈活,科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,減少換熱器清理停產(chǎn)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)日均產(chǎn)量的提升,日均產(chǎn)量達(dá)到470噸左右。
長(zhǎng)鋼公司現(xiàn)活性灰產(chǎn)量不能滿足燒結(jié)工序的日常消耗,每月均需外購(gòu)部分活性石灰。一方面外購(gòu)灰與自產(chǎn)灰的質(zhì)量差異容易導(dǎo)致燒結(jié)礦堿度的波動(dòng),進(jìn)而影響高爐的順行。另一方面,受疫情、外礦價(jià)格等影響,鋼材單利縮水嚴(yán)重,為追求極致成本,設(shè)備效能發(fā)揮最大化,成為必然要求。
首鋼長(zhǎng)鋼套筒窯用石灰石,均采購(gòu)長(zhǎng)治市本地的原料。石灰石質(zhì)量穩(wěn)定,含鈣量53%以上。主要是供戶使用的80mm的方孔篩,入窯粒度偏大,最大邊長(zhǎng)度經(jīng)常超出100mm以上。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,經(jīng)常出現(xiàn)減產(chǎn)來煅燒大塊原料。9月份開始,協(xié)同采購(gòu)部門,前置入廠原料管控,將供戶防控篩進(jìn)行改造,將80mm的方孔篩縮小至60mm,保證入窯原料粒度控制在40~70mm,最大邊不超80mm。且在粒度的均勻性上嚴(yán)把關(guān),避免了出現(xiàn)減產(chǎn)提質(zhì)的現(xiàn)象。
2018年以來長(zhǎng)鋼公司開始推行TPM管理,經(jīng)歷了前兩年的“0階段”與“1階段”,從設(shè)備衛(wèi)生到設(shè)備微缺陷治理,開始進(jìn)入“2階段”。對(duì)每臺(tái)設(shè)備定期開展TPM活動(dòng),合理設(shè)置壽命管理,不斷提升職工對(duì)設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)、性能的認(rèn)知,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備微缺陷與隱患,實(shí)現(xiàn)了套筒窯的設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)為零。
受套筒窯無(wú)中間儲(chǔ)料倉(cāng),只有幾個(gè)累計(jì)存儲(chǔ)不到80噸的小倉(cāng),燒結(jié)工序需求出現(xiàn)變化時(shí),套筒窯只能采取減產(chǎn)過渡,燒結(jié)生產(chǎn)正常后只能用外購(gòu)補(bǔ)充,對(duì)產(chǎn)量影響較大。通過細(xì)化過程管控,主要是燒結(jié)正常生產(chǎn)時(shí)時(shí)刻保持套筒窯倉(cāng)位處于低倉(cāng)位,燒結(jié)倉(cāng)位處于半倉(cāng)左右倉(cāng)位,出現(xiàn)上述情況時(shí)所有罐車全部重車待卸,通過上述措施,可以實(shí)現(xiàn)燒結(jié)機(jī)單機(jī)(共兩臺(tái)198㎡燒結(jié)機(jī))生產(chǎn)12小時(shí)以上,套筒窯不減產(chǎn)。
長(zhǎng)鋼套筒窯上料系統(tǒng)上料能力是限制其自身提產(chǎn)的主要環(huán)節(jié),只能滿足出灰56次的上料能力。否則,就會(huì)出現(xiàn)窯內(nèi)料面降低。通過對(duì)套筒窯上料過程,推行“列車時(shí)刻表”式的分析方法,發(fā)現(xiàn)套筒窯每6批料均自動(dòng)檢測(cè)料面一次,用時(shí)達(dá)到4分鐘以上。通過在套筒窯增加時(shí)間下料模式,主觀屏蔽自動(dòng)檢測(cè)料面,在滿負(fù)荷生產(chǎn)(出灰56次)以上時(shí),采取時(shí)間模式下料,通過手動(dòng)檢測(cè)料面實(shí)現(xiàn)對(duì)料面的管控,將出灰次數(shù)增加至58次以上,日上料量可以增加約50噸。
環(huán)形套筒窯本體換熱器利用從窯內(nèi)上內(nèi)筒抽出的約30%的廢氣與空氣進(jìn)行熱交換,將熱能傳遞給引射空氣,從而提高引射空氣的溫度,達(dá)到余熱利用的效果。行業(yè)內(nèi)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,經(jīng)過大約半個(gè)月左右的生產(chǎn)運(yùn)行后,套筒窯的換熱器就會(huì)發(fā)生堵塞[1],只能停窯進(jìn)行清除,每次停產(chǎn)時(shí)間約6小時(shí)左右。通過對(duì)套筒窯引射器[2]的EDEM離散元模擬仿真研究,提出了套筒窯“縮小引射器噴嘴直徑、提高驅(qū)動(dòng)風(fēng)壓力、改變噴口結(jié)構(gòu)形狀、增大燃燒室負(fù)壓值”的套筒窯引射器技術(shù),優(yōu)化了套筒窯引射系統(tǒng),改善了引射器驅(qū)動(dòng)風(fēng)引射作用效果。從套筒窯換熱器對(duì)流工藝入手,控制結(jié)垢來源和形成條件、控制溫度和風(fēng)速、尋找合理的配風(fēng)比換熱,有效解決了套筒窯換熱器管束堵塞問題,大幅度延長(zhǎng)熱交換器檢修清理周期,可以利用檢修時(shí)間完成簡(jiǎn)單清理工作。

圖1 2020年月度日均產(chǎn)量完成情況
通過上述一系列措施,長(zhǎng)鋼熔劑廠套筒窯日均產(chǎn)能呈明顯升高趨勢(shì),目前已穩(wěn)定在日均470噸左右。
(1)產(chǎn)量提升是一個(gè)系統(tǒng)工作,需從設(shè)備潛能、生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、原料管控等各個(gè)方面入手,尋找癥結(jié),對(duì)癥下藥才能實(shí)現(xiàn)提產(chǎn)的目的。
(2)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新是引領(lǐng)解決行業(yè)難題、工藝問題的關(guān)鍵所在,解決工藝問題對(duì)提產(chǎn)等系統(tǒng)問題,能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的,永久性的效果。