李亮 張光軍
(新疆阿舍勒銅業股份有限公司哈巴河 836700)
西北地區某地下銅礦床為塊狀硫化物銅鋅礦床,其中一號礦體是該礦床的主要礦體,銅金屬量占比達97%。該礦體走向長度約850m,埋藏深度達930 米,礦體平均厚度為20m 至45m,最大厚度可達80m,傾角45°至75°,礦體與圍巖中等穩固。對于該部分厚大礦體,采用大直徑深孔采礦嗣后充填的方法回采礦石。采場垂直礦體走向布置,礦體厚度即為采場長度,采場高度為50m,寬度為12m。采場底部采用中深孔爆破形成拉底空間,拉底高度為13m,回采上部礦體時需在上中段施工大孔硐室,采用潛孔鉆機鉆鑿大直徑深孔,切割槽爆破形成后正排炮孔側向崩礦,采場出礦結束后對采空區進行膠結充填。由于采場底部中深孔鑿巖采用上向扇形中深孔,爆破后會在相鄰采場之間殘留桃形礦柱,且下中段采場采礦時無法對其進行回收。首采礦柱采場地質儲量可達24000t,Cu 品位:3.31%,Zn 品位:5.32%,為避免資源浪費,需對此類型礦柱進行回收。
桃形礦柱首采采場450-0504#采場布置在450中段2#穿脈與3#穿脈之間,首先需在450 中段2#穿脈與3#穿脈的礦柱之間施工0504#穿脈,穿脈凈斷面3.4m*3.2m(1/4 三心拱),掘進斷面3.6m*3.3m,支護方式為錨網拱架噴砼聯合支護,噴砼厚度100mm,每個拱架均勻施工7 根Φ40mm 管縫式錨桿,拱頂部分均勻增加3根3m長Φ18mm水泥卷錨桿,錨網與拱架之間用鐵絲綁扎牢固。掘進至破碎巖層時采用工字鋼+超前管棚支護,短掘短支。由于3#穿脈未進行充填,3#穿脈與0504#穿脈相距僅3~4m,導致整個礦柱均在采幅之內,故首采采場暫無法布置出礦巷,采場切割巷道及切割天井布置在采場上盤,穿脈及切割巷道累計工程量70m。穿脈巷道掘進時可將3#穿脈北側出礦巷充填擋墻炸開,為長距離獨頭巷道掘進提供有利的通風條件。采場切割天井采用中深孔輔助切割槽天井鉆機一次爆破成井技術,在切割巷道內使用CY-R40C 天井鉆機施工3 個Φ650mm 大孔,呈“品”字形布置,切割井大孔周圍布置13個擴井孔,以切割天井為自由面布置切割槽中深孔,炮孔施工均采用YGZ-90導軌式鑿巖機,切割槽高度需根據探礦結果確定,本采場切割槽高度確定為12m。
在450-0504#穿脈施工之前,僅針對450 中段所有的桃形礦柱施工了6 個呈“米”字型布置的地質鉆孔,圈定比較粗略的礦體邊界,但單個采場詳細地質信息還不能滿足采場中深孔設計的要求。為解決這一問題,決定使用中深孔炮孔承擔部分探礦的功能,具體做法是:首先,要求炮孔按照設計傾角施工,鉆進至殘礦堆或充填體即停止施工,作業人員將施工參數以及鑿巖情況逐孔記錄,同時可對鉆孔產生的巖粉取樣化驗,技術人員根據實際的施工參數圈定每一排炮孔的地質剖面。但這一做法也存在問題:當炮孔深度大于設計值時,相鄰炮孔的孔底距將會大于設計值(2m),此時需要在兩炮孔之間施工加密炮孔。具體做法是:當炮孔深度小于設計值,按設計施工;當炮孔深度介于設計值至12m時,兩炮孔之間加密1 個炮孔;當炮孔深度大于12m 時,兩炮孔之間加密2個炮孔。根據此方法,可以得到450-0504#采場比較詳細的地質信息,從而為采場回采提供必要的地質數據。根據中深孔炮孔施工參數,在采場上盤仍存在較厚的殘留礦體,本采場將切割槽布置在殘留礦體最高的位置,即采場上盤。切割槽的高度取12m 為宜。首先在切割巷道內施工切割天井大孔,大孔周圍布置相應的擴井孔。在三個大孔中間布置2 個擴井孔,其余擴井孔均勻布置在大口周圍,總計13個擴井孔,最終天井規格為2.6m*2.1m。切割槽炮孔以切割天井為自由面展開,排距為1m,孔底距0.8m至2.0m。切割槽炮孔總計49個,炮孔直徑均為Φ75mm,鑿巖量為543m。采場正排扇形炮孔排距為1.6 米,孔底距為2m,根據礦體可采邊界,總計施工炮孔41 排,炮孔直徑均為Φ75mm,鑿巖量為4211.3m。最終,450-0504#采場正排地質剖面面積最大者達80m2,總計圈定的地質礦量為24000t,地質品位為:Cu:3.31%,Zn:5.32%。

采場爆破根據現場實際施工的炮孔參數進行設計,采場切割天井采用中深孔爆破一次成井技術,將切割天井大孔周圍的擴井孔裝填炸藥,采用毫秒延期爆破形成切割天井,雷管段位設計為4至5個段位為宜,位于切割井三個大孔中心兩個擴井孔最先起爆,將三個切割井大孔爆通,剩余的擴井孔每3 個孔設置為同一個段位,雷管采用普通毫秒延期導爆管雷管。切割槽炮孔以切割天井為自由面逐排起爆形成切割槽,正排排孔以切割槽為自由面逐排起爆,正排炮孔爆破時,中間炮孔首先起爆,兩翼炮孔隨后響應,也可根據現場實際情況設置為1個段位。所有炮孔均采用孔底起爆,爆破產生的高溫高壓氣體不會在孔口提前泄露,從而延長高溫、高壓氣體的作用時間,以取得較好的爆破能量利用效率。
采場每爆破一次需及時安排出礦,由于首采采場未設計出礦巷,同時由于爆破后0504#穿脈與3#穿脈貫通,導致采空區面積較正常采場偏大,故鏟運機只能在采場穿脈內出礦。在采場出礦末期,鏟運機無法將采場內礦石全部出完,此時需遙控鏟運機進入采場,以便回收采場內存礦,避免造成不必要的資源浪費。采場出礦結束后需對采空區進行充填,通往采空區的巷道需砌筑充填擋墻以封閉采空區,由于采空區最高處位于上盤,需從486分段施工充填大孔,充填漿由充填大孔進入采場。
根據以上方法,高品位礦柱可以得到較好的回收,但此方法用于回收低品位礦柱時,成本壓力將會大大增加。礦柱本身位于兩個以回采完畢的采場之間,穿脈掘進過程中可能會穿過殘礦堆或地質弱面,鑿巖及支護困難較一般穿脈掘進大,從而增大了掘進成本。
作為450 中段桃形礦柱采場首采采場,450-0504#采場在實際施工過程中存在不少困難,首先,大直徑深孔采場充填質量直接影響出礦品位,當膠結強度小于設計強度時,礦柱采場爆破會對采場頂板產生破環,充填體混入礦石之中,導致貧化;另外采場濾水滲入礦柱裂隙中,弱化了礦體的穩固性,而充填漿的膠結作用有限,對穿脈掘進帶來負面影響。因此,采場充填時因保證充填體強度,尤其是充填底層時,灰砂比不小于1:6,以保證充填體強度不小2MPa。其次,巷道長度達70m,在掘進過程中,工作面通風只能采用壓抽混合式通風,由于3#穿脈未進行充填,因此0504#穿脈掘進過程中可將南側出礦巷充填擋墻炸開,將兩條平行巷道貫通,能有效地加快污風的排除速度。最后,采場爆破后與3#穿脈貫通,空頂面積比正常采場大,且充填質量達不到設計要求時,礦石貧化加大。后續采場應保證在采幅之外布置至少一條穿脈,同時在兩穿脈之間布置出礦巷,不僅可控制空頂面積,同時還可為巷道通風以及采場出礦提供便利條件,縮短下一相鄰礦柱采場的準備時間。
首先,地質探礦在此方法中的作用不可忽視,2#與3#穿脈的地質編錄結果為回收礦柱提供了先決條件,中深孔不僅承擔了爆破的作用,還為地質剖面的圈定提供了必不可少的信息。其次,巷道掘進過程中,穿脈穿過殘礦堆、充填體或軟弱結構面時,支護方式需及時改變。最后,通過此方法,高品位礦柱能夠得到有效利用,減少了資源損失,首采采場回采過程中存在的問題為后續礦柱采場提供了寶貴的經驗。