陳曄希,陳馥,尹叢彬(1.西南石油大學化學化工學院,四川 成都 610500;.中國石油集團川慶鉆探工程有限公司井下作業公司,四川 成都 610051)
滑溜水水力壓裂技術是頁巖氣開采主要采取的核心技術之一[1]。減阻劑作為滑溜水壓裂液技術的核心添加劑,直接決定了頁巖氣壓裂改造增產的效果[2]。隨著頁巖平臺井不斷開發,頁巖壓裂返排液量也大幅度增加。由于返排液的成分復雜,處理排放難度大、成本高,對環境危害嚴重[3],因此對返排液進行重復利用是最佳的處理方式[4-5]。目前四川頁巖氣區塊的壓裂返排液水質礦化度高達10.0×104mg/L左右。在高礦化度水質條件下,金屬陽離子官能團對減阻劑分子具有屏蔽效應[1],容易使之卷曲甚至產生沉淀,導致滑溜水體系黏度、減阻性能大幅下降。因此急需研發出一種耐鹽性能好的減阻劑,使之可以用于高礦化度復雜成分的返排液中,以解決返排液處理回用難的,環保壓力大的問題。
文章在丙烯酰胺(AM)基團中引入甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨(DMC)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)功能單體,,通過反相乳液聚合的方法,研發了一種耐鹽性能良好的聚合物減阻劑KY-2,并考察了該減阻劑在高礦化度水質中的減阻性能。
丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨(DMC)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、白油、乳化劑、引發劑,均為工業品,四川川慶井下科技有限公司生產;氯化鈉、氯化鈣,分析純,成都市科龍化工試劑廠生產。
平氏黏度計,管徑0.4~0.6 mm,山東良辰設備儀器有限公司生產;3500型多功能旋轉粘度計,美國千德樂工業儀器公司生產;室內管路摩阻儀,四川川慶井下科技有限公司提供。
向反應釜中按照2:1的質量比添加白油和乳化劑,攪拌至均勻溶解的油相備用。在燒杯中加入AM、DMC、MMA(質量分數分別為30%~35%,8%~12%,6%~10%)溶于去離子水,攪拌至均勻溶解的水相溶液[6-7]。在1000 r/min的高速攪拌條件下,用恒壓滴液漏斗將上述水相溶液緩慢加入油相介質,滴加完畢后持續攪拌15 min直至形成均勻穩定的乳化液,在此過程中同時持續通入氮氣[7]。反應釜在勻速攪拌下,緩慢加入引發劑,加入完畢后繼續攪拌至體系均勻后停止攪拌,待體系開始升溫后,連續攪拌至體系溫度不再變化后,設置反應釜為一定溫度并恒溫反應一段時間,再冷卻至室溫,即得反相乳液耐鹽減阻劑KY-2。
1.3.1 液體運動黏度測試
將得到的耐鹽減阻劑(KY-2)配制成0.1%的聚合物水溶液,在20℃條件下,利用內徑為0.4~0.6 mm 的平氏黏度計,測量樣品從黏度計第一標線到第二標線間流出時間,再乘以測量用的黏度計常數可以得出液體的運動粘度。
1.3.2 減阻性能測試
使用室內管路摩阻儀,在常溫下,使用能源局標準NB/T 14003.1—2015 《頁巖氣壓裂液 第1部分:滑溜水性能指標及評價方法》中7.8中所述的方法,分別測試設定流速下清水和滑溜水在管路中1 min內穩定的壓差,最后計算液體的減阻率。

式中:DR為室內滑溜水對清水的減阻率(%);ΔP1為清水流經管路時的壓差(Pa);ΔP2為滑溜水流經管路時的壓差(Pa)。
1.3.3 液體表觀黏度測試
取一定量的清水和不同濃度的鹽水,分別用國內普通減阻劑JZ-1,和耐鹽減阻劑KY-2,配置成0.1%的減阻滑溜水溶液。在25 ℃,170 s-1下采用3500型多功能旋轉粘度計測試溶液表觀黏度。
制備耐鹽減阻劑KY-2的初始反應條件如下:單體總質量濃度為20%,引發劑濃度為0.1%,反應溫度為40 ℃,反應時間為5 h。
在引發劑加量為0.1%,反應溫度40 ℃,反應時間5 h條件下,通過改變單體總質量濃度來控制KY-2的合成,試驗結果如表1所示。由聚合反應機理[8]可知:單體濃度過高時,反應物聚合時放熱加劇,反應熱不易導出,造成聚合產物分子質量小、水溶液黏度低。因此聚合反應單體最佳的總質量濃度為30%。

表1 單體總質量濃度對KY-2水溶液運動黏度的影響
在單體總質量濃度為30%,反應溫度為40 ℃,反應時間為5 h的條件下,研究不同引發劑濃度下合成KY-2的水溶液黏度變化,實驗結果如表2所示。隨著引發劑濃度的增加,溶液的黏度呈先上升后下降趨勢。引發劑濃度過低或過高,均會導致合成的聚合物相對分子質量較低[8-9],因此聚合物水溶液黏度也隨之降低。故最佳引發劑濃度為0.08%。

表2 引發劑濃度對KY-2水溶液運動黏度的影響
在引發劑濃度0.08%,反應時間5 h,單體總質量濃度30%的條件下,不同反應溫度對合成KY-2的水溶液黏度影響如表3所示。由于反應溫度過高,會使短時間內產生大量的自由基,導致聚合反應的鏈終止速率大于鏈增長速率[10-11]。本文研究中,反應溫度由20 ℃升至60 ℃,KY-2水溶液的黏度先增大后減小,在30 ℃時水溶液黏度達到最高。因此,該聚合反應的最佳溫度為30 ℃。

表3 反應溫度對KY-2水溶液運動黏度的影響
在引發劑加量0.25%、反應溫度30 ℃,單體總質量濃度30%的條件下,反應時間對合成KY-2的水溶液黏度影響如表4所示。反應時間過短則反應不充分,導致溶液黏度低[11-12]。反應時間過長,產物轉化率不會繼續大幅度提高。本文研究中,當反應時間到達4 h后,繼續增加聚合反應時間,溶液黏度上升緩慢,因此最佳反應時間為4h。

表4 反應時間對KY-2水溶液運動黏度的影響
取一定量清水,配制質量濃度為0.1%的KY-2滑溜水溶液,通過室內管路摩阻儀測試減阻率,結果如圖1所示。耐鹽減阻劑KY-2在清水中具有良好的減阻性能,0.1%質量濃度的滑溜水,在33 s時減阻率就穩定達到了70%以上,測試10min內平均減阻率74.6%,減阻性能好,滿足頁巖氣壓裂現場的施工需求。
比較國內普通減阻劑JZ-1與本文研制的耐鹽減阻劑KY-2的耐鹽性能,采用清水和不同濃度的氯化鈉、氯化鈣鹽水與之配制成0.1%質量濃度的滑溜水,分別測試其在鹽水中的表觀黏度和減阻性能,其變化如圖2、圖3所示。隨著鹽水溶液中鈉離子和鈣離子的濃度升高,滑溜水的減阻性和表觀黏度均呈現一定程度的下降趨勢。當兩種鹽水溶液濃度達到10×104mg/L的時,JZ-1減阻劑配制的滑溜水減阻率小于40%,黏度也接近1 mPa·s,該滑溜水的耐鹽性能差,無法滿足現場要求;而KY-2耐鹽減阻劑配制的滑溜水減阻率均在70%左右,黏度在2 mPa·s以上,表現出了良好的耐鹽性能,滿足現場施工需求。

圖1 KY-2滑溜水減阻率隨時間變化曲線

圖2 KY-2滑溜水與JZ-1滑溜水NaCl水溶液中耐鹽性能對比

圖3 KY-2滑溜水與JZ-1滑溜水在CaCl2水溶液中耐鹽性能對比
(1)按如下合成條件制備的耐鹽減阻劑KY-2具有良好的性能:單體總質量濃度為30%,引發劑質量濃度為0.08%,反應溫度為30 ℃,反應時間為4 h。
(2) KY-2為減阻劑配置的滑溜水壓裂液減阻性能好,耐鹽性能好。清水中配置0.1%KY-2滑溜水,33s迅速達到穩定的減阻性能,減阻率為74.6%,在10×104mg/L的一、二價鹽水中,減阻率仍大于70%,表觀黏度大于2 mPa·s。能有效應用于頁巖氣返排液重復壓裂施工中。