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立式水輪發(fā)電機組垂直振動的分析及處理

2021-05-07 13:52:08陳曉明彭祖賢
水電與新能源 2021年4期
關(guān)鍵詞:振動

陳曉明,彭祖賢,張 華

(國電恩施水電開發(fā)有限公司,湖北 恩施 445000)

水輪發(fā)電機組振動是機組運行中一種非常有害的現(xiàn)象,它嚴(yán)重威脅著機組的供電質(zhì)量、機組的使用壽命和安全經(jīng)濟運行。引起機組振動的因素很多,主要包括機械振動、水力振動和電磁振動三類。我國現(xiàn)行的水輪發(fā)電機允許振動值見表1。

表1 水輪發(fā)電機組各部位振動允許值表 mm

立式機組振動常見表現(xiàn)為水平振動超標(biāo),水平振動通過轉(zhuǎn)速試驗、動平衡試驗、勵磁試驗、負荷試驗,確定振動原因,進行有針對性處理可以解決水平振動問題。在高水頭立式混流水輪發(fā)電機組中,因水力因素更加復(fù)雜,導(dǎo)致水輪發(fā)電機組發(fā)生垂直振動超標(biāo)現(xiàn)象,這類垂直振動分析處理更加復(fù)雜。

1 機組垂直振動分析處理實例

1.1 基本情況

某水電站2臺立式混流水輪發(fā)電機組,結(jié)構(gòu)型式為懸吊型,額定水頭238 m,單機額定容量25 000 kW,轉(zhuǎn)速600 r/min。自2012年投運以來,1號機組垂直振動值長期超出規(guī)范要求,2號機組垂直振動值在規(guī)范允許值附近。自2014年初至2018年底,電站對1號機組進行了3次A修,重點針對發(fā)電機及推力軸承檢查分析,針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,先后復(fù)核調(diào)整了機組高程,發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子相對高程,對上機架底部進行加固增加剛性,處理更換推力軸承支柱螺栓配合間隙偏大的缺陷[1],完成機組配重試驗并增加配重塊,開展了轉(zhuǎn)速試驗、勵磁試驗、負荷試驗等分析,每次檢修后,水平、垂直振動能夠降低至規(guī)范附近,但垂直振動源未徹底消除,隨著運行時間延長,垂直振動值又逐步增大超出規(guī)范要求。

1.2 振動原因分析

2019年,為徹底解決1號機組振動問題,電站組織對1號機組進行了全面系統(tǒng)分析,再次開展了負荷試驗、配重試驗,新增了頂蓋排水試驗。

1.2.1 機組配重及負荷試驗情況

表2和表3為1號機組2019年檢修后配重及負荷試驗實測數(shù)據(jù)。

表2 配重前振動值實測數(shù)據(jù)表 μm

表3 配重后振動值實測數(shù)據(jù)表 μm

從以上數(shù)據(jù)分析,通過機組動平衡配重試驗,水平振動值明顯降低,但垂直振動值無明顯改善。

1.2.2 水力因素分析

機組振動主要是機械振動、水力振動和電磁振動三類,綜合前幾次A修對發(fā)現(xiàn)問題的處理分析,排除了機械和電磁因素導(dǎo)致垂直振動大的影響,重點針對水力因素分析。

1)機組結(jié)構(gòu)分析。圖1為機組導(dǎo)水機構(gòu)、轉(zhuǎn)輪裝配局部結(jié)構(gòu)圖。

圖1 機組導(dǎo)水機構(gòu)、轉(zhuǎn)輪裝配局部結(jié)構(gòu)圖

從結(jié)構(gòu)圖中可見,為減少水輪機容積損失,轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)均設(shè)計有梳齒式止漏環(huán)結(jié)構(gòu),其中,轉(zhuǎn)輪直徑1.63 m,轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)單邊間隙設(shè)計為1~1.2 mm,上下梳齒單邊間隙設(shè)計值為0.85~1 mm,在上下梳齒至轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)之間,分別有A、B兩腔,機組運行過程中,受上下梳齒止水的影響,A、B兩腔均會產(chǎn)生水壓,B腔水壓對轉(zhuǎn)輪形成向上頂托力,抵消部分軸向水推力,同時產(chǎn)生1個水平徑向分力,該結(jié)構(gòu)常應(yīng)用于較高水頭混流式機組結(jié)構(gòu)中。在上梳齒后,設(shè)有6根頂蓋排水管,通過轉(zhuǎn)輪上冠上部設(shè)置的泵板,排除上梳齒漏水[2]。

2)水力分析及驗證。該結(jié)構(gòu)中,A、B兩腔壓力值受上下梳齒間隙值及同心度影響,其中B腔若存在壓力不均勻,就可能產(chǎn)生不均勻的向上頂托力,引發(fā)水力自激振動,導(dǎo)致機組垂直振動[3]。因A、B兩腔均未設(shè)計測壓管,現(xiàn)場難以新增。為驗證垂直振動可能來源于B腔壓力脈動,研究確定在6根排水管上增加閥門,通過減少頂蓋排水管泄流量,調(diào)整上梳齒后部壓力值,改變軸向水推力,測量機組在不同工況下的振動值進行綜合分析。不同工況對比如表4。

表4 不同階段振動、擺度測量表 μm

第一階段:關(guān)閉頂蓋2根排水管,負荷10 MW工況數(shù)據(jù)。

第二階段:關(guān)閉頂蓋4根排水管,負荷25 MW工況數(shù)據(jù)。

第三階段:最后兩根排水管閥門關(guān)閉1/2,負荷25 MW工況數(shù)據(jù)。

第四階段:最后兩根排水管閥門關(guān)閉3/4,負荷25 MW工況數(shù)據(jù)。

通過4個階段分析,隨著頂蓋排水管過流面減少,壓力上升,增大了轉(zhuǎn)輪向下的軸向水推力,導(dǎo)致振動、擺度略微下降。

圖2為水導(dǎo)擺度變化趨勢圖。

圖2 水導(dǎo)擺度變化趨勢圖(第二、第三、第四階段)

從圖2分析,每次閥門操作后,機組振動、擺度值迅速下降,在此工況下運行3~4 min,振動、擺度值又恢復(fù)到以前數(shù)據(jù),第四階段工況,機組振動、擺度值下降明顯。通過以上數(shù)據(jù)分析,減少頂蓋排水泄流量、增加轉(zhuǎn)輪上部水壓,可改善機組運行工況,初步確認了垂直振動源來自于A、B腔壓力脈動,通過增大轉(zhuǎn)輪上部水壓,可抵消部分壓力脈動,降低垂直振動值。

3)壓力脈動產(chǎn)生來源。從圖1的機組結(jié)構(gòu)中可看出,機組實施A級檢修時,現(xiàn)場只能測量、控制轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)間隙,對于上下梳齒間隙值,安裝就位后現(xiàn)場不能測量。上梳齒的間隙值及同心度需要頂蓋加工確保,下梳齒的間隙值需要加工確保,而同心度需要現(xiàn)場安裝調(diào)整確保[4]。也就是該結(jié)構(gòu)型式,在機組安裝時,除需保證頂蓋、底環(huán)兩處止漏環(huán)部位同心度外,還需保證下固定梳齒、頂蓋梳齒、頂蓋止漏環(huán)、底環(huán)止漏環(huán)4部位同心度,在前3次A修過程中,均未檢查復(fù)核下固定梳齒同心度。因上下固定梳齒均可能存在同心度超標(biāo),導(dǎo)致上下梳齒間隙不均勻,A、B腔內(nèi)形成壓力振蕩,引發(fā)水力自激振動。

1.3 處理及試運行

2019年底,再次對1號機組A修檢查處理。拆卸過程中,發(fā)現(xiàn)頂蓋梳齒、轉(zhuǎn)輪下環(huán)梳齒及下固定梳齒對稱側(cè)有明顯磨損痕跡,進一步證實了我們的分析。將頂蓋、轉(zhuǎn)輪、下固定梳齒、底環(huán)等過水部件修復(fù)加工,實測各梳齒配合間隙尺寸,參考《水輪機設(shè)計手冊》[5]設(shè)計值,將轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)單邊間隙增大至1.9 mm左右,梳齒單邊間隙值增大至1.5 mm左右。頂蓋與上梳齒在廠內(nèi)固定后,同鏜加工,整體運輸,現(xiàn)場不再拆卸,轉(zhuǎn)輪復(fù)測葉片節(jié)距、開口值,消除葉片之間水力不平衡的影響,對轉(zhuǎn)輪作靜平衡試驗。因下固定梳齒就位后無法調(diào)整,優(yōu)化現(xiàn)場回裝工序,以下固定梳齒為基準(zhǔn),重新復(fù)核調(diào)整頂蓋止漏環(huán)、底環(huán)止漏環(huán)同心度在規(guī)程范圍內(nèi),檢修完成后,機組運行振動測試數(shù)據(jù)表5。

表5 檢修后振動值實測數(shù)據(jù)表 μm

通過調(diào)整上下梳齒、上下止漏環(huán)間隙值及同心度,機組各類工況下振動值均較以前降低,進一步明確了機組垂直振動根源。相對于中低水頭混流式機組,該機組垂直振動值雖然在規(guī)程范圍內(nèi),但仍然偏大,分析主要原因為上下梳齒間隙難以完全均勻,A、B兩腔壓力脈動始終存在難以徹底消除,只是振動量值及對機組運行穩(wěn)定性影響有所減小。該機組經(jīng)過半年多時間運行,振動值無明顯變化,運行情況良好。

2 結(jié) 語

高水頭混流式機組,為減小軸向水推力,在機組局部結(jié)構(gòu)上,往往和中低水頭機組存在細微差別,通過本次機組垂直振動的處理,在同類型機組結(jié)構(gòu)設(shè)計及安裝階段,可以進行以下優(yōu)化:

1)設(shè)計階段增加A、B腔測壓管及壓力監(jiān)測,其中B腔可考慮增設(shè)外圍環(huán)管,起到B腔周邊聯(lián)通均壓作用[5],在上梳齒后增加壓力監(jiān)測。

2)規(guī)范高水頭混流式機組梳齒間隙取值,適當(dāng)降低A、B兩腔運行期間壓力值,降低壓力脈動幅值。

3)頂蓋上部梳齒在制造廠內(nèi)同鏜加工后,整體運輸,不再拆卸。

4)導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝階段,應(yīng)以下固定梳齒為基準(zhǔn),定位底環(huán)和頂蓋,嚴(yán)格控制預(yù)裝階段同心度偏差值,該類型機組,偏差值應(yīng)較中低水頭混流式水輪機安裝標(biāo)準(zhǔn)更小,盡量降低梳齒間隙不均勻值。

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