孫培瑞
(華電國際電力股份有限公司 鄒縣發電廠,山東 濟寧 273522)
EH油系統在汽輪機系統組成中相對獨立,其特點具有高壓、清潔度高、對檢修環境要求苛刻等特性。在機組運行過程中,隨時會出現各種問題,對缺陷進行快速及時地處理,在避免機組降負荷和減少非停事故等方面發揮著不可替代的作用。作為一線檢修、技術管理人員,及時、準確地進行處理,并對問題進行歸納總結,對于整臺機組的安全可靠運行至關重要。
通過對EH油系統的三個常見問題(伺服閥卡澀、O型圈損壞、活節滲油)的原因進行分析,對問題提出了相應的解決辦法,并對EH油系統精益管理的優化進行探索,以實現EH油系統穩定可靠運行。
EH油系統在運行中會出現伺服閥卡澀、O型圈損壞、活節滲油等問題。
在機組開機前,需要對汽門和調門進行靜態試驗,在實驗過程中,汽門和調門的拒動和遲緩故障往是由于伺服閥閥芯卡澀造成的,解決問題最快速的辦法就是更換備用伺服閥,重新進行靜態實驗,若連續更換伺服閥仍不能解決問題,就需要重新開啟濾油機進行濾油,每天進行取樣化驗,直到沖洗合格以后再繼續下一步工作,同時卡澀的伺服閥需要盡快進行內部清洗檢修。
1.1.1 引起伺服閥卡澀的原因
(1) EH油系統檢修時管道雜質清理不徹底,如圖1所示,檢修后沒有進行油沖洗。
(2) 檢修環境惡劣,空氣中懸浮物較多。
(3) 伺服閥檢修清洗不徹底。
(4) O型圈不潔凈,安裝后雜質直接進入伺服閥。
(5) 壓力波動使系統沉積雜質混入伺服閥。
1.1.2 解決辦法
(1) 檢修時嚴格遵守檢修規范,使用白布、絲綢布、酒精對檢修部位進行清潔,嚴禁使用破布。對需要更換的不銹鋼管道,需要用高溫蒸汽對管道內壁進行30 min以上的反復吹管,然后用蘸有酒精的白布和絲綢布對內壁進行反復拉管清理,直到白布和絲綢布表面無雜質痕跡后才可應用到系統之中。檢修后應進行系統沖洗,直至取樣合格。
(2) 優化檢修環境。
(3) 伺服閥應進行徹底清洗,外送清洗應進行監工,實驗合格后進行驗收簽字。
(4) 對使用O型圈進行清潔處理。
(5) 油系統沖洗時用木棒對整個管道系統進行輕微振打,讓沖洗濾網盡可能攔截系統雜質。

圖1 雜質附著在閥芯周圍
在EH油系統日常運行中,O型圈的破損是系統出現泄漏問題最常見的原因,輕微滲漏并不影響機組正常運行,一旦O型圈破損嚴重,就會出現降負荷或機組非停事故。
1.2.1 引起O型圈損壞的原因
(1) O型圈本身質量存在問題,材質不符合要求或存在裂紋等問題。
(2) O型圈超過保質期,壽命大減。
(3) O型圈使用安裝時不規范,使O型圈受力不均勻被擠壓損壞。
(4) O型圈安裝部位有細小毛刺或底面不平整,致使O型圈損壞。
(5) EH油系統油質惡化,使O型圈溶脹、腐蝕速度加劇。
(6) O型圈長時間未更換,如圖2所示,O型圈老化破損。
1.2.2 解決辦法
(1) 使用氟橡膠材質的O型圈,收貨時采用放大鏡觀察法或抽樣燃燒法進行材質檢驗,表面損壞或容易燃燒的樣本為不合格產品。
(2) 建立標準化密封件存儲室,把O型圈納入臺賬管理。
(3) 安裝時要均勻用力,緩慢擰緊活接或絲堵等。
(4) 安裝前用清潔完的手指對安裝部位進行全面接觸檢查,出現毛刺立即修復。
(5) 定期進行油質采樣化驗,進行濾油,必要時進行系統換油。
(6) 應利用檢修和停機機會,對運行一定時間的活節或底絲密封部分進行抽樣檢查。
活節滲油問題和O型圈損壞關系密切,但O型圈損壞只是活節滲油的其中一種情況,導致活節滲油的問題很多,文中列舉一些常見問題進行分析,如圖3所示。

圖2 長時間未更換的O型圈出現破損 圖3 主汽門進油濾油器放置在活動支架上
1.3.1 活節滲油的原因
(1) 活節安裝沒到位,這個問題雖然很簡單,但是在日常檢修中很常見。
(2) 安裝時用力過大,活節損壞。
(3) 管道熱膨脹出現應力,對活節產生較大影響,嚴重時會使活節部位或焊口部位破裂。
(4) 機組長時間運行,活接因振動問題,出現松脫現象。
1.3.2 解決辦法
(1) 檢修人員在擰緊完活節以后,應借助木棒對扳手進行輕微振打,邊用力邊振打,以此使活節受力均勻,逐漸安裝到位,嚴禁用猛力快速安裝。
(2) 管道熱膨脹方向主要沿軸向方向,應設置活動支架,支架上承接滑托的滑動支撐板、滑托的滑動平面和導向支架的工作面應平整、光滑、接觸良好,不得有歪斜、卡澀現象。
(3) 充分利用臨時停機和檢修機會,對符合條件的活節進行檢查,對出現松動的活節及時進行緊固處理。
要從根源解決EH油系統故障頻發的問題,最根本的方法還需要從工作源頭進行優化處理,把基礎工作打牢做實,以精益檢修思想為指導,才能不斷提升EH油系統穩定性,確保機組長周期安全穩定運行。
由于電磁閥、伺服閥內部結構精度高,各部件配合緊密,暴露在空氣中易被懸浮的顆粒物污染,這就決定了它對檢修環境要求非??量蘙1]。通過建立無塵化檢修工作室,如圖4所示,運用換氣凈化系統,形成了良好的微正壓條件,可有效控制無塵工作室內空氣中懸浮微粒的數量,營造高潔凈檢修環境,為電磁閥、伺服閥的高效化檢修提供了良好的環境條件。
溫度和濕度的變化對EH油濾網的影響較大,若是濾網金屬部位出現銹蝕沒有及時發現而直接安裝到系統之中,勢必造成油質惡化、酸值超標、電阻率超標等惡性循環[3]。針對以上問題,現將濾芯挪至干燥、溫度適宜的專用存放室,如圖5所示,按機組、設備分門別類擺放,并定期對濾網備品進行全方位檢查,可有效避免濾芯因環境問題影響而導致銹蝕報廢的事情發生。

圖4 無塵化檢修工作室 圖5 環境適宜的濾網存放室
近年來,行業內曾多次發生過因密封件老化,O型圈材質不符合要求,使用不當等原因導致的抗燃油系統漏油、機組降出力甚至強迫停運事件[2],傳統的工作管理方式片面追求“大而全”,并不利于密封件統一管理和查找。通過建立密封件存儲室,如圖6所示,將“大而全”模式向“細而精”模式轉變,把密封件按其種類、材質和規格分門別類放置在各存儲柜內,
并為密封件頒發二維碼身份證,將密封件規格、用途等信息錄入二維碼,通過掃碼可快速鎖定所需密封件,極大節約了尋找相關O型圈的時間,為實現EH油密封件的數字化管理提供了參考。

圖6 抗燃油密封件存儲柜
在日常維護和例行檢修工作中,不斷提高檢修工藝,周全考慮各種影響因素,從優化檢修環境、源頭預防等基礎工作做起,是能夠在很大程度上解決EH油系統在運行中出現影響機組穩定運行的問題的。在總結經驗的同時,還需要不斷摸索EH油系統管理的創新方式方法,以確保機組高效、長時間穩定運行,為企業創造更多的經濟效益。