劉 斌
(山西焦煤西山煤電集團公司東曲煤礦,山西 太原 030200)
東曲礦每年產出的矸石量最大約1.5 Mt,其中初選出的大顆粒矸石約0.30 Mt,小顆粒洗矸約1.2 Mt,八采區煤層的含矸率40%,每年產出的矸石量約1.2 Mt[1]。
由于東曲礦矸石場地的選址困難,大量的矸石會對礦井生產帶來制約,為了推進礦井綠色開采,有效處理煤炭開采過程中產生的大量矸石,實現矸石的井下處理,規劃八采區8 號煤層作為矸石充填首采區。
目前東曲礦主開采煤層是2號和8號煤層,八采區走向長約2 430 m,傾向1 435 m,采區的總面積約3.49 km2。4 號-8 號煤層間距約80 m,8 號~9 號煤層間距約4.5 m,目前2 號煤層已回采完畢,4 號煤層剩余24808 工作面和24806 工作面;8 號煤層共布置12 個工作面,目前已回采2 個工作面,現回采28808 工作面,剩余10 個工作面;9 號煤層可布置7 個工作面,目前未回采。采區內4 號煤層剩余可開采儲量1.0 Mt,8 號煤層剩余可開采儲量8.05 Mt,9 號煤層剩余可開采儲量6.374 Mt。8 號煤層屬于上石炭統太原組煤層,煤層厚度為1.52~5.04 m,平均厚度為4.45 m,埋深為350 m;煤層結構復雜,煤層中含有一到兩層的矸石,直接頂厚度為2.9 m,屬石灰巖,比較堅硬,基本頂厚度為6.0 m,屬細粒砂巖,直接底厚度為4.0 m,屬砂質泥巖。八采區工作面回采期間最大絕對瓦斯涌出量為40 m3/min,礦井瓦斯等級是高瓦斯礦井,煤塵有爆炸性,爆炸指數為18.68%,是Ⅲ類不易自燃傾向性煤層。
根據東曲礦井的實際生產情況及矸石充填技術的要求,將28802 工作面作為首采充填面,采用Y型通風方式進行通風。28802 工作面利用+860 水平東翼下組煤系統,工作面順槽與+860 東翼下組煤皮帶巷、+860 東翼下組煤軌道巷、八采邊界回風巷、860 高抽運輸巷等溝通形成系統,28802 工作面軌道順槽1 085 m、皮帶順槽長1 054 m,切眼長125.5 m,28802 回風措施巷1 105 m,28802 軌順聯絡巷長約138 m,28802 皮順聯絡巷利用28804皮帶順槽的聯絡巷,28802 回風聯絡巷長約175 m,巷道的平均坡度約4°。對28802 工作面的軌道順槽和切眼進行設計,拉低300 mm 后進行混凝土鋪底硬化,厚度300 mm,混凝土設計標號C30,滿足膠輪車的運輸要求[2]。
在采煤作業完成后,緊跟著進行矸石充填作業,其原理見圖1[3]。在回采過程中,矸石通過各轉運皮帶送至回采工作面,按軌道順序將矸石運至順槽內的充填刮板輸送機上,通過刮板輸送機進行運輸,矸石通過輸送機的卸料孔進入采空區,逐漸堆積起來,直至到達一定高度后停止運輸;然后啟動支架上的推壓裝置,在推力作用下將采空區內的矸石推實,不與未垮落的頂板連接。

圖1 矸石充填法開采
具體的矸石充填工藝流程如下:
(1)按照正規的循環割煤工作方式,進尺0.8 m,在割過5~8 架后將支架向后推移一個步距,檢查矸石充填系統的狀態,確認無誤后開始充填工作。
(2)依次啟動充填刮板輸送機、運矸皮帶機。
(3)充填時從充填輸送機的機尾處向機頭方向依次進行,先打開機尾處充填刮板輸送機的卸料孔,將矸石充填在對應的采空區內,待第一個投料孔所對應的采空區矸石充填到一定高度后,將投料孔關閉,同時啟動推壓裝置將充填料壓實;依次將卸料孔的采空區都填滿,再啟動下一個次序的卸料孔,重復直至采空區填滿為止。
(4)關閉所有的卸料孔,并對機頭處進行矸石充填,待首輪充填工作完成后,再開始第二輪的充填。矸石充填作業工序的流程見圖2。

圖2 充填作業工序
當矸石的密實充填率為60%時,上覆巖層會產生斷裂和離層,頂板下沉量較大;當矸石密實充填率為70%時,上覆巖層的斷裂范圍明顯減小,沒有明顯的離層現象; 當矸石的密實充填率為80%時,上覆巖層不會出現貫通性裂隙,出現整體彎曲下沉形態,且頂板下沉量較小。采用矸石充填后,頂板下沉量微小,對工作面軌道順槽設計沿空留巷支護技術[4](見圖3)。使用錨網梁索進行聯合支護的方式,對巷道頂板進行超前加固。頂板錨索桁架上布置小五花,采用直徑為17.8 mm 的錨索,間隔0.9 m 布置,使用壘砌矸石對留巷一側進行砌墻+ 錨帶網護幫技術,墻體兩側的寬度大于2.4 m,內外兩側均使用大型壓入式錨桿、鋼帶和螺帽進行聯合護幫,留巷寬度大于3.5 m。通過沿空留巷技術提高了煤炭的采出率,降低了礦井的掘進率。

圖3 沿空留巷技術
煤炭作業生產中常會排放出大量的固體廢棄物,其中含硫矸石等會對地面生態環境造成很大的破壞,危害當地的生態環境。使用矸石充填技術處理后,很好地解決了矸石排放帶來的生態環境破壞問題,實現矸石等固體廢棄物井下綜合處理,保障礦井正常生產,改善礦區周邊生活環境。按照矸石每年產生量1.5 Mt來計算,原有的排矸系統產生的總成本約7 918 萬元,在采用矸石充填后產生的總成本約6 013 萬元,每年可節約支出約1 905 萬元。
針對煤炭開采過程中出現的大量矸石排放問題,本文探討了基于矸石充填開采技術。應用情況總結如下:
1)以28802 工作面作為首采充填面擬定巷道布置方案,細化充填工藝,使用砌墻+ 錨索聯合支護方式,軌道順槽進行沿空留巷支護,確保巷道不變形,實現矸石的井下處理。
2)使用矸石充填技術后,矸石充實率從75%大幅度提高到85%,生產作業效率提高約50%,每年節約支出累計約1 905 萬元,很好地解決了矸石排放帶來的生態環境破壞問題,實現矸石等固體廢棄物井下綜合處理,保障礦井正常生產,改善礦區周邊生活環境。