劉 靖
(西山煤電集團公司官地礦,山西 太原 030022)
礦井火災[1]是影響礦井安全生產的五大自然災害之一。隨著礦井采掘機械化程度的提高,很多礦井采用綜采放頂煤生產工藝,此種工藝在提高工作面生產效率的同時,因采空區遺煤較多、漏風嚴重的問題,工作面拆架封閉期間容易發生自然發火事故。本文以29406工作面為例,介紹該工作面的綜合防滅火措施。
29406綜放工作面開采9#煤層、放8#煤層,該工作面井下位于中四采區東南部,工作面西側為28408工作面采空區,東側為未采區。工作面上部為26406、16309工作面采空區。9#煤與6#煤層間距約為30.33 m。29406工作面正巷655 m,副巷597 m,切眼216 m。8#煤層上部含有兩層厚度約為0.56 m、0.03 m的夾矸;8#煤與9#煤層間距0.30~1.40 m,平均1.25 m;9#煤層平均厚度3.18 m,8#煤層平均厚度3.95 m(可采),8#煤與9#煤聯合開采平均厚度7.74 m;煤層傾角6°~7°。工作面采用“U”型通風方式,工作面配風量為1 050 m3/min,瓦斯絕對涌出量為8 m3/min,其中所采9#煤層為Ⅲ類自燃煤層,所放8#煤層為Ⅱ類自燃煤層,8#煤層自然發火期為89天。
工作面在距停采線15 m處為拆除支架而鋪網,此時頂煤冒落在網上不能放出,支架后方采空區內留有寬15~20 m、長與工作面傾斜長同等的破碎煤條帶,此條破碎煤帶即為工作面停采后的鐵絲網上的煤炭。工作面停采后,由于網上煤炭所處位置具備持續供氧、熱量聚集和足夠的氧化時間等條件,所以該處煤炭極易氧化自燃。
架頂煤炭即為停采后工作面支架和后部溜子上方的煤炭。此處煤炭的特點與鐵絲網上煤炭類似,區別在于架頂煤炭的破碎程度在工作面剛剛停采后相對較小,塊度較大,主要呈裂隙狀。當支架開始拆除時,架頂煤炭隨支架的拆除而冒落,風流經過該冒落區,若工作面的拆除時間超過30天,此處煤炭氧化自燃的可能性將大大增加[2]。
支架部分拆除后,采空區漏風分布發生變化當工作面的支架開始拆除后,架頂煤炭隨之冒落,堵塞了原有的通風斷面,局部阻力加大,迫使工作面的進風流向采空區深部擴散,增大了工作面采空區后方的漏風寬度。因此,在工作面支架拆除過程中,采空區后方從停采線至采空區50 m范圍內的遺留煤炭最易發生氧化自燃。
從工作面煤壁斷面開始擴削至拆完支架至少需要1個月,在此期間支架不推進,采空區浮煤緩慢氧化,積聚的熱量又不能及時被風帶走,煤體溫度逐漸升高,為自然發火提供了充足的條件。
拆架期間,通風系統不穩定,采空區漏風加大,風量將從進風隅角沿采空區流向回風。造成采空區“三帶”中的氧化帶區域變寬,增加了著火危險性。
在采煤過程中,由于上下巷道煤柱的支撐作用,靠近煤柱側有條未冒實的三角漏風帶,特別是進風側受風流沖擊最大,影響范圍也較深(向采空區里),為采空區自燃提供了連續供氧條件,這是綜放工作面發火的主要隱患。
工作面收尾煤壁斷面開始擴削結束后,在工作面回撤前、后部運輸機前,安排打鉆隊施工注漿鉆孔。注漿鉆孔開孔位置在每個支架的前探梁和相鄰兩個支架的前部間隙9#煤層頂板處,終孔位置在支架后部8#煤層頂板,鉆孔孔深10~15.6 m,傾角20°~30°。在工作面形成拆架條件前共計施工注漿鉆孔215個,鉆孔施工結束后,對支架后部采空區的遺煤、支架后部鐵絲網上的煤炭和支架頂部的煤炭進行預防性灌漿,累計注漿80 t,工作面施工注漿鉆孔和注漿共計用時12天。
(1)鉆孔傾角及方位角

式中:β為鉆孔傾角,°;h為終孔垂高,m;s為鉆孔水平距,m。
鉆孔水平距定為10 m,鉆孔的終孔垂高為5 m,鉆孔水平角垂直于后部采空區。
利用上述公式可計算出鉆孔傾角27°。
(2)鉆孔深度

式中:L為鉆孔深度,m;s為水平距,m;β為鉆孔傾角,°。
經計算施工鉆孔孔深L為11.2 m。
注漿鉆孔側視見圖1。

圖1 注漿鉆孔側視
注漿鉆孔俯視見圖2。

圖2 注漿鉆孔俯視
(3)鉆孔施工采用ZDY400型鉆機,鉆孔直徑80 mm,封孔管采用DN40鋼管,采用聚氨酯進行封孔,封孔長度6 m。
(4)注漿采用泥漿泵進行注漿,注漿材料為速凝固化劑,注漿料與水的比例為1:1.5。通過注漿使工作面后部采空區漏風量減少,氧化帶提前進入窒息帶,降低了采空區后部遺煤自然發火的危險性。
在工作面回風隅角、工作面、回風流以及支架間設置自然發火觀測點,每班由礦通風科安排科、隊跟班干部或瓦斯檢查員對回風隅角、工作面、回風流以及支架前、后部間隙的CH4、CO2、CO、O2、溫度等參數進行檢測,了解工作面的自然發火情況[3]。
傳統的工作面支架拆除方法是采用副巷拆架運輸、正巷回風,為保證回風通道暢通,必須在工作面支架拆除后及時補打“#”型木垛。此種拆架工藝,拆架效率低、工作強度大、拆架時間過長,采空區遺煤自然發火風險增大。鑒于此,本文提出采用正、副巷同時拆架的方法,具體方案如下:
(1)提前在工作面切眼145 m位置(96#支架處)施工一條回風聯絡巷,作為正、副巷出架時的回風通道。
(2)29406綜放工作面共有147個支架,其中1#~39#支架經正巷拆出,40#~147#支架經副巷拆出(147#支架在拆除后部運輸機前已提前拆出)。將40#支架作為副巷拆架方向的木垛架,依次往外進行拆架。將39#支架作為正巷拆架方向的木垛架,依次往外進行拆架。
(3)工作面拆架期間,在29406正巷皮帶頭(距29406正巷回風聯絡巷20 m處)安裝2臺功率為22 kW的局部通風機,對正巷(1#~39#支架)拆架工作面拆架處進行供風;在29406副巷(距29406副巷口20 m處)安裝2臺功率為30 kW的局部通風機,對副巷(40#~96#支架)拆架工作面拆架處進行供風。29406工作面(1#~39#架;40#~96#架)拆架工作面通風系統見圖3。

圖3 29406工作面(1#~39#架;40#~96#架)拆架工作面通風系統
(4)在29406工作面1#~39#支架拆除完畢后,提前在正巷口構筑永久密閉。而29406工作面40#~96#支架的拆除則繼續利用副巷局部通風機進行供風,該拆架過程工作面通風系統見圖4。

圖4 29406工作面1#~39#支架拆除、封閉后通風系統
(5)當支架拆除到97#支架時,停止局部供風,將通風系統調改為由29406副巷進風、工作面中部回風聯絡巷回風的全負壓“U”型通風方式。29406工作面97#~146#支架拆除期間通風系統見圖5。

圖5 29406工作面97#~146#支架拆除期間通風系統
(6)29406工作面97#~146#支架拆除完畢后,在29406副巷口、29406工作面中部回風聯絡巷口構筑永久密閉。
工作面拆架期間風量配備須考慮為滿足稀釋瓦斯等有害氣體、滿足人員呼吸作業、滿足最低風速等要求即可[4],工作面回撤期間風量由正常回采時的風量1 200 m3/min降低為400~500 m3/min。通過降低配風量使后部采空區氧化帶的含氧量降低,使氧化帶提前進入窒息帶,有效防止后部采空區遺煤自然發火。
工作面拆架期間,仍使用回采期間的注氮系統,氮氣釋放口在距工作面收尾斷面擴削前30 m處埋入采空區,并用木垛加以保護,注氮釋放口距底板高度控制在300 mm以上。通過24h持續不間斷地向29406采空區注入濃度大于97%的氮氣來降低采空區內的氧氣含量,從而降低煤層自然發火的概率。
工作面正、副巷及中間巷利用傳統的兩邊構筑石墻、中間充填黃土的封閉方式,存在著工人勞動強度大、工序復雜、效率較低等缺點。為此,本文提出在封閉巷道時,先用料石構筑密閉前后墻,密閉墻中間的充填材料通過泥漿泵將速凝固化劑直接注入墻體內,不僅節省了人工運料距離,提高了封閉速度(比傳統封閉所用時間節省了5天),作業工序更為簡單,充填密閉效果更好[5]。
29406綜放工作面在收尾拆架期間采取了預防性灌漿、采空區注氮氣惰化、自然發火預測預報、優化工作面通風系統設計、改變工作面拆架工藝、降低采空區漏風、采用新材料進行密閉充填等綜合防滅火措施后,在自然發火觀測點進行人工取樣、束管化驗分析未發現有CO氣體,并且工作面整個收尾拆架封閉期間監測監控系統未監測到CO氣體,綜合防滅火措施效果顯著。
1)29406綜放工作面采用正、副巷同時拆架工藝,支架拆除用時僅僅26天,大大縮短了拆架時間,降低了煤層自然發火的危險性。
2)2940綜放工作面采用了預防性灌漿、采空區注氮氣惰化、自然發火預測預報、優化工作面通風系統設計、改變工作面拆架工藝、降低采空區漏風、采空區實施采后快速封閉等綜合防滅火措施后,工作面在回撤后期回風流內CO濃度為0 ppm,防滅火治理效果較顯著。