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航空發(fā)動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)盤腔溫升特性及抑制方法研究

2021-06-02 06:42:48
燃?xì)鉁u輪試驗(yàn)與研究 2021年1期
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)

(中國(guó)航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院,成都 610500)

1 引言

旋轉(zhuǎn)盤腔是航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部流動(dòng)通道的重要組成部分,盤腔內(nèi)氣體的流動(dòng)換熱特性將直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的性能、壽命和可靠性[1]。發(fā)動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)盤腔內(nèi)的流動(dòng)和換熱受慣性力、哥氏力和離心浮升力的綜合作用,同時(shí)流動(dòng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、影響因素較多,研究難度較大。早期的旋轉(zhuǎn)盤腔流動(dòng)及換熱研究主要以試驗(yàn)為主[2-7],通過(guò)對(duì)旋轉(zhuǎn)盤腔開(kāi)展相關(guān)試驗(yàn),獲得了流量、轉(zhuǎn)速及盤面溫度分布對(duì)流動(dòng)形式及換熱特性的影響規(guī)律。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)盤腔的設(shè)計(jì),常根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行,仍缺少針對(duì)旋轉(zhuǎn)盤腔換熱的系統(tǒng)性研究。

近些年,隨著大型商業(yè)軟件的快速發(fā)展,在旋轉(zhuǎn)盤腔的流動(dòng)換熱研究中逐步采用了CFD 數(shù)值模擬方法。本文通過(guò)對(duì)某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)典型旋轉(zhuǎn)盤腔開(kāi)展數(shù)值仿真及試驗(yàn)研究,得到了旋轉(zhuǎn)盤腔的溫升特性,同時(shí)掌握了旋轉(zhuǎn)盤腔間隙比對(duì)換熱特性的重要影響。所獲得的研究成果對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)盤腔溫升特性的認(rèn)知及抑制方法研究有重要的支撐作用。

2 轉(zhuǎn)靜系旋轉(zhuǎn)盤腔分析及驗(yàn)證

該型航空發(fā)動(dòng)機(jī)典型轉(zhuǎn)靜系旋轉(zhuǎn)盤腔(卸荷腔)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。其有兩路進(jìn)氣,一路為經(jīng)篦齒盤階梯篦齒(進(jìn)口1)后流入卸荷腔;另一路為壓氣機(jī)后軸頸來(lái)流(源于壓氣機(jī)四級(jí)引氣)(進(jìn)口2),經(jīng)過(guò)后軸頸篦齒向前折返,冷卻壓氣機(jī)后軸頸后進(jìn)入卸荷腔。兩股氣流充分摻混后,通過(guò)燃燒室擴(kuò)壓器周向分布的多個(gè)排氣支板排至發(fā)動(dòng)機(jī)外涵。發(fā)動(dòng)機(jī)試車后分解檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),壓氣機(jī)后軸頸(GH4169)表面呈金黃色和藍(lán)紫色,連接螺栓(GH159)頭部表面呈黑色,見(jiàn)圖2。根據(jù)材料變色規(guī)律[8],可判斷后軸頸表面最高工作溫度為600℃~700℃,螺栓頭部約為700℃。初步判定卸荷腔溫度超過(guò)了設(shè)計(jì)值,存在超溫現(xiàn)象。

圖1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)盤腔Fig.1 Rotating disc cavity of aero-engine

圖2 分解檢查結(jié)果Fig.2 Decomposition inspection results

在發(fā)動(dòng)機(jī)上開(kāi)展專項(xiàng)測(cè)溫試驗(yàn)以驗(yàn)證是否存在超溫現(xiàn)象。靜子壁面上(排氣支板附近、隔熱套出口、燃燒室內(nèi)機(jī)匣壁面)布置K型熱電偶(測(cè)量精度±0.7%t(t 為實(shí)測(cè)溫度),測(cè)量范圍-40~1 000℃),轉(zhuǎn)子件上(螺栓頭部、平衡塊)埋入測(cè)溫晶體(測(cè)量精度≯1.5%t,測(cè)量范圍500~1 400℃,安裝示意見(jiàn)圖3)。在發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)核心機(jī)上,錄取了進(jìn)口溫度473 K、壓力290 kPa、轉(zhuǎn)速N2r=102%狀態(tài)下卸荷腔實(shí)際工作溫度,各測(cè)點(diǎn)測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖4,數(shù)值分析結(jié)果見(jiàn)表1。測(cè)試結(jié)果表明,螺栓頭部最高溫度約729℃,卸荷腔排氣支板附近溫度約715℃,卸荷腔內(nèi)及轉(zhuǎn)子壁面均超過(guò)計(jì)算值,存在較高溫升。

圖3 測(cè)溫晶體安裝示意Fig.3 Installation of temperature measuring crystal

圖4 溫度測(cè)試結(jié)果Fig.4 Temperature measurement results

表1 測(cè)溫結(jié)果分析Table 1 Temperature measurement results analysis

3 旋轉(zhuǎn)盤腔溫升特性數(shù)值分析

3.1 數(shù)值模擬

采用ANSYS CFX 15.0 對(duì)卸荷腔的流動(dòng)及換熱進(jìn)行分析。工質(zhì)為理想可壓縮氣體,動(dòng)力黏度和導(dǎo)熱系數(shù)采用Sutherlands 公式計(jì)算。湍流模型選用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型,考慮黏性耗散。流體域與固體域之間通過(guò)設(shè)置交互界面定義守恒關(guān)系,以實(shí)現(xiàn)流體域與固體域之間的能量、動(dòng)量傳遞。計(jì)算邊界按試驗(yàn)錄取條件給定,進(jìn)口1 流量0.689 kg/s,溫度641℃;進(jìn)口2 流量0.100 kg/s,溫度677℃;旋轉(zhuǎn)邊界轉(zhuǎn)速13 694 r/min;出口附近腔壓747.5 kPa。數(shù)值仿真分析結(jié)果見(jiàn)表2,卸荷腔內(nèi)壓力場(chǎng)及速度場(chǎng)分布見(jiàn)圖5。由表2可知,數(shù)值分析結(jié)果與試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果一致性較好,有限元數(shù)值仿真方法可作為研究旋轉(zhuǎn)盤腔溫升的有效手段。

表2 數(shù)值仿真分析Table 2 Numerical simulation analysis

3.2 溫升分析

所研究的卸荷腔屬典型的出口帶節(jié)流的轉(zhuǎn)靜系旋轉(zhuǎn)盤腔,經(jīng)過(guò)對(duì)其結(jié)構(gòu)及流動(dòng)特性的分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生異常溫升的原因有:

(1)間隙比過(guò)大

研究轉(zhuǎn)靜系流動(dòng)特性時(shí),間隙比G是重要參數(shù),為轉(zhuǎn)靜盤間隙s與盤外半徑b之比。旋流系數(shù)βφ是旋流輪盤側(cè)面通道內(nèi)邊界層外的核心空氣旋流的圓周速度(Cφ)與當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)子表面圓周速度(ωr)的比值。研究表明,在轉(zhuǎn)靜系內(nèi),G與βφ呈線性遞減關(guān)系[9]。對(duì)于旋轉(zhuǎn)盤腔流動(dòng)換熱,需有較高的旋流系數(shù),因此要求較小的間隙比設(shè)計(jì)[10]。由結(jié)構(gòu)參數(shù)可知,卸荷腔轉(zhuǎn)靜子間隙范圍為73.9~112.7 mm,盤外半徑為281.0 mm,間隙比為0.263~0.401,對(duì)比國(guó)內(nèi)外成熟發(fā)動(dòng)機(jī)其間隙比設(shè)計(jì)值較大。

(2)風(fēng)阻溫升較大

從卸荷腔結(jié)構(gòu)看,螺栓頭部深入腔內(nèi)較長(zhǎng),且安裝半徑較高(安裝半徑223.0 mm),由此48 顆螺栓產(chǎn)生了較高的風(fēng)阻溫升。從圖5 可知,卸荷腔內(nèi)氣流沿轉(zhuǎn)盤壁面向外運(yùn)動(dòng)、沿靜盤壁面向內(nèi)流動(dòng),主要流動(dòng)特征是順時(shí)針渦。氣流沿轉(zhuǎn)子上升過(guò)程中,螺栓對(duì)氣體做功,螺栓附近氣體溫度上升,之后與篦齒出口氣流摻混。由于流體渦存在,螺栓處總是少部分氣流在攪動(dòng),使得附近溫度較高,被螺栓攪動(dòng)加熱的氣流會(huì)被下一個(gè)螺栓繼續(xù)攪動(dòng),螺栓攪拌產(chǎn)生的熱量不能被及時(shí)帶走,導(dǎo)致攪拌溫度偏高。

圖5 卸荷腔壓力場(chǎng)及速度場(chǎng)分布Fig.5 Pressure field and velocity field of unloading cavity

(3)卸荷腔進(jìn)氣溫度較高

根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果可知,經(jīng)篦齒盤進(jìn)入到卸荷腔的氣體溫度較高(圖4),不利于發(fā)動(dòng)機(jī)的流動(dòng)換熱。

4 卸荷腔溫升抑制方法及驗(yàn)證

根據(jù)前文分析,為抑制卸荷腔超溫,可通過(guò)降低篦齒盤后螺栓的風(fēng)阻即減小螺栓與周圍氣流的相對(duì)速度差,同時(shí)對(duì)卸荷腔內(nèi)渦系進(jìn)行重構(gòu),增強(qiáng)螺栓頭部的換熱效果。具體措施為:①降低螺栓迎風(fēng)面積;②減小螺栓與周圍氣流的相對(duì)速度;③減小間隙比,重構(gòu)卸荷腔內(nèi)渦系,改變流動(dòng)形式;④降低卸荷腔進(jìn)氣平均溫度。根據(jù)上述措施,同時(shí)借鑒國(guó)外發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),開(kāi)展了卸荷腔降溫方案研究及試驗(yàn)驗(yàn)證。

4.1 擋板+短螺栓方案

在卸荷腔篦齒盤后端增加擋板,將篦齒盤來(lái)流氣體向下引導(dǎo),對(duì)卸荷腔內(nèi)的渦系進(jìn)行重構(gòu),同時(shí)將篦齒盤后螺栓換裝為短螺栓,即卸荷腔擋板+短螺栓方案。在發(fā)動(dòng)機(jī)上開(kāi)展專項(xiàng)測(cè)溫試驗(yàn),試驗(yàn)狀態(tài)同前述測(cè)試試驗(yàn)的一致。圖6和表3給出了采用卸荷腔擋板+短螺栓方案的結(jié)構(gòu)及測(cè)試結(jié)果。由表3可知,卸荷腔擋板+短螺栓方案的降溫措施有效,卸荷腔排氣支板附近腔溫降低90℃,螺栓頭部溫度降低55℃,螺栓頭部附近腔溫降低20℃。

圖6 卸荷腔降溫結(jié)構(gòu)及試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果Fig.6 Cooling structure and test results of unloading cavity

表3 卸荷腔擋板+短螺栓方案降溫效果Table 3 Cooling effect analysis of baffle and short bolt

4.2 卸荷腔雙腔雙排方案

根據(jù)擋板+短螺栓方案試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,壓氣機(jī)后軸頸來(lái)流進(jìn)氣溫度較低,但到達(dá)隔熱套前端面時(shí)存在較高的溫升。經(jīng)分析,這是由于壓氣機(jī)后軸頸來(lái)流在整個(gè)卸荷腔內(nèi)進(jìn)氣總量中的占比較低(約12.7%),篦齒盤來(lái)流阻礙了后軸頸來(lái)流進(jìn)入螺栓頭部換熱區(qū)域。為實(shí)現(xiàn)卸荷腔內(nèi)后軸頸來(lái)流占比的提升,并能參與篦齒盤螺栓的攪動(dòng)換熱,設(shè)計(jì)了雙腔雙排方案,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖7。雙腔雙排方案利用卸荷腔隔板將卸荷腔物理分割成兩個(gè)獨(dú)立腔,通過(guò)不同的放氣支板實(shí)現(xiàn)分別排氣。其優(yōu)點(diǎn)為:①方案中實(shí)際的卸荷僅為隔板與篦齒盤所包圍的腔體,此時(shí)轉(zhuǎn)靜子間隙最大值為22.5 mm,間隙比不大于0.08,氣體旋流系數(shù)較高,利于結(jié)構(gòu)換熱;②通過(guò)將篦齒盤來(lái)流的大部分高溫氣體提前排出,壓氣機(jī)后軸頸來(lái)流占比大幅提高,有利于卸荷腔內(nèi)整體溫度水平的降低,利于結(jié)構(gòu)件的換熱。

圖7 卸荷腔雙腔雙排結(jié)構(gòu)示意Fig.7 Double cavity and double row structure

對(duì)卸荷腔原結(jié)構(gòu)、擋板+短螺栓方案以及雙腔雙排方案降溫效果進(jìn)行對(duì)比分析。為準(zhǔn)確開(kāi)展降溫效果對(duì)比,僅比較了螺栓頭部風(fēng)阻功率及溫度,結(jié)果見(jiàn)表4??煽闯?,在進(jìn)、出口流量等邊界保持一致的條件下,雙腔雙排方案可以進(jìn)一步降低螺栓頭部的風(fēng)阻功率及異常溫升。

表4 不同卸荷腔結(jié)構(gòu)降溫效果對(duì)比Table 4 Cooling effect analysis of different unloading cavity structures

5 結(jié)論

采用數(shù)值模擬與試驗(yàn)相互驗(yàn)證的方法,全面深入研究了卸荷腔腔溫。對(duì)不同位置的腔溫和壁溫進(jìn)行測(cè)量,豐富了由螺栓引起的風(fēng)阻溫升試驗(yàn)數(shù)據(jù)。設(shè)計(jì)了不同結(jié)構(gòu)的卸荷腔降溫方案,取得了較好的預(yù)期收益。研究主要得出以下結(jié)論:

(1)由螺栓攪拌引起的風(fēng)阻溫升在發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中不可忽視,減小旋轉(zhuǎn)盤腔螺栓深入長(zhǎng)度、安裝半徑等方法可以降低風(fēng)阻溫升。

(2)旋轉(zhuǎn)盤腔間隙比、進(jìn)出口流量特性對(duì)流動(dòng)換熱有較大影響,較小的間隙比設(shè)計(jì)有利于旋轉(zhuǎn)盤腔結(jié)構(gòu)件換熱效果。

(3)設(shè)計(jì)的卸荷腔擋板+短螺栓方案降溫有效,雙腔雙排方案有更好的降溫能力,研究成果為旋轉(zhuǎn)盤腔流動(dòng)換熱提供了技術(shù)儲(chǔ)備。

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