王 磊
(山西潞安礦業集團慈林山煤業有限公司慈林山煤礦,山西 長子 046605)
由于礦井優先開采賦存較好的煤層,因此對薄煤層的研究工作相對較少,對薄煤層巷道支護研究不重視,支護施工過程中存在參數設計不合理、施工質量不達標等問題,使得巷道圍巖控制效果不理想,巷道后期返修工程量和成本較高。針對薄煤層巷道的穩定與控制,專家學者前期取得了一定的研究成果[1-4],為薄煤層軟弱煤巖體控制原理與技術研究提供了研究基礎。
本文基于對慈林山9107 運輸巷變形破壞原因的分析,提出了圍巖變形控制技術要點,并結合巷道圍巖條件設計了支護參數。現場應用結果表明,經過錨索+穿層錨桿補強后,有效控制了巷道變形破壞,成功地抑制了巷道片幫,巷道變形量在可控范圍內,保障了回采巷道服務期間的正常使用。
9107 運輸巷位于井田北翼一盤區,設計沿9#煤層頂板東西向掘進,長度為1422 m,巷道斷面為4.6 m×2.4 m,用于承擔9107 工作面的進風、運輸、行人等任務。9#煤層平均埋深為310 m,煤層厚度0~1.98 m,平均厚度1.6 m,煤層傾角2°,屬于近水平薄煤層。直接頂為泥巖,平均厚度2.4 m;基本頂為粉砂巖,平均厚度為5.6 m;底板為砂質泥巖,平均厚度3.2 m。根據物探資料顯示,該巷道在掘進區域內無大的陷落柱和大的斷層等地質構造。巷道掘進過程中,隨煤層傾伏變化巷道的角度變化較小。工作面布置示意圖如圖1。

圖1 工作面布置示意圖
9107 運輸巷斷面形狀為矩形,巷道寬4.6 m,高2.4 m,采用鉆爆法破底掘進施工。原支護形式為錨桿支護,頂板選用型號Φ20 mm×L2000 mm高強錨桿,間排距800 mm×800 mm;幫部選用型號Φ18 mm×2000 mm 玻璃鋼錨桿支護,間排距900 mm×800 mm。巷道原支護方案如圖2。
由于巷道圍巖較為松軟破碎,同時半煤巖巷存在煤巖交界面,在原支護方案下,掘進工作面推進50 m 后,后方巷道變形顯著,頂板明顯下沉,同時幫部玻璃鋼錨桿發生脫錨現象(如圖3),片幫嚴重,威脅工作面人員、設備安全。

圖2 巷道原支護方案

圖3 巷幫玻璃鋼錨桿脫錨
(1)巷道頂底板力學性能差,松軟破碎。煤層頂、底板的巖性主要為泥巖,巖石力學強度較低,受擾動易變形破壞。同時由于巖體由黏土礦物組成,因而遇水易膨脹、崩解,且易風化。
(2)頂板賦存砂巖含水層。據鉆孔揭露情況,巷道賦存較大范圍的頂板砂巖含水層。受頂板淋水影響,加之圍巖較為破碎,錨桿等支護構件易受水侵蝕破壞,同時泥巖頂板遇水泥化崩解,支護系統穩定性較差。
(3)煤層厚度波動不定。受煤層厚度變化影響,半煤巖巷道圍巖結構不穩定,圍巖巖性復雜多變。巷道施工過程可能會遇到全煤、半煤巖和全巖等斷面情況,巖性大幅波動為巷道支護設計與施工帶來了阻礙。
針對9107 巷道圍巖松軟破碎且存在煤巖交界面這一條件,為控制圍巖變形,提出采用錨桿索補強圍巖控制技術保障巷道穩定,可實現改善巷道圍巖承載性能、增強煤巖體整體完整性、抑制巷道變形的效果。
2.2.1 支護原理
(1)發揮巷道深部穩定巖體的承載能力,強化錨索支護作用。在對巷道進行支護時,可充分利用兩肩和兩窩應力集中壓縮區穩定巖體的承載力。
(2)改善支護結構與圍巖的變形協調性,實現高阻柔性支護。半煤巖巷道的變形呈不均勻特征,應在變形初期適當考慮讓壓,并及時實現高剛度阻力支護,避免產生大量有害變形。這就要求支護結構與煤巖體具有較好的協調性,即支護結構應具有讓壓性和高阻性。
(3)提高巷道圍巖的整體穩定性,使巷道全斷面變形在可控范圍之內。為保證整個巷道斷面煤巖體的穩定,應遵守強力控頂、幫部抗剪的原則。一方面要注意保證頂板的穩定性,避免由于覆巖離層引起的幫部承受載荷過高,進而引起幫部變形顯著。若巷幫變形量較大,會出現頂板下沉空間,將無法避免頂板下沉破壞。可通過在頂板布置高預緊力錨索實現強力控頂。另一方面需注意控制煤巖結構面剪切滑移。可通過布置穿層高強錨桿以控制層間滑移,抑制半煤巖巷道的不均勻或局部變形,保障巷道圍巖結構的穩定性。
(4)增大錨桿索托盤尺寸,增大護表面積,提高幫部側向支護阻力。通過采用大尺寸墊板,配合槽鋼或鋼帶支護,增加巷道表面的護表面積,充分發揮出預緊作用。
(5)提高托盤等護表結構的材料剛度。若托盤強度不夠,無法施加高預緊力,通過選用優質高強度鋼材制成的托盤,使穿層錨桿在煤巖交界面處具有高錨固力,從而有效抑制煤巖層間的剪切滑移。
(6)注意發揮巷道兩肩深窩的承載能力。巷道開掘后圍巖應力狀態重新分布,本質是應力釋放和轉移。由于兩幫煤體承擔上覆巖層載荷,因此會在巷道肩窩位置產生應力壓縮區(圖4)。該區域應力高度集中,圍巖在壓應力作用下形成一個較為穩定的區域,若將錨索的錨固位置設在此區域可實現良好的支護效果。巷道底板的兩幫煤體下方也有應力集中區域。針對巷道圍巖力學狀態分布特征,可布置傾斜錨索實現圍巖的深層錨固。

圖4 半煤巖巷圍巖控制原理
2.2.2 支護參數優化
根據9107 運輸巷巷道圍巖條件,結合巷道原支護參數,綜合上述分析與工程類比,確定了薄煤層半煤巖巷圍巖變形控制方案及技術參數,如圖5。
補強錨索選用Φ21.6 mm×L4000 mm 的普通錨索,頂板垂直布置三根,間排距2 000 mm×2000 mm;頂底板兩側肩窩各布置一根斜拉錨索,與垂直方向的夾角為60°。穿層錨桿選用型號為Φ20 mm×L2000 mm 的高強錨桿,與水平方向夾角為30°。

圖5 巷道補強支護方案
采取錨索補強+穿層錨桿控制技術對原支護方案進行優化后,圍巖結構完整性及承載能力被改善加強,能夠抑制頂板下沉及煤巖交界面滑移錯動。為驗證支護效果,對巷道圍巖變形情況進行了觀測分析,巷道變形情況如圖6。
由圖6 可知:巷道的頂板下沉量、兩幫移近量、底鼓量在巷道掘進初期快速增加,當掘進工作面向前推進至大概50 m 遠時,巷道圍巖的變形速率開始逐漸減小,變形趨于穩定。最終,巷道兩幫移近量達100 mm,頂板下沉量達87 mm,底鼓量達17 mm,表明采取錨索補強+穿層錨桿控制技術后能夠有效對巷道圍巖進行加固,改善了圍巖承載性能,抑制巷道圍巖變形破壞,保證了巷道服務期間的通暢。

圖6 巷道變形量曲線
(1)針對慈林山煤礦9107 運順巷原支護巷道圍巖控制效果不佳問題,分析了巷道變形原因,提出圍巖控制原理,并結合巷道條件設計了支護參數。
(2)采取錨索補強+穿層錨桿加固措施后,現場實測表明支護效果良好,改善了圍巖承載性能,抑制了巷道變形破壞,保障了服務期間巷道的穩定。