劉俊陽(中海油能源發展裝備技術有限公司上海分公司,上海 200335)
東海某氣田部分生產井進入中后期生產,產能下降較快。為了延長各生產井壽命,提高采收率,需要對目標氣田生產系統進行降壓操作,以提高低產低效井產能。根據實際產能及現場情況,選用匹配的天然氣壓縮機,同時對目前主工藝流程進行優化,實現多口低產井共用壓縮機,為周邊油田降壓增產提供新模式、新思路。
某平臺原主工藝流程:單井產氣經生產/計量管匯后進入生產分離器進行油、水、氣三相分離,分離的氣相進入海管外輸;分離的水相進入水力旋流器做進一步處理,達標后直接排海;分離的油相進入閉式排放系統。

表1 平臺各井油嘴前的壓力和產量

表2 主要設備操作參數
從表1可以看出,C1井和C8井由于產氣量和產液量較小,油壓較低,已不具備降壓空間,暫不考慮降壓生產。主要設備操作參數如表2所示。現在C6井的油壓相對較低,已經接近目前生產分離器的操作壓力4 000 kPaG。根據油藏信息,C6井水體能量不是很強,所以油壓下降較快,后期出水量大幅增加的可能性不大;C3井油壓保持水平好,水體能量可能相對充足,目前產水持續上升,估計后期可能會達到50~100 m3/d水平;C9后期大量產水的概率相對較低。所以,根據對工藝處理系統設計處理流程和目前實際操作的對比,優先考慮對C6井實施單井降壓,降低C6單井操作壓力。未來根據油藏數據,結合實際生產需求和降壓生產效果,逐步的對C9、C3實施降壓生產。
根據潛力分析,流程改造將采用單井降壓與多井降壓改造模式相結合,降低單井或多口井的流程背壓,釋放氣田產能,然后利用增壓設備,將低壓井產氣增壓外輸。
實施單井降壓,氣量一定的情況下,隨著壓力的下降,輸氣管線管徑閥門尺寸逐漸增大,勢必會增加投資成本,根據API RP14E 規范對單相氣體流速要求,流速按18.3 m/s進行反算,C6井單井產氣按50 000 Sm3/d(考慮2.0波動系數),操作壓力在1 400 kPaG、1 000 kPaG、500 kPaG三種工況下計算管徑分別為7.62 cm、7.62 cm、10.16 cm。綜合考慮,現階段考慮3吋管線作為降壓改造輸氣管線。C6單井降壓具體流程,單井物流從油嘴后出油管線引出,油水氣首先進氣液分離器,進行第一次氣液分離器,脫出多余水分,滿足壓縮機進氣含水量要求。分離低壓氣進入天然氣壓縮機,增壓后與其他高壓井匯合進入生產分離器,分離的油經凝析油泵增壓后進生產分離器。項目實施階段,又對上述流程進行了優化,保留氣/液進生產分離器的常規流程外,增加了天然氣壓縮機和凝析油泵直接進外輸海管的流程,一方面提高了流程的靈活性,同時在生產分離器出現應急關斷的情況下,C6井可以正常生產外輸,降低產氣量損失。
即各組分物理化學性質等。井口物流組分的變化不僅影響工藝流程和壓縮機選型設計,同時還影響發動機的性能表現。
即用戶要求處理的氣體體積,通常用單位時間內標準狀態下壓縮機處理的氣體容積表示,單位為Sm3/h。供氣量不能直接用于設計計算壓縮機的尺寸大小,需要將其換算成“容積流量”。所謂容積流量,系指壓縮機末級排出的氣體數量,折算到進口狀態時的壓力與溫度下的氣體容積,并加上壓縮過程中分離掉的水分與洗滌掉的無用組分[1]。
壓縮機進氣壓力與進氣溫度隨著上游工藝條件發生變化,在設計時需要選擇合適的設定值。進氣溫度一般要求控制在烴露點以上。
壓縮機末級排出氣體的壓力,即壓縮機下游流程之背壓。作為外輸壓縮機時,排氣壓力相對較高。
需要嚴格限制壓縮機排放溫度,主要原因包括:不飽和烴類氣體溫度高時會發生裂解;腐蝕性氣體溫度高時腐蝕性增強;高溫下潤滑油性能惡化,并可能在排氣閥及活塞環上結焦積炭,甚至在排氣管道內沉積;無油潤滑的往復式壓縮機,其活塞環、填料等均采用自潤滑有機材料,工作溫度不宜過高。井口典型物流組分如表3所示。C6物流典型參數如表4所示。

表3 井口典型物流組分

表4 C6物流典型參數
分析該項目典型井口的天然氣組份數據可知,甲烷值含量最高為87.43%;同時該天然氣中含有一定比例的重烴、二氧化碳和水。在壓縮機選型模擬計算時需要充分考慮這些因素的影響。

表5 工藝專業提供的典型年份處理量
根據允許的排氣溫度、氣缸壓縮比以及工作效率來確定壓縮級數。假定所有級壓比相同,實際設計中,低壓級壓比配置稍高、高壓級壓比配置稍低將有利于提高機組整體性能。往復式壓縮機設計參數:處理能力:5.0×104Sm3/d;壓縮級數:2級。
根據表5典型年份壓縮機處理量可以看出,單臺壓縮機二級壓縮運行可滿足生產需求。壓縮機入口壓力在0.5~1.4 MPaG之間波動,出口壓力受下游管網壓力影響,現階段出口壓力調整基本維持在4.5 MPaG。
設計階段參照的天然氣組分數據很可能與實際情況存在一定差異。設計者需要實時了解組分變化情況,以便對壓縮機組進行必要的調整,始終滿足增壓需求。若進口氣體夾帶液滴,會造成液擊,損壞機器,影響壓縮機正常運行,通過對C6井口典型年份物流組分的分析,含水量波動較大,產液量較大時,壓縮機無法正常穩定運行,需要在壓縮機上游增加氣液分離裝置,通過氣液分離,將多余的水分脫除,達到滿足壓縮機進口含水量要求。氣液分離器按立式兩相分離器計算,根據氣體流速法計算,氣液分離器處理液量按300 m3/d,充分考慮未來產液量的增大,滿足壓縮機正常運行要求。經計算,氣液分離器尺寸為Ф700 mm×2 400 mm。氣液分離器進口管線設置預留口,為將來其他低壓井的接入提供接口條件,氣液分離器設置旁通管線和閥門,含液量低的井口物流可通過旁通管線直接進往復式壓縮機[2]。
2019年,嚴格按設計要求完成了現場的設備安裝和管線連接,投產兩年多以來,取得了預期的增產效果?,F場安裝好的往復式壓縮機撬及氣液分離裝置(如圖1所示)。

圖1 氣液分離裝置
通過對井口物流組分、產量的分析,選擇滿足降壓生產的往復式壓縮機作為降壓改造的核心設備,同時考慮進口組分夾帶液滴,在壓縮機之前安裝氣液分離裝置,現場實施后提高了產氣量,施工時還預留了其他低產井的接入口,為將來多井共用壓縮機提供了可行性,達到了預期的穩產、增產效果。