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純堿鐵分偏高的原因及預防措施

2021-06-18 06:53:08劉玉山侯夢迪姚德營孫武周
純堿工業(yè) 2021年3期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

劉玉山,侯夢迪,姚德營,孫武周

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

所謂“鐵高堿”通常是指鐵含量超過一定的標準,體現(xiàn)在中間產(chǎn)品(重堿)或成品純堿,我公司優(yōu)質(zhì)輕質(zhì)純堿鐵分指標按照≤0.0018%進行生產(chǎn)操作調(diào)整。在生產(chǎn)過程中,影響純堿成品質(zhì)量的主要因素就是“鐵高堿”問題。

1 生產(chǎn)中出現(xiàn)純堿鐵分偏高的原因

在重堿整個生產(chǎn)過程中,塔器、管道都是碳鋼制成,在母液和進塔氣體里的氧及二氧化碳、氨、氯等的作用下,鋼鐵極易發(fā)生電化腐蝕和化學腐蝕,這兩種腐蝕所產(chǎn)生腐蝕物是復雜的混合物,在生產(chǎn)系統(tǒng)波動以及工藝控制不嚴,預防措施不力時,由所接觸的液體或固體介質(zhì)帶入產(chǎn)品,生成鐵高堿,即生產(chǎn)中所謂的“紅堿”。根據(jù)其成因不同,分析如下:

1)進入碳化塔中窯氣、爐氣含氧高。

進入碳化塔系統(tǒng)的氧主要來自煅燒車間的爐氣和石灰車間的窯氣,它們含氧的高低直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,也是日常生產(chǎn)中,導致純堿鐵高的重要因素之一。

煅燒爐氣系統(tǒng)及石灰窯氣系統(tǒng)有空氣漏人系統(tǒng),導致氧含量偏高。

2)碳化塔清洗過度。

工藝管理不當,碳化塔清洗時間長;或設(shè)備檢修后,開碳化塔作業(yè),制堿時間短,塔內(nèi)結(jié)疤少,改為清洗塔,中和水含F(xiàn)e3+高,導致純堿Fe3+高。

3)系統(tǒng)硫化鈉消耗大,硫化鈉加入量偏少。

為了防止設(shè)備腐蝕,延長其使用壽命和預防紅堿的發(fā)生,在生產(chǎn)工藝系統(tǒng)加入一定量的硫化鈉。碳化塔工藝管理不到位,以及生產(chǎn)波動大,碳化塔FeS保護膜頻繁脫落,硫化鈉損耗大,沒有及時添加硫化鈉。

4)碳化塔停塔時間長,暴空在空氣中,設(shè)備表面鐵銹多,被氧化;或碳化塔大修,設(shè)備更新,設(shè)備表面鐵銹較多、雜質(zhì)多,開塔時,工藝管理不到位,塔器表面沒有形成良好的FeS保護膜,鐵的氧化物進入生產(chǎn)系統(tǒng)中。

5)工藝管理不當,碳化塔操作不穩(wěn),中溫、塔壓波動大,碳化塔液位波動大,塔上部硫化物保護膜脫落,進入堿液中,在濾堿機濾餅就出現(xiàn)許多黑點,引起純堿鐵高。

2 預防產(chǎn)品含鐵高的措施

1)下段氣含氧指標O2≤0.8%、中段氣含氧指標O2≤0.8%,含氧超標,S2-極易與O2反應,碳化塔塔壁沒有FeS膜保護,塔壁腐蝕,導致鐵高堿。因此爐氣CO2濃度控制≥85%、窯氣濃度CO2≥39%,以及含氧量要嚴格控制≤0.8%,時刻關(guān)注,發(fā)現(xiàn)含氧高,及時聯(lián)系石灰車間及煅燒車間,并要細致檢查爐氣系統(tǒng)及窯氣系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)漏點及時消除。

2)操作精心,保證碳化塔液面穩(wěn)定,清洗塔、制堿塔塔壓控制要穩(wěn),定氣調(diào)水,根據(jù)制堿塔塔況情況以及生產(chǎn)負荷,碳化塔設(shè)定好一定量的中段氣、下段氣量,只調(diào)節(jié)進塔中和水量來操作碳化塔,減少人為波動。

3)優(yōu)化碳化操作,合理選擇制堿、清洗周期。在制堿過程中,根據(jù)本廠碳化塔特殊的內(nèi)部結(jié)構(gòu),不同的塔組,時刻關(guān)注中和水含鐵指標和成品純堿鐵指標的變化,靈活掌握各制堿、清洗周期。保證碳化塔不過洗,強化預中和,提高CO2濃度,中和水CO2維持在50~70 tt情況下,其含鐵量較低。

2020年6月18日9#壓縮機、6#壓縮機故障停機,窯氣量少,生產(chǎn)系統(tǒng)波動前后的純堿Fe3+等指標變化趨勢如圖1。隨著清洗氣及中段氣量的急劇下降,中和水CO2濃度下降幅度超過10 tt,F(xiàn)e3+含量明顯上揚,產(chǎn)品質(zhì)量不合格。

圖1 生產(chǎn)系統(tǒng)波動對指標的影響

4)碳化塔操作尤其重要,中溫、塔壓的波動也是造成鐵高堿的誘發(fā)因素。碳化塔十七圈溫度控制在65~70 ℃,碳化塔塔壓控制在310~325 kPa為宜。

5)做好系統(tǒng)加硫工作。硫化鈉量根據(jù)實時生產(chǎn)狀況、碳化中和水含F(xiàn)e3+量靈活調(diào)整。氨鹽水及時取樣分析S2-濃度,便于及時調(diào)整硫化鈉量,氨鹽水S2-濃度一直維持在0.004~0.05 tt左右。

但要注意,因硫一部分隨出堿液進入重堿,在煅燒時又與H2O反應生成H2S和SO2:

3S+2H2O→2H2S+SO2

部分H2S在爐氣中又與氧反應,氧化成單體硫,粘附在爐氣管道和爐氣冷卻器上,增加爐氣系統(tǒng)的阻力;硫加過量,帶來另外的問題是重堿發(fā)黑,形成“灰堿”。所以硫化鈉還不能加過量。

2020年9月4日7:30窯氣含氧偏高, 窯氣O2達到1.8%,純堿Fe3+達到0.0022%;立即調(diào)整硫化鈉使用量,提高氨鹽水S2-含量至0.05 tt,5個小時后,純堿鐵分降至0.0016%;10個小時后窯氣O2降至0.8%,純堿鐵分維持在0.0014%,調(diào)整硫化鈉量,維持氨鹽水S2-含量0.01 tt。

系統(tǒng)添加硫化鈉,起到輔助作用,降低純堿鐵分,主要是靠生產(chǎn)穩(wěn)定,窯氣系統(tǒng)含氧低。

6)要注意硫化鈉的品質(zhì)問題,每批進來的硫化鈉,要有硫化鈉質(zhì)量報告,要求硫化鈉含量≥60%。

7)采用非金屬材質(zhì)或耐腐蝕材質(zhì)。

近幾年,重堿碳化工藝系統(tǒng)采用了非金屬材質(zhì)或耐腐蝕材質(zhì),避免了鐵離子進入純堿中。一樓碳化中和水DN300聯(lián)絡管采用PVC復合管,部分采用鋼襯尼龍管;碳化塔出塔DN200堿液管采用316L不銹鋼材質(zhì),一樓至五樓堿槽DN150堿管采用PVC復合管;DN250中和水總管及進塔DN150中和水管采用PVC復合管;DN400氨鹽水總管采用鋼襯尼龍管;碳化塔DN350出氣管以及尾氣總管采用(環(huán)氧樹脂)玻璃鋼管。鑄鐵菌帽碳化塔改為鈦板篩板塔。

3 長期停塔或碳化塔大修,開塔不出鐵高堿的措施

1)重視碳化塔掛硫前加氣沖洗,碳化塔先加滿水,通入清洗氣1 000~1 500 m3/h攪動洗塔,將塔內(nèi)的鐵銹通過加氣攪動排出塔底,放水時必須伴隨氣體攪動。

2)重視碳化塔掛硫,要分多次。

第一次掛硫作業(yè),加硫化鈉12~20袋(25 kg/袋),塔內(nèi)加水約140 m3,分析塔內(nèi)硫洗液中S2-含量,S2-含量控制在0.008 tt,加氣攪動(清洗氣1 000~1 500 m3/h)30 min,停氣靜置2~3 h,再加氣攪動,掛硫時間必須48 h以上。

第二次掛硫,現(xiàn)將塔內(nèi)水放凈,再次加硫8~15袋(25 kg/袋),塔內(nèi)加水約140 m3,加氣攪動(清洗氣1 000~1 500 m3/h)30 min,停氣靜置2~3 h,再加氣攪動,掛硫時間必須24~48 h。分析硫洗液中S2-含量,要在0.01~0.03 tt之間,且保持不變,如硫洗液中S2-含量低,必須再次加硫,以保證硫洗效果。

開塔前一邊在塔內(nèi)加氣攪動(1 000 m3/h左右),一邊外排硫洗水,待硫洗液放凈后,再次加清水沖洗一次,將塔內(nèi)的雜質(zhì)及多余的硫化物沖洗干凈,保證不出“灰堿”。

3)碳化塔大修,必須對菌帽、塔圈等設(shè)備進行噴砂處理,除去設(shè)備表面的鐵銹及雜質(zhì)。

實例:15#碳化塔(篩板)停塔大修。

大修結(jié)束,安裝前對菌帽、塔圈等設(shè)備進行噴砂處理,以及洗塔、加硫等操作。碳化塔開啟作業(yè),運行16 h,重堿鐵分一直維持在8 ppm以下,純堿鐵分在0.0015%左右。

4 結(jié) 語

當出現(xiàn)鐵高堿,及時對生產(chǎn)、操作檢查、分析,發(fā)現(xiàn)存在的問題,針對問題,操作調(diào)整要果斷,措施要得當,純堿鐵分滿足客戶質(zhì)量需求。重要的是要精心操作,工藝上不斷改進,要嚴格執(zhí)行工藝指標,嚴格遵守崗位技術(shù)操作規(guī)程,才能保證不出鐵高堿。

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