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改善T91鋼潔凈度的生產實踐

2021-06-22 03:39:34陳秀強白效睿
工業加熱 2021年5期

陳秀強,白效睿,安 杰

(撫順特殊鋼股份有限公司,遼寧 撫順 113001)

T91(10Cr9Mo1VNbN)是重要的高壓鍋爐管材用鋼,被廣泛應用于制造火力發電廠鍋爐的過熱器、再熱器等[1]。當前,冶金行業已經認識到潔凈度對鋼材服役壽命的重要性,下游用戶對其潔凈度要求也日趨苛刻,所以必須通過冶煉工藝技術的改進,不斷提升T91鋼的潔凈度,尤其是夾雜物控制水平。

1 T91鋼生產工藝流程

T91是撫順特鋼生產的不銹鋼管坯之一,其化學成分要求見表1。

表1 T91鋼的化學成分 %

B類非金屬夾雜物評級標準為B細≤2.0級、B粗≤1.0級。

撫鋼二煉鋼廠生產不銹鋼管坯T91的工藝流程為:30 t非真空感應爐→VOD→LF→IC。

非真空感應爐的優勢在于采用本鋼種或近似鋼種的返回鋼(注余、切頭、切尾等)、鐵合金作為原材料,能夠最大限度地回收合金元素,降低金屬料消耗,從而降低冶煉成本。T91鋼配料目標w(c)=0.60%~0.65%、w(Si)≤0.30%,除S、N外的其他元素要求配入標準范圍之內。非真空感應爐負責鋼鐵料的熔化,出鋼鋼水溫度≥1 670 ℃,扒凈渣后入VOD精煉。VOD真空吹氧脫碳工藝是通過真空操作降低脫碳反應的CO分壓,從而達到脫碳目的的爐外精煉技術,其工藝包括吹氧脫碳和還原脫氣兩個階段。VOD在吹氧脫碳后,向鋼中加入白灰、螢石等渣料和硅鐵、Al粒等脫氧劑,并在真空狀態下促使渣鋼充分混沖,從而達到鋼液脫氧、脫硫的精煉目的,夾雜物即在此階段產生。VOD還原脫氣后采用底吹氮氣的方式進行氮合金化操作。為提高氧含量控制水平,原工藝扒出部分鋼包頂渣,入LF爐補加等量的白灰、螢石重新造渣,之后軟吹澆鑄。

2 軋材的夾雜物分析

B類(氧化鋁類)夾雜物是影響撫鋼T91產品質量的主要因素,T91鋼中典型B類夾雜物形貌,見圖1。

圖1 T91軋材中典型B類夾雜物形貌

通過掃描電鏡分析圖1所示夾雜物的化學成分,結果見圖2和表2。

圖2 T91軋材中典型B類夾雜物掃描電鏡分析

如表2所示,撫鋼二煉鋼生產的T91軋材的B類夾雜物成分為Al-Mg-Ca-O或Al-Ca-O類。VOD冶煉T91鋼屬于鋁脫氧鋼,VOD吹氧脫碳后加入Al粒和硅鐵作為還原劑,在鋼水中產生大量的脫氧產物Al2O3夾雜。脫氧產物逐漸與鋼包頂渣或鋼包耐材中的Mg、Ca反應,同時在后續冶煉過程中碰撞長大,但未及時上浮去除,便會形成非金屬夾雜物殘留在鋼中,最終導致軋材形成如圖1所示的B類夾雜物。

表2 T91軋材中典型B類夾雜物掃描電鏡分析 %

采用Al脫氧時,夾雜物演變過程:初始形成氧化鋁夾雜,隨著冶煉繼續進行,氧化鋁夾雜與鋼包中的Mg發生置換反應生成鎂鋁尖晶石,而后再與爐渣中的鈣反應,最終形成表2所示的化學成分。夾雜物演變過程中出現的Al-O、Al-Mg-O、Al-Mg-Ca-O、Al-Ca-O四類夾雜物中,Al-O(氧化鋁)和Al-Mg-O(鎂鋁尖晶石)的熔點高、形狀不規則,相對容易上浮去除。一旦爐渣中的Ca元素參與進來使夾雜物的成分轉變為Al-Mg-Ca-O或Al -Ca-O之后,夾雜物形將變成低熔點的圓球形,其上浮去除的難度顯著增大。

3 改善T91鋼B類夾雜物的措施

3.1 優化造渣工藝,提高爐渣對夾雜物的吸附能力

依據T91鋼的冶煉工藝流程,B類夾雜物(氧化鋁類夾雜物)來源于VOD還原脫氣階段的鋁脫氧反應,所以說優化VOD還原開始至LF爐的鋼包精煉渣成分,使其對夾雜物有良好的吸附能力,是改善T91鋼B類夾雜物的關鍵所在。分析原工藝鋼包頂渣的化學成分,見表3。

表3 原工藝爐渣成分 %

表3所示,VD結束的爐渣二元堿度為4~5,LF爐重新造渣后的爐渣二元堿度為6~8,另外爐渣中存在大量的CaF2,使渣中存在高含量的鈣離子,為冶煉過程中夾雜物加速向Al-Mg-Ca-O、Al-Ca-O形貌轉變提供了條件,同時VD結束時的爐渣經常出現偏稠的現象,實際生產中還需要補加螢石調整爐渣的流動性,同時扒渣補加白灰螢石工藝,更進一步增加了爐渣中的鈣離子含量。原工藝采用的高堿度和大渣量精煉方式,雖然對降低鋼水氧含量具有顯著作用,檢驗鋼水氧含量可達(15~20)×10-6,但促進生成了難以上浮去除的高鈣含量的Al-Mg-Ca-O、Al-Ca-O類夾雜物,惡化了軋材上B類夾雜物的控制水平。

生產實踐證明,精煉爐渣具有良好的流動性方能保證夾雜物的上浮去除效果。精煉爐渣優化的方向是通過減少VOD還原渣料中的白灰和螢石用量,降低爐渣二元堿度,提高爐渣流動性,來提高氧化鋁形成初期爐渣吸附夾雜物的能力。生產中,將白灰螢石配比由白灰20 kg/t、螢石12 kg/t下調至白灰16 kg/t、螢石9 kg/t 之后,爐渣流動性明顯改善,同時保證了白渣狀態,分析優化后的VD結束爐渣化學成分,見表4。

表4 優化后VD結束爐渣成分 %

對于當前T91鋼的潔凈度要求來說,VOD還原脫氣之后,即真空狀態渣鋼混沖15~20 min,直接軟吹出鋼澆鑄,此時精煉時間較短,鋼水還很難完全滿足B類夾雜物苛刻的標準要求,鋼水氧含量檢驗亦偏高(30~35)×10-6。依據表4的氧化硅和氧化鋁成分可知,精煉爐渣成分也沒有達到理想狀態,吸附夾雜物的能力有限。所以,工藝優化后保留了VD結束至LF爐的扒渣重新造渣工藝,將補加白灰螢石修改為補加等量氧化鋁含量35%的合成渣,用以優化精煉爐渣成分。優化后LF爐精煉爐渣成分,見表5。

表5 優化后LF爐渣成分(質量分數) %

3.2 降低VOD吹氧脫碳的鋼水氧化性

T91屬低碳不銹鋼,碳含量為0.08%~0.12%,原工藝是通過VOD吹氧脫碳階段的強氧化性氣氛,在真空下將鋼水碳含量脫至w(C)≤0.03%,隨著鋼水碳含量降低,鋼水氧化程度逐漸增加。此危害除鋼水嚴重燒損造成成本損失外,后續采用鋁粒脫氧會產生大量脫氧產物Al2O3(非金屬夾雜物)污染鋼液,增加夾雜物超標的風險。所以,優化后將VOD吹氧脫碳后的鋼水目標碳含量由≤0.03%修正為0.06%~0.07%,用以緩解鋼水氧化程度,減少氧化鋁夾雜物產生量。

4 改善后T91鋼潔凈度控制水平

通過以上措施,撫鋼二煉鋼生產T91鋼軋材的平均氧含量25.2×10-6。B類夾雜物控制可滿足標準要求,實物水平,見表6。

表6 B類夾雜物控制水平

5 結 論

(1)T91軋材中的B類夾雜物成分為Al-Mg-Ca-O或Al-Ca-O類,是由脫氧產生的氧化鋁夾雜與鋼包耐材和鋼包頂渣逐漸反應演變而來;

(2)優化了VOD還原階段的渣料配比,降低了渣料用量,同時改進了LF爐精煉爐渣成分,使T91鋼軋材的平均氧含量達到25.2×10-6,同時可穩定滿足B細≤2.0級、B粗≤1.0級的標準要求。

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