劉 劍
(中核核電運行管理有限公司運行五處,浙江 海鹽314300)
秦山核電三廠(以下簡稱“秦三廠”)兩臺機組汽輪發(fā)電機型號為TC4F-52,為單軸、三缸、四排汽、再熱凝器沖動式。每臺汽輪發(fā)電機有主汽門、調(diào)門、再熱主汽門、再熱調(diào)門各4個,共16個汽門,其中,有伺服調(diào)節(jié)功能的有7個,分別是:2#主汽門(簡稱MSV)、4個調(diào)門(CV)、再熱調(diào)門(ICV)C、再熱調(diào)門D。 在執(zhí)行調(diào)門全行程動作試驗期間,兩臺機組多次發(fā)生調(diào)門卡澀現(xiàn)象。其中,1號機組4#調(diào)門1次,2號機組3#調(diào)門4次。一個調(diào)門卡澀失去調(diào)節(jié)作用后,其他調(diào)門也將不在正常的控制位,汽輪機功率控制將受到嚴重影響。
汽輪機控制油(簡稱EHC油)分為動力油和保護油兩部分。動力油進入主汽門、調(diào)門、再熱主汽門、再熱調(diào)門等設備的油動機活塞,和閥門機構(gòu)的彈簧配合,開啟和控制閥門;保護油進入油動機的控制閥,控制動力油進出油動機的活塞,實現(xiàn)閥門啟閉,緊急情況下,保護油快速泄壓,切斷動力油供給并快速泄壓,各汽門快速關(guān)閉,從而達到汽機保護的目的。秦三廠汽輪機調(diào)門控制回路由伺服閥、快關(guān)電磁閥和遮斷閥3個主要設備組成。保護油經(jīng)快關(guān)電磁閥進入遮斷閥閥腔,推動遮斷閥閥芯克服彈簧力使其打開;動力油經(jīng)打開的遮斷閥,通過伺服閥按照控制信號比例調(diào)壓后進入油動機調(diào)節(jié)調(diào)門開度。調(diào)門控制原理如圖1所示。

圖1 調(diào)門控制原理圖
伺服閥是由力矩馬達、兩級液壓放大和機械反饋系統(tǒng)等組成。當線圈中有電流通過,產(chǎn)生一磁場,在其兩側(cè)磁鐵的作用下,產(chǎn)生一旋轉(zhuǎn)力矩,使擋板轉(zhuǎn)動。擋板轉(zhuǎn)動使兩只噴嘴前的油壓不相等,則滑閥兩端的油壓也不相等,差壓導致滑閥移動,使滑閥凸肩控制的油口開大或關(guān)小,并控制通往油動機活塞下腔的高壓油,最終控制調(diào)門開度。伺服閥工作原理如圖2所示。

圖2 伺服閥工作原理圖
在進行調(diào)門試驗時,操縱員按下“CV TEST”按鈕后,伺服閥減小進入油動機的動力油油壓,調(diào)門逐步關(guān)小;當調(diào)門開度小于10%后,快關(guān)電磁閥動作,對遮斷閥閥腔泄壓,遮斷閥關(guān)閉,進入油動機的動力油被截斷并泄壓,調(diào)門關(guān)閉;松開“CV TEST”按鈕后,快關(guān)電磁閥復位、遮斷閥復位、伺服閥復位,進入油動機油壓建立,調(diào)門打開。
從調(diào)門的控制原理分析,只要快關(guān)電磁閥、遮斷閥或伺服閥中的任意一個設備故障都可能導致調(diào)門失去調(diào)節(jié)功能。快關(guān)電磁閥的開關(guān)狀態(tài)有明顯的指示,如果是快關(guān)電磁閥動作不正常,通過目視檢查可以發(fā)現(xiàn),且維修人員可以使用專用工具活動閥芯以消除故障;如果是伺服閥缺陷,通過插拔伺服閥的信號接頭或可消除調(diào)門卡澀缺陷,插拔無效則通過在線更換伺服閥[1],可消除缺陷,在線更換伺服閥技術(shù)多數(shù)電廠都已熟練掌握;遮斷閥既沒有閥門指示,也沒有快速有效的消缺方法,如果是遮斷閥卡澀無法復位,只能通過銅棒敲擊遮斷閥有可能使遮斷閥閥芯復位,敲擊無效則只能停機處理。
通過以上簡單的干預措施顯然無法從根本上解決調(diào)門卡澀的問題。因此2018年10月2日,秦三廠2#機組小修將在2018年7月4日試驗中發(fā)生卡澀的3號調(diào)門關(guān)斷閥、2018年8月1日試驗中發(fā)生卡澀的2號主汽門、再熱調(diào)門D上的關(guān)斷閥連同其上游快關(guān)電磁閥一同送到上海寶柯進行解體檢查,同時也抽檢了幾個沒有發(fā)生卡澀的關(guān)斷閥和電磁閥做狀態(tài)比對,以查找導致閥門出現(xiàn)卡澀的原因。閥門解體結(jié)果如表1所示。

表1 閥門解體檢查的結(jié)果
解體檢查的結(jié)果可見:3個出現(xiàn)卡澀的滑閥體面都有明顯的被硬質(zhì)顆粒拉磨、劃痕,滑動配合面有明顯被腐蝕、磨損和單邊滑磨癥狀,表面粗糙度變大,增大了滑閥滑動阻力。遮斷閥內(nèi)驅(qū)動(小)閥芯上、快關(guān)閥內(nèi)閥芯體面積存少量油泥;快關(guān)電磁閥腔內(nèi)有可見的硬質(zhì)顆粒及軟性異物。綜合判斷,導致滑閥卡澀的主因是硬質(zhì)顆粒雜物被沖流到滑閥內(nèi),EHC油中的少量油泥不至于導致卡澀,為促成原因。
在過去的運行經(jīng)驗中,出現(xiàn)調(diào)門卡澀故障,多數(shù)認為是油泥堵塞伺服閥的滑閥所致[2],而這次解體檢修讓油質(zhì)中的硬質(zhì)顆粒第一次出現(xiàn)在我們的視線中。經(jīng)分析,硬質(zhì)顆粒可能來源如下:
(1)油動機、電磁閥解體檢修過程中的殘留;
(2)油動機進油管段連接時,螺紋絲扣對接時誤入;
(3)電磁閥等復裝時,外部落入;
(4)閥芯/閥腔體面長期被(酸性)腐(侵)蝕所致。
措施一:變更改造
為了提升EHC油品,1#機組于2013年大修期間更換了EHC油,但是更換完1個月后,汽輪機主跳閘電磁閥多次發(fā)生油泥淤積引發(fā)的卡澀現(xiàn)象。經(jīng)過西安熱工院分析:EHC油長時間使用,油中會溶解一些大分子結(jié)構(gòu)(如油泥),而新油、管道內(nèi)殘油和管道內(nèi)壁附著的油泥混合會加速油泥的析出,并且隨著EHC油的流動淤積在伺服閥、電磁閥等設備上。經(jīng)過綜合考量,2#機組EHC油沒有再更換新油。而是將EHC油的硅藻土過濾器改造成樹脂再生濾芯,具體表現(xiàn)是:(1)可以去除油泥;(2)可以降低油的酸值;(3)可以提高油的電阻率;(4)可以使油的顏色變淺。此外,為了使EHC油中的水分含量維持在較低水平,減緩磷酸酯水解、老化,為兩臺機組EHC油系統(tǒng)增加在線防水、除水裝置。
措施二:工作控制
EHC油泵單元區(qū)域在汽輪機廠房內(nèi)采用開放式布置。為了防止灰塵進入,秦三廠兩臺機組在EHC油泵單元區(qū)域都搭建了防塵棚。日常維修過程中也要加強對檢修過程中異物控制,防止油動機、電磁閥等解體檢修、系統(tǒng)開口作業(yè)時導致硬質(zhì)顆粒混入油系統(tǒng)。
措施三:預防性維修
增加EHC油樹脂濾芯更換頻率等預防性維修工作的頻度。制訂專門的汽輪機控制油系統(tǒng)沖洗作業(yè)計劃,加強對保護油等回路支管和轉(zhuǎn)角處的沖洗力度,嚴格根據(jù)化學控制參數(shù)指標控制油品。
措施四:缺陷維修
機組大修期間,整體更換了16個汽門的伺服閥、遮斷閥,并對更換下來的閥門進行檢測,對于狀態(tài)評價合格的閥門用于備件入庫處理。閥門更換后,近兩年內(nèi)機組都沒有再發(fā)生過調(diào)門卡澀故障。
調(diào)門卡澀故障在大多數(shù)電廠中都有發(fā)生,應對這一故障的運行經(jīng)驗總是在不斷積累,而隨著設備長周期運行后的不斷老化,也會有新問題出現(xiàn),需要深入開展這方面的研究,不斷地完善和改進,努力地去提高汽輪機設備的可靠性[3],確保機組的安全、穩(wěn)定運行。