徐 鴻,嚴(yán) 達(dá),路立杰,周冠浩
(中海石油(中國)有限公司秦皇島32-6/渤中作業(yè)公司,天津 300456)
平臺位于油田西區(qū),本平臺和上游平臺來液經(jīng)生產(chǎn)分離器的物理分離方法進(jìn)行初步處理[1],至油相含水50%以下之后通過混輸海管輸送至FPSO處理,水相含油濃度在2 000×10-6以下,通過本平臺生產(chǎn)水處理系統(tǒng)處理,合格后由注水系統(tǒng)回注地層,見圖1。

圖1 平臺處理工藝流程圖
生產(chǎn)分離器出口污水含油濃度高,生產(chǎn)水處理系統(tǒng)雖然能在一定程度上控制注水水質(zhì),但處理壓力較大,表現(xiàn)在生產(chǎn)水處理系統(tǒng)斜板分離器出口污水含油濃度超標(biāo),核桃殼全部投用且反洗頻次增加一倍。在生產(chǎn)分離器出口污水含油較高的狀態(tài)下,水處理系統(tǒng)較為脆弱,嚴(yán)重制約后期提產(chǎn)。目前生產(chǎn)分離器處理液量為29 000m3/d,設(shè)計處理量為36 000m3/d。隨著計劃大泵提液的增產(chǎn)措施,意味著生產(chǎn)水處理系統(tǒng)繼續(xù)增加處理量,因此,急需解決源頭,即生產(chǎn)分離器出口水質(zhì)。
為了得到破乳劑BH-29與清水劑BHQ-08最優(yōu)的加注比例與加注量,生產(chǎn)人員首先對化學(xué)藥劑進(jìn)行實驗室試驗。實驗設(shè)置兩個變量,BH-29加注量和BHQ-08加注量。考慮現(xiàn)場加注量以及推薦加注量,BH-29以200×10-6推薦加注量為參考,加 注 量 設(shè) 置 為160×10-6、180×10-6、200×10-6、220×10-6、240×10-6五個水平值;BHQ-08以100×10-6推薦加注量為參考,加注量設(shè)置為 60×10-6、80×10-6、100×10-6、120×10-6、140×10-6五個水平值。
實驗過程中保持BH-29為一定值,改變BHQ-08的加注量,考察清水效果,本實驗最終以得到不同破乳劑BH-29加注濃度下,BHQ-08的最佳注入量。通過實驗室內(nèi)進(jìn)行的幾十組實驗中選出如表1幾組最佳注入濃度:

表1 藥劑注入濃度篩選表
根據(jù)平臺目前產(chǎn)液量約29 000m3/d,日產(chǎn)油量2 100m3/d,故
BH-29折算成現(xiàn)場濃度:(2 100/24/1 000)*220=19.25L/h
BHQ-08折算成現(xiàn)場濃度:(29 000/24/1 000)*60=72.5L/h。
(1)關(guān)注流程變化情況,確認(rèn)流程處于穩(wěn)定狀態(tài)之后進(jìn)行試驗,制定相關(guān)試驗計劃,制作相關(guān)記錄數(shù)據(jù)表。試驗期間產(chǎn)注量沒有調(diào)整,現(xiàn)場保持其他參數(shù)和其他藥劑注入濃度不變。與上游平臺做好溝通,試驗期間保持來液穩(wěn)定。
(2)保持BHQ-08藥劑注入量不變,生產(chǎn)分離器其他參數(shù)不變,調(diào)整BH-29注入量,監(jiān)測生產(chǎn)分離器水相出口含油變化,監(jiān)測記錄數(shù)據(jù),最終得到合理注入濃度,見表2。

表2 藥劑注入調(diào)整對分離器水質(zhì)影響表
如圖2所示,通過現(xiàn)場試驗,發(fā)現(xiàn)在BH-29注入量為19L/H時水質(zhì)最好,此時注入濃度為220×10-6,與藥劑瓶試結(jié)果吻合。

圖2 BH-29注入量與水質(zhì)關(guān)系曲線圖
(3)在生產(chǎn)分離器處理液量不變,BH-29注入量為19L/h的前提下對BHQ-08的加注量進(jìn)行不斷調(diào)整,監(jiān)測生產(chǎn)分離器水相出口含油變化,記錄監(jiān)測數(shù)據(jù),最終得到合理注入濃度。
1)對BHQ-08注入量上調(diào),反向驗證。

表3 BHQ-08注入量上調(diào)對分離器水質(zhì)影響表
2)對BHQ-08注入量下調(diào),觀察效果
如表4、圖3所示,由藥劑注入量調(diào)整得知,當(dāng)注入量達(dá)到70L/h時,生產(chǎn)分離器水相含油濃度達(dá)到最低,繼續(xù)下調(diào)注入量,含油濃度上升。因此,將BHQ-08注入量鎖定為70L/h。根據(jù)當(dāng)前液量,計算其注入濃度為60×10-6,與藥劑瓶試吻合。

表4 BHQ-08注入量與水質(zhì)關(guān)系表

續(xù)表

圖3 BHQ-08注入量與水質(zhì)關(guān)系曲線圖
本次藥劑濃度調(diào)整,生產(chǎn)分離器水相濃度達(dá)到了2 000×10-6以下,取得了預(yù)期的效果。隨后平臺油井進(jìn)行了提產(chǎn)。利用本次BHQ-08藥劑注入濃度70×10-6為基準(zhǔn)點,協(xié)同調(diào)整BHQ-08注入量,生產(chǎn)分離器水相出口含油合格率仍達(dá)標(biāo),保證了生產(chǎn)分離器的處理效果,為管理中心的提產(chǎn)減排起到了至關(guān)重要的作用。
本次實驗證明平臺生產(chǎn)分離器注入濃度為60×10-6BHQ-08和220×10-6BH-29時,生產(chǎn)分離器處理效果達(dá)標(biāo),水相出口含油濃度能夠降至1 500×10-6左右,兩種藥劑協(xié)同破乳作用效果明顯。
平臺在安全第一、不影響產(chǎn)量的前提下,立足設(shè)施現(xiàn)有條件,通過仔細(xì)分析生產(chǎn)分離器水相出口含油超標(biāo)的原因,深入探索化學(xué)藥劑對生產(chǎn)系統(tǒng)的影響,改變了以往“水質(zhì)不好,藥劑就要上提”的認(rèn)知,穩(wěn)定了生產(chǎn)分離器處理效果,大幅提高了平臺處理能力,為后期大泵提液、反輸水項目奠定了良好的基礎(chǔ),解除了生產(chǎn)分離器處理量上提的瓶頸,為增儲上產(chǎn)提供重要保障。