王斌先 吳志威



近年來,由于外部施工單位肇事,對城網供電系統及線路安全穩定運行造成極大威脅。目前發生的多起系統接地故障,不僅對接帶城網線路供電系統的安全運行造成了影響,而且接地故障點周圍的接地跨步電壓也給周圍人員帶來了潛在的安全威脅。同時由于系統接地時的電壓凹陷對生產工序的安全生產也帶來了不少影響,輕則生產線中斷,重則損壞設備,嚴重影響各生產工序的安全穩定運行。
一、目前,城網供電系統線路保護只投入零序發信功能,未投入零序功率方向跳閘功能,具體如下:
系統接地時,為了迅速可靠地將故障點進行隔離,建議將城網供電線路投入零序功率方向跳閘功能,最大限度限制事故的發展,保證系統及生產現場設備的安全穩定運行。
二、目前在城網供電線路未投入零序功率方向跳閘功能時,建議崗位按照以下規定執行:
1.線路發生單相接地后,崗位人員立即向值班調度簡要匯報接地故障后,詳細地檢查系統保護動作情況、消弧消諧裝置及柜面表計動作情況(裝置報文、對地容流等)、真空接觸器吸合情況,判斷系統為弧光接地還是金屬性接地。
2.系統弧光接地時,消弧消諧裝置真空接觸器吸合,立即在3-5分鐘內手動復歸一次,如果復歸不成功,立即申請值班調度在集控站進行遠程遙控操作,切除接地故障線路,故障線路切除時間盡量保證在20分鐘之內。待系統接地故障解除后,再次對消弧消諧裝置進行手動復歸,系統恢復正常運行。
3.系統金屬性接地時,消弧消諧裝置告警,立即匯報值班調度,可直接申請值班調度在集控站進行遠程遙控操作,切除接地故障線路,故障線路切除時間盡量保證在20分鐘之內。待系統接地故障解除后,消弧消諧裝置告警信號復歸,系統恢復正常運行。
4.目前系統及崗位存在的問題及建議:
(1)一總降集控站管轄的中住宅、南住宅、南區干線、水源三回以及五總降集控站管轄的東住宅、西住宅線分別位于機修開關站、二制氧開關站、二總降變電所,目前只有機修開關站具備集控站遠程遙控功能,二制氧開關站、二總降變電所集控站遠程遙控操作未進行打點試驗,不具備遠程遙控操作。
(2)集控站遠程遙控操作過程中,可能存在二級站所總控裝置受內部數據處理存儲空間的限制和數據處理延時的影響,造成遠程遙控操作失敗而無法進行,影響事故處理。
(3)發生事故時,可能存在集控站只有一人監盤的現象,無法根據事故情況和值班調度指令進行遠程遙控操作。待崗位其他人員到崗后,可能造成事故處理時間延遲,擴大事故的發展。
三、目前由于一總降區域城網供電線路中,中住宅、南住宅、水源三回位于一總降變電所110kV 2#主變系統,南區干線位于一總降變電所110kV 1#主變系統,系統具體分布如下:
系統接地時,電壓凹陷對同一系統中的煉鋼、一高線等生產工序造成的影響較為嚴重,鑒于上述原因,建議將同一系統中的城網供電線路進行遷移,減少系統接地時對生產工序的影響。由于機修開關站10kVⅠ、Ⅱ段系統與煉鋼、一高線生產工序位于同一系統,無法在本級系統中進行調整。二制氧開關站10kV Ⅲ段系統與煉鋼、一高線生產工序不在同一系統,可以將南住宅線路進行調整遷移。結合二制氧開關站系統分布情況,建議將10kVⅡ段南住宅1202調整遷移至10kV Ⅲ段備用1311,接帶于一總降變電所110kV 3#主變系統。目前10kV南住宅最大負荷為345A,二制氧開關站10kV三受電最大負荷為135A,一總降變電所10kV三受電最大負荷為1040A,一總降變電所110kV 3#主變最高負荷率為45%(生產沖擊負荷),調整遷移后二制氧開關站10kV三受電最大負荷為480A,一總降變電所10kV三受電最大負荷為1385A,一總降變電所110kV 3#主變最高負荷率為56%(生產沖擊負荷),滿足系統運行要求。
將二制氧開關站10kVⅡ段南住宅1202與10kVⅢ段備用1311高壓開關柜設備配置情況進行查看,對高壓開關柜、斷路器、電流互感器、保護裝置等設備進行對比,具體如下:
根據上述高壓設備配置情況,高壓設備中高壓開關柜、斷路器均滿足調整需求,只有電流互感器、保護裝置不滿足要求,需要將電流互感器、保護裝置進行更換,電流互感器更換為同變比、同容量的電流互感器,保護裝置進行升級改造。建議檢修作業區盡快安排對二制氧開關站10kV備用1311電流互感器、保護裝置進行更換,同時進行開關、保護以及電纜接入后的相關試驗工作。
(嘉峪關宏晟電熱有限責任公司?甘肅?嘉峪關?735100)