趙 川
(連云港市福源德邦科技發展有限公司,江蘇 連云港 222300)
聯堿法純堿生產中因氯化銨母液在外冷器中與冷媒介質換熱,母液因降溫產生過飽和度,若過飽和度消失在外冷器換熱管內壁,使得外冷器換熱管內產生氯化銨結疤,造成外冷器換熱效果差,需要定期倒換清洗。聯堿法結晶外冷器清洗通常采用熱氨Ⅰ母液進行熱洗,雖然熱AⅠ母液固定銨含量高,但其溫度也較高,正常生產中,氨Ⅰ母液含固定銨80~84 tt,吸氨后的熱氨Ⅰ母液溫度在40 ℃以上,此溫度下其固定銨飽和含量約為94 tt,即濃度差可達10 tt以上,這個濃度差是溶解結疤的主要推動力。
傳統聯堿法純堿生產中結晶外冷器熱氨Ⅰ母液清洗工藝是將吸氨來的熱AⅠ母液自流回熱氨Ⅰ母液桶,用熱氨Ⅰ清洗泵送至清洗外冷器管程,清洗外冷器管內結疤,每套冷析的結晶外冷器配置一臺熱氨Ⅰ清洗泵,清洗完熱氨Ⅰ再返回熱氨Ⅰ桶,完成循環清洗。這種清洗工藝存在以下缺陷:選用的熱氨Ⅰ清洗泵揚程高,且流量偏低,增加動力消耗,需配置大功率電機,增加能耗,另循環量偏低,影響外冷器清洗效果。
所以,通過技術創新,我公司研究一種聯堿法純堿生產中結晶外冷器熱氨Ⅰ母液清洗新型工藝技術,取消傳統工藝的高揚程低流量的熱AⅠ清洗泵,選用低揚程、大流量的清洗軸流泵,配套小功率電機,采用本工藝技術熱氨Ⅰ母液溫度較高,且清洗軸流泵母液循環量大,提高了外冷器清洗效果,另外選用低揚程的軸流泵,配套電機功率較小,節約能耗。
本工藝技術主要研究內容是針對現有技術的不足,提供一種新的、可降低系統能耗的聯堿法純堿生產過程中結晶外冷器熱氨Ⅰ母液清洗新型工藝技術。
其工藝流程大致為:
1)先提高母Ⅰ吸氨器位置,高于結晶外冷器,吸氨后的熱氨Ⅰ母液分兩路,利用高位差一路去結晶外冷器,另一路去熱氨Ⅰ桶,回熱氨Ⅰ桶管路設置上液封,正常生產時,吸氨后的熱氨Ⅰ母液優先去結晶外冷器進行清洗外冷器,若不清洗時,將去結晶外冷器管路閥門關閉,則熱氨Ⅰ母液直接回熱氨Ⅰ母液桶。
2)取消目前的高揚程熱氨Ⅰ清洗泵,改為低揚程大流量軸流泵,每套結晶器配置一臺低揚程大流量熱氨Ⅰ清洗軸流泵,替代目前的高揚程熱氨Ⅰ清洗泵。
3)吸氨后的熱氨Ⅰ母液自流進熱氨Ⅰ清洗軸流泵進口總管熱氨Ⅰ清洗軸流泵進出口配管連接到此套結晶系統的各臺外冷器,并加切斷閥進行倒換清洗,循環清洗外冷器管程結疤,清洗完的熱氨Ⅰ母液再溢流回熱氨Ⅰ母液桶。見圖1。

圖1 結晶外冷器熱氨Ⅰ清洗技術改造工藝流程
本工藝技術具有以下技術優勢:
1)采用低揚程大流量熱氨Ⅰ清洗軸流泵代替高揚程熱氨Ⅰ清洗泵,因吸氨后的熱氨Ⅰ母液溫度較高,且清洗軸流泵母液循環量大,提高了外冷器清洗效果。
2)選用低揚程的軸流泵,配套電機功率較小,節約能耗。節約能耗計算如下:以60萬t/a的純堿生產能力計算,年產60萬t純堿,正常設計是三套V=860 m3冷析結晶器,每套冷析結晶器配套三臺φ2400×6000外冷器,每套冷析結晶系統配置一臺熱氨I清洗泵(Q=600 m3/h,H=40 m,N=132 kW),正常生產電耗約為132×3=396 kWh,與傳統工藝對比,采用本工藝技術,外冷器清洗選用三臺低揚程大流量熱氨Ⅰ清洗軸流泵(Q=1 000 m3/h,H=2 m,N=15 kW),正常生產電耗約為15×3=45 kWh,則每小時可節約電耗約351 kWh,即噸堿電耗下降4.68 kWh/t堿。以每度電0.6元計算,則年產60萬t純堿,每年可節約電費168萬元。
3)本項目實施取消傳統工藝高揚程熱氨Ⅰ清洗泵,其電機功率大,且為二級電機,而選用低揚程熱氨Ⅰ清洗軸流泵,其電機功率小,且為四級電機,可以減少設備損傷及故障率,延長設備使用壽命,同時,也減少大功率高轉速的熱氨Ⅰ清洗泵運行產生的噪音污染,更加安全環保。
目前,該工藝技術已在安徽德邦化工有限公司推廣應用,安徽德邦化工有限公司年產60萬t純堿,取消其原有工藝的三臺高揚程熱氨Ⅰ清洗泵(Q=600 m3/h,H=40 m,N=132 kW),已將三套結晶系統外冷器熱氨Ⅰ清洗改為低揚程大流量熱氨Ⅰ清洗軸流泵進行清洗。
其實施改造方案為:
1)利用大修停車檢修機會,將母I吸氨器搬遷至結晶外冷器框架廠房樓頂,目的是將吸氨后熱氨Ⅰ母液利用高位差,自流進結晶外冷器中。
2)取消原高揚程熱氨Ⅰ清洗泵清洗流程,原有的設備及管線僅作為備用使用。在三套結晶外冷器上管箱處邊側位置,各安裝三臺低揚程大流量熱氨Ⅰ清洗軸流泵(Q=1 000 m3/h,H=2 m,N=15 kW)。
3)將吸氨后的熱氨Ⅰ母液配管分別進三套熱氨Ⅰ清洗軸流泵進口總管,并加裝閥門。
4)每臺熱氨Ⅰ清洗軸流泵進出口配管連接到此套冷析系統的各臺外冷器,并加切斷閥進行倒換清洗。
5)正常清洗流程為熱氨I清洗軸流泵出口的熱氨Ⅰ母液從外冷器下部進,從外冷器上管箱出,清洗后的熱氨Ⅰ母液再溢流回熱氨Ⅰ母液桶。
表1 是安徽德邦冷析系統結晶外冷器熱氨Ⅰ清洗技術改造項目實施后的查定數據。

表1 結晶外冷器熱氨Ⅰ清洗技術改造后查定數據
項目經濟效益核算:
項目完工投用后,聯堿停用三臺高揚程熱氨Ⅰ清洗泵(Q=600 m3/h,H=40 m,N=132 kW),而選用三臺低揚程大流量熱氨Ⅰ清洗軸流泵(Q=1 000 m3/h,H=2 m,N=15 kW),全年以8 000 h計,全年節電量為280萬kWh,電費以0.6元/kWh度計算,每年節約電費168萬元。
項目社會效益核算:
項目完工投用后,按1.229 tce/萬kWh計算節能量,每年節約345 t標準煤,按0.68 kgCO2/kg標煤計算減排,每年可減少235 t CO2排放。
另外,本項目實施取消傳統工藝高揚程熱氨Ⅰ清洗泵,其電機功率大,且為二級電機,而選用低揚程熱氨Ⅰ清洗軸流泵,其電機功率小,且為四級電機,可以減少設備損傷及故障率,延長設備使用壽命,同時,也減少大功率高轉速的熱氨Ⅰ清洗泵運行產生的噪音污染,更加安全環保。
本工藝技術我公司獲得授權發明專利一項,發明專利名稱:聯堿法純堿生產過程中結晶工段溴化鋰制冷降溫及外冷器熱氨Ⅰ母液清洗裝置與方法,專利號:ZL201610085651.4。本工藝技術改造節能降耗、項目運行安全穩定,達到預期效果,可推廣至聯堿行業使用。