馮俊巖,廖劍鋒,姜犖犖,劉 孟
(深圳海油工程水下技術有限公司,廣東深圳 518067)
某FPSO原為運輸油輪,始建于1975年。1995年在新加坡進行升級改造為1艘140 000噸級具備原油處理、儲存及外輸能力的儲油輪,自1996年開始服役于南海某作業區油田至今。船上3臺發電機設備經長期運行后,設備老化嚴重,且從未進行過大修,如若繼續長期使用將存在較大隱患。在近年的各項檢驗中亦發現了較多影響安全生產的問題,因此某作業區決定對發電機進行大修。
1)發電機主要參數:品牌型號:HFJ5-714-14E;額定功率2 250 kVA;額定電壓450 V;額定電流2 885.7 A;額定轉速720 r/min;功率因數0.8;頻率60 Hz;相數為3;接線形式為Y型;絕緣等級F;勵磁電壓85 V;勵磁電流8 A;發電機制造廠為韓國HYUNDAI;生產日期為1994年12月;設備重量11 200 kg;設備編號94EWDH423。
2)發電機主要結構:發電機由定子、轉子、端蓋及軸承、油密封裝置、軸瓦、冷卻器、勵磁機、永磁機、旋轉整流器及其外罩、出線盒和內部監測系統等部件組成。該發電機為三相交流隱極式同步發電機。發電機采用整體全封閉,空氣內循環,利用水冷卻器的冷卻方式[1]。
在船廠期間對發電機的底座螺栓、聯軸器、飛輪盤、冷卻管線、滑油管線等設施先行拆除,再逐一對3臺發電機進行吊裝出倉作業,順利裝車后送至維修廠。發電機拆除及吊裝工作前要做好施工方案和作業前工作風險分析(Job Safety Analysis,JSA),確保發電機安全拆除,順利抵達維修廠。發電機進廠后進行解體檢查,需要拆除端蓋、軸瓦、內部電流互感器、電壓互感器等設備,并且抽出轉子。轉子抽出過程需小心謹慎作業,保證轉子不受損傷。下文對其中1臺發電機的大修過程進行簡單介紹。
1)對已經解體的發電機的定子和轉子繞組分別進行直流電阻檢測,現場采用上海雙特電工品牌的QJ44型攜帶式直流雙臂電橋測量[2]。
定子繞組相電阻的測量結果分別為:R11=0.000 678 7 Ω;R12=0.000 676 1 Ω;R13=0.000 676 7 Ω。平均值R1=(R11+R12+R13)/3=0.000 677 1 Ω。相對誤差△R=[(Rmax-Rmin)/R1]100%=0.38%。
根據GB 50150—2016《電氣設備試驗方法》,相互間差別不應超過其最小值的2%為合格。轉子繞組相電阻的測量結果為:0.006 652 Ω。
2)對發電機的定子和轉子繞組分別進行絕緣電阻檢測,現場采用FLUKE品牌的PC27-5G型絕緣電阻測試儀器,測量時打到1 000 V檔位。
在耐壓試驗前定子繞組絕緣電阻的測量結果如表1所示。

表1 定子繞組絕緣電阻測量值和吸收比計算值
根據GB 50150—2016《電氣設備試驗方法》,吸收比該值大于1.3或1.2為合格。
轉子繞組絕緣電阻的測量結果為:55 MΩ。
3)對發電機的定子和轉子繞組分別進行耐壓試驗,現場采用上海徐吉電氣品牌的YD-30KVA型交流耐壓試驗變壓器,試驗電壓按照GB 50150—2016《電氣設備試驗方法》規定選取。
定子繞組交流耐壓試驗的試驗電壓為1 520 V,試驗時間為1 min。
試驗結果為:U相通過;V相擊穿;W相通過。因此試驗結果不合格,需要重新更換定子繞組。
轉子繞組交流耐壓試驗的試驗電壓取1 500 V,試驗時間為1 min。試驗結果為:一相擊穿。因此試驗結果不合格,也需要重新更換轉子繞組[3]。
發電機解體檢查的結果顯示,定子和轉子繞組都出現了絕緣性能低,繞組被擊穿的現象。考慮到發電機為關鍵設備,船舶后續的生產和生活都需要穩定且連續的電源供應,因此業主決定重新制作并更換全部繞組[4]。
按照舊發電機原有的繞組技術數據重新更換新繞組,可以保證發電機性能和原有性能相近。但是由于原有發電機老舊,年代久遠,原始數據丟失,因此只能先對舊發電機進行基礎測量,然后對基礎數據計算分析后得到繞組技術參數,最后按照繞組技術參數進行發電機繞組大修。但隨著現代材料和工藝的發展,如果原工藝參數有可以優化的空間,還需對原有數據進行分析,改善原有參數,使之更加穩定可靠。
1)首先記錄定子繞組原始數據:鐵芯外徑Da=1 120 mm,鐵芯內徑Di=880 mm,鐵芯長度Lt=780 mm(8 mm風道16個),鐵芯槽寬bn=8.50 mm,鐵芯槽深hn=61.0 mm(楔下57.5mm),定子槽數Z=150個。繞組參數:極數2p=10;每極每相槽數q=5;節距Y=10(即1~11);并聯路數a=10Y;電磁線規格為3-3.65×6.50FMB-40聚酯薄膜單面補強云母帶繞包線;線圈匝數2;線圈長度為直線850 mm,總長1 165 mm;槽內填充參數:槽底1 mm、層間5 mm、槽楔3 mm[5]。
2)對原有數據進行分析,并做電磁計算:
每只線圈導線總截面=導線數量×導線面積:S=22.86 mm2,r=1.0。電流密度=相電流/回路數/導線總截面:J=4.209 2 A/mm2。線負荷=[相電流/回路數]×[匝數×層數×槽數]/圓周長:A=626.50 A/cm。熱負荷=線負荷×電流密度:AJ=2 637.06,對于冷卻方式IC86W37可行。短距比:0.666 7,對于10極電機,此短距比偏小。
電磁線絕緣型號為FMB-40/155,此型號云母帶繞包線國內生產很少,僅常熟電磁線廠試制過,擊穿電壓10 A、彎曲 4 000 V。上海申茂電磁線廠只有FMB-50/155,FMB-40/155的2種型號,未查詢到相關介紹。而且FMB-**/155的工藝性比較差,繞線或漲型時容易受損傷[6]。
3)新線圈設計:采用銅扁線,因為原有繞組線圈主絕緣太薄,容易受損傷,且原電機就是耐壓擊穿的,因此,對于新線圈的主絕緣要予以加厚, 并對線規予以調整,改為:3.90×6.10S=22.930 mm2>22.866 mm2,絕緣型號采用SBMYFB-32/180-1N型0.035 mm單面膠復合薄膜2/3疊包1層,加單層玻璃絲包繞,H級漆,自粘,擊穿電壓4a彎曲6 000 V。
絕緣導線A=4.22 mm;B=6.40 mm;主絕緣前寬度6.50 mm;高度25.50 mm;線圈主絕緣厚度1.65 mm;線圈主絕緣后寬度8.15 mm;高度27.15 mm;嵌線間隙寬度0.35 mm;高度楔下0.20 mm。
4)新線圈需進行試驗:對匝間絕緣進行可靠性評估,通過計算合理選擇沖擊電壓。線圈的絕緣結構也需進行驗證,在纏繞過云母帶后進行擊穿電壓試驗,評估線圈絕緣水平。
5)鐵芯溫升試驗:按照DL/T 596—2015《電力設備預防性試驗規程》規定,鐵心溫度最高點的溫升不超過25 K,溫差不超過15 K。
6)線圈嵌入后的半成品試驗:在定子繞組浸漆前,需要進行單定子短路試驗和接線相序測試,以確保繞組在通額定電流下,短路電壓在規定的范圍內,且三相電流平衡,相序正確,繞組接線無誤。
7)鐵芯和繞組各項檢測數據合格后,對定子整體進行真空壓力浸漆。浸漆前和浸漆后均要進行絕緣檢測,記錄檢測數據,評估檢測數據是否合規。浸漆后應進行交流和直流耐壓試驗,試驗后還需重新測量絕緣電阻并計算吸收比,所有數據均應在標準范圍內,以確保定子繞組維修質量。
1)首先測繪轉子繞組原始數據,包括:轉子外徑、轉子鐵芯長度、每極線圈數、槽數、槽尺寸、繞組直流電阻、線圈交流阻抗等數據,以此為依據,核算轉子電磁參數。選用優質漆包圓銅線,根據重新選用的線規、匝數、絕緣厚度、導線并繞根數,重新制作并纏繞轉子繞組。
2)轉子線圈重新繞制過程,在不同階段要進行半成品、成品相關的試驗,用以驗證繞組的可靠性和安全性。先進行單組線圈檢查和試驗, 主要包括:直流電阻測量、絕緣電阻測量、交流阻抗測量、交流耐壓試驗和匝間電壓沖擊等。試驗結果合格后,再進行線圈連接后的各項檢查和試驗,主要包括:直流電阻測量、絕緣電阻測量、各磁極線圈交流壓降分布、直流壓降分布和極性檢查等,試驗結果同樣都要符合標準規定。
3)轉子繞組各項試驗數據均合格后,接下來要進行轉子真空壓力浸漆工序。浸漆前后都要進行絕緣電阻檢測。如各項數據正常,浸漆后還需進行交流耐壓試驗,試驗數據要符合標準規定,所有數據均在標準范圍內,以確保轉子繞組維修質量。
4)完成轉子繞組維修后,需要裝配所有附件,進行轉子動平衡調校。根據相關國家標準,根據轉子重量、發電機額定轉速,確定動平衡品質要求,調校后應達到G1.0或G2.5標準[7]。
發電機重新更換繞組,并完成定轉子部件組裝后,在維修廠內需進行必要的機械構件檢查,如:滾動軸承或滑動軸承裝配、發電機附件裝配等。各項裝配數據合規后,需進行空載運行試驗、1.3Un電壓試驗、定子繞組短路溫升試驗、1.2ne超速試驗以及不同工況下的振動和噪聲檢測。完成上述測試項后,可確認發電機大修初步完成。發電機出廠回船復原安裝后,要進行最后一步負載試驗,以驗證大修后發電機性能是否滿足使用要求。負載試驗宜采用外部干式負載箱進行。負載箱的選用要根據發電機的電壓、頻率及容量來選擇[8-9]。負載箱的接線要盡量減少接線次數,以便能將3臺發電機依次分別完成單機負載試驗、兩兩并車試驗及3臺并車試驗。按照船級社的規范要求,可以按照25%、50%、75%這3個階段進行加負載試驗。如各個階段試驗都通過,再進行負載突增、突減試驗,突增和突減的負載大小可根據日常使用情況選擇范圍,所有試驗結果均應達到規范要求。
本文從待修發電機的進場檢查、新線圈計算、新線圈試驗、發電機修后試驗這些方面介紹了某FPSO船用發電機的大修過程,重點介紹了發電機繞組修理。因為定轉子繞組是非常重要的部件,也是易出現故障的部件,因而發電機大修即主要是對繞組的修理。繞組修理質量的好壞,對發電機的性能有很大的影響。