肖瑞偉
(江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠, 江西 貴溪 335424)
貴冶一車間銅陽極泥處理采用回轉窯硫酸化焙燒工藝[1],現有5臺回轉窯,每臺回轉窯配置3臺(HTB-SZ-125型)耐酸水環密封式真空泵和汽水分離器,用于提供回轉窯的負壓。在生產過程中,時常會存在汽水分離器汽、水分離不暢,真空泵循環水出液受阻、斷流等現象,嚴重影響了真空泵的使用壽命和負壓。為此,必須對原有的循環水系統進行改造,以保證回轉窯的生產穩定性和作業率。
貴冶一車間回轉窯真空泵密封水一直采用重復循環利用的方式(因此也被稱為循環水)。真空泵通過循環水在泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮和排氣,經汽水分離器將循環水排出,排出的循環水經循環水管道流入循環水低位槽,再使用輸送泵將低位槽的循環水輸送至循環水高位槽,最后再經循環水管道流入真空泵,形成重復循環利用[2]。工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程圖
現回轉窯循環水管道為PVC管道[3],直徑為φ150mm?;剞D窯在滿負荷生產時,需開啟10臺真空泵,通過現場取樣、測量計算,每臺真空泵循環水流速約為4.32m3/h,循環水液量大,基本達到循環水出水管的排水上限,導致汽水分離器內的循環水未能順利排出,真空泵出液受阻。
在真空泵運行過程中,由于回轉窯焙燒煙氣還原吸收不完全,會將少量的硒帶入循環水中[4]。隨著循環水長周期、不間斷的使用,粗硒在循環水低位槽、循環水管道內不斷富集,堵塞真空泵、汽水分離器以及循環水管道,造成真空泵憋壓、斷流,導致真空泵無法正常運行,給回轉窯的生產帶來巨大影響。
由于原有的PVC循環水管道直徑小,而析出的硒顆粒小且粘性大,易粘結循環水管道,造成循環水管道排水能力不足,不能滿足日常生產。
為此,通過與鈦、PVC、鋼襯PE、四氟等不同材質的管道比對,最終研制出一種光潔度高、耐腐性好、硬度好的新型復合PE管道[5],管道直徑由原先φ150mm增大至φ200mm,抵制了循環水中析出的硒粘結性強的特點,避免管道堵塞,確保真空泵循環水的暢通性,消除了硒堵塞循環水管道的隱患,見圖2。同時,在1#-3#回轉窯循環水出水總管之間新增一臺輸送泵,加快循環水流速,最大限度的保證循環水管排水通暢,見圖3。

圖2 新型復合 PE 管道

圖3 循環水輸送泵
因循環水低位槽中富集的粗硒多,利用5#回轉窯粗硒輸送泵,在其進口處對接一根軟管直通循環水低位槽底部,定期鼓風用泵將低位槽底部粗硒排出,切實減少了循環水中的粗硒量,解決了真空泵、循環水管道易堵塞問題[6],見圖4。

圖4 改造后示意圖
為了更加安全、便捷的對密閉的循環系統內沉積的硒進行清理和排放,自主設計安裝了循環系統“排污口”,見圖5。在真空泵循環水的出口與循環水管道的連接處增設了集觀察、清理、排污、出液四個為一體的四通式連接閥,解決了循環管道出現堵塞后需整體拆除檢修的問題,有效縮減了檢修時間,降低了員工勞動強度。

圖5 便捷式循環系統“排污口”
回轉窯循環水系統優化達到了預期的目標,回轉窯的生產穩定性和作業率得到了提高。優化改造后的主要效果有:
(1)優化循環水管道,抵制了循環水中析出的硒粘結性強的特點,避免管道堵塞,確保真空泵循環水的暢通性,消除了硒堵塞循環水管道的隱患。
(2)創新一種減少循環水內粗硒的方法,切實減少了循環水中的粗硒量,解決了真空泵、循環水管道易堵塞問題。
(3)自主設計安裝便捷式循環系統“排污口”,解決了循環管道出現堵塞后需整體拆除檢修的問題,有效縮減了檢修時間,降低了員工勞動強度。