余汪炎
(新能鳳凰(滕州)能源有限公司,山東滕州 277500)
新能鳳凰(滕州)能源有限公司(簡稱新能鳳凰)是一家以煤為原料,采用多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化技術制取合成甲醇的化工企業,生產能力達72萬t/a。2015年開始,新能鳳凰與上海國際化建工程咨詢公司(簡稱化建)達成合作意向,對裝置能力進行標定并改造,通過填平補齊實現裝置年產90萬t甲醇產能的目標。
2017年,新能鳳凰依據化建出具的甲醇擴能工藝包,對大連理工低溫甲醇洗裝置進行改造。裝置正常運行后,隨著系統負荷不斷提升,原全貧液系統已無法滿足生產需求。2017年9月20—29日,針對半貧液系統進行投用測試,運行中發現:半貧甲醇投用量達到95 m3/h時(設計值為240 m3/h),低溫甲醇洗出現凈化氣硫超標現象,裝置被迫停運。為保證半貧液系統正常投用,新能鳳凰先后與化建、大連理工大學溝通,就原系統進行分析和診斷。2018年7月,鳳凰公司對半貧液系統進行改造。
低溫甲醇洗系統由2套洗滌系統、1套再生系統組成。2臺洗滌塔均為上部脫碳、下部脫硫工藝,并利用液位差實現甲醇下移。2015年通過對甲醇塔負荷標定,原脫硫段能力可以滿足擴能后需求,將脫碳段原浮閥改造為蘇爾壽MVG固閥,以增大處理能力。半貧系統富碳甲醇引出后,經過新加的甲醇換熱器以及2臺氨冷器后進入CO2再吸收塔閃蒸,再進入低壓閃蒸罐繼續閃蒸后,經半貧甲醇泵打入洗滌塔,形成小循環,進而減少貧甲醇量,避免再生系統改造。
經投用后發現,負荷提升導致下部脫硫段處理能力不足,脫硫段上升氣中硫化氫質量分數達到0.5×10-6~1×10-6,進而對上部脫碳段甲醇造成污染,并形成累積。富碳甲醇隨半貧甲醇泵送至洗滌塔上部,導致凈化氣超標。
另外,原硫化氫濃縮塔尾氣與方案中低壓閃蒸罐上部合并送至后續工段,導致含醇尾氣經絲網除沫器后,液滴下落造成半貧甲醇污染,進一步導致凈化氣超標。
經探討后,對原半貧液流程進行優化。
(1) 原富碳甲醇引出經過換熱器和氨冷器后不再進入CO2再吸收塔,而是進入原閃蒸罐,這樣即使不再投用半貧液系統,2臺氨冷器也能夠利用。半貧液由原裝置二級閃蒸罐引出后,進入低壓閃蒸罐閃蒸,由泵打入洗滌塔,流程短且投用迅速。同時,將半貧液甲醇入塔位置下移至一次冷卻管線回塔處,減少了上部甲醇液量和帶液現象。
(2) 通過技術創新和改造,將溫度為-60 ℃的半貧甲醇與溫度為-17 ℃的富碳甲醇回流匯合,降溫直接送入甲醇洗滌塔脫硫段,提高脫硫段洗滌效果,確保脫硫段上升氣硫含量滿足指標要求。
(3) 隨著負荷的提升,因酸性氣中硫化氫濃度問題影響硫回收操作,對新增塔器進行改造。將硫化氫濃縮塔底,并將富硫甲醇引至該塔,通入氮氣后實現汽提CO2。改造工藝流程后,有效提高了酸性氣中的硫化氫濃度。
2018年,系統改造后正常開車。新上的2臺氨冷器以及CO2再吸收塔投用效果良好。2018年10月16日,低溫甲醇洗半貧液系統投用,至12月25日,系統降負荷,半貧液退出。隨著產能的提升,半貧液逐步加量,低溫甲醇洗工藝未產生瓶頸,半貧液投用效果良好。
總結和對比全貧液和半貧液系統運行參數。
(1) 節電
半貧液投用后,貧甲醇循環量由450 m3/h逐步降至390 m3/h。貧甲醇泵變頻效果由18.62%提升至27.2%,按原耗能電量為1 846.92 kW·h計算,消耗能節省電量為158 kW·h。
因為低壓機泵沒有單獨電量表,時間跨度較大,電量統計不明確,所以以電流計算為參考,見表1。

表1 后臺電流統計表
各泵節省電量為21.8 kW·h,按公司內部電價為0.49元/kW·h計算,日節省電費為256.37元。
(2) 耗汽量
2018年12月18日,開始投用半貧液系統,冰機系統耗汽量統計見表2。

表2 冰機系統耗汽量統計表
A.經比較,投用半貧液系統,因部分甲醇直接閃蒸補充冷量,冰機耗蒸汽量明顯減少,日可節能2.5 MPa過熱蒸汽40 t。
B.再生蒸汽及汽提氮:投用半貧液系統以后,低溫甲醇洗各泵因循環量減少,對于甲醇再生塔來說循環量下降,但因硫回收對于酸性氣濃度有要求,需要減少汽提氮來降低酸性氣濃度。
0.3 MPa蒸汽日均增加16 t,氮氣耗量日減少約0.26萬m3(來自日耗統計),見表3。

表3 甲醇再生塔蒸汽用量及硫化氫濃縮塔氮氣耗量
(3) 運行效益對比見表4,經計算,每日節省費用為8 354.45元。其中,氮氣費用較低,不予考慮。

表4 運行效益對比
2018年12月8—27日,全貧和半貧系統負荷接近。投用半貧甲醇前,12月8—17日一期洗滌塔壓差最高達56.5 kPa,二期洗滌塔壓差最高達32.2 kPa; 18日以后開始投用半貧液系統,一期洗滌塔壓差下降至54~55 kPa,二期洗滌塔壓差下降至29~30 kPa,指標有所好轉。凈化氣帶醇現象減少,效果十分明顯。
從上述情況來看,高負荷下半貧液系統投用后,優勢如下:
(1) 貧甲醇量下降,變頻節電明顯,再生系統負荷減輕,再生效果好。
(2) 冰機耗蒸汽量減少,節能效益明顯。
(3) 甲醇洗滌塔壓差減小,理論上,凈化氣帶甲醇量減少。
(4) 低壓閃蒸罐處CO2閃蒸,可減少原塔閃蒸量,減少尾氣帶甲醇量。
(5) 比照大連理工大學七塔工藝,在再生塔前增加輔塔,進行汽提,提高再生效果。
經計算,投用半貧系統每日產生效益價值為8 354.45元,一年(按330 d計算)可實現效益275.70萬元。
總體來說,新能鳳凰本次半貧液系統改造完成預期目標,達到裝置擴產要求的同時具備節能創效效果。新能鳳凰通過不斷挖潛、創新,并實現新的突破,也可為其他項目提供支持。