孫思 楊宏雙 黃翔璘 水婷婷 史昊鑫 王寧 蘆銳 張鵬
摘要:管線積液會造成管線輸氣效率降低,系統壓力升高,尤其在冬季容易造成管線凍堵,管線長期積液不僅會加重管線腐蝕情況,更會造成穿孔,導致管道內油、氣、水等泄漏問題,造成重大經濟損失。尤其是在冬季,很容易造成輸氣管的凍堵,如果輸氣管中長期出現積液現象,不僅會加重管線的腐蝕,還會造成管道的穿孔,甚至油、氣、煤泄漏等問題,從而給人們造成重大的損失,為了有效的避免這一問題的發生,需要找到科學合理的緩解措施,使天然氣輸氣管線積液正常的運行。
關鍵詞:天然氣;輸氣管線;積液緩解
集輸管線積液會導致管線的不穩定性,進而誘發安全事故。若管線出現陣發性出水很可能會影響輕賤設備與場站安全,需求嚴厲防備。集輸管線積液原因較為簡略,且影響要素也僅僅是設備、操作、消泡等方面影響,需求相關作業人員做好日常防備作業。
1管線積液原因及影響
1.1 管線積液的原因
剛從井中開采出的天然氣含有很多成分,例如大量的水分,天然氣在運輸中,在氣體能量和管線溫度影響下,輸氣管會出現很多積液,這是提起攜帶的水分雖凝結出的,在一定程度上,會造成天然氣管線積液的現象。即使天然氣所使用的是單相天然氣運輸,凝結液也會因為氣體壓力的變化析出液體,但是造成天然氣運輸管線積液的主要因素是氣體的多項流動,在管線積液中,可以根據多項流動的特點預測管線積液。
1.2 氣液兩相流動參數
天然氣在運輸中,由于多項流動,在相界面和截面分布的不均勻,會引起氣液體積顆粒的分散,在一定程度上,改變流動的結構,從而引起流體性質的變化,各相物理性質及兩相間界面的表面現象影響多相流態,兩相之間存在熱力學不平衡和水動力學不平衡,氣液之間的傳熱和化學反應也會導致界面形狀的變。
2 天然氣輸氣管線積液緩解措施
2.1 自動排污閥故障排除
自動排污閥故障排除不僅需要排查輸氣管線,還需要排查氣動排污閥。一方面,對排污系統進行排查,為了有效的控制自動連鎖和遠程服務,需要對不同的廠家進行排污,排除執行機構的故障,另一方面,排查氣動排污閥,需要改進系統的控制能力,再進行故障排除,為了保證輸氣管線積液的正確,以及工作穩定,一般采用防凍隔離和用電加熱。
2.2 起消泡劑的加注
天然管的起消泡劑加注主要利用數字化系統,以監控氣井的生產狀態,還需要全面了解每一口井的特點,這樣才能確定井水的特征,將加注時間和加注時長有機的結合在一起,這樣才能充分地發揮消泡作用。除此之外,需要優化消泡劑的工藝流程,為了達到小型集輸站,需要安裝消泡裝置,這樣不僅可以發揮消泡劑的消泡效果,還可以對天然氣進行二次消泡,以達到徹底消泡的目的。
2.3 清管合理操作方式
清管的操作需要采用清管裝置進行清管,以此確定清管的周期。清管作業前,需要分析管內的產量水,保證管內的水小于5m3,這樣才能準確的保證清管的周期。清管作業可以采用單一的雙向清管器,清管作業在運行中,需要徹底的清除管內懸停的雜質,可以采用一個標準的雙向管進行清管操作,利用泡沫清管器清除管線的積水,這樣才能保證清管的干凈整潔。
2.4單井管線、采氣干管排液方法
1.加注泡排劑排液。通過對產液氣井、泡排措施井分布分析,對所轄產液井多,且輸氣量達不到其臨界攜液流量的干管,開展加注泡排劑的方式進行排液,通過計算管線輸差,摸索泡排劑加注的合理頻次,以達到最好的排液效果。
2.開展管線激動排液。因單井管網的串接連接方式,干管無法清管,為解決干管積液嚴重問題。近年來,主要采取站內激動排液等方式對干管進行排液,以達到減少集氣壓差、提高管輸效率、防止管網水合物生成等目的。(1)集氣站干管。①集氣站干管激動排液采用進站閘閥控制的方式,對需要進行激動排液干管關閉進站閘閥開始憋壓,密切關注進站及井口壓力,盡量將末端井和進站壓差控制在2Mpa以上,井口壓力不得超過4.5MPa(井口壓力必須小于井口截斷閥起跳壓力0.5MPa,目前上古氣井大部分截斷閥起跳壓力為5MPa)。②干管憋壓完成后,開啟進站閘閥開度直至全開,控制分離器進口壓力小于3.6MPa,密切關注站內運行情況,特別是壓縮機運行情況,及時排液,確保運行平穩。③該干管激動排液完成后對數據進行分析,并對效果進行評價,摸索干管排液規律。
3.定期啟停壓縮機提高管線攜液能力。由于季節性限產,需要關很多氣井,集輸管線氣量遠小于管線攜液流量,加之夏季氣井泡排工作量大,產液量高,集輸管轄積液情況嚴重。通過定期啟動壓縮機抽吸,可有效降低管線壓力,增大壓差及管線內天然氣流速,以達到管線排液目的。若再以輔助管線加注泡排劑,管線排液效果更佳明顯。
2.5集輸支干線排液方法
(1)開展支干線清管。目前對于集輸支干線采取最多最有效的排液方法為清管作業,根據生產情況每年分別在入冬前(每年10分份)清管和春季清管(每年4月底),若在運行過程中,由于某種原因導致大量產出液進入支干線,影響支干線運行,可根據生產情況安排清管作業,保障支干線運行平穩。開展支線清管作業,可對管線內的積液進收集處理,防止積液進入下游干線,可以保障干線的正常運行。(2)加注泡排劑排液。當支線少量積液或者無法開展清管作業時,可進行加注泡排劑進行支線排液,根據目前的集輸工藝,支線加注泡排劑后,不能對積液進行收集,積液將隨氣量進入下游干線。
2.6日常管道積液緩解措施
①通過提高管線溫度和壓力,補充天然氣氣體能量,從而減緩液體析出,達到減少積液的辦法。②建立管線積液變化數據庫,分析管線持液量變化規律,為后期上游處理工藝適應性分析、清管效果、腐蝕研究等提供理論依據。③電伴熱技術就是防止采氣管道封堵的一種工藝,該技術通過補充管道、管體及設備上的熱量損失來預防管道堵塞。④定期清管制度,根據管線流型、壓力溫度、管徑、管線長度、氣體組分等不同,建立合理的清管周期;核算天然氣管線輸送效率評價管道內部積液程度,確定清管時間和清管效果。
結語
綜上所述,天然氣在輸氣中,往往會出現管線積液,管線積液會影響管線輸氣效率,一旦輸氣效率降低,就會引起系統壓力升高,從而出現管線積液的現象。自動排污閥故障排除,起消泡劑的加注,清管合理操作方式,其它清管的執行措施等可以有效的避免這一問題的出現,不僅使天然氣輸送管的正常運行,還可以提高經濟效益。
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